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      110MW改造機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)分析及處理

      2014-03-24 03:56:06馬鋒
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年9期

      馬鋒

      摘 要:文章主要介紹了110MW改造機(jī)組負(fù)荷波動(dòng)的原因,并對此問題進(jìn)行分析研究,制定改進(jìn)措施,驗(yàn)證實(shí)施效果。

      關(guān)鍵詞:調(diào)速汽門;負(fù)荷波動(dòng);原因

      1 我廠汽輪機(jī)概述

      我廠汽輪機(jī)屬抽汽凝汽式汽輪機(jī),是由北京全四維動(dòng)力科技有限公司在我國自行設(shè)計(jì)制造的雙缸、沖動(dòng)、凝汽式汽輪機(jī)N100-8.83/535型汽輪機(jī)的基礎(chǔ)上改造而成的,汽輪機(jī)本體主要由前軸承箱、高壓缸、低壓缸、高壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子等部分組成。低壓缸為分流式:有兩個(gè)排汽口。高壓轉(zhuǎn)子以半撓性聯(lián)軸器與低壓轉(zhuǎn)子相連接。我公司于2008年、2009年分別對兩臺(tái)機(jī)組進(jìn)行了節(jié)能擴(kuò)容改造,改造后容量為110MW。

      本廠機(jī)組改造前后調(diào)速汽門結(jié)構(gòu)、數(shù)量、開啟方式等均無變化。單機(jī)配4個(gè)調(diào)速汽門,凸輪配汽機(jī)構(gòu)由一臺(tái)油動(dòng)機(jī)控制。調(diào)速汽門1、3號(hào)為一組,在上部;2、4號(hào)為一組,在下部。同步器控制下的油動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)一個(gè)杠桿,這個(gè)杠桿的另一端裝在一組調(diào)速汽門的凸輪軸上,4個(gè)凸輪軸各控制一個(gè)閥門,按照1+2-3-4號(hào)的順序依次開啟。

      2 改造后出現(xiàn)的主要問題

      投運(yùn)以來雙機(jī)均存在負(fù)荷波動(dòng)偏大問題, #1機(jī)在75--85MW時(shí)負(fù)荷波動(dòng)偏大,#2機(jī)在110MW時(shí)負(fù)荷波動(dòng)偏大,加減負(fù)荷變化幅度為5-7MW,網(wǎng)上周波變化時(shí),波動(dòng)更為嚴(yán)重,給集控操作帶來很大的困難,機(jī)組安全運(yùn)行受到嚴(yán)重威脅。

      3 原因分析

      負(fù)荷波動(dòng)的原因比較復(fù)雜,處理比較棘手,經(jīng)咨詢陜西中試電力科技有限公司和生產(chǎn)廠家技術(shù)人員,結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際,就這一問題原因分析如下。

      3.1 調(diào)節(jié)汽門重疊度不正確

      在理想情況下,配汽機(jī)構(gòu)的特性(流量與閥門升程的關(guān)系或功率與升程的關(guān)系)為一直線,事實(shí)上,機(jī)組在制造、安裝過程中,閥門重疊度與設(shè)計(jì)重疊度會(huì)有一定偏差。這就會(huì)出現(xiàn)閥門開度與進(jìn)汽量的關(guān)系曲線與設(shè)計(jì)有偏差,在某一位置改變了設(shè)計(jì)的關(guān)系曲線,必然會(huì)引起主汽壓力的波動(dòng),進(jìn)而引起負(fù)荷波動(dòng)。

      3.2 調(diào)速汽門型線不良

      調(diào)速汽門的功能是控制蒸汽流量,精確地調(diào)節(jié)汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速和負(fù)荷。本廠由北京全四維公司改造的110MW汽輪機(jī)調(diào)速汽門為球頭型,帶有擴(kuò)散管出口。閥頭在閥桿上是松動(dòng)的,以保證閥碟與擴(kuò)散器進(jìn)口準(zhǔn)確對應(yīng)。當(dāng)球頭型汽閥剛開啟時(shí),只要開度有微小變化,進(jìn)汽量就產(chǎn)生很大的變化。如果由于其它擾動(dòng)(如油壓波動(dòng)等)使油動(dòng)機(jī)稍有上下波動(dòng),就能引起蒸汽量的過多變化,所以很容易引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)的擺動(dòng)。這在其它同類型的機(jī)組中也曾出現(xiàn)過。

      3.3 凸輪磨損

      由于汽輪機(jī)經(jīng)常要在某一負(fù)荷下工作,因此凸輪在此工作點(diǎn)位置可能發(fā)生磨損,這樣在磨損區(qū)域必然存在這樣一些區(qū)段:系統(tǒng)在此部位的放大系統(tǒng)增大,導(dǎo)致局部不等率過小,從而引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)振蕩。本廠機(jī)組剛剛改造完成就發(fā)生負(fù)荷波動(dòng),不會(huì)是這種原因引發(fā)的。

      3.4 配汽機(jī)構(gòu)的卡澀

      滑閥的作用力一般較小,所以卡澀力影響比較大。對配汽機(jī)構(gòu)來說,雖然作用力較大,但卡澀力也比較大,這是因?yàn)榕淦麢C(jī)構(gòu)一般尺寸較大、工作環(huán)境差、潤滑情況不良、作用力比較復(fù)雜等,所以卡澀力仍是不可忽視的。它主要有以下幾種原因:在冷態(tài)調(diào)整時(shí),配汽機(jī)構(gòu)動(dòng)作還是靈活的,但當(dāng)在熱態(tài)下則不一定能保證工作的靈活性,這是由于配汽機(jī)構(gòu)各部分工作溫度不同,導(dǎo)致熱膨脹不均勻引起的;在運(yùn)行過程中,閥桿與閥套積有氧化皮而使閥桿的活動(dòng)發(fā)生卡澀。一般剛檢修后,運(yùn)行都正常,隨著運(yùn)行日數(shù)的增加,氧化皮的日益堆積,卡澀也就越趨嚴(yán)重,最后導(dǎo)致配汽機(jī)構(gòu)出現(xiàn)較大幅度的擺動(dòng)。

      3.5 調(diào)節(jié)系統(tǒng)靜態(tài)特性不良

      調(diào)節(jié)系統(tǒng)遲緩率過大或過小,將會(huì)引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)工作不穩(wěn)定,一般要求調(diào)節(jié)系統(tǒng)的速度變動(dòng)率在4~6%范圍內(nèi)。遲緩率越大,轉(zhuǎn)速及負(fù)荷的變化值也越大;速度變動(dòng)率太小,負(fù)荷稍有變化,轉(zhuǎn)速變化就很大。有時(shí)平均速度變動(dòng)率符合要求,但局部速度變動(dòng)率太小,則機(jī)組在該工作點(diǎn)運(yùn)行時(shí),也容易造成不穩(wěn)定。

      3.6 滑閥的卡澀

      因調(diào)節(jié)系統(tǒng)中廣泛使用滑閥、液壓缸等部件,運(yùn)行中容易發(fā)生滑閥卡澀故障。常見的現(xiàn)象有:(1)滑閥和套筒機(jī)械加工的誤差引起的卡緊力;(2)滑閥作用力偏斜引起的卡澀,因作用在滑閥上下的作用力不同心,造成力偶,使滑閥傾斜靠在套筒壁上,引起滑閥和套筒之間的磨擦;(3)錯(cuò)油門滑閥與套筒的配合間隙應(yīng)符合制造廠的要求,在運(yùn)行狀態(tài),滑閥的工作溫度基本上等于油溫,而套筒與殼體套在一起,有些殼體與外界有散熱,故滑閥溫度比套筒溫度高,冷態(tài)測量時(shí),如間隙太小,雖然冷態(tài)時(shí)尚靈活,但工作時(shí)則可能卡澀;間隙太大,則造成內(nèi)部漏油現(xiàn)象,容易引起工作不穩(wěn)定。這些問題對并網(wǎng)運(yùn)行的汽輪機(jī)而言,都會(huì)造成不同程度的調(diào)速系統(tǒng)擺動(dòng),引起負(fù)荷的波動(dòng)。

      3.7 反饋斜面磨損或變形導(dǎo)致局部反饋減弱

      由于機(jī)組經(jīng)常在某一負(fù)荷下運(yùn)行,反饋斜鐵就可能在此處對應(yīng)的部分發(fā)生磨損或變形,引起反饋減弱,甚至在一定范圍內(nèi)無反饋,這時(shí)油動(dòng)機(jī)位移無法正常反饋回來,在這段區(qū)域內(nèi),油動(dòng)機(jī)變化很快,也可以引起調(diào)節(jié)系統(tǒng)不穩(wěn)定。

      3.8機(jī)組運(yùn)行時(shí),如果主汽壓力不穩(wěn)定,在加減負(fù)荷時(shí),會(huì)迅速改變進(jìn)入汽輪機(jī)的蒸汽量,這樣勢必會(huì)出現(xiàn)主汽壓力與機(jī)組功率不能兼顧的局面,極易出現(xiàn)負(fù)荷波動(dòng)的現(xiàn)象;其次,負(fù)荷波動(dòng)及波動(dòng)的程度與當(dāng)班運(yùn)行人員的經(jīng)驗(yàn)水平也有直接關(guān)系。

      4 應(yīng)對措施及實(shí)施

      為了保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,減少電網(wǎng)對負(fù)荷越線的考核,甚至引發(fā)機(jī)組超速的惡性事件發(fā)生,在與設(shè)計(jì)單位、制造廠及電科院的充分溝通下,決定利用計(jì)劃檢修時(shí)間徹底處理負(fù)荷波動(dòng)偏大問題。

      據(jù)了解,其它單位110MW改造機(jī)組也曾出現(xiàn)過不同程度的負(fù)荷波動(dòng)現(xiàn)象,經(jīng)多次處理,均未徹底消除,只是波動(dòng)有所改善;有些單位為了解決這一問題,將機(jī)械液壓調(diào)節(jié)改造為DEH電液調(diào)節(jié),效果很好,但改造費(fèi)用比較高。

      在停機(jī)檢修前,邀請陜西電科院人員進(jìn)行了升降負(fù)荷試驗(yàn),并對相關(guān)參數(shù)進(jìn)行了測試。測試結(jié)果顯示:

      由上圖可以看出,同樣的同步器行程下油動(dòng)機(jī)上行下行最大相差80,為此建議檢查油動(dòng)機(jī)齒條、齒輪接觸是否緊密可靠。另外檢查油動(dòng)機(jī)反饋板是否存在凹槽磨損、油動(dòng)機(jī)反饋油口是否有油泥。

      在檢修時(shí),檢查油動(dòng)機(jī)齒條、齒輪接觸緊密可靠,油動(dòng)機(jī)反饋油口無油泥。檢查油動(dòng)機(jī)反饋板凹槽有明顯的磨損槽溝,檢修時(shí)進(jìn)行了更換。檢查調(diào)速滑閥不存在卡澀,間隙正常,同步器滑閥掛鉤處間隙符合要求。

      解體調(diào)節(jié)閥時(shí)發(fā)現(xiàn),節(jié)閥閥桿與操縱座之間的安裝間隙為3mm左右,與設(shè)計(jì)值0.04-0.06mm偏差過大,檢修時(shí)將該間隙調(diào)整在設(shè)計(jì)值內(nèi)。

      對新舊凸輪型線、鍵槽位置等進(jìn)行了比較核對,更換了凸輪;將調(diào)門凸輪和滾輪間隙調(diào)整在設(shè)計(jì)值。

      5 處理后情況及結(jié)論

      2011年,對#2機(jī)組油動(dòng)機(jī)反饋油口、齒條、調(diào)速滑閥、同步器滑閥掛鉤處間隙、滑閥鉸鏈連接處間隙、調(diào)節(jié)閥及凸輪等部件進(jìn)行了檢查處理,更換了油動(dòng)機(jī)反饋板凹槽,啟動(dòng)后和運(yùn)行中負(fù)荷波動(dòng)小于4MW,能滿足運(yùn)行要求。隨后對#1機(jī)組進(jìn)行了同樣檢查處理,截止至目前,運(yùn)行已經(jīng)近一年,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定,說明這樣處理是成功的。

      參考文獻(xiàn)

      [1]山西省電力工業(yè)局.汽輪機(jī)設(shè)備檢修[M].北京:中國電力出版社,1997.

      [2]甘肅省電力工業(yè)局河南省電力工業(yè)局.汽輪機(jī)設(shè)備運(yùn)行技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,1995.

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