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      Φ3.8×13 m閉路水泥磨的技改

      2014-03-28 11:59:08許維芳楊祥和李亮平
      江蘇建材 2014年2期
      關(guān)鍵詞:粉機選粉電耗

      許維芳,楊祥和,李亮平

      (南京中聯(lián)水泥有限公司,江蘇 南京 211123)

      0 引言

      南京中聯(lián)水泥公司一臺Φ3.8×13 m閉路水泥磨,選粉機選粉效率與分級精度低、選粉機選型偏大且結(jié)構(gòu)不合理,主排風(fēng)機選型偏大,系統(tǒng)阻力過高,磨機一倉階梯襯板磨損嚴(yán)重、提升能力弱、破碎能力下降明顯,磨機臺時產(chǎn)量低,單位電耗高。因此,2013年對該粉磨系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,改變工藝設(shè)計中不合理的配置,優(yōu)化經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。

      1 系統(tǒng)設(shè)備原有配置情況

      水泥磨技改前主機設(shè)備配置見表1。

      2 粉磨過程中的篩分分析

      為了解水泥磨系統(tǒng)技改前的運行狀態(tài),在系統(tǒng)正常運行時進(jìn)行了取樣篩分分析,其結(jié)果見表2。

      從表2可以發(fā)現(xiàn):

      表1 水泥磨系統(tǒng)原設(shè)備配置表

      表2 水泥磨系統(tǒng)樣品篩分分析

      (1)配套的GAP-2500選粉機的選粉效率較低(50%左右)、循環(huán)負(fù)荷較高(145%左右),運行情況不理想;

      (2)從回磨粗粉樣的粒度分布情況也可佐證選粉機的運行狀態(tài),該料樣中含有大量的合格成品(達(dá)67.7%、且≤45 um的顆粒含量也在20%以上),這主要是因為該類型選粉機的結(jié)構(gòu)與進(jìn)風(fēng)方式?jīng)Q定了其選粉室內(nèi)的流場分布不均勻、且無二次分選作用,造成其選粉效率與分級精度較低。

      由目前選粉機的運行狀況與回磨粗粉的粒度分布情況分析,就現(xiàn)有選粉機進(jìn)行技術(shù)改造或更換選用新型高效選粉機,使其選粉效率提高至65%,并盡可能將回磨粗粉中≤45 um的顆粒選出,系統(tǒng)產(chǎn)量將有明顯提高,同時也能保證成品的比表面積。

      3 系統(tǒng)主要問題

      (1)系統(tǒng)臺時產(chǎn)量低,臺時產(chǎn)量只有79 t/h;單位產(chǎn)品電耗高,粉磨電耗高達(dá)39 kW·h/t。

      (2)選粉機選粉效率與分級精度低、選型偏大且結(jié)構(gòu)不合理。

      其結(jié)構(gòu)的不合理主要反映在以下幾個方面:一是選粉機的處理風(fēng)量(含出磨尾氣)全部由水平蝸殼式的一次進(jìn)風(fēng)口引入,致使氣流在選粉室內(nèi)的流場分布極不均勻;二是選粉機無二次分選結(jié)構(gòu)與作用,細(xì)小顆粒因顆粒團(tuán)聚等相互影響沿邊壁沉降后,再無機會被分選;三是選粉機采用下出風(fēng)方式,含塵氣流的氣路存在上下往復(fù)情況,使其氣流阻力過大;四是因其結(jié)構(gòu)原因,選粉機本體磨損嚴(yán)重。

      (3)主排風(fēng)機選型偏大、系統(tǒng)阻力過高。因與選粉機配套的需要,主排風(fēng)機與國內(nèi)同類粉磨系統(tǒng)相比選型過大,常規(guī)系統(tǒng)配400 kW的主排風(fēng)機已夠用。而現(xiàn)系統(tǒng)配800 kW的風(fēng)機還需滿載運行,這主要是由于分選系統(tǒng)的選型不合理與氣路的不順暢造成的,也直接導(dǎo)致系統(tǒng)的產(chǎn)品電耗過高。

      (4)磨機一倉階梯襯板磨損嚴(yán)重、提升能力弱,破碎能力下降明顯。

      4 技改措施

      在保證水泥磨產(chǎn)能的情況下,尋求設(shè)備動力最低配置,對進(jìn)廠的安裝使用成套設(shè)備,勤于分析、研究,針對工藝特點、熟料及混合材的易磨性,對配套設(shè)備進(jìn)行技改,發(fā)揮產(chǎn)能,降低消耗。經(jīng)改造,系統(tǒng)動力配備有明顯幅度的降低。

      (1)因選粉機配置過大,設(shè)備能力不能充分發(fā)揮,電機功率配備過大,因此將原有的GAP2500選粉機更換為NG-2000選粉機,NG-2000高效渦流選粉機技術(shù)參數(shù)見表3。

      (2)水泥磨系統(tǒng)風(fēng)機配置過大,造成電耗高的問題,因此將原有的磨機系統(tǒng)CTM25-19F-13風(fēng)機更換為XY6D-SY2250F風(fēng)機,電機功率減少400 kW。

      表3 選粉機技術(shù)參數(shù)

      (3)主排風(fēng)機安裝變頻調(diào)速。

      (4)管道改造,降低風(fēng)阻。梳理風(fēng)管線路,減少原有的兩個風(fēng)管彎頭,由兩個900彎頭改為1200,管道縮短了12 m,減小了風(fēng)管阻力。

      (5)選粉機系統(tǒng)中加設(shè)收塵管道,與另一臺設(shè)備共用收塵器。管道上設(shè)有調(diào)節(jié)風(fēng)閥,控制收塵風(fēng)量的大小,讓小部分循環(huán)風(fēng)進(jìn)入收塵器,使選粉機處于微負(fù)壓操作,可以進(jìn)一步降低循環(huán)風(fēng)機中粉塵濃度,也可以降低系統(tǒng)溫度,提高選粉機負(fù)壓點位置,提高選粉效率。增加該系統(tǒng)以后,出磨水泥溫度隨之降低,在供應(yīng)大體積混凝土工程時,工地要求水泥溫度低于70℃,一般水泥磨不易達(dá)到要求,本系統(tǒng)增加了溫度調(diào)整的手段。在夏天混凝土攪拌站需降低水泥溫度時,該系統(tǒng)發(fā)揮了較大作用。

      (6)調(diào)整水泥磨磨內(nèi)工況,對研磨體重新進(jìn)行級配調(diào)整,使磨內(nèi)通風(fēng)量合理,破碎能力和研磨能力平衡(表4)。

      5 改造后的效果

      (1)改造后,裝機容量功率下降422 kW。

      (2)選粉機改造和主排風(fēng)機更換以后,磨內(nèi)工況好轉(zhuǎn),采用新的配球方案,磨機臺時產(chǎn)量上升。改造后生產(chǎn)的水泥品種為P.O42.5級水泥,水泥混合材為礦渣、粉煤灰、石子、火山灰,混合材種類保持不變。在粉磨過程中,摸索選粉機的循環(huán)風(fēng)機轉(zhuǎn)速,風(fēng)閥開度,制定了相應(yīng)的操作技術(shù)規(guī)程,風(fēng)機轉(zhuǎn)速控制在920~940 r/min,風(fēng)閥開度固定在90%,在這種參數(shù)下,磨機臺時產(chǎn)量為83~86 t/h,3月份該磨機粉磨平均電耗達(dá)32.25 kW·h/t,噸水泥電耗下降6.75 kW·h/t。

      表4 鋼球級配

      (3)改造后,水泥粉磨保持穩(wěn)定:①P.O42.5級水泥,比表面積達(dá)367 m2/kg,0.045 mm篩余達(dá)8.6%。②粉磨系統(tǒng)循環(huán)負(fù)荷為142.6%,選粉效率達(dá)68.2%,運行指標(biāo)趨于合理,磨機臺時產(chǎn)量85.7 t/h,臺時產(chǎn)量提高6.7 t/h。

      (4)改造完成后,選粉機體積變小,風(fēng)管縮短,系統(tǒng)漏風(fēng)減小,車間粉塵減少,治理了環(huán)境。主排風(fēng)機及電機配置變小,機械振動減小,減少了車間的噪聲,維護(hù)了職工健康。自改造投產(chǎn)以來,設(shè)備故障率下降,設(shè)備完好率提高4.6%。

      (5)改造前,磨機臺時產(chǎn)量79 t/h,單位電耗39.0 kW·h/t;改造后,磨機臺時產(chǎn)量85.7 t/h,單位電耗32.25 kW·h/t,噸水泥電耗下降6.75 kW·h/t。南京中聯(lián)水泥公司生產(chǎn)用電電價0.65元/kW·h。新增利潤為節(jié)電利潤。2013年該磨機生產(chǎn)水泥54.66萬t,年新增利潤為:0.65×54.66×6.75=239.82萬元。

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