盧陽 周布凡 翟靜(玉門油田分公司煉化總廠 甘肅 酒泉735200)
分餾塔蒸發(fā)段溫度是保證分餾塔操作的重要參數,是全塔的根基。蒸發(fā)段位于分餾塔的上部浮閥塔盤之下,由三層舌型塔盤構成,其主要作用是提供原料油與高溫油氣熱交換的場所,在這兩層塔盤內,將原料油中輕組分油蒸出,同進又加熱了原料油。蒸發(fā)段溫度是高溫油氣和上部進料換熱后上升的氣相物質的溫度,應控制在360-380℃之間,其上限受原料油殘?zhí)肯拗疲孪奘苎h(huán)比限制。正常操作中,蒸發(fā)段溫度的改變主要是改變循環(huán)比,循環(huán)比越大,蒸發(fā)段溫度越低,反之循環(huán)比越小,蒸發(fā)段溫度越高。為了滿足低循環(huán)比操作要求,使冷凝下來的循環(huán)油量減少,該處溫度勢必增高,一旦溫度超過385℃的裂化反應臨街溫度,就會增大芳香烴和多環(huán)烷烴的縮合反應速率,最終導致舌型塔盤處結焦,直接影響分餾塔的上部精餾效果。
循環(huán)比是指分餾塔內一部分比焦化蠟油重的循環(huán)油量與原料油量的比值,也有用加熱爐進料量與原料油量的比值稱作聯合循環(huán)比來表示循環(huán)量的大小【1】。通常循環(huán)油與原料油在塔底混合一起送入加熱爐的輻射管,而新鮮原料油則進入對流管中預熱,因此,在生產實際中,循環(huán)油流量可由輻射管進料流量與對流管流量之差來求得。對于較重的、易結焦的原料,由于單程裂化深度受到限制,就要采用較大的循環(huán)比。通常對于一般原料,循環(huán)比為0.1~0.5;對于中質、易結焦原料,循環(huán)比較大,有時可達到1.0左右。循環(huán)比增加,反應深度加大,焦化汽、柴油液體收率隨之增加,而焦化蠟油收率減少,焦炭和焦化氣體收率增加。表1-1反映了循環(huán)比大小與產品產量、輕油收率、處理量和單位能耗的關系。
基于目前玉門煉化總廠重油平衡目標,要求焦化裝置盡可能提高處理量,低循環(huán)比操作,循環(huán)比每降低一個百分點,加工量就會增加近一個百分比,且此關系呈線性遞增,由此可見,在目前生產條件下,降低循環(huán)比,是提高加工量最有效的途徑【2】。
表1-1 循環(huán)比大小與產品產量、輕油收率、處理量和單位能耗的關系
分餾塔塔底是分餾塔洗滌段的最低端,原料油中蠟油以上的重餾分與來自焦炭塔油氣中被凝的循環(huán)油一起流入塔底,經加熱爐輻射進料泵抽出,打入加熱爐輻射段,溫度控制在385-390℃,分餾塔底溫度上限受到塔底油在塔底結焦的限制,下限受到循環(huán)比的限制,如果溫度過低,一是會影響整個塔的熱平衡;二是加重加熱爐的負荷。正常情況下,塔底溫度不高于380,限制原因與蒸發(fā)段相同,并且有塔底循環(huán)油泵保持油料的不斷循環(huán),以盡量減少塔底結焦的機會。低循環(huán)比操作時,大量低溫新鮮原料進入分餾塔內,油氣量恒定,則換熱后落入塔底的重質油溫較低,經輻射抽出泵打進加熱爐輻射段后,加熱爐負荷加重,因此在降低循環(huán)比的同時,不能一味追求低循環(huán)比,同時要保證加熱爐的負荷。
面對蒸發(fā)段溫度過高的現狀,使用較為廣泛的降溫方式是:分配上下部進料的比例,這也是我廠焦化裝置檢修前一直沿用的一種降溫方式。減壓渣油經對流室換熱后,進入分餾塔下部,在進塔時分為兩路,一部進料在第一層塔板的下部,稱為下部進料,另一路,則在大約第5層塔板位置進入分餾塔,稱之為上部進料。上下循環(huán)油流量高限以循環(huán)油泵額定流量為上限 上部進料用于控制循環(huán)比以及蒸發(fā)段溫度,過低容易造成干板;下部進料控制塔底溫度以及攪拌作用,過低容易造成分餾塔底結焦。上進料增加,會導致循環(huán)比上升,塔底溫度應該略有升高。反之,循環(huán)比下降,蠟油產量增加,蒸發(fā)段溫度上升,塔底溫度會略有下降??梢钥闯?,通過上下部進料分配來降低蒸發(fā)段溫度,必然導致循環(huán)比的改變,這是此種方法最大的缺點。
另一種降溫方式是:利用一中換熱后的循環(huán)油作為冷媒,從一中回流返塔處引出,采用噴淋的方式注入到蒸發(fā)段的舌型塔盤上,從而不改變上下部進料的分配,只需在固定上下部分配量即調整好循環(huán)比后,根據蒸發(fā)段溫度的高低,適當的調整一中冷媒的注入量,操作簡單易行,對其他各部操作均無影響,此種方法解決了制約加工量的瓶頸,帶來了更大的經濟效益。
在一中調節(jié)框架進口管線處,用尺寸為DN40的管線連接一中反塔線和蠟油下回流線,增加一根蠟油下回流DN40噴淋管,同時制作并安裝分餾塔塔內冷凝器一個。
圖3-2 一中循環(huán)油降溫流程
一中循環(huán)油的溫度為175-185℃,將一中回流在框架前引出,打入蠟油下回流入口管線處,由此進入蒸發(fā)段舌型塔盤上部,通過冷凝器均勻噴淋,已達到降溫目的,流程圖見圖3-2。
由于一中循環(huán)油的組分接近焦化柴油,由化驗分析中心提供的一中循環(huán)油餾程數據可知,見表3-1,其組分較輕,在噴淋過程中,不僅起到降溫作用,同時輕組分在蒸發(fā)段溫度范圍內即可汽化,并不會落到塔底,不會增加循環(huán)油量,即不會增大循環(huán)比。利用一中循環(huán)油在蒸發(fā)段處代替上部進料渣油,采用噴淋方式,控制蒸發(fā)段溫度,可有效降低蒸發(fā)段溫度到385℃以下,同時控制裝置循環(huán)比在0.36以下,提高裝置加工量,降低焦炭產率,提高裝置液收。
表3-1 一中循環(huán)油組分餾程
改造前,分餾塔蒸發(fā)段至塔底溫度較高,分餾塔塔底和蒸發(fā)段結焦嚴重,為了降低蒸發(fā)段溫度只能增加上部進料量,與此同時,帶來的負面效應就是,上部進料中大部分重質油未能蒸發(fā)汽化,只能落回塔底,大大增加了循環(huán)油的量,循環(huán)比增大,新鮮原料的加工量隨之降低,超高的蒸發(fā)段溫度,嚴重制約了整個裝置的加工量。改造后,用部分一中循環(huán)油給蒸發(fā)段降溫,同時降低了塔底溫度,使結焦傾向明顯降低,一中循環(huán)油由于組分較輕,不會增加循環(huán)油量,制約的瓶頸被消除后,裝置的加工量明顯提高,同時,采用噴淋的方式即可達到降溫又能降低油氣中粉焦的攜帶量。表3-2顯示了改造前后的數據對比。
表3-2 改造前后參數對比
首先,增加此段管線后,務必增設保溫,停用此流程后,管線內存油必須吹掃干凈。其次調節(jié)一中循環(huán)油噴淋量時,必須根據蒸發(fā)段溫度調節(jié),若噴淋量過大,則會使蒸發(fā)段溫度過低,同時增大了用來降溫的循環(huán)油量,反而使循環(huán)比增大,影響加工量,相反,噴淋量過小則起不到降溫作用,易使蒸發(fā)段結焦。另外,蒸發(fā)段是由三層舌型塔盤組成,由于一中循環(huán)油屬于輕質油,僅有的一個噴淋器只能在其中一層塔盤上降溫,若噴淋位置較高的話,則無法為下層塔盤降溫,建議改變噴淋位置為最下層塔盤進入,或在二層和三層塔盤上各增一個噴淋器,以保證避免全部舌型塔盤結焦。
[1]瞿濱,延遲焦化裝置技術問答,北京:中國石化出版社,2010.01,59-62.
[2]瞿國華,延遲焦化工藝與工程,北京:中國石化出版社,2008.01,201-207.