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      O3-BAC工藝炭濾池pH變化關(guān)鍵因素初探及成果應(yīng)用

      2014-03-16 11:01:04林浩添陸少鳴
      凈水技術(shù) 2014年2期
      關(guān)鍵詞:含氧燒堿官能團(tuán)

      賀 濤 ,常 穎 ,林浩添 ,陸少鳴

      (廣州市自來水公司,廣東廣州 510600;2.華南理工大學(xué)環(huán)境與能源學(xué)院,廣東廣州 510006)

      我國自20世紀(jì)70年代以來開始對O3-BAC組合技術(shù)進(jìn)行研究,O3-BAC工藝是使受污染的水先在臭氧接觸池中與臭氧進(jìn)行氧化反應(yīng),將水中污染物進(jìn)行氧化分解,其中的一小部分被氧化變成二氧化碳和水,如此,既使得后續(xù)炭濾池的工作負(fù)荷降低,又可利用臭氧的氧化能力,有效去除水中的色度、嗅、味、重金屬等;水經(jīng)臭氧接觸池后含有少量的余臭氧和充足的溶解氧,進(jìn)入炭池后,有利于活性炭表面的生物作用,通過活性炭吸附和生物降解作用,提高活性炭去除有機(jī)物的能力,延長活性炭的使用壽命。由于O3-BAC深度凈水工藝凈化效率高、運(yùn)行成本低,近年來該工藝在國內(nèi)水廠中得以廣泛應(yīng)用。廣州市某水廠采用“預(yù)臭氧-混凝、沉淀、砂濾-主臭氧-降流式BAC濾池”工藝,建設(shè)規(guī)模為100萬m3/d,于2004年10月建成投產(chǎn),是廣東地區(qū)采用“臭氧-活性炭”深度凈水工藝的大型水廠之一。采用的北江順德水道水源大部分指標(biāo)常年處于地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)Ⅱ類。投產(chǎn)以來,通過硬件建設(shè)與軟件配套,已初步形成高效的“臭氧-活性炭”深度凈水工藝運(yùn)行管理系統(tǒng)。運(yùn)行初期,發(fā)現(xiàn)炭濾池出水pH隨原水pH下降而降低,廠內(nèi)未設(shè)置pH調(diào)節(jié)藥劑的投加系統(tǒng)。投產(chǎn)初期(2004年10月~2005年3月)的運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1。

      由表 1,原水 pH 由 7.55 降至 7.29,受工藝流程中投加藥劑等影響,出廠水pH值由7.36隨之降至7.17。

      表1 初期原水及出廠水pH變化情況Tab.1 Change of pH Value of Raw Water and Effluent at Initial Operating Stage

      為保證出廠水的水質(zhì)穩(wěn)定性,需適當(dāng)提高出廠水pH。該廠通過運(yùn)行調(diào)試,在炭濾出水投加燒堿能有效穩(wěn)定地調(diào)節(jié)出廠水pH,但炭濾池出水pH降低的問題,未得到根本解決。同時,燒堿價格較高會大幅度增加藥劑成本,在炭濾池后投加燒堿,可能導(dǎo)致沒有出水前的過濾保護(hù)容易增加出水的水質(zhì)風(fēng)險、清水池內(nèi)出現(xiàn)結(jié)晶體等問題。

      為此,利用一套中試裝置在水廠開展試驗(yàn),旨在研究炭濾池pH值變化的關(guān)鍵因素,為提高水廠炭濾池出水pH值找到有效途徑并加以應(yīng)用。

      1 試驗(yàn)部分

      1.1 裝置及工藝流程

      試驗(yàn)進(jìn)水取自該廠的沉淀池出水,設(shè)計規(guī)模為15 m3/h。試驗(yàn)工藝流程如圖1所示。

      砂濾柱直徑為 0.3 m,高為 2 m,墊層為厚 0.3 m的 3~5 mm 粗砂,濾料層為厚 0.7 m 的 0.9~1.3 mm的均質(zhì)石英砂,濾速為8 m/h。炭濾柱直徑為0.3 m,高為5 m,濾料采用3 mm煤質(zhì)柱狀活性炭,厚度為3.0m,濾速為 12 m /h。

      圖1 中試工藝流程Fig.1 The Pilot Test Process Flow Diagram

      1.2 試驗(yàn)內(nèi)容

      (1)研究不同O3投加量下,炭濾柱出水pH值變化情況。

      (2)研究不同O3投加量的情況下炭柱內(nèi)CO2濃度變化情況,對炭濾柱出水pH值的影響。

      (3)炭濾柱進(jìn)水pH值調(diào)整(加酸加堿)對出水pH值的影響。

      1.3 試驗(yàn)方法

      堿度(ρ(CaCO3)):按照國家水質(zhì)分析標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行測定[1];pH:pH 計,型號為 SG2;CO2含量測定:容量滴定法,用智能中流量總懸浮微粒采樣器(型號TH-150C)采集;活性炭化學(xué)成分分析:Boehm滴定法測定。

      試驗(yàn)期間沉淀出水水質(zhì)情況:濁度為0.58~1.21 NTU,平均為 0.77 NTU;pH 為 6.90~7.10,平均為7.00;水溫為 24~27 ℃;CODMn為 0.67~1.21 mg /L,平均為 0.98 mg /L;氨氮為 0.15~0.29 mg /L,平均為0.29 mg /L。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 臭氧投加量對炭柱出水pH的影響

      試驗(yàn)期間,考察各工段出水pH值隨著臭氧投加量的增加的變化情況,見圖2。每12 h取樣檢測一次,原水 pH 值為 7.26~7.40,平均值為 7.35;預(yù)臭氧出水 pH 值為 7.30~7.47,平均值為 7.40;沉淀池出水 pH 值為 7.20~7.40,平均值為 7.32;砂濾柱出水pH 值為 7.50~7.68,平均值為 7.58;主臭氧塔出水pH 值為 7.50~7.67,平均值為 7.59;炭濾柱出水 pH值為 7.20~7.45,平均值為 7.33。

      圖2 pH值變化曲線Fig.2 The Change of pH Value

      由圖 2,臭氧投加量在 0、0.5、1.2、1.6 mg /L 時,炭濾柱進(jìn)出水 pH 平均值分別為:7.60 和 7.36、7.60和 7.35、7.54 和 7.29、7.58 和 7.34。從數(shù)據(jù)分析,在不同臭氧投加量下,炭濾柱進(jìn)出水pH值均值差值在0.2~0.25個單位。但單從炭濾柱出水來看,臭氧的投加對出水pH影響不大。

      考察各工段出水堿度變化情況,見圖3。試驗(yàn)期間,每 12 h 取樣檢測一次,原水堿度為 50.17~52.86 mg /L,平均 51.42 mg /L;主臭氧出水 49.94~51.18 mg /L,平均 50.58 mg /L;炭濾柱出水 49.95~51.11 mg /L,平均 50.52 mg/L。

      圖3 堿度變化曲線Fig.3 The Change of Basicity

      由圖3,隨著臭氧投加量的增加,炭濾柱進(jìn)出水堿度變化不大,且炭濾柱出水pH與堿度均在一定范圍內(nèi)變化。因此,臭氧投加量的變化對炭濾柱出水pH影響不大。

      2.2 炭濾柱內(nèi)CO2對炭濾出水pH的影響

      由表 2,沉淀出水 pH 值為 7.13~7.16,炭濾柱出水在曝氣的狀況下pH下降基本為0,在不曝氣的狀況下pH下降了0.01。池內(nèi)產(chǎn)生的CO2氣體對炭濾柱水體pH的影響可忽略不計。

      表2 CO2對pH變化的影響Tab.2 The Effect on pH Change by CO2Concentration

      2.3 炭濾柱進(jìn)水pH變化對炭濾出水pH的影響

      首先在炭濾柱前投加NaOH溶液(濃度為0.02 mol/L),使進(jìn)水 pH 值從 7.0 逐漸上升至 9.0,穩(wěn)定運(yùn)行后,考察提高進(jìn)水pH后對炭濾柱出水pH的影響見圖4。

      由圖 4,當(dāng)進(jìn)水 pH 為 8.3 時,出水 pH 為 7.0;進(jìn)水pH為9.0時,出水pH為7.0。炭濾柱進(jìn)水pH從7.0 上升至 9.0,其出水 pH 始終維持在 7.0,說明炭濾柱對加堿后的進(jìn)水有較強(qiáng)的緩沖作用,當(dāng)進(jìn)水pH值為9.0時,炭濾柱能在短時間內(nèi)將其緩沖至7.0左右。

      在炭濾柱前投加 HCl溶液(濃度為 0.02 mol/L),使進(jìn)水pH從7.0逐漸下降到6.0,穩(wěn)定運(yùn)行后,考察提高進(jìn)水pH后對炭濾柱出水pH的影響。

      圖4 炭濾柱進(jìn)出水pH值在加堿情況下的變化曲線Fig.4 Change Curves of pH by Alkali

      圖5 pH值在加酸情況下的變化情況曲線Fig.5 Change Curves of pH by Acid

      由圖 5,當(dāng)進(jìn)水 pH 為 6.5 時,出水 pH 為 6.9;當(dāng)進(jìn)水pH為6.3,出水pH為6.9。炭濾柱進(jìn)水pH從7.0 降至 6.0,出水 pH 始終高于進(jìn)水,并維持在 6.9左右,說明炭濾柱對降低pH后的進(jìn)水具有緩沖作用。

      導(dǎo)致炭濾柱對pH的緩沖作用的原因可能有兩個:(1)炭柱內(nèi)存在碳酸酸堿緩沖系統(tǒng);(2)活性炭本身的化學(xué)性質(zhì)導(dǎo)致[2]。如果炭濾池內(nèi)存在碳酸酸堿緩沖作用,而這種碳酸酸堿緩沖作用反應(yīng)速率相對緩慢,需要在運(yùn)行相當(dāng)一段時間后才能看到效果。但試驗(yàn)結(jié)果顯示,投加燒堿或HCl后的進(jìn)水與炭柱接觸約15 min,出水pH均無大的變化,說明炭濾柱內(nèi)的緩沖作用中起主導(dǎo)因素的并非碳酸酸堿緩沖作用,而可能是活性炭表面化學(xué)性質(zhì)?;钚蕴勘砻娴暮趸鶊F(tuán)使活性炭具有酸堿兩性,其表面既存在酸性含氧官能團(tuán),又存在堿性含氧官能團(tuán),當(dāng)炭濾池的進(jìn)水呈弱酸性或弱堿性時,活性炭表面的含氧官能團(tuán)會結(jié)合水中的H+或OH-調(diào)整進(jìn)水pH值,從而與活性炭pH值的平衡點(diǎn)保持一致[3]。

      通過Boehm滴定法分別對粒徑分別為1.5 mm、2 mm和3 mm的新炭、舊炭(煤質(zhì)柱狀炭)的含氧官能團(tuán)進(jìn)行測試。檢測結(jié)果見表3。

      通過對不同粒徑的新舊活性炭含氧官能團(tuán)的研究,發(fā)現(xiàn)舊活性炭的含氧官能團(tuán)的數(shù)量隨著使用時間的延長而下降。舊炭含氧官能團(tuán)數(shù)量的減少,在炭濾池進(jìn)水的逐步影響下,導(dǎo)致炭濾池的緩沖能力逐漸下降,活性炭的pH值平衡點(diǎn)也隨之降低。

      表3 不同新舊活性炭含氧官能團(tuán)情況Tab.3 The Numbers of Activated Carbon Oxygen Functional Groups

      對活性炭進(jìn)行燒堿浸泡后,其官能團(tuán)數(shù)量變化見圖5所示。

      圖6 經(jīng)燒堿改性后含氧官能團(tuán)的變化Fig.6 The Numbers of Activated Carbon Functional Groups by Caustic Soda

      從圖6可看出,經(jīng)過燒堿浸泡表面化學(xué)改性后,1.5 mm 的舊炭含氧官能團(tuán)總量從 0.372 mmol/g增加到0.940 mmol/g,2mm 的舊炭含氧官能團(tuán)總量從 0.933 mmol/g增加到 1.348 mmol/g。故可通過表面酸堿改性的方法來解決長期運(yùn)行中活性炭表面含氧官能團(tuán)減少的問題。

      3 炭濾料原位酸堿改性技術(shù)在水廠實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用

      鑒于炭濾池出水pH值降低的關(guān)鍵因素是活性炭表面具有酸堿兩性含氧官能團(tuán),故將燒堿投加點(diǎn)由炭濾池出水前移至炭濾池進(jìn)水,提高炭濾池進(jìn)水pH,對炭濾料逐步進(jìn)行改性,使炭濾料的pH平衡點(diǎn)上升,從而提高炭濾池出水pH。

      在某水廠的BAC濾池進(jìn)行試驗(yàn),其工藝流程見圖7:

      每格炭濾池濾面面積為91 m2,濾速為8.80 m /h,接觸時間為13 min,反沖洗周期為5天,采用1.5 mm柱狀顆粒活性炭,厚為2 m,墊層厚度為0.5 m。試驗(yàn)各指標(biāo)測試方法見表4:

      圖7 工藝流程圖Fig.7 Process Chart of a Waterworks

      表4 各指標(biāo)測試方法Tab.4 Test Methods

      3.1 炭濾料原位酸堿改性試驗(yàn)

      3.1.1 試驗(yàn)內(nèi)容

      改造現(xiàn)有的燒堿投加系統(tǒng),選擇在兩格炭濾池前持續(xù)投加燒堿,將進(jìn)水pH從7.00提高到7.50~7.70。在改性完成前,炭濾池出水pH未升高,仍需在清水池投加燒堿,滿足試驗(yàn)期間的生產(chǎn)要求。

      3.1.2 改性過程分析

      7#和30#炭濾池的pH變化趨勢如下:

      圖8 改性過程中7#和30#炭濾池進(jìn)出水pH變化趨勢Fig.8 The Trend of pH Value of the Inlet and Effluent in 7#and 30#Activated Carbon Filter

      由圖8,試驗(yàn)初期(約30天),進(jìn)水pH控制在7.50左右,出水pH一直維持在7.05左右。從第37日,出水pH上升至7.30并保持了約10天??梢姡ㄟ^投加燒堿提高進(jìn)水pH對活性炭進(jìn)行改性的方法有一定效果。

      從第47日,增大燒堿投加量,將進(jìn)水pH提高至7.70。期間出水pH隨之上升至7.40。從第57日,出水pH上升至7.50并保持穩(wěn)定。試驗(yàn)期間濾池平均進(jìn)水pH值為7.54,前投燒堿改性需時約2個月。

      隨后,減少燒堿投加量,將進(jìn)水pH回調(diào)至7.50,出水pH仍可穩(wěn)定在7.50。為驗(yàn)證炭濾池的酸堿緩沖能力,隨后又降低進(jìn)水pH至7.00左右,從圖8可見,驗(yàn)證期間出水pH仍維持在7.50左右。

      3.1.3 改性完成后對炭濾池氨氮去除率的影響分析

      選擇7格炭濾池,考察其改性完成后對氨氮的去除率情況見表5。

      由表5,炭濾池進(jìn)水氨氮平均為0.35 mg/L。改性前的炭濾池氨氮平均去除率為48.1%,改性完成后穩(wěn)定運(yùn)行2周的炭濾池氨氮平均去除率為49.7%,改性前后的氨氮去除率變化不大,可見前投燒堿改性對炭濾池去除氨氮的能力無影響。

      3.2 采用投加石灰替代燒堿

      對現(xiàn)有燒堿投加系統(tǒng)的部分投加管道與設(shè)備進(jìn)行改造,改造成石灰投加系統(tǒng),投加點(diǎn)仍位于沉淀池出水總渠,部分替換炭濾池改性后的燒堿投加。炭濾池原位酸堿改性技術(shù)為水廠投加石灰提供了條件。同時,投加點(diǎn)的前移提高了水質(zhì)安全。

      表5 各濾池改性時間和氨氮去除率Tab.5 Time-Consuming of Surface Modification and Ammonium Removal Efficiency in Activated Carbon Filters

      3.2.1 水質(zhì)分析

      優(yōu)化后,在沉淀池出水投加燒堿或石灰乳,各流程段水質(zhì)情況,見表6。

      表6 優(yōu)化后沉淀池出水投加燒堿或石灰乳水質(zhì)情況Tab.6 Variations of pH and Turbidity

      由表6,在對活性炭濾池改性后,將堿劑投加點(diǎn)由炭濾池出水前移至沉淀池出水,投加燒堿或石灰乳,將沉淀池出水 pH 值控制在 7.5~7.6,經(jīng)過生物活性炭濾池,出水 pH 值保持在 7.3~7.4。

      3.2.2 成本分析

      活性炭濾池改性后,將pH調(diào)節(jié)點(diǎn)前移至沉淀池出水,以石灰乳代替燒堿投加,運(yùn)行成本變化情況,見表7。

      由表7可知,該水廠由燒堿投加改造為石灰乳投加,藥劑成本下降了 0.008 元 /m3,下降 38%。

      4 結(jié)論

      表7 水廠優(yōu)化前后燒堿和石灰乳投加成本對比Tab.7 Comparison of Dosage Cost Before and After Optimization

      (1)因活性炭表面含氧官能團(tuán)具有兩性,生物活性炭濾池是個酸堿緩沖系統(tǒng)。活性炭的含氧官能團(tuán)可以中和水中的H+或OH-,可將濾池內(nèi)水體pH緩沖到活性炭pH平衡點(diǎn)。通過對不同粒徑的新舊活性炭官能團(tuán)測試發(fā)現(xiàn),活性炭官能團(tuán)總量數(shù)量隨著使用時間的延長而逐漸減少,隨著活性炭官能團(tuán)的減少,影響了炭濾池的緩沖作用,且致使活性炭pH平衡點(diǎn)下降,從而致使炭濾池pH值下降。

      (2)采用在炭濾池前投加燒堿的方式將炭濾進(jìn)水 pH 控制在 7.5~7.7,對炭濾料逐步進(jìn)行改性,提高其pH平衡點(diǎn),從而提高炭濾出水pH。歷時需2個月,但改性過程對炭濾池的運(yùn)行沒有影響,能滿足實(shí)際生產(chǎn)的需要。

      (3)在對炭濾料的改性完成后,在沉淀池出水投加石灰乳替代燒堿,既能保證水質(zhì)達(dá)標(biāo),又能降低藥劑成本,投加石灰乳與燒堿相比,成本下降了約38%。

      [1]國家環(huán)境保護(hù)總局《水和廢水監(jiān)測分析方法》編委會.水和廢水監(jiān)測分析方法[M],4版.北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2002.

      [2]范延臻,王寶貞.活性炭表面化學(xué) [J].煤炭轉(zhuǎn)化,2000,23(4):26-30.

      [3]梁大明.中國煤質(zhì)活性炭[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2008:12-13.

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