張麗瑩 大慶油田采油三廠
隨著注聚時(shí)間的延長(zhǎng),薩北開(kāi)發(fā)區(qū)聚合物注入井經(jīng)常出現(xiàn)注入壓力上升,注入量下降,完不成配注的情況,影響區(qū)塊的開(kāi)發(fā)效果。因此進(jìn)行了聚合物注入井加深洗井試驗(yàn),探索井筒解堵可行性辦法,從而提高聚合物注入質(zhì)量和聚驅(qū)開(kāi)發(fā)效果。
以“注入壓力高、注入困難”為選井原則,對(duì)所選井用測(cè)試鋼絲進(jìn)行堵塞物深度測(cè)試,確定堵塞程度。通過(guò)對(duì)31口注入壓力高的井進(jìn)行井筒堵塞物深度探察,發(fā)現(xiàn)11口井已有不同程度的堵塞,其中有5口井堵塞程度比較嚴(yán)重,有3口井堵塞物深度達(dá)94m以上,將射孔井段全部堵塞。
為了掌握堵塞物成分,確定形成堵塞物的原因,研制加工了堵塞物取樣器。對(duì)4口籠統(tǒng)注入井進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)取樣試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)堵塞物主要為壓裂砂子、結(jié)垢和原油,有少量聚合物膠結(jié)物。分層注入井同樣受到井底出砂的影響,如北2—5—P66井筒配水器結(jié)垢、淤積、堵塞現(xiàn)象非常明顯,已經(jīng)堵塞大部分注入通道,必然造成注入壓力高、注不進(jìn)去的問(wèn)題。
(1)實(shí)施常規(guī)洗井。對(duì)出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象的10口籠統(tǒng)注入井進(jìn)行常規(guī)洗井。洗井后發(fā)現(xiàn)常規(guī)洗井能夠洗通,并且洗出水水質(zhì)合格,但效果不好。分析原因主要是籠統(tǒng)注入井均下入喇叭口管柱,喇叭口深度距離油層頂界以上15m,洗井水在油層頂部即進(jìn)行了循環(huán),所以效果不好。
(2)作業(yè)下加深管柱洗井。針對(duì)常規(guī)洗井效果不好的注入井,采取作業(yè)下加深管柱洗井,泵壓為6.0MPa,熱水溫度90℃,洗井排量逐漸上升至25m3/h,洗至水質(zhì)合格。洗井洗出大量含原油、砂子及海綿狀聚合物的膠結(jié)物,清洗物中富含硫酸鹽還原菌、腐生菌和鐵細(xì)菌,其中含菌量最多的樣品含硫酸鹽還原菌2.0×104個(gè)/毫升、腐生菌2.0×104個(gè)/毫升、鐵細(xì)菌4.5×103個(gè)/毫升,由于樣品是洗井液的樣品,所以井筒內(nèi)的細(xì)菌含量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于這些數(shù)值。
加深洗井后注入壓力下降,有20口井在洗井前頂破裂壓力不吸水,洗井后平均單井油壓下降1.5 MPa,達(dá)到了正常注入。如北2—J6—P68井,洗井前壓力一直高,只能注清水,加深洗井后注入壓力下降且能完成配注。再次探測(cè)堵塞物深度至人工井底,發(fā)現(xiàn)無(wú)堵塞物,實(shí)施熱力解堵有效期達(dá)到131天,提高了措施效果;北3—6—P62井,于2012年3月實(shí)施化學(xué)解堵,4月實(shí)施熱力解堵均無(wú)效果,分析原因是由于井筒堵塞,解堵藥劑未進(jìn)入地層,因此造成解堵無(wú)效。加深管柱洗井后,油壓由14.4MPa下降到13.1MPa,目前穩(wěn)定在13.5MPa,能完成配注,注入狀況得到改善。
(1)為進(jìn)一步實(shí)施井筒內(nèi)解堵措施,改善注入狀況,保證注入效果,對(duì)井筒發(fā)生堵塞的注入井進(jìn)行加深管柱洗井是有必要的。
(2)聚合物注入井在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)每半年對(duì)注入壓力高的井進(jìn)行一次探測(cè)砂面工作;對(duì)于注入壓力突然上升的井要及時(shí)探測(cè)砂面。
(3)注聚井在措施之前,有必要實(shí)施探測(cè)堵塞物深度工作,對(duì)于堵塞嚴(yán)重的井,必須實(shí)施加深洗井。