李慧杰,劉 辰,劉桂斌
(山東臨沂水利工程總公司,山東 臨沂 276000)
濱河路與沂蒙路立交橋?qū)儆谛陆üこ?,位于臨沂市濱河路與沂蒙路交匯處,立交橋橋址區(qū)延伸向祊河內(nèi)120 m,與沂蒙路金鑼大橋聯(lián)接形成單向互通式立交橋,主道寬13.4 m,匝道寬7.5 m。下部結(jié)構(gòu)采用柱式墩。全橋總計66棵灌注樁,設(shè)計樁徑為D1 500 mm和D1 200 mm兩種,其中54棵樁位于河道內(nèi),由于條件限制未能完成施工前樁基勘察。前期勘察完成的14棵樁基均處在岸邊,其中8棵處在濱河路路肩位置,地質(zhì)報告顯示,橋址區(qū)地層巖石表面為溶蝕、風(fēng)化、裂隙發(fā)育,各層分布厚度不均勻,且?guī)r層中的溶洞存在連續(xù)出現(xiàn)的情況。該樁基工程的特點(diǎn)在于地質(zhì)條件復(fù)雜,施工中存在嚴(yán)重的塌孔、偏孔、卡鉆、掉鉆等隱患,且河道內(nèi)橋址區(qū)樁基地質(zhì)條件未知。
結(jié)合現(xiàn)場施工條件、交通、工期、經(jīng)濟(jì)等因素綜合考慮,濱河路與沂蒙路立交橋采用回填砂筑島滿足工作平臺的施工方法。首先進(jìn)行河道內(nèi)橋址區(qū)樁基勘察,一次性采用16臺樁勘鉆機(jī),提取地質(zhì)資料并形成了報告。報告顯示,河道內(nèi)橋址區(qū)的地質(zhì)條件與前期勘察完成部分基本一致,樁基鉆孔采用CK1 500型和CK1 200十字鉆頭沖擊鉆機(jī)鉆進(jìn),泥漿護(hù)壁。一期投入沖擊鉆機(jī)8臺,樁勘完成后投入至15臺。施工中預(yù)備黏土、片石、塊石等材料做漏漿及補(bǔ)充泥漿等常規(guī)處理。鉆孔樁施工工序按照施工準(zhǔn)備、測量放樣、安設(shè)鋼護(hù)筒、鉆機(jī)就位、沖擊鉆孔、清孔、驗孔、安放鋼筋籠、灌注混凝土、檢查驗收等步驟進(jìn)行。
按照施工部署,一期8臺鉆機(jī)布置在東西兩側(cè)各4臺,呈梅花狀布置,按照“連樁成片”的原則進(jìn)行施工,其中7臺鉆機(jī)在進(jìn)尺巖層后2~5 m范圍內(nèi)出現(xiàn)了瞬間漏漿的現(xiàn)象,導(dǎo)致上部軟弱層瞬間塌孔,其中1臺鉆機(jī)掉鉆埋錘,其余鉆機(jī)也出現(xiàn)了不同程度的卡鉆現(xiàn)象。針對這一普遍的問題,對地質(zhì)條件作了進(jìn)一步分析,橋址區(qū)不僅地質(zhì)條件復(fù)雜,而且河道區(qū)域內(nèi)受祊河水的補(bǔ)給地下水極為豐富,主要處于粗砂層,砂層較厚,加之水位較高,由于地下水滲流的影響,進(jìn)尺至巖層溶洞或溶隙區(qū)域?qū)е滤查g漏漿、塌孔,甚至埋錘、地表沉陷,這表明常規(guī)的沖擊鉆鉆孔施工方法已無法滿足該項目樁基工程的施工要求。
為保證工程質(zhì)量和進(jìn)度,結(jié)合該地域以往工程實例經(jīng)驗,針對該部分地質(zhì)條件及出現(xiàn)的問題,通過技術(shù)方案論證確定在技術(shù)和管理兩個方面進(jìn)行規(guī)劃部署。一方面,按照初期部署的施工方案進(jìn)行施工,但鋼護(hù)筒由原來只設(shè)在孔口變更為鋼護(hù)筒安放至巖層表面,首先確保漏漿后不塌孔,直接規(guī)避塌孔埋錘的現(xiàn)象。漏漿后及時回填黏土補(bǔ)充泥漿,若不能滿足要求則回填片石或塊石進(jìn)行夯實,封閉溶洞或裂隙,確保進(jìn)尺按照施工工序順利進(jìn)行;另一方面,成立技術(shù)攻關(guān)小組,及時對施工中出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析解決,細(xì)化分工職責(zé),24 h監(jiān)控實時報告施工中出現(xiàn)的問題。通過對施工方案的改進(jìn)和對施工管理的細(xì)化,順利地完成了濱河路與沂蒙路立交橋樁基的施工。
根據(jù)橋址區(qū)的地質(zhì)條件、鋼護(hù)筒下放過程中的受力情況、以及滿足鋼護(hù)筒上口振打和下口入土的要求,首先對鋼護(hù)筒的結(jié)構(gòu)和長度做統(tǒng)一分析,最終確定護(hù)筒內(nèi)徑Φ≥D+200 mm:D1 500 mm樁基采用Φ1 750 mm鋼護(hù)筒,材料為δ=16 mm厚鋼板;D1 200 mm采用Φ1 400 mm鋼護(hù)筒,材料為δ=12 mm厚鋼板。為避免在鋼護(hù)筒振打下沉中發(fā)生變形,分別對鋼護(hù)筒的上口和下口做加強(qiáng)處理。鋼護(hù)筒上下端采用與鋼護(hù)筒厚度相同的鋼板材進(jìn)行加強(qiáng),上端加幫長度30 cm,下端加幫長度40 cm。護(hù)筒長度根據(jù)地質(zhì)報告分析,宜穿過砂層伸至強(qiáng)風(fēng)化石灰?guī)r巖層表面,總體長度基本處于8~12 m范圍內(nèi),鋼護(hù)筒統(tǒng)一制作長度確定為9 m,不能滿足要求的再做二次加長處理。
根據(jù)設(shè)計圖紙?zhí)峁┑臉段蛔鴺?biāo)放樣完成后,向樁中心點(diǎn)十字線的延長線上4 m處布置4根引線樁,并打入鋼釘作為標(biāo)記,量測鐵釘至交點(diǎn)距離,確保引線布置準(zhǔn)確,經(jīng)監(jiān)理工程師確認(rèn)后進(jìn)行護(hù)筒的安裝。安裝前在鋼護(hù)筒上口對稱位置分別安裝吊耳,利用鋼絲繩通過吊耳連接到吊車掛鉤;同時每個吊耳系一條粗麻繩,長度須滿足地面人員操作要求,通過人力的牽引使吊勾找準(zhǔn)鋼絲繩中心點(diǎn),以達(dá)到平衡,確保鋼護(hù)筒垂直。在鋼護(hù)筒的周圍預(yù)挖溝槽,吊起的鋼護(hù)筒緩慢對準(zhǔn)中心點(diǎn),在護(hù)筒下放至溝槽約20 cm距離時,測量鐵釘與鋼護(hù)筒壁的距離,調(diào)整護(hù)筒使其居中,4個鐵釘與護(hù)筒壁距離相等時,立即下放至地面,待護(hù)筒落地穩(wěn)固后,工作人員通過拉緊麻繩確保鋼護(hù)筒垂直,再解開吊車掛鉤。
預(yù)先調(diào)試好振動錘的2個液壓夾,液壓夾的間距為護(hù)筒直徑,吊車吊起振動錘后擺動區(qū)間大,須在振動錘上系2條牽引繩,通過人力牽引的方式使液壓夾在吊起時減小擺動,便于順利夾住筒口。當(dāng)振動錘垂直夾住護(hù)筒時進(jìn)行第一次護(hù)筒垂直度及中心點(diǎn)的校正。開啟電源,通過振動錘振打使鋼護(hù)筒垂直下落,每次下落距離至1/4護(hù)筒長度時,進(jìn)行護(hù)筒垂直度及中心點(diǎn)的校正,直至護(hù)筒下放完成。在護(hù)筒下放過程中,通過反復(fù)校正垂直度和中心點(diǎn),確保樁基完成后位置的準(zhǔn)確性。
1)施工前,對所有工作人員進(jìn)行安全技術(shù)交底,統(tǒng)一佩戴高質(zhì)量安全帽。2)在鋼護(hù)筒下放過程中,設(shè)置安全警戒區(qū),非工作人員一律不準(zhǔn)入內(nèi)。3)吊車在起吊護(hù)筒及振動錘時使用大吊鉤,小吊鉤作為保險鉤同時使用,防止在起吊過程中出現(xiàn)脫落。4)起吊后工作人員通過牽引繩輔助,退到起吊范圍以外6 m以上的距離,任何作業(yè)人員不得在吊車起重臂下走動或停留。
樁基工程施工多為地下作業(yè),存在較多不可預(yù)見因素,任何一個環(huán)節(jié)失控都將對工程進(jìn)度帶來負(fù)面影響,甚至造成經(jīng)濟(jì)損失。本工程施工結(jié)合了常規(guī)沖擊鉆鉆孔灌注樁的施工工藝,針對地質(zhì)特點(diǎn)采取了鋼護(hù)筒護(hù)壁的施工方法,主要解決了漏漿后,在地下水的影響下瞬間塌孔的難題,從根本上消除了掉鉆埋錘的隱患,同時鋼護(hù)筒的使用也降低了鉆進(jìn)過程中偏斜孔發(fā)生的機(jī)率,是復(fù)雜地質(zhì)條件下施工樁基工程的一項比較理想的施工技術(shù)。在工程造價方面,鋼護(hù)筒的使用必然導(dǎo)致工程投資的增加,本工程樁基共66棵,鉆機(jī)共15臺,經(jīng)過與建設(shè)單位協(xié)商,確保每臺鉆機(jī)1個護(hù)筒重復(fù)利用,備用1個,共計加工護(hù)筒16個。使護(hù)筒在施工中得到最大程度地利用,使投資增加額度降到最低。
在臨沂市濱河路與沂蒙路立交橋樁基工程施工中,通過對鋼護(hù)筒的使用,克服了復(fù)雜地質(zhì)條件下施工中的難題,解決了施工過程中出現(xiàn)的塌孔、掉鉆、埋錘等問題,順利地完成了樁基工程的施工任務(wù),為上部結(jié)構(gòu)的施工爭取了時間。