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      USC機組40%旁路實現(xiàn)100%旁路功能研究

      2014-03-15 11:17:48方世清
      中國煤炭 2014年1期
      關(guān)鍵詞:過熱器旁路停機

      方世清

      (中國神華神皖能源有限責(zé)任公司,安徽省合肥市,230011)

      隨著帶有蒸汽再熱系統(tǒng)的鍋爐在火力發(fā)電廠的運用,國內(nèi)配套汽輪機旁路系統(tǒng)的單元汽輪發(fā)電機組,從已淘汰的125 MW 機組發(fā)展到如今流行的1000 MW 機組,旁路的功能也從當(dāng)初改善機組啟停性能、保護(hù)再熱器,發(fā)展到如今的協(xié)調(diào)機組啟停、保障設(shè)備安全、減少排汽噪音、增加工質(zhì)回收、減少固體顆粒侵蝕 (SPE)、減少停爐頻次、實現(xiàn)機組FCB等功能。

      美國的火電機組一般都采用小于20% BMCR的小旁路系統(tǒng),以滿足機組的啟動要求;日本基本上傳承了美國的技術(shù)體系;歐洲百萬千瓦級機組大部分采用了100%的高、低壓旁路系統(tǒng)。我國于20世紀(jì)80年代引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的機組大多采用30%~40%BMCR 的高低壓兩級串聯(lián)旁路系統(tǒng)。近年來,隨著國家對節(jié)能減排要求的加大,新建機組大都是高效率、低排放的600~1000 MW 超 (超)臨界機組,但旁路系統(tǒng)容量的配置不像歐美國家,是百花齊放、百家爭鳴。以鄒縣、玉環(huán)、泰州電廠百萬千瓦USC 機組為代表的∏型爐,其旁路容量是25%~40% BMCR;以外三、寧海、銅陵電廠百萬千瓦USC機組為代表的塔式爐,其旁路系統(tǒng)是100%BMCR 高壓旁路+65% BMCR 低壓串聯(lián)旁路;而新密電廠1000 MW 塔式爐和700 MW 亞臨界汽包爐配套的卻是40%BMCR 高低壓串聯(lián)旁路系統(tǒng)。國內(nèi)外超 (超)臨界機組旁路配置情況見表1。

      表1 國內(nèi)外百萬超超臨界機組旁路配置情況

      1 SPE的危害及防治

      1.1 SPE的危害

      隨著機組參數(shù)的日益提高,固體顆粒侵蝕成為影響超 (超)臨界機組熱耗的主要問題之一,而且越來越受到關(guān)注。SPE 較多發(fā)生在鍋爐啟動階段。鍋爐停運后,受熱面汽側(cè)氧化鐵與母材開始松動或剝離,鍋爐再次啟動時,受熱沖擊引起管子剝離的氧化物,根據(jù)其質(zhì)量、形狀的不同及該處蒸汽動量的大小,或在管內(nèi)沉積,或隨蒸汽運動并形成固體顆粒,使汽輪機調(diào)節(jié)級和高、中壓缸第1級葉片產(chǎn)生侵蝕。SPE會使汽輪機級效率迅速下降,甚至危及葉片的安全運行。另外,沉積的氧化皮會危及爐管的安全運行,嚴(yán)重的甚至將導(dǎo)致過熱器、再熱器管爆破。分析2012年中電聯(lián)統(tǒng)計的全國300~1000 MW 火力發(fā)電機組各類等效非停原因數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn):1000 MW 等級機組,鍋爐非停次數(shù)占總非停次數(shù)的67.14%,其中四管泄漏引起的非停次數(shù)占比為80.5%;600 MW 等級機組,鍋爐非停次數(shù)占總非停次數(shù)的66.56%,其中四管泄漏引起的非停次數(shù)占比為86.9%;300 MW 等級機組,鍋爐非停次數(shù)占總非停次數(shù)的42.6%,其中四管泄漏引起的非停次數(shù)占比為73.7%。300 ~1000 MW的3 個等級算術(shù)平均鍋爐非停次數(shù)占比為58.7%,其中四管泄漏引起的非停次數(shù)占比為80.4%。也就是說47.2%的機組非停是由鍋爐四管泄漏引起的,而鍋爐四管泄漏非停原因之一就是鍋爐氧化皮脫落,管道堵塞,局部蒸汽流量減少,爐管短期超溫引起的爆管。

      1.2 SPE防治思路

      1.2.1 控制氧化皮生成速度

      (1)鍋爐點火前,利用臨機的蒸汽加熱鍋爐水系統(tǒng)和臨爐的熱風(fēng)加熱鍋爐的風(fēng)煙系統(tǒng),確保鍋爐點火后鍋爐受熱面 (含向火側(cè)和背火側(cè))受熱均勻、溫度變化緩慢,避免氧化皮與母材膨脹差過大導(dǎo)致氧化皮拉裂或脫落。在機組啟停過程中,要嚴(yán)格控制升/降溫速率,避免因氧化皮與母材膨脹差過大而導(dǎo)致氧化皮脫落。

      (2)優(yōu)化燃燒,提高汽溫調(diào)節(jié)品質(zhì)。避免減溫水頻繁投停,保證減溫器噴咀的霧化效果,減少因受熱面溫度驟變而引起的氧化皮脫落。

      (3)嚴(yán)格控制鍋爐各受熱面超溫,減緩氧化皮的生成速度。國內(nèi)某電廠2臺百萬千瓦機組投產(chǎn)4年以來,因運行人員嚴(yán)格執(zhí)行防超溫和控制啟停爐溫度變化速率等技術(shù)措施,停爐檢修割管檢查,受熱面內(nèi)壁保護(hù)得非常好,氧化皮很薄、光滑致密,未發(fā)生氧化皮脫落現(xiàn)象。

      1.2.2 減少停爐頻次和機組非停次數(shù)

      目前,USC 機組普遍采用單元制、單獨回路接入電網(wǎng),配套合理容量的旁路系統(tǒng)后,可實現(xiàn)停網(wǎng)不停電、停電不停機、停機不停爐的功能。該機組具有的停機不停爐功能,使得停爐頻次減少,則出現(xiàn)鍋爐啟動超溫的概率降低,進(jìn)而減少鍋爐氧化皮的產(chǎn)生機率;停爐頻次減少,則熱負(fù)荷劇變引起的氧化皮脫落概率減少,進(jìn)而減少因氧化皮脫落造成爆管所引起的機組非停次數(shù)。

      1.2.3 利用旁路吹凈脫落的氧化皮

      旁路系統(tǒng)可以在汽輪機沖轉(zhuǎn)前建立起鍋爐的循環(huán)系統(tǒng),將蒸汽和氧化皮排入凝汽器,待蒸汽品質(zhì)合格后再進(jìn)入汽輪機,減少啟動時蒸汽中的固體小顆粒進(jìn)入汽輪機,避免汽輪機發(fā)生固體顆粒侵蝕。

      1.2.4 在新建機組鍋爐受熱面施工階段加強清潔度施工管理,減少施工過程中產(chǎn)生的固體顆粒

      國內(nèi)某電廠在2臺百萬千瓦機組投產(chǎn)1年后對汽輪機葉片進(jìn)行檢查發(fā)現(xiàn),不同的施工單位、相同的首次吹管方法和檢驗標(biāo)準(zhǔn),葉片的光潔度差別很大。

      2 SPE防治對旁路功能的要求

      目前,國內(nèi)針對新建百萬千瓦機組的旁路容量暫時沒有統(tǒng)一的認(rèn)識,各專家學(xué)者和投資方是仁者見仁,智者見智。目前,很多發(fā)電公司開始流行學(xué)習(xí)外三電廠的經(jīng)驗。2012~2013 年,外三電廠機組年平均負(fù)荷率為 76%, 供電煤耗為276g/kW·h,達(dá)到國際最好水平。其主要經(jīng)驗之一就是外三電廠應(yīng)用了100%旁路后,SPE 控制得非常好,汽輪機葉片非常干凈,汽輪機保持高效率運行。

      旁路系統(tǒng)在SPE防治過程中發(fā)揮了關(guān)鍵作用。一是在機組啟動階段開展高動量沖洗,將鍋爐受熱面及管道內(nèi)脫落的氧化皮送入凝汽器;二是實現(xiàn)機組停機不停爐及FCB 功能,減少鍋爐啟停次數(shù)。依據(jù)外三電廠的經(jīng)驗,高壓旁路容量需配置100%,低壓旁路容量為50%~100%,100%旁路是否是實現(xiàn)停機不停爐的必要條件;配置40%旁路的機組,如何實現(xiàn)100%旁路的功能,達(dá)到相同的SPE防治效果,成為當(dāng)下已經(jīng)采用40%旁路系統(tǒng)的發(fā)電公司需要研究和思考的問題。

      3 國內(nèi)百萬千瓦機組旁路兩種典型方案的比較

      針對40%旁路和100%旁路,從鍋爐安全閥數(shù)量、投資、功能等3個方面進(jìn)行對比分析。

      3.1 安全閥數(shù)量及再熱器材料比較

      旁路配置的安全閥比較見表2。

      表2 旁路配置的安全閥比較

      3.2 兩種旁路方案初投資比較

      經(jīng)與鍋爐和旁路廠家咨詢,兩種旁路容量的價格以及因旁路容量不同引起的鍋爐材料、管道的價格變化見表3。

      表3 旁路投資比較

      經(jīng)上述投資比較,1套100%旁路采用帶安全閥功能的投資比40%旁路的投資增加2270萬元。

      3.3 功能比較

      旁路功能細(xì)化比較見表4。

      表4 旁路功能細(xì)化比較表

      從保障機組的安全性和經(jīng)濟性角度而言,無論是∏型鍋爐還是塔式爐,最重要的環(huán)節(jié)是解決鍋爐的非停問題,從上述2012年全國300~1000 MW機組可靠性分析數(shù)據(jù)及表4中兩種旁路功能比較分析可以看出,表4的第3~6項功能差異可以忽視;對已有40%旁路的鍋爐稍作改造就能達(dá)到100%旁路系統(tǒng)表4中的第7~11項功能。

      4 USC機組40%旁路實現(xiàn)100%旁路功能解決方案

      4.1 40%旁路解決SPE問題的改造方案

      塔式爐的氧化皮主要存積在聯(lián)箱;∏型爐氧化皮主要存積在蛇形管排U 型彎的底部,少部分存積在聯(lián)箱。根據(jù)外三電廠塔式爐的運行經(jīng)驗,每次大、小檢修后,機組啟動期間,汽輪機沖轉(zhuǎn)前蒸汽流量達(dá)到80%的額定負(fù)荷流量時,可以將積存的固體顆粒吹掃干凈。根據(jù)某電力設(shè)計院的理論計算,80%額定負(fù)荷對應(yīng)的蒸汽流量也可以將∏型爐存積在過熱器和再熱器蛇形管排U 型彎的底部氧化皮吹掃干凈。某廠百萬千瓦USC 機組鍋爐安全門的配置情況見表5。

      從表5可以看出,2只PCV 閥+2只過熱器出口安全閥的排放容量占鍋爐BRL 工況蒸發(fā)量(2910t/h)的39.26%,再加上40%的高壓旁路,排放總量為79.26%,接近80%。因此,無論該廠是塔式爐還是∏型爐,只要將該廠的2只過熱器出口安全閥改為PCV 閥或額外增加2只PCV 閥,通過PCV 閥和40%旁路配合,在機組啟動階段實現(xiàn)大流量沖洗,就能將積存在鍋爐管道和聯(lián)箱內(nèi)的氧化皮吹掃干凈,實現(xiàn)100%旁路的氧化皮清掃功能,只是過程中比100%旁路增大了排汽噪音,增加了工質(zhì)損失,但這種屬于小概率事件,正常情況下平均約為1次/a。

      4.2 40%旁路實現(xiàn)停機不停爐及FCB的改造方案

      如果機組能夠長期穩(wěn)定運行,氧化皮脫落的概率將大為降低。因此應(yīng)最大限度地減少鍋爐啟停次數(shù),實現(xiàn)停線路不停電 (FCB)、停機不停爐,從根源上減少鍋爐啟停產(chǎn)生的氧化皮脫落。40%旁路在鍋爐PCV 閥配合下,利用PCV 閥開啟,緩解主汽壓力的飛升,完全能夠?qū)崿F(xiàn)停機不停爐及FCB功能,100%旁路并不是實現(xiàn)停機不停爐的必要條件。

      4.3 FCB功能成功案例

      2008年3月份,外三電廠成功進(jìn)行了100%負(fù)荷FCB 試驗,根據(jù)外三電廠提供的試驗記錄,F(xiàn)CB 動作后汽輪機旁路自動快開,13s后再熱安全門起座全開對空排汽,28s后開始逐漸關(guān)小,48s后重新回座關(guān)閉。2008年5月份,機組運行中曾經(jīng)歷過1次甩掉滿負(fù)荷,F(xiàn)CB動作,11min 36s后,機組重新并網(wǎng)。

      表5 某廠百萬千瓦USC機組鍋爐安全門配置

      4.3.1 40%旁路FCB功能成功應(yīng)用經(jīng)典案例

      珠海電廠700 MW 機組,亞臨界強制循環(huán)汽包爐,過熱器、再熱器冷段均裝有100% BMCR機械安全門,過熱器額外裝有總?cè)萘繛?1.5%BMCR (4.5%×7)的PCV 閥,汽輪機配有40%BMCR 的高旁閥和45%BMCR 的低旁閥。1999年投運FCB功能,2002~2008年,先后6次在機組高負(fù)荷下成功動作,正確動作率為100%。在FCB邏輯控制下,PCV 閥接到指令即刻7 只全部打開(機組負(fù)荷低于75%ECR,PCV 閥無需參與控制),3s后汽輪機高、低旁閥全開。第一個自動關(guān)閉的PCV 閥是在開啟后的35s,之后每隔5s順序關(guān)閉1個,第60s全部關(guān)斷。甩負(fù)荷過程中,PCV 閥專門用作緩解機組高負(fù)荷 (>75%ECR)解列時的壓力飛升,鍋爐過熱器、再熱器安全門均未超壓動作,為隨即快開汽機旁路、降低燃燒強度、維持汽包水位等一系列復(fù)雜控制贏得了寶貴的緩沖時間。按照 “維持煤燃燒器火焰中心”的原則,機爐協(xié)調(diào)主控器在第1~3s內(nèi)停止第一套 (直吹式)制粉系統(tǒng),10s內(nèi)將制粉系統(tǒng)從5套切至2套運行,以0.4 MPa/min 的速率將主汽壓力平滑地降低到11.2 MPa。

      4.3.2 40%旁路機組改造后FCB成功案例

      蘭溪電廠是國產(chǎn)600 MW 超臨界燃煤機組,鍋爐采用北京巴威公司制造的超臨界、中間再熱螺旋爐膛直流鍋爐,最低穩(wěn)燃負(fù)荷為30%,過熱器出口安裝有電磁泄壓閥 (PCV 閥),總排放量為316.4t/h,15%BMCR。汽輪機高壓、低壓兩級串聯(lián)布置,容量均為額定壓力和溫度下的40%BMCR 流量。2008年4月份,該電廠首次在國產(chǎn)600 MW 超臨界機組上實現(xiàn)了FCB 試驗,并且取得成功。該機組在設(shè)計階段并未考慮FCB 功能,機組移交生產(chǎn)后,通過控制系統(tǒng)FCB 組態(tài)、設(shè)備局部改造,F(xiàn)CB 具備了實用水平。2008年,該機組大修后進(jìn)行了FCB 功能試驗,F(xiàn)CB 動作后,第一時間打開PCV 閥,并保持 開啟30s,開啟汽輪機旁路,當(dāng)高旁全開信號消失5s后且回座壓力滿足時,關(guān)閉PCV 閥,從上至下順序自動延時切除鍋爐燃燒器,首次切除2 套、間隔55s后再切除1 套,鍋爐目標(biāo)負(fù)荷為35% BMCR,鍋爐降負(fù)荷率自動改變?yōu)?00%/min,最后保留A、B 兩層煤燃燒器運行。整個試驗過程中,該機組主要參數(shù)沒有超出正常運行技術(shù)規(guī)范。

      5 結(jié)論

      無論是40%旁路還是100%旁路,其功能都是一樣的,只是有細(xì)微的差別,但這種差別在百萬千瓦級的USC機組上較為明顯,主要表現(xiàn)在SPE 降低的程度不一樣。設(shè)計有40%旁路的機組,特別是∏型爐,其積存在U 型彎底部的氧化皮確實在機組啟動階段無法吹掃干凈,致使機組帶負(fù)荷后造成對汽輪機葉片的損傷,但通過在過熱器出口增加(或改造)相應(yīng)容量的PCV 閥后就能解決該問題。在控制策略方面稍加改進(jìn) (以下簡稱 “改進(jìn)型40%旁路”),40%旁路完全可實現(xiàn)100%旁路的所有功能,并且具有投資小的優(yōu)勢。真正理解和應(yīng)用好旁路系統(tǒng)的功能,實現(xiàn)停機不停爐還有意外的收獲,就是可以減少機組的非停次數(shù),這一點對USC機組意義更大。

      改進(jìn)型40%旁路系統(tǒng)不但具有100%旁路的功能,還具有投資小 (2270 萬元/每臺機組)、設(shè)備少、系統(tǒng)簡單、旁路內(nèi)漏風(fēng)險點少等優(yōu)點。但缺點是機組每次啟動時需要對外排放一定量的蒸汽,形成噪音和工質(zhì)損失等。

      [1] 戎朝陽.1000MW 機組40%容量的旁路系統(tǒng)特點和應(yīng)用 [J].發(fā)電設(shè)備,2009 (4)

      [2] 馮偉忠.900 MW 超臨界機組FCB 試驗 [J].中同電力,2005 (2)

      [3] 馮偉忠.1000 MW 級火電機組旁路系統(tǒng)作用及配置[J].中國電力,2005 (8)

      [4] 王立地.FCB 工況下100%汽輪機旁路合理性探討[J].電力技術(shù),2010 (19)

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