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      循環(huán)水泵電機(jī)雙速改造可行性分析

      2014-03-13 22:45:29高敏
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年7期
      關(guān)鍵詞:揚(yáng)程真空

      高敏

      摘 要:文章對(duì)單元制循環(huán)水泵雙速改造的可行性進(jìn)行了分析。介紹了循泵雙速改造的必要性,重點(diǎn)分析了循泵低速改造后對(duì)揚(yáng)程、真空的影響。

      關(guān)鍵詞:循泵低速;揚(yáng)程;真空

      引言

      重慶松藻電力有限公司安穩(wěn)電廠一期工程為2×150MW循環(huán)流化床機(jī)組。每臺(tái)機(jī)組配置2臺(tái)循環(huán)水泵,#1、#2機(jī)組的4臺(tái)循環(huán)水泵采用單元制運(yùn)行,由于循環(huán)水系統(tǒng)不能實(shí)現(xiàn)兩機(jī)三泵運(yùn)行方式,雙機(jī)夏季四泵運(yùn)行,冬季雙泵運(yùn)行,春秋季根據(jù)負(fù)荷及環(huán)境溫度啟動(dòng)第二臺(tái)循泵。由于循環(huán)水泵的運(yùn)行方式不可調(diào)節(jié),春秋季開(kāi)四臺(tái)泵運(yùn)行,能夠滿(mǎn)足凝汽器真空的需要還稍有裕量,無(wú)法以最佳運(yùn)行方式來(lái)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,因此計(jì)劃對(duì)#1、#2機(jī)循環(huán)水泵進(jìn)行雙速調(diào)速節(jié)能增效改造。

      1 循泵電耗降低空間分析

      通過(guò)對(duì)投產(chǎn)以來(lái)歷年的環(huán)境溫度及運(yùn)行時(shí)數(shù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析,該廠全年循環(huán)水進(jìn)水溫度在10~33.4℃,循泵低速運(yùn)行有較大的空間。

      1.1 春秋季循泵高-低速運(yùn)行:負(fù)荷150-120MW階段,循環(huán)水進(jìn)水溫度22~27℃時(shí),此時(shí)兩臺(tái)循泵高速運(yùn)行存在富裕量,可采用高-低速運(yùn)行。此負(fù)荷階段全年約94天,共2396小時(shí)(單機(jī)3月中旬~6月中旬,9月~10月)。其中利用率約為60%,即1438小時(shí)。

      1.2 機(jī)組啟停時(shí):機(jī)組并網(wǎng)前進(jìn)入凝汽器的熱負(fù)荷較小,循泵運(yùn)行時(shí)間為5小時(shí);機(jī)組停運(yùn)后,為降低排汽溫度,需維持循泵繼續(xù)運(yùn)行約8h。啟機(jī)前停機(jī)后進(jìn)入凝汽器的熱負(fù)荷較小,可低速運(yùn)行。按單機(jī)每年啟停7次計(jì)算,啟、停機(jī)時(shí)循泵低速運(yùn)行時(shí)間共為(8+5)×7=91小時(shí)。

      即循泵單機(jī)低速運(yùn)行的時(shí)間為: 1438+91=1529小時(shí)。

      2 循泵雙速改造可行性

      2.1 改造前循泵技術(shù)參數(shù)

      2.2 改低速后特征點(diǎn)參數(shù)

      原電機(jī)為12極,轉(zhuǎn)速495r/min,改為低速可以選擇14極,改后轉(zhuǎn)速約423r/min,根據(jù)泵的相似原理可知,在一定范圍內(nèi)改變泵的轉(zhuǎn)速,泵的效率近似不變,其性能近似關(guān)系為:

      Q1/Q2=n1/n2=423/495=0.8545

      H1/H2=(n1/n2)2=0.7302

      P1/P2=(n1/n2)3=0.6239

      從循環(huán)水泵原特性曲線(xiàn)上從閉閥啟動(dòng)對(duì)應(yīng)揚(yáng)程28m點(diǎn)到11m揚(yáng)程點(diǎn)取19個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)行改造后參數(shù)計(jì)算,結(jié)果如表1。

      將H2-Q2參數(shù)按比例繪制在原H-Q曲線(xiàn)就得到了改為低速后的泵特性曲線(xiàn)。從計(jì)算參數(shù)及特性曲線(xiàn)上可以發(fā)現(xiàn),改低速后原設(shè)計(jì)揚(yáng)程16.5m下降為12m,流量由10008 m3/h為8551m3/h。

      2.3 改造后對(duì)揚(yáng)程的影響

      改造后循泵揚(yáng)程為12m。循環(huán)水管道阻力約0.434mH2O,查凝汽器水側(cè)阻力曲線(xiàn),單臺(tái)循環(huán)水泵運(yùn)行,凝汽器水側(cè)阻力為1.2 mH2O,從凝汽器出水管至冷卻塔水阻0.487mH2O,即累計(jì)水頭損失為2.2mH2O,同時(shí)需要克服冷卻塔靜壓9mH2O,即改造后富裕揚(yáng)程為0.8mH2O,改造后循環(huán)水能上塔。

      另外,因改后揚(yáng)程16m的工況點(diǎn)流量約5000m3/h,流量減半,可以實(shí)現(xiàn)機(jī)組并網(wǎng)前、停運(yùn)后對(duì)循環(huán)水量的調(diào)節(jié)需求。另外還可以根據(jù)機(jī)組負(fù)荷變動(dòng)對(duì)循環(huán)水量需要的不同,實(shí)現(xiàn)兩泵一高速一低速的運(yùn)行方式,揚(yáng)程約為16m,總流量為15000m3/h。

      根據(jù)以上公式,計(jì)算得出主要特征點(diǎn)參數(shù):

      改造后全年節(jié)能量:W=(560-350)×(1438+91)=321006KW.h

      折合人民幣:409290×0.44=14萬(wàn)(按電價(jià)0.44元/kw·h測(cè)算)。

      2.4 循泵低速對(duì)真空的影響

      從上述計(jì)算可以發(fā)現(xiàn),循泵改造后,循環(huán)水量?jī)H減少14.49%,在冬季等低負(fù)荷工況,或啟停機(jī)狀態(tài)下,循泵采用低速運(yùn)行方式不會(huì)對(duì)凝汽器真空及安全性造成影響,能夠滿(mǎn)足凝汽器對(duì)循環(huán)水的需求量。從循泵性能曲線(xiàn)看,循泵由495 r/min降為423 r/min后,循泵效率雖略有下降0.4%,但功率降幅更大,從而實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗目的。

      2.5 運(yùn)行方式

      改造前:熱季一機(jī)兩泵高速運(yùn)行,冷季一機(jī)一泵高速運(yùn)行。兩泵運(yùn)行時(shí),根據(jù)負(fù)荷及循環(huán)水進(jìn)水溫度參數(shù)確定啟動(dòng)第二臺(tái)循泵。

      改造后運(yùn)行方式靈活??蓪?shí)現(xiàn)單泵高速、單泵低速、雙泵高速、一高速一低速四種運(yùn)行方式,特別是春秋季節(jié)能空間較大,單機(jī)可實(shí)現(xiàn)雙泵一高速一低速并聯(lián)運(yùn)行。夏季雙泵高速運(yùn)行。

      3 改造方案

      采用一臺(tái)機(jī)組只改一臺(tái)雙速的方式,只需要更換電機(jī)的定子線(xiàn)圈,原電機(jī)為12極改為14級(jí),為了保證機(jī)組的安全性,同時(shí)便于雙速切換操作,增加雙速切換柜。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      根據(jù)以上分析,確定循泵電機(jī)改雙速是可行的,且改造后運(yùn)行方式靈活,有較大的節(jié)能空間。根據(jù)歷年大氣溫度、凝汽器真空和凝結(jié)水過(guò)冷度曲線(xiàn)可知,由于循環(huán)水量不可調(diào),使得在環(huán)境溫度較低的情況下,機(jī)組真空過(guò)高,凝結(jié)水過(guò)冷度過(guò)大,汽機(jī)回?zé)嵯到y(tǒng)能耗加大,機(jī)組整體效率降低。如若實(shí)施雙速改造,則可實(shí)現(xiàn)機(jī)組真空和凝結(jié)水過(guò)冷度調(diào)節(jié),保持機(jī)組在經(jīng)濟(jì)真空定值的基礎(chǔ)上,維持凝結(jié)水過(guò)冷度為零,進(jìn)而提高機(jī)組效率,降低煤耗。

      參考文獻(xiàn)

      [1]《N-7920-1、2型凝汽器說(shuō)明書(shū)》.上海汽輪機(jī)有限公司.

      [2]RDL900-970A3循環(huán)水泵性能曲線(xiàn).上海凱士比泵有限公司.

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