王建新,李世晨,師小強(qiáng)
(1、新疆八一鋼鐵股份有限公司;2、新疆八鋼南疆鋼鐵拜城有限公司)
連鑄坯脫方,也叫菱變,當(dāng)方坯橫截面上兩個對角線長度不相等時稱為脫方。脫方嚴(yán)重時會使鑄坯進(jìn)加熱爐時,推鋼、軋制咬入孔型困難,易扭轉(zhuǎn)出現(xiàn)折疊缺陷。八鋼南疆公司煉鋼廠自2013年4月投產(chǎn)以來,產(chǎn)量不斷提高,連鑄坯缺陷逐漸顯現(xiàn)出來,尤其是脫方缺陷,一直困擾著南疆煉鋼生產(chǎn)。為此,煉鋼廠成立攻關(guān)組,對連鑄坯脫方進(jìn)行全面分析,尋找解決措施。
南疆公司煉鋼廠主要冶煉工藝設(shè)備:2套鐵水脫硫裝置、2×120t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐、2座在線吹氬喂絲站、1座雙工位LF精煉爐和2臺8機(jī)8流方坯連鑄機(jī),具備年產(chǎn)300萬噸鋼生產(chǎn)能力。
8機(jī)8流方坯連鑄機(jī)主要技術(shù)參數(shù)見表1。
2013年4月到2014年1月產(chǎn)鋼664874噸,脫方廢品為4596噸,比例為0.69%,脫方鋼種為HRB400,嚴(yán)重影響鑄坯合格率。
經(jīng)過分析,影響鑄坯脫方的因素有鋼種、溫度、拉速、銅管尺寸及結(jié)晶器裝配質(zhì)量、二冷對弧、水口對中等,對現(xiàn)場生產(chǎn)狀況進(jìn)行分析。
表1 連鑄機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
據(jù)統(tǒng)計,煉鋼廠澆鑄HRB400鋼水過熱度大于50℃的比例為28.7%,高溫鋼水對脫方有一定影響。澆鑄溫度過高會使鑄坯凝固坯殼減薄,強(qiáng)度下降,在不均勻力的作用下更易產(chǎn)生變形,引起鑄坯脫方。
拉速越大,坯殼平均厚度減薄,導(dǎo)致坯殼的強(qiáng)度和剛度較低,初生坯殼產(chǎn)生扭曲變形。
據(jù)統(tǒng)計,拉速2.4m/min時,連鑄坯開始出現(xiàn)脫方;2.6m/min以上脫方廢品零星出現(xiàn);2.8m/min以上脫方廢品大量出現(xiàn)。另外,在正常澆鑄過程中拉速調(diào)節(jié)過于頻繁,每爐鋼水在中間包的溫差在10℃內(nèi)的占81.2%,但是溫差10℃內(nèi)拉速的波動在0.8m/min。
水口偏斜造成鑄流不均勻沖刷坯殼,鑄坯坯殼厚度不均勻。連鑄經(jīng)常出現(xiàn)浸入式水口偏斜現(xiàn)象,主要原因是中間包在澆鑄位行走速度過快,并且操作按鈕有3秒的安全確認(rèn)時間,操作起來不方便,中間包下水口與結(jié)晶器對中困難,造成水口偏斜。
二冷噴淋管管壁較薄僅2.5mm,在高溫下易發(fā)生變形;連鑄機(jī)二區(qū)噴淋管連桿缺失較多,使得噴淋管易發(fā)生偏斜。二冷水質(zhì)的情況不穩(wěn)定,二冷水中鐵銹、泥土較多導(dǎo)致噴淋管噴嘴堵塞,連鑄坯冷卻不均勻,加劇了鑄坯在二冷段的脫方。
連鑄坯運(yùn)行過程中支承輥磨損,使結(jié)晶器、支撐輥和拉矯機(jī)不在弧線上,停機(jī)測試時支撐輥與引錠桿之間一般有1-5mm間隙,個別達(dá)到10mm,其結(jié)果導(dǎo)致連鑄坯冷卻不均勻。
由于無檢驗(yàn)結(jié)晶器水縫的工具,結(jié)晶器裝配時,結(jié)晶器水縫調(diào)節(jié)困難,結(jié)晶器水縫的不均勻會導(dǎo)致結(jié)晶器銅管冷卻不均勻,從而造成鑄坯脫方。
結(jié)晶器編號填寫出現(xiàn)錯誤,使用班次不清楚,傳遞卡填寫不全,導(dǎo)致結(jié)晶器通鋼量無法準(zhǔn)確計算,通鋼量過大,達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)仍在使用。這些情況都會影響連鑄坯的正常生產(chǎn)。
(1)根據(jù)生產(chǎn)狀況,連鑄值班長與鋼水調(diào)度多溝通,合理控制生產(chǎn)節(jié)奏,穩(wěn)定拉坯速度,控制鋼水溫差在10℃之內(nèi),拉速的波動在0.4m/min以內(nèi)。
(2)將澆鑄位中包車行走速度調(diào)慢,并取消慢行點(diǎn)的3秒預(yù)警時間,使對中操作比較容易。
(3)制定噴嘴更換標(biāo)準(zhǔn),對噴嘴進(jìn)行更換;停機(jī)檢查二冷噴淋管,有問題的要及時修整或更換;恢復(fù)二區(qū)噴淋管連桿;二冷噴淋管管壁厚度由2.5mm增加到4mm。
(4)定期取水樣進(jìn)行化驗(yàn),保證二冷水質(zhì)滿足工藝規(guī)定;定期維護(hù)二冷配水閥門,保證按工藝要求供水。
(5)制定出合理的對弧計劃,每周對弧2次,及時調(diào)整各個支撐輥,使其在同一弧度上。
(6)制作檢驗(yàn)結(jié)晶器水縫的專用工具——插條,結(jié)晶器裝配時,使用插條,保證結(jié)晶器水縫均勻。
(7)完善結(jié)晶器的維修標(biāo)準(zhǔn)與使用標(biāo)準(zhǔn)。建立結(jié)晶器的檔案制度,要求各生產(chǎn)班對結(jié)晶器更換認(rèn)真填寫記錄,及時更換已經(jīng)磨損嚴(yán)重的結(jié)晶器,確保鋼水在結(jié)晶器內(nèi)均勻冷卻;連鑄專工每天對結(jié)晶器維修人員進(jìn)行監(jiān)督與指導(dǎo)。
通過對生產(chǎn)組織、設(shè)備管理及工藝制度的調(diào)整,連鑄機(jī)的坯脫方有所減少,2014年2月產(chǎn)鋼120110t,脫方廢品440噸,比例降到0.37%。
雖然脫方有所緩解,但還是沒有根本解決,尤其拉速2.6m/min以上,鑄鑄坯脫方不受控制。因此,還需進(jìn)一步分析。
對產(chǎn)生脫方的結(jié)晶器進(jìn)行了跟蹤分析,不僅統(tǒng)計脫方與中包鋼水溫度、拉速等生產(chǎn)工藝數(shù)據(jù)的關(guān)系,重點(diǎn)統(tǒng)計了結(jié)晶器使用情況,如通鋼量,對脫方的結(jié)晶器下線拆除,查看銅管內(nèi)壁磨損情況,見表2。
表2 連鑄坯脫方統(tǒng)計表
從脫方的結(jié)晶器拆下銅管觀察,發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象:一種是銅管內(nèi)弧管壁、角部有磨損,兩側(cè)弧面與外弧面基本無磨損,見圖1;另一種是銅管下口角部磨損嚴(yán)重,四個面部無磨損,見圖2、圖3、圖4。
圖1 通鋼量4196t的銅管
圖2 通鋼量為1911t的銅管
圖3 通鋼量為1595t的銅管
圖4 通鋼量為925t的銅管
正常的結(jié)晶器銅管下口四面的鍍鉻層磨損程度基本一致,見圖5~圖8,這是八鋼第一煉鋼廠40t連鑄(4機(jī)4流8m弧連鑄機(jī))結(jié)晶器銅管磨損情況,銅管下口四面和角部的鍍鉻層均有磨損;而上述脫方的結(jié)晶器銅管只磨損角部(四面的鍍鉻層沒有磨損)或內(nèi)弧管壁或角部磨損較大。
從以上現(xiàn)象可以看出,連鑄坯脫方在結(jié)晶器內(nèi)就已經(jīng)形成,連鑄坯在結(jié)晶器冷卻是不均勻的。
連鑄坯角部本身是二維傳熱,冷卻速度最快,連鑄拉速低時,連鑄坯在結(jié)晶器通過時間較長,連鑄坯出銅管下口過程中,連鑄坯四面與銅管四面能接觸;拉速提高后,連鑄坯較快地離開銅管,在冷卻強(qiáng)度大的角部或兩個面之間形成銳角,在冷卻強(qiáng)度小的角部或兩個面之間形成鈍角,銳角附近坯殼較厚,鈍角附近坯殼較薄,連鑄坯變成菱形,出銅管下口過程中,銳角接觸銅管角部,鈍角及其它面不接觸銅管內(nèi)壁,見圖9;由于鈍角及其它面不接觸銅管內(nèi)壁,坯殼變薄,在鋼水靜壓力作用下又貼近內(nèi)壁,變成銳角,原來銳角也逐漸變成鈍角,脫方具有方向性。所以連鑄坯在結(jié)晶器銅管內(nèi)就已發(fā)生菱變,只磨損銅管角部,銅管四面的鍍鉻層沒有磨損(或只磨損內(nèi)弧面)。
圖5 通鋼量2080t
圖6 通鋼量2200t
圖7 通鋼量2510t
圖8 通鋼量5020t
生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn):同一澆鑄條件下,澆鑄HPB300等普碳鋼時鑄坯外形尺寸良好,改換HRB400等低合金鋼時往往就發(fā)生脫方,且調(diào)整困難。同樣的結(jié)晶器,同樣的二冷狀況,僅僅換了鋼種,脫方現(xiàn)象就會出現(xiàn)。
這主要是因?yàn)殇撘褐兴辖鹪貙︿撘耗毯蟮木€收縮率有很大的影響,資料表明:鋼液中合金元素,尤其是錳、硅含量越高,鋼液凝固后的線收縮率就越大[1],HRB400鋼和HPB300鋼的化學(xué)成分見表3。
圖9 連鑄坯在結(jié)晶器內(nèi)形成脫方示意圖
表2 HRB400鋼和HPB300鋼的化學(xué)成分
目前使用的結(jié)晶器銅管錐度趨勢與普碳鋼的收縮規(guī)律相近,與低合金鋼有一定差距,因而在結(jié)晶器內(nèi),低合金鋼(HRB400鋼)鑄坯坯殼離開結(jié)晶器壁的時間比普碳鋼坯殼要早,更易產(chǎn)生氣隙、導(dǎo)致傳熱不均。南疆公司煉鋼廠連鑄結(jié)晶器銅管倒錐度對HPB300等普碳鋼來說合適,對冶煉HRB400等低合金鋼來說太小。
將結(jié)晶器銅管倒錐度增大16%,進(jìn)行少量(15支)試驗(yàn),經(jīng)過20多天試驗(yàn),效果較明顯。拉速3.2m/min時,連鑄坯未出現(xiàn)脫方。按照新的結(jié)晶器銅管倒錐度批量生產(chǎn)。2014年3~4月,鑄坯脫方廢品量大幅減低,產(chǎn)量173322t,脫方廢品114t,廢品比例率為0.07%。
南疆公司煉鋼廠連鑄機(jī)鑄坯脫方的原因:(1)結(jié)晶器銅管錐度太小,在結(jié)晶器內(nèi)易產(chǎn)生氣隙、傳熱不均,導(dǎo)致坯殼厚度不均勻,產(chǎn)生脫方。(2)二冷噴淋管容易變形、歪斜,噴嘴堵塞,造成二次冷卻不均勻。(3)浸入式水口偏斜,造成鑄流不均勻沖刷坯殼,鑄坯坯殼厚度不均勻。(4)結(jié)晶器使用、管理比較混亂。(5)結(jié)晶器裝配不規(guī)范。
采取相應(yīng)措施后,取得明顯效果,脫方廢品率由原來的0.69%逐漸減低到0.07%,保證了煉鋼的正常生產(chǎn)。
[1]陳家祥.煉鋼常用圖表數(shù)據(jù)手冊.北京:冶金工業(yè)出版社.1984.