趙樹民,侯元新,燕照順
(1山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司,山東 萊蕪271100;2萊蕪市泰山冷軋板有限公司,山東 萊蕪271100)
隨著汽車、家電、機(jī)械電子、建筑裝飾等行業(yè)的發(fā)展,客戶對冷軋產(chǎn)品表面質(zhì)量的要求越來越高,控制冷軋鋼帶的黑斑缺陷成為滿足客戶需求的重要環(huán)節(jié),因此,研究冷軋鋼帶黑斑形成機(jī)理并制定針對性的措施對提高冷軋鋼帶的表面質(zhì)量具有十分重要的意義。
冷軋鋼帶在軋制過程中采用乳化液進(jìn)行軋制,乳化液在軋制過程中具有冷卻、潤滑、防銹等功能。冷卻功能主要是冷卻鋼帶和軋輥,提高板形質(zhì)量;潤滑功能主要是有效降低軋輥和軋件之間的摩擦,提高產(chǎn)品的表面光潔度,提高軋制速度和壓下率,延長軋輥壽命;乳化液的防銹功能主要是對冷軋鋼帶起防銹作用。
1.2.1 黑斑產(chǎn)生的原因
由理化試驗(yàn)和模擬試驗(yàn)推斷冷軋鋼帶表面產(chǎn)生黑斑的主要原因是由于冷軋鋼卷進(jìn)罩式爐前因氣刀吹掃壓力不穩(wěn)定和除油輥除油效果差造成鋼帶表面殘留乳化液,這種乳化液以油為主包含少量水份,油層中水份在室溫下與鐵氧化的速度很低,由于乳化液冷軋效果差,隨著軋制溫度的升高,氧化的速度迅速增大,若氣化成為水蒸汽,則與鋼帶表面發(fā)生強(qiáng)烈的化學(xué)反應(yīng),不斷生成氧化鐵。在軋后存放和退火低溫預(yù)熱階段,氧化鐵已經(jīng)形成。鋼卷被加熱到油的蒸發(fā)溫度時(shí),少量油被保護(hù)氣氛帶走,大部分油進(jìn)入或浮在早己生成的疏松氧化鐵上面形成黑斑缺陷。
1.2.2 黑斑形成機(jī)理分析
冷軋鋼帶黑斑是由氧化鐵和油組成,氧化鐵分布在內(nèi)層,緊靠基體,油分布在外層,浮在表面。氧化鐵和油兩種物質(zhì)之間并未發(fā)生化學(xué)反應(yīng),僅僅是一種混合物。
1)油的物理過程。含有軋制油和雜油的乳化液殘留在鋼帶表面,卷取時(shí)殘存于由板形缺陷而形成的封閉緊貼區(qū)域。在溫度和時(shí)間的影響下,乳化液中的大部分水份蒸發(fā),形成濃縮乳化液,在退火過程中,由于雜油的混入,延長了油的蒸發(fā)時(shí)間,故濃縮油開始蒸發(fā)時(shí)油層中的水份早已成為水蒸汽,油層阻止水蒸汽蒸發(fā),從而加強(qiáng)了水蒸氣與鋼帶表面的氧化反應(yīng),而且在油蒸發(fā)結(jié)束之前有足夠的時(shí)間進(jìn)行氧化反應(yīng)。另一方面,濃縮雜油總是積存在帶卷的封閉緊貼部位,退火時(shí)雖經(jīng)歷一個(gè)蒸發(fā)過程,但一部分油汽被封閉在緊貼部位蒸發(fā)不出來而滯留在疏松的氧化鐵層里,與氧化鐵一起形成鋼帶表面黑斑。
2)鐵的氧化過程。泰鋼冷軋罩式光亮退火爐爐內(nèi)整體為還原性保護(hù)氣氛,從整體上看罩式爐退火工藝是光亮退火,不會(huì)產(chǎn)生黑斑缺陷,但對于某個(gè)鋼卷局部,即積存濃縮乳化液的緊貼部位在退火過程中,濃縮乳化液中的水份形成水蒸汽使鐵發(fā)生氧化反應(yīng),同時(shí)隨著反應(yīng)溫度的上升,氧化反應(yīng)會(huì)更加強(qiáng)烈,隨反應(yīng)時(shí)間延長氧化膜的厚度會(huì)增加。
3)濃縮油和氧化鐵的相互作用。黑斑形成過程中油和氧化鐵互為因果,只有鋼帶表面發(fā)生氧化并且油浸潤到氧化鐵里,才形成黑斑缺陷,兩者缺一都不會(huì)形成黑斑缺陷。
根據(jù)以上黑斑缺陷形成機(jī)理的分析,泰鋼冷軋鋼帶產(chǎn)成黑斑的主要原因是氣刀吹掃不穩(wěn)定、除油效果差、乳化液冷卻效果差和軋機(jī)機(jī)械油泄流量大,為此,從4個(gè)方面進(jìn)行了控制。
針對乳化液氣刀吹掃壓力不穩(wěn)定,導(dǎo)致乳化液吹掃不干凈的問題,改進(jìn)軋機(jī)的氣刀進(jìn)氣方式。原設(shè)計(jì)的氣刀噴射梁通過一側(cè)進(jìn)氣,造成氣刀壓力不穩(wěn)定,乳化液吹掃效果差。對現(xiàn)有的氣刀噴射梁的進(jìn)氣口進(jìn)行改造,增加一個(gè)進(jìn)氣口,通過均勻的分布進(jìn)氣源,有效地保證了吹掃壓力的穩(wěn)定,并且每次換輥時(shí)對氣刀噴嘴進(jìn)行清理和調(diào)整角度(與板面成45°角),達(dá)到最佳吹掃效果。
在高速運(yùn)轉(zhuǎn)中,由于除油輥的導(dǎo)向塊間隙大導(dǎo)致除油輥跳動(dòng),造成鋼帶表面乳化液殘留嚴(yán)重。針對此問題,改進(jìn)了除油輥的結(jié)構(gòu),增加軋機(jī)機(jī)前、機(jī)后除油輥的導(dǎo)向面,有效地控制了鋼帶在高速軋制時(shí)因除油輥導(dǎo)向不穩(wěn)定造成除油輥跳動(dòng),除油輥在軋制速度≥700 m/min時(shí)無跳動(dòng),解決了因除油輥彈跳造成的乳化液殘留的問題。
由于1700軋機(jī)中間輥無噴射梁,造成工藝潤滑和冷卻效果不好。通過增加中間輥噴射梁和35個(gè)乳化液噴嘴,提高了中間輥的冷卻潤滑效果,降低了軋制變形熱和軋制溫度,有效防止因乳化液高溫氧化形成黑斑缺陷。
雜油主要指除軋制油外,從機(jī)架內(nèi)泄漏的液壓油、軸承油及其他潤滑油品,由于雜油不可皂化,使乳化液中活性油的成分降低,不利于軋制時(shí)的潤滑,并且破壞乳化液的穩(wěn)定性,導(dǎo)致油耗增加。更換彎輥缸的表面材質(zhì),將彎輥缸的缸體實(shí)施鍍鉻處理,防止缸體劃傷,并對油缸的密封槽進(jìn)行改造,減少了密封破損和彎輥缸漏油。增加密封圈的檢查頻次,在密封圈達(dá)到使用周期之前進(jìn)行更換,每班次利用換輥時(shí)間對機(jī)架內(nèi)的漏油點(diǎn)集中進(jìn)行了處理,有效控制了機(jī)械油泄漏。
泰鋼冷軋鋼帶表面黑斑的形成原因是鋼卷內(nèi)部存在濃縮乳化液,濃縮乳化液中的水份在較高溫度下變?yōu)樗羝?,與鋼帶表面發(fā)生強(qiáng)烈的氧化反應(yīng)生成氧化鐵,濃縮油既是氧化劑又阻礙水份蒸發(fā),并溶入氧化鐵成為黑斑。通過采取改進(jìn)氣刀進(jìn)氣方式、改進(jìn)除油輥結(jié)構(gòu)、提高乳化液冷卻效果、控制軋機(jī)機(jī)械油泄漏,泰鋼1700機(jī)組黑斑缺陷降級率由1.69%降至0.15%。