提高自產(chǎn)蒸汽量用以發(fā)電
蘭州石化公司煉油區(qū)蒸汽主要由熱電廠(低壓蒸汽)、動力廠動力鍋爐(簡稱B1、B2、B3)和煉油裝置余熱鍋爐供給;動力廠現(xiàn)有3臺75 t/h中壓蒸汽動力鍋爐,總產(chǎn)汽能力為225 t/h。夏季一般運行1臺鍋爐,主要用來平衡干氣和保障300×104t/a重催裝置的安全,所產(chǎn)中壓汽55 t/h供入中壓管網(wǎng);冬季運行2臺鍋爐,除供入中壓管網(wǎng)60~62 t/h外,其余經(jīng)背壓發(fā)電(38 t/h)和減溫減壓(15 t/h)后供入低壓管網(wǎng),補充平衡煉油區(qū)生產(chǎn)和生活用汽。該公司冬季從熱電廠引入蒸汽434 t/h,夏季引入量已經(jīng)最小化。熱電廠輸送的蒸汽成本為89.6元/t,而自產(chǎn)汽邊際燃料是煤,成本為64.5元/t。自產(chǎn)汽的成本低于外購蒸汽,而自產(chǎn)汽的潛力沒有得到充分利用,造成能源浪費現(xiàn)象。采取措施,提高自產(chǎn)蒸汽量,多發(fā)電,節(jié)能效果顯著。
煉油區(qū)余熱產(chǎn)汽裝置主要有300×104t/a重催、140×104t/a重催和連續(xù)重整。6 MW發(fā)電裝置采用青島汽輪機廠生產(chǎn)的單缸、沖動、背壓式汽輪機,裝置的設(shè)計生產(chǎn)負荷為6000 kW。裝置由汽輪機組和發(fā)電機組組成,所用3.5 MPa蒸汽由動力鍋爐裝置供應(yīng),生產(chǎn)的電能與中2變電所并網(wǎng)。
2008年鍋爐自產(chǎn)蒸汽最低值為93.7 t/h左右,運行2臺鍋爐時設(shè)計最大產(chǎn)汽量為150 t/h。
通過提高自產(chǎn)蒸汽量,降低冬季從西固電廠引入的蒸汽量,從而降低能耗成本。確定穩(wěn)定操作,記錄鍋爐蒸汽發(fā)生量和西固電廠輸送的蒸汽量。提高鍋爐蒸汽發(fā)生量5 t/h,等待操作穩(wěn)定后,記錄上述的操作參數(shù),直至鍋爐最大穩(wěn)定產(chǎn)汽量。
2#鍋爐由于運行年限較長,缺陷較多,運行中實際負荷無法達到最大設(shè)計負荷;多次受電廠供氣壓力低的限制,煉油區(qū)1.0 MPa蒸汽管網(wǎng)壓力低,使發(fā)電裝置被迫停工。
該優(yōu)化方案自2010年10月30日實施,鍋爐產(chǎn)汽量提高至119.5 t/h(其中2#鍋爐56 t/h,1#鍋爐63.5 t/h)。以每年冬季運行3600 h計算,2010—2011年,鍋爐自產(chǎn)蒸汽達到119.5 t/h,實現(xiàn)經(jīng)濟效益233.1萬元/a。
胡海蘭楊紅