方慶卓
(本鋼集團(tuán)北營軋鋼廠,遼寧 本溪 117017)
控軋控冷工藝在螺紋鋼盤條降錳中的應(yīng)用
方慶卓
(本鋼集團(tuán)北營軋鋼廠,遼寧 本溪 117017)
介紹HRB400螺紋鋼盤條的生產(chǎn)流程、工藝特點(diǎn)。通過技術(shù)改造,采用控軋控冷技術(shù)對(duì)HRB400盤螺錳的成份下調(diào)0.3%,并且保證性能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。不但降低了生產(chǎn)成本,還提高了產(chǎn)品質(zhì)量。
螺紋鋼盤條;降錳;生產(chǎn)工藝;控軋控冷
螺紋鋼盤條是由高速線材軋機(jī)生產(chǎn)線生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋,交貨狀態(tài)為盤條,以小規(guī)格為主。HRB400螺紋鋼盤條強(qiáng)度高、握緊力優(yōu)于HRB235、HRB300光圓鋼筋,深受用戶歡迎,市場需求量非常大。為降低企業(yè)成本,北營公司軋鋼廠通過對(duì)軋制工藝的研究,采用控軋控冷工藝,降低錳含量,同時(shí)保證螺紋鋼盤條的強(qiáng)度和韌性,滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,進(jìn)而降低成本。
北營軋鋼廠有四條高速線材生產(chǎn)線,生產(chǎn)能力350萬噸,均可生產(chǎn)高強(qiáng)度螺紋鋼盤條,現(xiàn)以一高線為主。一高線年產(chǎn)能50萬噸,主要設(shè)備及工藝流程如下:
連鑄鋼坯(熱裝和冷裝)→推鋼式加熱爐加熱→出鋼機(jī)出爐→出爐輥道運(yùn)輸→粗軋機(jī)組(6架)→1#剪(切頭,事故碎斷)→中軋機(jī)組(4架)→預(yù)精軋機(jī)組(4架)→預(yù)水冷箱→2#飛剪(切頭、事故碎斷)→精軋機(jī)組(10架)→三組水冷箱及均溫段→夾送輥→吐絲機(jī)→延遲型斯太爾摩運(yùn)輸線(下有10臺(tái)風(fēng)機(jī),上有保溫罩)→集卷站集卷→P/F鉤式懸掛運(yùn)輸機(jī)(散卷冷卻)→打包→稱重→掛標(biāo)簽→入成。
根據(jù)對(duì)HRB400螺紋鋼盤條的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),北營軋鋼廠參照現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)要求,制定了下述表1的成分設(shè)計(jì)方案。
3.1 常規(guī)軋制
國標(biāo)GB1499.2-2007中要求,HRB400的屈服強(qiáng)度不小于400Mpa,抗拉強(qiáng)度不小于540 Mpa,根據(jù)此次螺紋鋼盤條降錳的試驗(yàn)步驟,批量組織了兩批不同成份的方坯,即高錳和低錳成份的坯料。通過常規(guī)的軋制方法軋制,高錳成份的螺紋鋼盤條平均強(qiáng)度為438Mpa,錳平均含量為1.32%。 低錳成份的螺紋鋼盤條平均強(qiáng)度為423 Mpa,錳平均含量為1.06%。
3.2 軋后控冷工藝軋制
軋后控冷工藝是利用軋后鋼材的余熱給予一定的冷卻速度,控制其相變過程,不用熱處理,控制冷卻的目的就是要模擬一個(gè)鉛浴淬火過程,使線材得到具有良好綜合機(jī)械性能的索氏體組織。
表1 HRB400螺紋鋼盤條化學(xué)成份 /%
表2 HRB400螺紋鋼盤條加熱制度 /℃
表3 Ф8mm、HRB400螺紋鋼盤條試樣成份 /%
線材的軋后控制冷卻分為水冷段的強(qiáng)制冷卻和空冷段的相變冷卻兩個(gè)階段。控制冷卻工藝由水冷區(qū)和空冷區(qū)構(gòu)成,線材經(jīng)水冷卻至一定的溫度后,進(jìn)行吐絲,使直條線材形成散圈狀分布在風(fēng)冷線上,進(jìn)行風(fēng)冷。本文是通過常規(guī)工藝軋制后,采用控軋控冷工藝小批量試制了低錳成份的螺紋鋼盤條,并與原工藝高錳螺紋鋼盤條進(jìn)行比較。
3.2.1 加熱溫度控制
加熱爐的加熱溫度和加熱時(shí)間,可影響鋼坯的組織和性能。而加熱溫度對(duì)組織性能的影響則不是由于對(duì)終軋溫度的影響造成的,而是由于不同的加熱條件引起了軋后線材冷卻過程中組織轉(zhuǎn)變機(jī)理的變化。根據(jù)HRB400螺紋鋼盤條的特性,北營軋鋼廠在生產(chǎn)實(shí)踐中將加熱爐的溫度控制在1050-1150℃,開軋溫度控制在950-980℃。
3.3.2 軋制溫度控制
精軋是盤條進(jìn)行塑性變形的最后階段,在這一階段,奧氏體產(chǎn)生再結(jié)晶過程,奧氏體再結(jié)晶形核的多少與軋制溫度有關(guān),入精軋溫度越低,再結(jié)晶形核越多,這有利于盤條最終組織索氏體或珠光體的細(xì)化,從而提高盤條的韌性和強(qiáng)度。所以,在工藝條件允許的條件下,適當(dāng)降低入精軋溫度,將入精軋溫度設(shè)定在830℃左右。
表4 Ф8mm、HRB400螺紋鋼盤條試樣性能 /Mpa
3.3 控軋控冷系統(tǒng)
(1)精軋前預(yù)水冷水箱1組,長度8m,恢復(fù)段長度12m,水箱降溫能力100℃;
(2)精軋后控冷水箱3組,每組長度8m,恢復(fù)段長度8m,每組水箱降溫能力100℃;
(3)斯太爾摩控制冷卻線、10臺(tái)大風(fēng)量風(fēng)機(jī)、保溫罩、風(fēng)門及佳靈裝置。
3.4 吐絲溫度控制
吐絲溫度是控制相變開始溫度的關(guān)鍵控制點(diǎn)。冷卻段數(shù)的數(shù)量直接影響著吐絲溫度的高低,進(jìn)而影響奧氏體的晶粒尺寸。
軋件在出精軋后,由奧氏體向其它相轉(zhuǎn)變前,奧氏體會(huì)進(jìn)行回復(fù)、再結(jié)晶以及晶粒長大過程,且這一過程與溫度和時(shí)間有直接關(guān)系??刂仆陆z溫度也就是控制這一過程的溫度,溫度越高,時(shí)間越長,奧氏體晶粒也就越大。因此,吐絲溫度也就影響著盤條發(fā)生相變前的奧氏體晶粒的大小。為確定合適的吐絲溫度,我們做了大量試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明:隨著吐絲溫度的升高,強(qiáng)度指標(biāo)上升;吐絲溫度下降,塑性指標(biāo)上升;根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,我們選擇了810℃-850℃的吐絲溫度。
3.5 冷卻速度控制
冷卻速度的控制主要是控制冷卻風(fēng)機(jī)和輥道速度。而輥道速度則決定于線還間距、直徑和軋件的速度。這里我們主要控制線還的間距,而線環(huán)間距與盤條的直徑有關(guān),而這個(gè)間距的距離則決定冷卻的效果。經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐證明,在快速冷卻時(shí),冷卻輥道的速度使相鄰盤條環(huán)間距大于40mm時(shí),可獲得細(xì)珠光體所需要的冷卻速度。
而當(dāng)環(huán)間距為40mm時(shí),相鄰兩條盤條的熱量互相影響很小,冷卻速度主要由風(fēng)機(jī)的風(fēng)量控制。40mm的間距值是標(biāo)準(zhǔn)型冷卻工藝參數(shù)—輥道速度的控制界限值。此外,各段的輥道速度應(yīng)逐漸增加,使盤條的搭接點(diǎn)錯(cuò)開,消除熱點(diǎn)影響,提高同圈強(qiáng)度的均勻性。防止在較低冷卻速度下產(chǎn)生先共析Fe3C,不利于拉拔。
冷卻過程控制參數(shù)如表2所示。
此次采用控軋控冷工藝批量軋制了300噸Ф8mm、HRB400螺紋鋼盤圓,平均屈服強(qiáng)度為472Mpa,平均Mn含量為1.08%,具體成份及性能如表3、表4所示。
根據(jù)此次軋制的數(shù)據(jù)分析,目前軋鋼廠一高線降Mn最低可以達(dá)到1.05左右%,相比原成份1.35%,降低了0.30%。屈服強(qiáng)度平均值474Mpa,抗拉強(qiáng)度平均值646 Mpa,屈服強(qiáng)度比常規(guī)軋制成份提高了36Mpa,尺寸符合標(biāo)準(zhǔn)要求,并且達(dá)到了抗震級(jí)別要求。
根據(jù)現(xiàn)有工藝及設(shè)備,為保證控制軋制溫度和冷卻工藝,本次軋制共采取了以下措施:
(1)中軋11#出口加冷卻水管,使用前后鋼表面溫度相差20℃
(2)更換1-4#水冷箱加強(qiáng)冷卻能力。
(3)精軋奇架次增加冷卻水路,采用末端壓力1.0MPa:使用前后精軋出口成品表面可減少軋制溫升20-30℃,吐絲溫度降低10-15℃。
(4)盤圓出口空過導(dǎo)槽改為水冷導(dǎo)槽。
(5)增加1#風(fēng)機(jī)風(fēng)量。
通過采用控軋控冷工藝,使晶粒細(xì)化和組織細(xì)化,提高了螺紋鋼條圓強(qiáng)度和韌性,獲得了高屈服強(qiáng)度和抗拉強(qiáng)度,并且效果明顯,強(qiáng)屈比達(dá)到了抗震鋼筋要求,有效降低了合金使用成本和資源消耗,為增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,為下游用戶減少成本,有利于經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)的長遠(yuǎn)可持續(xù)發(fā)展。
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