張成君
(陡河發(fā)電廠,河北唐山 063028)
(1)粒度。是粉煤灰的基本物理參數(shù)之一。粒度大將引起在濃相輸送中形成灰栓、導(dǎo)致輸送困難并引起耗氣量增加。
(2)密度。在粒度相同時(shí),密度越小、孔隙率越高,越易輸送。
(3)磨蝕性。粉煤灰顆粒的硬度是物料磨蝕性及抗破碎性程度的表征,又是物料強(qiáng)度、流動(dòng)性好壞的度量。一般情況下,多棱體比光滑表面磨蝕性大、粗灰比細(xì)灰磨蝕性大;在5~10μm的顆粒磨蝕性可以忽略;顆粒增大,磨蝕性增加,增大到極限值后,磨蝕性下降。
(4)灰氣比。灰氣比越大,輸送能力越高;但懸浮輸送,灰氣比大壓力損失大,易堵管。
(5)實(shí)際濃度。在輸送管道中,單位長度內(nèi)的物料質(zhì)量與氣體質(zhì)量之比為實(shí)際濃度。在氣流與物料速度相等的時(shí)候,實(shí)際濃度等于灰氣比。
(6)物料在管道中的狀態(tài)主要有三種:均勻流(懸浮流)、部分流和栓柱流。均勻流灰比雙低,速度快,對(duì)管道磨損大;栓柱流速度低,對(duì)管道磨損小。
紊流雙套管技術(shù)是由德國漢堡莫勒公司在20世紀(jì)80年代中期推出的除灰技術(shù),具有系統(tǒng)簡(jiǎn)單、運(yùn)行平穩(wěn)、安全可靠、能耗低、輸送距離較長、出力大、管道磨損小、不易堵管等特點(diǎn)。
雙套管氣力除灰系統(tǒng)輸送原理:通過壓力發(fā)送器把壓縮空氣的能量傳遞給被輸送物料,克服沿程各種阻力,將物料送往貯料庫。紊流雙套管系統(tǒng)采用特殊結(jié)構(gòu)的輸送管道,沿著輸送管道的輸送空氣保持連續(xù)紊流,這種紊流是采用雙套管來實(shí)現(xiàn)的,即管道采用大管內(nèi)套小管的特殊結(jié)構(gòu)形式,小管布置在大管內(nèi)的上部,在小管的下部每隔一定距離開有扇形缺口,并在缺口處裝有圓形孔板。正常輸送時(shí)大管主要走灰,小管主要走氣,壓縮空氣在不斷進(jìn)入和流出內(nèi)套小管上特別設(shè)計(jì)的開口及孔板的過程中形成劇烈紊流效應(yīng),不斷擾動(dòng)物料。當(dāng)因物料低速在管道中輸送而在某處發(fā)生物料沉積時(shí),料堆前方的壓力增高,迫使輸送氣流進(jìn)入內(nèi)管,進(jìn)入內(nèi)管的氣流從下一處開口以較高的流速流出,從而對(duì)該處堵塞的物料產(chǎn)生擾動(dòng)和吹通作用,使物料能實(shí)現(xiàn)低速輸送而不堵管。
技術(shù)特點(diǎn)是所有進(jìn)出料閥均使用圓頂閥,下面以克萊德公司典型的氣力除灰系統(tǒng)中PD泵為例做簡(jiǎn)單介紹。
多泵制正壓氣力除灰系統(tǒng)是微正壓濃相氣力除灰系統(tǒng),以若干臺(tái)倉泵作為一個(gè)輸送單元,同一輸送單元的倉泵采取同步運(yùn)行的方式,一個(gè)輸送單元的倉泵為一個(gè)運(yùn)行整體,對(duì)其控制就像對(duì)單臺(tái)倉泵的控制,一個(gè)輸送單元調(diào)協(xié)一組進(jìn)氣閥組件、一個(gè)出料閥。主要特點(diǎn):系統(tǒng)配置簡(jiǎn)單,運(yùn)行可靠、安全;維護(hù)工作量及維護(hù)費(fèi)用少;適用于300MW及以上大型機(jī)組干除灰系統(tǒng)。
多泵制正壓氣力除灰系統(tǒng)采用孔板對(duì)空氣流量及壓力進(jìn)行控制,使輸送過程中任何時(shí)刻通過每一塊孔板的流量始終保持恒定。調(diào)節(jié)閥對(duì)流量進(jìn)行流量控制的系統(tǒng),一般都配有很大的儲(chǔ)氣罐,因?yàn)檫@個(gè)系統(tǒng)在剛進(jìn)入輸送階段的瞬間,需要很大的氣量,遠(yuǎn)大于空壓機(jī)流量。多泵制正壓氣力除灰系統(tǒng)采用的節(jié)流孔板經(jīng)過嚴(yán)格計(jì)算,在系統(tǒng)輸送的過程中空氣母管壓力始終保持在0.55MPa以上,較好地實(shí)現(xiàn)了低速、恒流輸送,并有效降低了管道磨損。
陡河發(fā)電廠總裝機(jī)容量1300MW,3、4號(hào)機(jī)組為2臺(tái)250MW,5~8號(hào)機(jī)組為4臺(tái)200MW,全部配備電除塵器。2002年至2003年期間,5~8號(hào)爐除灰系統(tǒng)全部由原水力除灰改造為干式除灰;2007年,3、4號(hào)爐除灰系統(tǒng)也進(jìn)行了改造,由水力除灰改為干除灰。。
6、7號(hào)爐干除灰系統(tǒng)自2003年投運(yùn)后,雙套管在運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)內(nèi)管脫落現(xiàn)象,致使輸灰管道出料門犯卡以及灰?guī)焐⒀b機(jī)卸料閥犯卡嚴(yán)重,影響了干灰系統(tǒng)的正常運(yùn)行。通過檢查發(fā)現(xiàn)內(nèi)管脫落的原因主要是由原安裝的內(nèi)管吊點(diǎn)跨距太大引起的且內(nèi)管壁與外管壁存有一定的縫隙,在灰氣輸送過程中,吊點(diǎn)磨損后引起內(nèi)管脫落。
5~8號(hào)爐干除灰系統(tǒng)倉泵排氣閥為氣動(dòng)球閥,運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)磨損現(xiàn)象,導(dǎo)致排氣管泄漏,造成周圍環(huán)境污染;由于排氣閥使用壽命太短,被迫將二至四單元排氣閥加上堵板、退出運(yùn)行。分析發(fā)現(xiàn),氣動(dòng)球閥不能滿足干除灰系統(tǒng)工況要求,應(yīng)予以更換。
5~8號(hào)爐干除灰系統(tǒng)倉泵逆止閥原為翻板式逆止閥,由于壓縮空氣中帶水,致使閥體和閥芯沾灰導(dǎo)致逆止閥密封不嚴(yán)、壓縮空氣管路進(jìn)灰,影響整個(gè)輸灰管路的運(yùn)行,更改為膜片式法蘭連接逆止閥,由于橡膠膜片老化太快、變形嚴(yán)重,未能夠解決逆止閥密封不嚴(yán)的問題。
3~8號(hào)爐干除灰系統(tǒng)輸灰管線共17條管線,輸灰距離大約為200~750m,沿線使用彎頭大約7~12個(gè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2009年7月1日至2010年6月30日,3~8號(hào)爐干除灰共發(fā)生設(shè)備問題1533次,其中284條為輸灰管道漏,占總量的18.5%,主要磨損部位為耐磨彎頭出口后1m范圍內(nèi)。輸灰管道磨損嚴(yán)重影響了干除灰系統(tǒng)的正常運(yùn)行,給廠區(qū)工作環(huán)境帶來較大污染。
(1)針對(duì)雙套管在運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)內(nèi)管脫落的問題,利用機(jī)組大修的機(jī)會(huì),進(jìn)行了整體更換,同時(shí)對(duì)雙套管內(nèi)管的制作、焊接提出特定要求:吊點(diǎn)相隔200mm均布,吊點(diǎn)要求焊實(shí)、焊透;距管道兩端端口100mm處各有一個(gè)吊點(diǎn),其余吊點(diǎn)均布;另外,在距管道兩端端口50mm處的外管內(nèi)壁各焊接一個(gè)50mm扁鐵制作的U型卡用于固定內(nèi)管。
(2)采用DN65雙閘單密封氣動(dòng)閘閥和圓盤閥作為排氣閥進(jìn)行使用,從而解決了閥門磨損的問題。利用機(jī)組檢修的機(jī)會(huì),將原逆止閥全部更換克萊德逆止閥,從而徹底解決了逆止閥密封不嚴(yán)的問題。
(3)針對(duì)輸灰管道磨損,在輸灰管道彎頭后磨損的部位更換耐磨短節(jié),并用測(cè)厚儀定期檢測(cè)管道壁厚,根據(jù)壁厚變化情況有針對(duì)性地在管道上加裝背板,初步解決了輸灰管道磨損的問題。
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