王吉福 畢晶晶 陳新偉 卓世虎 姜軍(中國石油塔里木油田分公司)
油田注水系統(tǒng)降低能耗對策研究
王吉福 畢晶晶 陳新偉 卓世虎 姜軍(中國石油塔里木油田分公司)
某油田注水站注水泵管泵壓差4.5 MPa,注水泵單耗14.84 kWh/m3,標耗1.14 kWh/(m3·MPa),注水系統(tǒng)效率僅23.07%,注水能耗及效率都遠小于國內平均水平。通過計算該油田注水系統(tǒng)能耗,分析注水高能耗原因,提出了注水泵變頻改造、更換小排量注水泵、優(yōu)化注水管網(wǎng)等對策。實施這些措施可使注水能耗降低約24.56%,注水系統(tǒng)效率增加約30.56%,為油田降低注水系統(tǒng)機泵運行能耗和提高注水系統(tǒng)效率提供了借鑒。
油田注水單耗標耗注水效率能耗對策
1.1污水處理現(xiàn)狀
聯(lián)合站日接收污水約4200 m3,現(xiàn)共有兩套污水處理裝置,單套污水處理量約2800 m3/d,目前運行兩套污水處理裝置,處理量4200 m3/d(圖1)。
圖1 聯(lián)合站污水來源示意圖
聯(lián)合站注水系統(tǒng)有離心式注水泵5臺,功率1250 kW,揚程為2160 m,其中1臺排量100 m3/h,另外4臺排量120 m3/h。單臺注水泵供水能力2400~2750 m3/d。目前聯(lián)合站兩臺注水泵工頻運行,出口壓力為23 MPa,單臺注水泵實際注水量約1900 m3/d。
1.2注水現(xiàn)狀
注水系統(tǒng)有兩條注水干線,實際運行壓力18.5 MPa。1#干線負責7口注水井和3口污水回灌井,注水和回灌量約2300 m3/d,2#干線負責3口注水井和2口污水回灌井,注水和回灌量約1500 m3/d。地質注水井配注量1000 m3/d,實際注水約800 m3/d,污水回灌井合計回灌量約3000 m3/d。
部分注水井和回灌井參數(shù)見表1。
1)注水泵輸入、輸出功率計算:
輸入功率按以下公式計算:
N1=W/H
式中:N1為單臺注水泵輸入功率,kW;W為注水泵用電量,kWh;H為泵的運行時間,h。
輸出功率按以下公式計算:
N2=(P1-P2)G/3.6
式中:N2為單臺注水泵的輸出功率,kW;P1為注水泵出口壓力,MPa;P2為注水泵進口壓力,MPa;G為注水泵的流量,m3/h。
注水泵機組平均效率[1]=(∑N2/∑N1)×100%
2)注水系統(tǒng)單耗和標耗計算:
平均井口油壓=∑(單井井口油壓×單井注水量)/∑單井注水量
注水系統(tǒng)單耗[1]=注水系統(tǒng)總耗電量/總注水量
注水系統(tǒng)標耗[1]=注水系統(tǒng)單耗/平均井口油壓
3)注水系統(tǒng)效率計算:
注水系統(tǒng)效率[1]=[(平均井口油壓×∑單井注水量-注水泵進口平均壓力×∑單個注水泵進口流量)/(3.6×∑單個注水泵電動機輸入功率)]× 100%
經(jīng)計算,注水系統(tǒng)平均注水泵效43.6%,注水單耗14.84 kWh/m3,注水標耗1.14 kWh/(m3·MPa),注水系統(tǒng)效率23.07%。
表1 部分注水井和回灌井運行參數(shù)
分析注水系統(tǒng)高能耗原因如下:
1)聯(lián)合站注水泵額定功率1250 kW、額定排量120 m3/h,工頻運行。聯(lián)合站日處理污水約4200 m3,注水井日配注量1000 m3。因此,如果啟運1臺注水泵則無法滿足全部污水回注或回灌要求;如果啟運2臺注水泵則出現(xiàn)注水泵給水量不足,需要頻繁啟停1臺注水泵現(xiàn)象,注水泵運行工況與現(xiàn)實要求不匹配。
2)由于不同時期油田開發(fā)配注量的調整以及洗井等原因,使油層注入壓力和注入量處于變化中。為了適應注水量變化的需求,一般通過人工調整注水泵運行數(shù)量和調節(jié)注水泵出口閥門開度來控制流量,注水泵出口壓力為23 MPa,而干線壓力為18.5 MPa,因此注水泵機組在嚴重節(jié)流狀態(tài)下運行,使得注水泵運行偏離了高效區(qū),且閥門處于節(jié)流狀態(tài)加快了閥門的沖蝕。根據(jù)注水系統(tǒng)單耗計算公式,當注水泵的排出量減少,而耗電量不變的情況下,必然造成能耗的升高。
3)注水井和回灌井共用注水管網(wǎng),井口注水壓力差別大。油田開發(fā)初期產(chǎn)水量小,沒有污水回灌情況。隨著油田開發(fā)程度的不斷深入,綜合含水率上升,產(chǎn)水量遠大于注水需求,為了保護環(huán)境需消耗多余的污水,因而增加污水回灌井。由于塔中四油田地處偏遠,為降低成本,將污水回灌管網(wǎng)直接串接在注水管網(wǎng)上,使得注水井和回灌井共用一套注水管網(wǎng)。注水井井口注水壓力高,回灌井井口回灌壓力低,注水與回灌壓差約8 MPa,綜合計算注水系統(tǒng)平均注水油壓低。根據(jù)注水系統(tǒng)標耗和效率計算公式,當注水系統(tǒng)井口平均油壓降低時,注水系統(tǒng)標耗升高、效率下降。
通過原因分析可知,要降低注水系統(tǒng)能耗,主要應從以下三方面入手:注水泵要適應目前的運行工況;減少管泵壓差;提高平均井口注水壓力,保證注水系統(tǒng)平穩(wěn)運行。
4.1注水泵變頻改造
為了適應目前的運行工況,改變啟運2臺注水泵工頻運行不節(jié)能的局面,考慮對注水泵進行變頻改造。變頻器是通過參數(shù)調節(jié)改變頻率,從而改變泵的轉速來控制泵排量,離心泵的轉速改變帶來的功率消耗是原轉速情況下的立方比關系,所以可以降低大量能量消耗。聯(lián)合站5臺注水泵,選擇其中2臺泵實施變頻改造,根據(jù)注水量需求組合變頻泵與工頻泵啟運數(shù)量,可滿足不同注水工況下的注水量要求,降低了能耗。
4.2更換小排量注水泵
目前油田注水量約4000 m3/d(170 m3/h),預測未來5~10年內不會有大的變化,因此,更換2臺注水泵(額定排量為60 m3/h)可滿足正常注水需求,避免因閥門節(jié)流而增大注水泵管壓差。
4.3優(yōu)化注水管網(wǎng)
塔中油田已建立了完整的注水井洗井水回收管網(wǎng),所有注水井、回灌井均有洗井流程將洗井水全部回收到聯(lián)合站污水蒸發(fā)池。經(jīng)過工藝流程改造,利用洗井管網(wǎng)低壓輸水至污水回灌井井口,再通過井口增壓進行污水回灌,實現(xiàn)注水和回灌分離,同時滿足注水井洗井需求。
塔中油田注水井井口平均油壓17.2 MPa,回灌井井口平均油壓9.3 MPa,整個注水系統(tǒng)平均井口注水壓力12.03 MPa。因此,如果將注水井與回灌井分開注水,則注水系統(tǒng)平均井口壓力將增大約5.17 MPa。根據(jù)能耗計算公式可計算得出注水標耗將降至0.86 kWh/(m3·MPa),注水系統(tǒng)效率將增加到30.12%。與目前現(xiàn)狀相比,注水能耗減少約24.56%,注水系統(tǒng)效率增加約30.56%。
[1]徐秀芬,梁士軍,王學文,等.SY/T5264—2012油田生產(chǎn)系統(tǒng)能耗測試和計算方法.北京:石油工業(yè)出版社, 2013.
10.3969/j.issn.2095-1493.2014.012.005
2014-08-12)
王吉福,2011年畢業(yè)于中國石油大學(華東),主要從事油田注水管理工作,E-mail:iamuping@163.com,地址:新疆庫爾勒塔指小區(qū)塔中勘探開發(fā)項目經(jīng)理部塔中作業(yè)區(qū),841000。