冼燦標,齊水冰,孫友松,李連和,李可,李惠萌
(1.廣東環(huán)境保護工程職業(yè)學院,廣東佛山528251;2.廣東工業(yè)大學,廣東廣州510006)
隨著我國經(jīng)濟多年來的持續(xù)高速增長,能源利用率低的問題也日益凸顯,國務(wù)院提出了“建設(shè)節(jié)約型社會”的號召以來,機械設(shè)備的能源和節(jié)能問題日益受到人們重視,其中液壓機械的節(jié)能設(shè)計也成為液壓技術(shù)工作者所關(guān)注的重大課題,液壓系統(tǒng)節(jié)能的目的是提高系統(tǒng)的能量利用率或提高系統(tǒng)的效率,液壓系統(tǒng)效率的高低是其重要性能指標之一[1-2]。
液壓技術(shù)憑借其突出的優(yōu)點,成功用于功率偏大、運動過程需要控制和調(diào)節(jié)的地方。但一般液壓系統(tǒng)的實際工作效率不高,大多只有50% 左右,這通常是由于設(shè)計和使用液壓系統(tǒng)時,只側(cè)重于系統(tǒng)的工作能力、可靠性和成本,而忽視了系統(tǒng)工作效率所致。隨著能源供應(yīng)日趨緊張,開展液壓系統(tǒng)節(jié)能研究,對液壓系統(tǒng)設(shè)計過程中應(yīng)注意的問題進行分析,開發(fā)節(jié)能環(huán)保型的液壓機械是非常必要的[3]。
直驅(qū)式容積控制(Direct Drive Volume Control,DDVC)電液伺服系統(tǒng)也叫無閥電液伺服系統(tǒng)[4],即用調(diào)速電動機直接驅(qū)動液壓泵。這種系統(tǒng)不是靠改變泵的排量而是靠改變泵的轉(zhuǎn)速來改變其輸出的流量達到調(diào)節(jié)執(zhí)行元件速度的目的,從而實現(xiàn)對液壓系統(tǒng)的控制[5]。它具有電機控制的靈活性和液壓出力大的雙重優(yōu)點,而且與傳統(tǒng)電液伺服系統(tǒng)相比,節(jié)能高效、小型集成化、環(huán)保、操作方便、價格經(jīng)濟,目前已經(jīng)在多個領(lǐng)域的裝置上得到應(yīng)用并取得了很大的經(jīng)濟效益。
YC28-200 伺服液壓機液壓原理如圖1所示,采用永磁同步電動機驅(qū)動螺桿泵為油源,該螺桿泵是轉(zhuǎn)子式容積泵,具有脈動小、流量穩(wěn)定、噪聲小、吸入能力高的優(yōu)點。螺桿泵分別給主缸和壓邊缸供油。系統(tǒng)工作時,液壓機控制器將機器動作的速度和壓力的設(shè)定值轉(zhuǎn)換為模擬信號輸出至伺服驅(qū)動器。伺服驅(qū)動器按指令信號要求驅(qū)動伺服電機帶動液壓油泵工作。液壓機的速度和壓力控制要求,與伺服電機的轉(zhuǎn)速控制和轉(zhuǎn)矩控制對應(yīng)。在保壓過程需要進行壓力控制,其他動作過程均為速度控制。
直驅(qū)泵控伺服液壓機特點[6]:(1)泵控伺服系統(tǒng)主油路采用容積調(diào)速、調(diào)壓,減少液壓動力元件能量損耗;(2)較普通液壓機性能提高:主缸、壓邊缸的壓力可實時控制;變負荷變壓邊力拉深時,主缸速度可實時控制,完成變速壓制,同時主缸的位置可實現(xiàn)高精度控制,提高產(chǎn)品的精度;(3)充分利用伺服電機可頻繁啟動、可變速的特性,實現(xiàn)伺服控制和取消待機工況消耗。
以Y28-200 四柱式多功能液壓拉深機為例,液壓原理圖如圖2所示,具體分析普通液壓機與泵控伺服液壓機能量消耗分布。
文中以盒形件拉深加工為實例,加工工件如圖3所示,拉深材料為08 鋼,抗拉強度為325 MPa,材料厚度2 mm。查詢相關(guān)計算公式可得[7-8],毛坯直徑,壓邊力。
(1)毛坯直徑:
(2)壓邊力
由此可得出液壓機主缸所需壓力為737.66 kN。
根據(jù)生產(chǎn)工藝要求,在一個工作循環(huán)中的動作順序為:(1)主缸的工作循環(huán)為:快速下行→慢速下行→頂住壓邊缸,和壓邊缸一起慢速下行拉伸→保壓延時→快速返回→原位待機。(2)副缸的工作循環(huán)為:向上頂出→向下退回→原位待機。(3)下缸實現(xiàn)浮動壓邊,以滿足板料拉深工藝的需要。
普通多功能液壓拉深機的效率是衡量系統(tǒng)能量利用率的指標[9-10]能量損失主要有4 個方面:(1)能量轉(zhuǎn)換損失(容積損失和機械能損失);(2)沿程損失;(3)系統(tǒng)壓力損失(局部、沿程);(4)因負載不匹配造成的壓力損失。如圖4所示。
圖4 多功能拉深液壓機能量損失分布示意圖
從整個能量分布圖4 可見,一個工作循環(huán)中由于液壓機主缸的壓力負載變化很大,整個系統(tǒng)在不同工況下能量損失情況不同,結(jié)合圖1 普通液壓機液壓原理圖分析可得,普通機能量損失主要集中在兩部分:(1)液壓缸隨著主缸下行,液壓缸下腔的油通過溢流閥溢流,這是造成液壓系統(tǒng)發(fā)熱的主要原因;(2)主缸保壓過程,高壓油基本從溢流閥溢流,造成能量損失,但是由于保壓過程工藝時間較短,總體耗能并不大。
為了了解直驅(qū)泵控伺服液壓機具體能耗情況,驗證直驅(qū)泵控液壓機能耗仿真模型是否正確,分別在YC28-200 直驅(qū)泵控伺服液壓機與Y28-200 普通多功能液壓拉深機上,進行拉深工藝能耗對比實驗,分別測試出兩款液壓機在一個單位周期內(nèi)的功率曲線,從而進行數(shù)值對比。
(1)工作原理
分別在普通多功能拉深液壓機和直驅(qū)泵控伺服液壓機上,進行模擬板料拉深工藝能耗對比實驗,拉深深度100 mm,具體板料拉深工藝參數(shù)見表1,負載缸壓力調(diào)至20 MPa,普通多功能拉深液壓機和直驅(qū)泵控伺服液壓機在同等條件下,分別進行連續(xù)試驗1 h,用電力質(zhì)量分析儀記錄實際耗電量、容性無功功率、感性無功功率、峰值功率、峰值電流。與此同時將電流變送器和壓力傳感器數(shù)據(jù)經(jīng)過A/D 轉(zhuǎn)換送入PLC,用定時中斷的方式記錄瞬時值并存放在數(shù)據(jù)寄存器中,用專用軟件MXsheet 取出形成曲線圖像。
表1 能耗試驗數(shù)據(jù)對比
(2)測量設(shè)備
GAT-12 型電流變送器、電力質(zhì)量分析儀MI2292可記錄實際耗電量、容性無功功率、感性無功功率、峰值功率、峰值電流。測試原理如圖5所示。
圖5 液壓機能耗測試原理圖
(3)實驗負載裝置
測試用負載裝置為自制負載缸,采用模擬拉深負載,負載行程250 mm,壓力表壓力為0 ~25 MPa,其負載壓力可在0 ~25 MPa 之間任意調(diào)節(jié),油缸直徑d =275 mm,壓邊力F=0 ~1 100 kN,其原理圖見圖6。
圖6 液壓測試負載系統(tǒng)原理
3.2.1 電流有效值對比
在工作過程中,對液壓機進行電流檢測,即可得到普通多功能拉深液壓機和直驅(qū)泵控伺服液壓機在一次拉深工藝周期中各時間點上的電流變化情況,具體看圖7。
圖7 一個工作周期兩款液壓機電流有效值比較圖
(1)直驅(qū)泵控伺服液壓機試驗結(jié)果分析
曲線2 為直驅(qū)泵控伺服液壓機一個工作周期的電流曲線,剛開始時由于液壓機啟動時作速度較快,所以電流變化較大,在0 ~2.3 s 為快進過程,由于沒有負載,液壓機電流較小,最大值約為28 A;2.3 ~12.3 s 液壓機處于工進狀態(tài),此時各個執(zhí)行器同時工作,電流在整個工作過程中最大,最大值約為70 A;12.3 ~14.3 s 工進過程結(jié)束,進入保壓階段,電機轉(zhuǎn)速很低,電流最大值約為6 A;在14.3 ~17 s 時液壓機回到初始位置,準備下一次的拉深,此時由于速度較快,并且多個執(zhí)行器同時工作,電流也比較大,約43 A;在17 ~20 s 時,液壓機待機裝卸工件,由于電機基本不轉(zhuǎn),故電流很低,基本為0。
(2)普通多功能拉深液壓機試驗結(jié)果分析
曲線1 為普通多功能拉深液壓機一個工作周期的電流曲線。在t=0 ~2.3 s 為快進階段,盡管沒有負載,但是由于三相異步電動機不調(diào)速,所以電流基本保持在32 A;t=2.3 ~12.3 s 左右液壓機處于工進狀態(tài),此時各個執(zhí)行器同時工作,電流在整個工作過程中最大,最大值約為70 A;t =12.3 ~14.3 s 工進過程結(jié)束,進入保壓階段,同時溢流閥開始工作以便液壓機卸載,此過程能耗大部分轉(zhuǎn)化為溢流損失,而電流基本不變,保持在70 A 左右;t=14.3 ~17 s 時液壓機回到初始位置,準備下一次的拉深,此時由于速度較快,并且多個執(zhí)行器同時工作,電流也比較大,約40 A;t=17 ~20 s 時,液壓機待機裝卸工件,由于電機轉(zhuǎn)速基本不變,溢流閥動作,電流基本為28 A。
3.2.2 功率對比
圖8 一個工作周期兩款液壓機功率比較圖
一個工作周期兩款液壓機功率比較圖見圖8,能耗對比分析數(shù)據(jù)見表1,表2 為兩種液壓機不同工作階段的能耗數(shù)據(jù)對比。
表2 不同工藝階段耗能對比 kW·h
由一個工作周期功率對比曲線消耗試驗結(jié)果及表1、2 可以看出:快進動作消耗功率基本不變,由13.8 kW·h 降低為13.2 kW·h;工進階段消耗功率基本不變,由19.5 kW·h 降低為19.1 kW·h;保壓過程消耗功率由4.24 kW·h 降低為0.78 kW·h;快回階段消耗功率基本不變,由2.45 kW·h 降低為2.21 kW·h;待機過程消耗功率由0.41 kW·h 降低為0.03 kW·h。由于直驅(qū)泵控伺服液壓機伺服機功率因數(shù)高達0.963,而且其無功功率是容性的,對電網(wǎng)的功率因數(shù)有補償作用;普通機功率因數(shù)只有不到0.8,待機時更是低至0.4。在整個拉深過程中,控制系統(tǒng)根據(jù)負載的變化,對電機采用變頻控制,提高了電機效率,減小了功率損耗,實現(xiàn)了節(jié)能控制。最后,通過分析可得出,直驅(qū)泵控伺服液壓機比普通多功能拉深液壓機節(jié)電20.7%。
通過對直驅(qū)泵控伺服液壓驅(qū)動系統(tǒng)進行節(jié)能分析,以盒形件拉深工藝為研究對象,對兩款液壓機進行試驗研究分析其能耗,結(jié)果表明:直驅(qū)泵控伺服液壓機比普通多功能液壓機節(jié)能20%以上。
通過試驗研究,發(fā)現(xiàn)伺服直驅(qū)泵控液壓機節(jié)能主要體現(xiàn)在以下幾個環(huán)節(jié):
(1)永磁同步伺服電機比異步電機具有更高的效率和功率因素。永磁同步伺服電機在很寬的負載范圍內(nèi)能保持接近1 的功率因素,而普通異步電動機功率因素一般只有0.8,而且永磁同步伺服電機效率比同容量的異步電動機提高8%左右。
(2)普通液壓機電機的速度是不能調(diào)節(jié)的,在待機時,電機仍然在高速運轉(zhuǎn),系統(tǒng)處于卸荷狀態(tài),因此普通液壓機不可避免地存在輕載損耗;而伺服直驅(qū)泵控液壓機可以方便地調(diào)速,待機時電機完全停止運行,系統(tǒng)幾乎不存在輕載損耗。
(3)文中保壓時間為2 s,普通機保壓時的油液全部溢流,保壓壓力與工進時相同,故保壓時功率也是相同的,為41 kW,伺服直驅(qū)泵控液壓機可以利用降低電機轉(zhuǎn)速減小流量的方式來保壓,保壓階段時功率很小。
(4)采用永磁同步伺服電機速度控制實現(xiàn)液壓系統(tǒng)調(diào)速,最大限度控制能量損失。
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