胡志偉(大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠)
隨著三次采油的不斷深入,三元采出液的處理難度逐步加大,存在破乳難等問題,由于離心泵的剪切,影響了三元采出液的破乳效果,給下游站的處理增加了難度。由于中轉(zhuǎn)站處理后的外輸液存在較多泡沫,使離心泵泵效降低,不但影響外輸效果,而且增加了耗電量。通過(guò)對(duì)輸液泵的更換,達(dá)到減少影響破乳效果、節(jié)能降耗的目的。
螺桿泵是利用螺桿的回轉(zhuǎn)來(lái)吸排液體,泵內(nèi)部主要由主動(dòng)螺桿、從動(dòng)螺桿和包容螺桿的襯套組成密封腔,主動(dòng)螺桿由電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)回轉(zhuǎn),從動(dòng)螺桿隨主動(dòng)螺桿作反向旋轉(zhuǎn),主、從動(dòng)螺桿的螺紋均為雙頭螺紋。由于各螺桿的相互嚙合以及螺桿與襯筒內(nèi)壁的緊密配合,在泵的吸入口和排出口之間,就會(huì)被分隔成一個(gè)或多個(gè)密封空間。隨著螺桿的轉(zhuǎn)動(dòng)和嚙合,這些密封空間在泵的吸入端不斷形成,將吸入室中的液體封入其中,并自吸入室沿螺桿軸向連續(xù)地推移至排出端,將封閉在各空間中的液體不斷排出,猶如一螺母在螺紋回轉(zhuǎn)時(shí)被不斷向前推進(jìn)的情形一樣[1]。
螺桿泵具壓力高而均勻,流量均勻,轉(zhuǎn)速高等特點(diǎn)。
全廠現(xiàn)有轉(zhuǎn)油(放水)站50座,放水站3座,其中有3座轉(zhuǎn)油站和1座放水站的輸液泵為螺桿泵,均為三元站,目前均正常使用。其中三元-3轉(zhuǎn)油站、三元-4轉(zhuǎn)油放水站投產(chǎn)時(shí)輸液泵即為螺桿泵,聚杏北五轉(zhuǎn)油站和杏六聯(lián)放水站輸油泵,在2013年6月和7月分別進(jìn)行改造,投運(yùn)后由于泵剪切引起的乳化得到有效改善,且節(jié)電效果明顯。
2.1.1 換泵前后單耗分析
在電動(dòng)機(jī)各項(xiàng)參數(shù)和泵的排量不變的工況下,取聚杏北五轉(zhuǎn)油站和杏六聯(lián)放水站換泵前后單耗數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,其外輸液?jiǎn)魏木邢陆?,分別由原來(lái)的0.73 kWh/t和0.62 kWh/t下降到0.34 kWh/t和0.37 kWh/t,下降了0.39 kWh/t和0.25 kWh/t,應(yīng)用螺桿泵后節(jié)電效果明顯,平均單耗為原來(lái)的46%和59%,平均日節(jié)電為1278 kWh與1200 kWh,見圖1、圖2。
圖1 聚五轉(zhuǎn)油站1#輸油泵單耗曲線
2.1.2 相同參數(shù)的離心泵與螺桿泵單耗分析
統(tǒng)計(jì)全廠與三元-3轉(zhuǎn)油站和三元-4轉(zhuǎn)油放水站外輸泵,螺桿泵與離心泵運(yùn)行時(shí)單耗對(duì)比:排量280m3/h和150m3/h的螺桿泵比同排量離心泵的平均單耗分別少0.30 kWh/t和0.16 kWh/t,平均日節(jié)電為947 kWh和172 kWh,見表1。
圖2 杏六聯(lián)放水站2#輸油泵單耗曲線
表1 螺桿泵與離心泵能耗情況對(duì)比
換泵后聚杏北五轉(zhuǎn)油站與杏六聯(lián)放水站輸油泵泵效均有明顯提高,分別由換泵前60.13%和61.18%,上升到目前63.91%和74.50%,提高了3.78和13.32個(gè)百分點(diǎn),見圖3、圖4。
2.3.1 三元站換泵前后外輸液乳化對(duì)比分析
通過(guò)在聚杏北五轉(zhuǎn)油站、杏六聯(lián)放水站外輸離心泵前后取樣,靜止沉降后觀察油水分離情況,外輸離心泵泵后油樣乳化程度明顯加大,油水分離效果明顯比泵前油樣差,見圖5。
圖5 油水分離效果
2013年6月25日和8月12日先后對(duì)聚杏北五轉(zhuǎn)油站與杏六聯(lián)放水站的外輸螺桿泵進(jìn)行投運(yùn),運(yùn)行后分別對(duì)兩站外輸螺桿泵前后取樣,通過(guò)觀察可以看出螺桿泵增加乳化程度很小,三元液在經(jīng)過(guò)螺桿泵前后油水分離情況基本無(wú)變化。
2.3.2 分析水、聚驅(qū)離心泵對(duì)外輸液乳化
分別取水驅(qū)與聚驅(qū)轉(zhuǎn)油站外輸泵進(jìn)出口油樣觀察自然沉降,通過(guò)觀察得出離心泵對(duì)水、聚驅(qū)轉(zhuǎn)油站外輸油破乳效果均有影響,對(duì)聚驅(qū)轉(zhuǎn)油站外輸油乳化程度影響較大,且短時(shí)間內(nèi)不容易恢復(fù)。而對(duì)水驅(qū)轉(zhuǎn)油站外輸油乳化程度影響較小,且能夠在較短時(shí)間內(nèi)得到恢復(fù),見圖6。
圖6 外輸離心泵前后外輸液乳化效果
換泵后啟停泵操作簡(jiǎn)單化,啟泵時(shí)無(wú)需關(guān)閉泵出口閘門,即可直接啟動(dòng)。且氣泡對(duì)螺桿泵的影響不大,排量穩(wěn)定。
螺桿泵可以在高黏度、含氣的管道上使用。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試和對(duì)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)生產(chǎn)運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,可以得出如下結(jié)論:
1)螺桿泵與離心泵相比輸油效率高,輸油單耗少,節(jié)電效果明顯[2]。
2)三元站外輸系統(tǒng)應(yīng)用螺桿泵,可以有效避免因剪切作用對(duì)外輸液破乳效果的影響,完全適用于三元采出液的外輸。
3)離心泵對(duì)水驅(qū)轉(zhuǎn)油站外輸油乳化程度影響不大,對(duì)聚驅(qū)轉(zhuǎn)油站外輸油乳化程度影響較大。
4)螺桿泵與離心泵相比運(yùn)轉(zhuǎn)更平穩(wěn),操作更簡(jiǎn)單。
[1]宋波.油氣集輸中螺桿泵應(yīng)用研究[J].中國(guó)石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2012(5):151.
[2]趙金文.雙螺桿泵在集輸泵站中的應(yīng)用[J].勝利油田職工大學(xué)學(xué)報(bào),2009(4):45-46.