周占懷,陳勝虎
(1.健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院,江蘇 太倉 215400;2.蘇州科易特自動化科技有限公司,江蘇 太倉 215400)
為了滿足工藝和設(shè)備對水質(zhì)的特殊要求,在微電子、生物制藥、表面清洗、表面涂裝、電解等行業(yè)廣泛采用離子混床水處理系統(tǒng)進(jìn)行純凈水的制備。雖然EDI電去離子系統(tǒng)利用了電化學(xué)原理實行連續(xù)的樹脂離子再生,不再需要加酸堿進(jìn)行再生,在環(huán)保上具有一定的優(yōu)勢,但由于離子混床工藝技術(shù)的成熟度高,水質(zhì)有保障且一次性投入相對較低,因而仍具有廣泛的應(yīng)用市場。
本系統(tǒng)應(yīng)用于電子元件器制造廠,滿足40 t/h純凈水或20 t/h超純水的用水需求。原水取自城市自來水管網(wǎng),采用“石英砂過濾+活性炭過濾+保安過濾+一級反滲透+離子混床+終端過濾”工藝,所得超純水完全滿足水質(zhì)要求,出水電導(dǎo)率小于0.5 μS/cm,鈉含量小于 10 ug/l。
其中,原水塔中的進(jìn)水由變頻器拖動水泵,根據(jù)泵的出口壓力進(jìn)行PID控制,實現(xiàn)恒壓供水;由于原水水質(zhì)相對較好,省去了粗濾和超濾過程,由原水泵直接將原水送入活性炭過濾器。為了及時對活性炭進(jìn)行清洗,恢復(fù)其吸附能力,在管道中通過負(fù)壓吸入過氧乙酸稀釋液;同時,為了去除原水中的余氯,在管道中通過加藥機(jī)加入一定量的亞硫酸氫鈉(NaHSO3)。經(jīng)過前級活性炭和后級石英砂的吸附與凈化,高效去除原水中的有機(jī)微粒及膠體,得到感官無異味、無余氯、污染指數(shù)SDI≤4的水質(zhì)條件。進(jìn)水泵采用一用一備機(jī)制,以減少設(shè)備故障對產(chǎn)水量的影響。
為了截留有效直徑大于5 μm的顆粒,以免劃傷高壓泵葉輪,或進(jìn)入RO純水機(jī)造成膜組件的擊穿,在高壓泵前設(shè)保安過濾器。利用高壓泵將前級凈化水泵入RO設(shè)備,經(jīng)一級RO膜過濾后,可達(dá)到出水電導(dǎo)率≤4.5 μS/cm、PH 值約為 5.5~6.5 的水質(zhì)質(zhì)量。
經(jīng)RO處理后的純水通過混床,由強(qiáng)酸強(qiáng)堿性陰陽樹脂實現(xiàn)離子交換,最大限度地對水質(zhì)去鹽,正常生產(chǎn)時可達(dá)到出水電導(dǎo)率小于0.2 μS/cm(或SiO2小于20 μg/L)的超純水質(zhì)。當(dāng)混床出水的鈉含量大5 ug/l或電導(dǎo)率大于0.2 uS/cm時,可判斷為混床設(shè)備失效,需停運對樹脂進(jìn)行再生。由于再生所需的時間較長,為了提高產(chǎn)水量,系統(tǒng)采用兩套混床自動互為備用。
為了實現(xiàn)上述系統(tǒng)功能,控制系統(tǒng)采用HMI-PLC-VFD結(jié)構(gòu),分恒壓供水控制、凈水控制、混床控制等相對獨立的三部分,以滿足系統(tǒng)的實時監(jiān)控、遠(yuǎn)程操作、自動切換、故障報警等功能。
采用LG SV-110iGxA-4型水泵專用型變頻器(VFD),配合壓力變送器(0~100 kPa)進(jìn)行PID恒壓供水。系統(tǒng)要求正常時維持出力為4 kgf/cm。將壓力變送器的輸出信號接到VFD的反饋輸入端,與電位器電源(0~10 V)采用反相連接,即負(fù)作用(見圖1)。
圖1 VFD端子接法
圖2 VFD的PID控制策略
為與上述接線對應(yīng),VFD命令源采用端子電壓控制方式,頻率采用面板給定方式(H57=0),并通過面板設(shè)定PID目標(biāo)頻率REF值(與4 kgf/cm對應(yīng)的頻率或%值)。同時須設(shè) H40=2、H49=1和H50=1,選擇使用PID并通過 V1端子執(zhí)行(0~10 V)PID反饋控制。PID的調(diào)節(jié)效果要通過修改參數(shù)H51、H52和H53對應(yīng)的P、I、D值,進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)試。調(diào)試時可通過Fbk參數(shù)監(jiān)視實際的PID反饋量。具體的策略見圖2。
水泵電機(jī)采用一用一備機(jī)制,由兩只交流接觸器切換,控制電路要求VFD未輸出時兩臺水泵可自由切換,當(dāng)變頻輸出時不可切換以保護(hù)VFD免受沖擊。控制電路見圖3,其中KA為VFD命令源信號,由轉(zhuǎn)換開關(guān)SA發(fā)出。
本系統(tǒng)由原水泵將原水加壓,通過活性炭過濾—加藥—保安過濾—RO過濾,完成原水凈化。系統(tǒng)分自動運行和手動控制方式,自動運行包括產(chǎn)水與清洗兩個工藝,由PLC實現(xiàn)原水泵星三角啟動、高壓泵星三角啟動、加藥機(jī)和電磁閥控制,并由 HMI實施監(jiān)控和參數(shù)設(shè)定。正常時自動運行產(chǎn)水程序,當(dāng)活性炭和石英砂需要清洗時,可通過HMI手動強(qiáng)制進(jìn)入清洗程序,或按指定周期自動停止產(chǎn)水運行清洗程序,清洗結(jié)束后重新產(chǎn)水。由于斷電等原因中止程序后,重新工作時,特別是清洗程序,不可重復(fù)執(zhí)行已完成的任務(wù),要求按原執(zhí)行步驟繼續(xù)向下執(zhí)行,以提高運行效率。產(chǎn)水時,高壓泵需要在原水泵啟動延時10秒后啟動,首次啟動高壓泵或每隔一定時間(3~5 h)須執(zhí)行沖洗任務(wù),對RO膜進(jìn)行高壓沖洗一定時間(約1 min)后再開始產(chǎn)水。清洗時不需要啟動高壓泵。加藥機(jī)與原水泵同時工作,系統(tǒng)設(shè)高低液位保護(hù)及高低壓報警指示功能。原水泵和高壓泵都采用一用一備,因故需要手動切換時,停止原執(zhí)行程序,泵需重新啟動。
程序結(jié)構(gòu)包括主程序、清洗程序、產(chǎn)水程序、沖洗程序、泵控制程序、泵啟動程序和手動程序,各程序間的調(diào)用關(guān)系見圖4。
程序的設(shè)計思想遵循功能優(yōu)先原則。主程序主要完成產(chǎn)水、清洗和手動子程序的調(diào)用,以及時間讀取并轉(zhuǎn)換(與HMI上設(shè)置的自動清洗時間對應(yīng))、高低液位、高低壓及泵過載報警等功能。當(dāng)出現(xiàn)上述報警信號后,對應(yīng)的產(chǎn)水或清洗程序暫停執(zhí)行、復(fù)位輸出,故障解除后繼續(xù)暫停前的動作。手動程序的調(diào)整功能優(yōu)先,但需HMI上密碼進(jìn)入,調(diào)整結(jié)束后,復(fù)位各轉(zhuǎn)換開關(guān)后進(jìn)入自動運行狀態(tài)。自動程序中清洗程序優(yōu)先,產(chǎn)水過程中可手動強(qiáng)制或按設(shè)定周期轉(zhuǎn)入清洗程序,清洗結(jié)束后自動產(chǎn)水。
混床系統(tǒng)有兩套設(shè)備(混床、純水泵、PLC、HMI各一套,酸泵堿泵共用一套),正常時一臺產(chǎn)水,一臺備用,當(dāng)出現(xiàn)水質(zhì)不合格信號時,備用的設(shè)備投入產(chǎn)水,原產(chǎn)水的設(shè)備自動轉(zhuǎn)入再生清洗,清洗結(jié)束后等待備用。產(chǎn)水時純水泵、1#和2#閥ON,其余OFF。再生清洗的設(shè)計流程見圖5。
兩套設(shè)備分別采用兩臺PLC和HMI控制和監(jiān)控,兩PLC之間由于需要交換的數(shù)據(jù)較少,采用連線方式進(jìn)行信號傳遞,可以節(jié)約一次性投入。如圖6,清洗完成后本機(jī)Q0.7信號復(fù)位。當(dāng)一套設(shè)備的PLC同時出現(xiàn)Q0.7 和 I2.6為1的信號,即對方還未完成再生,本機(jī)水質(zhì)再次不合格(產(chǎn)水時間太短),則說明本機(jī)所用強(qiáng)酸強(qiáng)堿性樹脂壽命周期已到,需要更換。停機(jī)程序如圖7,除報警信號外其余輸出全部復(fù)位。
控制系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化編程方法,設(shè)手動和自動程序,自動程序包括產(chǎn)水程序和再生清洗程序,分別可由主程序調(diào)用。兩臺PLC的程序相同,主程序中再生清洗和產(chǎn)水功能的切換程序見圖8。
圖8 PLC的再生清洗與產(chǎn)水功能程序
選用威綸10寸彩屏組態(tài)監(jiān)控畫面,可實現(xiàn)遠(yuǎn)程操作、監(jiān)視、數(shù)據(jù)顯示、參數(shù)修改、信息統(tǒng)計等功能。混床系統(tǒng)的實際組態(tài)的主畫面如圖9。
圖9 混床系統(tǒng)主畫面
除變頻恒壓供水系統(tǒng)采用PID控制策略外,凈水和混床系統(tǒng)采取了如下控制策略進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計:
(1)柔性控制:包括凈水系統(tǒng)的清洗周期、高壓泵的延時啟動時間、清洗程序的正反洗時間、沖洗時間及沖洗時間間隔,以及混床系統(tǒng)再生程序的各步驟時間,均可在HMI上根據(jù)實際工藝要求靈活設(shè)置,混床的實際產(chǎn)水時間及已完成的再生時間可通過HMI動態(tài)顯示,從而實現(xiàn)系統(tǒng)的柔性控制。
(2)狀態(tài)保持:在石英砂和活性炭過濾器的清洗程序、混床樹脂的再生清洗程序中,對各步的狀態(tài)元件和計時元件均采用掉電保持型,系統(tǒng)恢復(fù)運行時重原狀態(tài)繼續(xù)向下執(zhí)行,提高系統(tǒng)運行效率。
(3)低溫補償:在系統(tǒng)中設(shè)計了熱交換器,當(dāng)氣溫低于5(C時,在熱交換器中通入蒸汽,提高水溫以保證RO膜的逆滲透效果。
(4)備用機(jī)制:混床的互為備用機(jī)制由電導(dǎo)率信號自動控制,一套產(chǎn)水,一套清洗,由于剛進(jìn)入產(chǎn)水時的水質(zhì)不能保證,對清洗轉(zhuǎn)換5分鐘內(nèi)的電導(dǎo)率信號進(jìn)行屏蔽,完成再生清洗程序后等待備用,與實際生產(chǎn)過程完全匹配。
(5)終結(jié)報警:如因為樹脂使用壽命臨近,完成再生后系統(tǒng)產(chǎn)水時間較短,甚至在對方仍處于清洗過程中就已水質(zhì)不合格,則發(fā)出報警信號,且停機(jī)等待更換樹脂,而正在清洗的系統(tǒng)繼續(xù)清洗程序,實現(xiàn)系統(tǒng)的科學(xué)管理。
本系統(tǒng)經(jīng)控制策略和程序結(jié)構(gòu)的優(yōu)化處理,設(shè)備的一次性投入較少,且具有高可靠性和高穩(wěn)定性特征。經(jīng)上海某合資企業(yè)引進(jìn)運行試驗后,產(chǎn)水量和水質(zhì)均能滿足工藝要求,已正常運行一年,期間各狀態(tài)切換有序進(jìn)行,運行狀況和效率均得到用戶滿意。
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