崔恒玲
(神華煤制油化工有限公司包頭煤化工分公司,內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市,014010)
進(jìn)水水質(zhì)中COD、氨氮均較高,污水的可生化性尚好,見(jiàn)表1。因此,采用 “初步混合沉淀+A/O (前置反硝化)+曝氣生物濾池 (BAF)”處理工藝。由污水初步混合沉淀、A/O 生化處理、曝氣生物濾池 (BAF)、污泥處理、加藥等系統(tǒng)組成,工藝流程如圖1所示。
圖1 煤制烯烴生產(chǎn)廢水處理工藝流程圖
表1 進(jìn)水水質(zhì)及排放標(biāo)準(zhǔn)
污水處理裝置原設(shè)計(jì)處理負(fù)荷400 m3/h,進(jìn)水COD 和 氨 氮 指 標(biāo) 分 別 是600 mg/L 和200mg/L,由于實(shí)際上游裝置的來(lái)水負(fù)荷和污染物濃度超出設(shè)計(jì)值,無(wú)法滿足公司生產(chǎn)廢水處理合格排放。煤制烯烴項(xiàng)目于2012年在原有老系列的基礎(chǔ)上新建了一座針對(duì)氣化廢水的除硬系統(tǒng)和一套300m3/h的A/O 生化系統(tǒng)。并在O 池曝氣器選用上進(jìn)行了調(diào)整,由原先的微孔曝氣器改成高效旋流曝氣器。
污水處理裝置老系列選用的管式微孔曝氣器,空氣從微氣泡曝氣管后蓋的通氣孔進(jìn)入曝氣管,曝氣管的管壁上布滿者許多細(xì)微的孔隙,管內(nèi)空氣在壓力差的作用下,從管壁的孔隙中分散出來(lái),在污水構(gòu)成許多細(xì)小的氣泡,并構(gòu)成水的紊流,然后到達(dá)了將空氣中的氧溶入水中的意圖。曝氣器里面一個(gè)支撐管,外套曝氣膜片,通過(guò)擰緊或卡箍的方式固定。曝氣器和供氣管道的連接,一般采用螺紋連接,如圖2所示。
微孔曝氣器氧利用效率較高,節(jié)能效果顯著。但在運(yùn)行過(guò)程中最大的問(wèn)題是曝氣管的堵塞和老化。一是由于鼓風(fēng)機(jī)的空氣不潔凈造成孔內(nèi)堵塞;二是由于污水中硬度過(guò)高導(dǎo)致碳酸鈣、鎂沉積,造成曝氣器外堵;三是大量存在這些化學(xué)物質(zhì),如烴類(lèi)、芳香族內(nèi)化學(xué)物質(zhì),導(dǎo)致曝氣膜片腐蝕、老化。O 池的溶解氧嚴(yán)重偏低,對(duì)于固定安裝在底部的微孔曝氣器又無(wú)法停工檢修,極易導(dǎo)致污水處理裝置出水水質(zhì)超標(biāo)。
圖2 管式微孔曝氣器
圖3 高效旋流曝氣器
高效旋流曝氣器包括進(jìn)氣管、帶螺旋葉片的螺旋器、以及內(nèi)部具有通道的曝氣筒體,筒體上部交錯(cuò)排布著蘑菇頭狀第一切割器和第二切割器,如圖3所示。
工作時(shí),位于旋流曝氣器底部的空氣入口,在曝氣時(shí)氣流以很高的速度上升,帶動(dòng)周?chē)哪嗨旌衔镆黄鹕仙?jīng)過(guò)螺旋器、第一切割器、第二切割器的層層分割,氣泡被切割為小氣泡,且與周?chē)哪嗨旌衔锍浞只旌?,增加了氧氣的傳質(zhì)速率??諝獬隹谥睆酱螅瑝毫εc水壓相同,壓力損失小,完全不會(huì)堵塞??諝饴菪仙ㄟ^(guò)曝氣器,底部產(chǎn)生真空氣提作用,使大約1.3倍的水進(jìn)入曝氣器。蘑菇狀切割頭產(chǎn)生強(qiáng)大離心力使空氣和水混合,同時(shí)將空氣變成微小氣泡。充分混合的氣水猛力向上沖出。強(qiáng)烈的循環(huán)水流使部分小氣泡和水流返回池底,同時(shí)使底部淤泥參與循環(huán),因而整個(gè)曝氣池內(nèi)無(wú)充氧盲區(qū),實(shí)現(xiàn)了曝氣池容積利用最大化。
污水處理裝置的新老系列共用一個(gè)調(diào)節(jié)池,兩個(gè)系列進(jìn)水水質(zhì)相同情況。由于在日常運(yùn)行過(guò)程中,O 池前段和后段的溶解氧相差較大,故在計(jì)算過(guò)程中取前、中、后段三處的溶解氧的平均值。
兩種曝氣器對(duì)氧的利用效率如表2,趨勢(shì)圖如圖4。
如圖4所示,雖然微孔曝氣器在運(yùn)行前三個(gè)月時(shí)其氧的利用效率高于高效旋流曝氣器,但微孔曝氣器對(duì)氧的利用效率隨著運(yùn)行時(shí)間呈急劇下降的趨勢(shì),高效旋流曝氣器運(yùn)行比較穩(wěn)定,對(duì)氧的利用效率能夠保持相對(duì)穩(wěn)定的趨勢(shì)。
表2 新老系列曝氣器對(duì)氧的利用效率
圖4 兩種曝氣器對(duì)氧的利用效率趨勢(shì)圖
污水處理裝置新老系列共用一個(gè)調(diào)節(jié)池,在兩個(gè)系列的進(jìn)水水質(zhì)相同的情況下,分別進(jìn)入初沉池初步沉淀后,進(jìn)入A/O 生化系統(tǒng)進(jìn)行硝化、反硝化反應(yīng),兩個(gè)系列O 池在保持相對(duì)應(yīng)溶解氧的情況下,兩種曝氣器對(duì)廢水中COD 和氨氮的出去效率如表3,趨勢(shì)圖如圖5。
如圖5所示,剛開(kāi)始運(yùn)行的兩個(gè)月中,微孔曝氣器對(duì)COD 和氨氮的去除效果均高于旋流曝氣器,但隨著曝氣器在水中長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行,微孔爆氣器的腐蝕和結(jié)垢速率較旋流曝氣器高,從第三個(gè)月開(kāi)始,微孔曝氣器的出水水質(zhì)逐步變差,直至第四個(gè)月開(kāi)始出水水質(zhì)超標(biāo),無(wú)法滿足生產(chǎn)需要。而高效旋流曝氣器大孔通道曝氣器,不易堵塞,雖然對(duì)氧的利用率較微孔曝氣器低,但對(duì)水中污染的去除率相對(duì)比較穩(wěn)定。
表3 新老系列曝氣器對(duì)水中污染物的去除效率
圖5 兩種曝氣器對(duì)水中COD 和氨氮去除率趨勢(shì)
煤制烯烴生產(chǎn)廢水處理對(duì)曝氣器的選擇應(yīng)首先考慮硬度結(jié)垢對(duì)曝氣系統(tǒng)的影響,為此曝氣設(shè)備考慮選用不宜堵塞不怕結(jié)垢的水力剪切型曝氣器,高效旋流曝氣器正是在傳統(tǒng)螺旋形曝氣器的基礎(chǔ)上,結(jié)合多種先進(jìn)結(jié)構(gòu)形式,開(kāi)發(fā)的新型曝氣設(shè)備。雖然高效旋流曝器對(duì)氧的利用效率和對(duì)水中污染物的去除效率均略低于微孔曝氣器,但具有運(yùn)行穩(wěn)定可靠、不堵塞、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),在高懸浮物、高硬度、易結(jié)垢的煤制烯烴生產(chǎn)廢水中優(yōu)勢(shì)更加明顯,且高效旋流曝氣器在處理煤制烯烴生產(chǎn)廢水出水水質(zhì)穩(wěn)定,能夠滿足國(guó)家對(duì)環(huán)保達(dá)標(biāo)排放的要求和回用水回收利用的水質(zhì)要求。
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