李曉辰
(華能上海石洞口第二電廠,上海200942)
石二新廠2期超超臨界2×660MW機組采用一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、八級回熱抽汽、凝汽式汽輪機,設(shè)計壓力25MPa,主/再熱蒸汽溫度600℃/600℃。循環(huán)水系統(tǒng)采用擴大單元制直流供水系統(tǒng),為凝汽器、開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)供水,水源為長江水和海水。每臺機組配置2臺50%容量的循環(huán)水泵,2臺機組的2根循環(huán)水供水母管間設(shè)有2個電動連通門,循環(huán)水互為備用。水泵型號為88LKXB-19.4,設(shè)計流量10.26m3/s,設(shè)計揚程19.40m。配套電機型號為 YLKS1120-16/2800kW/16P/6kV,轉(zhuǎn)速370r/min。循泵設(shè)計運行參數(shù)如表1所示,凝汽器設(shè)計規(guī)范如表2所示。
表1 循泵設(shè)計運行參數(shù)
表2 凝汽器設(shè)計規(guī)范
正常運行時,2臺機組的連通門處于常開狀態(tài)。由于負荷變化以及季節(jié)變化的原因,常遇到開一機一泵時循環(huán)水流量不足真空偏低;而二機三泵時循環(huán)水流量過多,循泵電耗增加不及由于真空提高而增加的出力,造成廠用電的浪費。
以2012年4月23日早班為例,2期增開一臺3號機循泵試驗(循環(huán)水連通門全開,2臺機組循出全開),數(shù)據(jù)如下:
(1)循泵電流由原250A、255A 變?yōu)?80A、280A、270A,共增加325A電流,以功率因數(shù)0.9計,相對于660MW耗用功率約0.5%。
(2)U3凝 汽 器 壓 力 由540MW、5.28/4.84kPa下 降 至540MW、4.93/4.80kPa,下降了0.20kPa,相對于660MW 約可增加出力0.1%(根據(jù)汽機性能試驗時微增出力曲線計算得出)。
(3)U4凝汽器壓力由550MW、5.12/4.20kPa下降至550MW、4.45/4.14kPa,下降了0.36kPa,相對于660MW 約可增加出力0.2%。
結(jié)論:耗用功率不及增加出力,故仍保持兩機兩泵運行方式最佳。此次試驗后直到6月17日才將方式改為二機三泵運行,然而7月2日就因為大氣溫度高,江水溫度升高而啟動了第4臺循泵,變?yōu)橐粰C兩泵運行,導致二機三泵的運行時間很短,無法充分發(fā)揮擴大單元制的優(yōu)勢。同時第4臺泵高速運行又可能造成電耗升高較多,而真空提高較少的情況。據(jù)此推斷,對循泵進行變速改造是可以提高機組經(jīng)濟性的,控制好投資就能取得較大的效益。
鑒于目前運行中存在的問題,提出循泵電機的改造意見。常用的改造方法有2種,即變頻改造和雙速電機改造。改造方案確定已有充分的論證和分析[1],結(jié)合電廠設(shè)備運行年限、循環(huán)水系統(tǒng)運行方式以及投資效益等情況,對循泵電機進行變極改造是合適的,性價比是最高的。
電機轉(zhuǎn)速公式為:
式中,p為電機極對數(shù);s為轉(zhuǎn)差率;f為頻率。
據(jù)此公式,改變電機極數(shù)就可改變電機轉(zhuǎn)速。根據(jù)泵類機械流體相似定律,在一定范圍內(nèi)改變泵的轉(zhuǎn)速,泵的效率近似不變,其性能近似關(guān)系式為:Q1/Q2=n1/n2,H1/H2=(n1/n2)2,P1/P2=(n1/n2)3??梢姳玫墓β逝c轉(zhuǎn)速的3次方成正比。現(xiàn)循泵電機極數(shù)為16極,若將循泵電動機改為16/18P雙速電動機,則電機在18極運行時,可略微降低循泵轉(zhuǎn)速,可大幅降低循泵功率。其計算參數(shù)如表3所示(循環(huán)水泵電機:YLKS1120-16/2800kW/16P/6kV)。
表3 循環(huán)水泵變轉(zhuǎn)速前后性能參數(shù)
由此可見,改變電機極數(shù)為18極后,理論上能降低電動機功率30%左右。同理,若改為20極,理論上能降低電動機功率48.8%左右。
比較合適的改造方案是每臺機組只對1臺循環(huán)水泵電機進行改造;實際情況是無論改造幾臺循泵,都存在低速泵和高速泵并聯(lián)運行的問題。有研究結(jié)果顯示,雙泵高低速并聯(lián)運行時,循環(huán)水流量小于并聯(lián)前兩泵單獨運行時的流量之和,但并聯(lián)時的循環(huán)水泵揚程比并聯(lián)前兩泵單獨運行時的揚程都大[1]。故高低速泵并聯(lián)運行的方案是可行的,不會影響到機組和設(shè)備的安全運行。
通過對循泵電機的雙速改造,可以組合出多種運行方式(表4、表5)。
表4 只改造1臺循泵
表5 改造2臺循泵
由此可見,即使是只改造1臺循泵也可使運行組合多出3種。在實際改造過程中可先改造1臺以確定改造效果,再決定是否進行另外1臺的改造。
以夏季工況4臺循泵全開為例。實際夏季4泵全開時,循環(huán)水流量可達75000t/h,母管壓力可達0.14~0.15MPa,大大超出設(shè)計要求48780t/h,節(jié)能潛力巨大,而在其他季節(jié)多種運行方式可充分發(fā)揮其經(jīng)濟性。如能保證三高一低的運行方式,則對低速泵夏季運行2個月節(jié)省的功率進行估算如下:
改造前實際消耗功率:1.732×6.03×298×0.85=2645kW。
改造后節(jié)省功率:2645×30%=793.5kW。
低速電機投運2個月節(jié)電量:793.5×24×60=1142640kW·h。
節(jié)約資金 (按0.4 元/kW·h):1142640×0.4=45.7萬元。
本計算還未考慮因循環(huán)水母管壓力下降而使得其他循泵電流下降的因素,實際經(jīng)濟性應(yīng)更高。
600MW等級機組單臺循泵電機的改造成本約40~50萬元,以此計算夏季2個月基本就能收回成本。根據(jù)以上算法,保持1臺循泵常年低速運行可推算出相比原運行方式1年的經(jīng)濟效益,相當可觀。
從以上計算看出,單臺循環(huán)水泵經(jīng)雙速改造極具投資價值,改造后對廠用電指標的貢獻將十分明顯。另外,低速運行后泵和電機的機械磨損下降,也會降低維護成本。
循泵的雙速改造已在各家電廠廣泛應(yīng)用,未對泵體做任何改動,泵的運行未發(fā)現(xiàn)異常。單從泵的角度看,并不存在改造風險。有電廠循環(huán)水泵改造后,電機運行在低速時,出現(xiàn)溫度偏高、振動和噪音偏大等問題,分析認為改造失敗的原因與改前設(shè)計有關(guān)[1]。
俄制機組在電機設(shè)計時就考慮雙速運行,鐵芯選擇上設(shè)計為雙線圈,將電機各性能進行綜合考慮以達到最合理,運行起來在噪聲和振動方面都可以達到最佳工況。單速電機改雙速運行與之不同,原16極接線保持不變,可以保證和改前相同性能運行。18極接線每極每相144/18/3=2.67槽,不是整數(shù),性能或多或少地會低于原設(shè)計電機,后果是在振動或是噪音方面有所增加,但經(jīng)專家計算確認,均可控制在國家標準范圍內(nèi)[2]。
因此,選擇好改造廠家,事先評估改造方案,把好施工工藝和出廠試驗關(guān),是降低改造風險的重要前提。
(1)電機進行雙速改造時不添加斷路器等設(shè)施,使電機不能夠在運行中進行轉(zhuǎn)速切換,故需要在改變轉(zhuǎn)速前先將電機停電,然后才可進行電機內(nèi)部繞組接線聯(lián)片調(diào)整,進行此項操作的時間顯得偏長[3]。
(2)改造后初期尤其要加強對改造電機的軸承溫度的監(jiān)視。
(3)高低速泵并泵運行時要注意相關(guān)參數(shù)變化,加強分析。
(4)超過2000kW的電動機,按規(guī)程要求都裝設(shè)有電動機差動保護。由于電動機改造后低速運行時的接線方式為△接法,綜合保護裝置中的差動保護將被退出。另外,在每次的高低速切換運行時,由于功率及接線方式的變化綜合保護裝置參數(shù)均需重新修改[4],所以在切換過程中要嚴格按照相關(guān)的操作步驟進行操作,防止遺漏。
電機雙速改造屬于較為成熟的項目,具有技術(shù)可靠及安裝改造方便等優(yōu)點,改造是必要的、可行的,能夠為電廠帶來可觀的效益,只是改造的具體方案還需有關(guān)研究單位更詳細的論證。
[1]于淵.發(fā)電廠循環(huán)水泵電機雙速改造可行性分析[J].中小企業(yè)管理與科技,2012(33):308~309
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