金隆銅業(yè)一項目打破國外技術(shù)壟斷
自2010年實施“雙旋流預(yù)混型冶金噴嘴”項目以來,金隆銅業(yè)公司年增加精礦處理量15萬t,新增銷售額76.8億元,新增利潤4.92億元。該項目促進了有色冶金行業(yè)技術(shù)的進步,在節(jié)能降耗、提高資源綜合利用率、技術(shù)國產(chǎn)化、實現(xiàn)安全生產(chǎn)等方面有著顯著效果。日前,該項目獲得安徽省第三屆專利金獎。
近年來,高強度冶煉技術(shù)發(fā)展迅猛,單臺閃速爐精礦處理能力提高了4~5倍。在高強度冶煉條件下,原國外噴嘴在實際生產(chǎn)中不斷暴露出問題,明顯不適應(yīng)高強度冶煉條件,在一定程度上局限了高強度閃速煉銅技術(shù)的發(fā)展。
隨著銅冶煉技術(shù)的發(fā)展,閃速爐爐體、冷卻水套、生產(chǎn)控制系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)及裝備已逐步國產(chǎn)化,但精礦噴嘴這一核心裝備技術(shù)仍然掌握在國外公司手中。該公司聯(lián)合中南大學(xué)對精礦噴嘴進行自主創(chuàng)新與技術(shù)集成,歷經(jīng)10余年技術(shù)攻關(guān),研制成功雙旋流預(yù)混型噴嘴,于2009年12月應(yīng)用于生產(chǎn),解決了長期困擾高強度冶煉正常生產(chǎn)的一系列問題,實現(xiàn)了高投料量、高熱負荷、高反應(yīng)效率、高安全性能和低煙塵率、低三氧化硫發(fā)生率、低渣含銅、低氧油消耗的“四高四低”閃速熔煉效果。單位熔煉強度達到世界最高水平。
該公司將銅冶煉綜合能耗與成果研究應(yīng)用前的2006年相比,銅冶煉綜合能耗下降19.3%,且渣含銅、三氧化硫發(fā)生率大幅度降低,提高了銅、硫資源綜合利用率,年綜合回收銅資源達1 200 t。
在閃速爐煉銅領(lǐng)域內(nèi),該公司以專利“雙旋流預(yù)混型冶金噴嘴”為核心專利,申請了19項外圍專利,形成一個完整的專利池保護自身的科研成果。此項專利在技術(shù)上高于進口設(shè)備,屬于國際領(lǐng)先。該項專利技術(shù)實施以后,不但打破了國外公司對閃速爐精礦噴嘴技術(shù)壟斷,同時也實現(xiàn)了閃速煉銅技術(shù)的重要突破,促進了國際銅冶煉技術(shù)發(fā)展。