和 華
(山鋼股份萊蕪分公司 型鋼廠,山東 萊蕪271104)
萊鋼型鋼廠大H型鋼生產(chǎn)線沒有同步安裝軋機除塵設(shè)施。在生產(chǎn)過程中,精軋機組產(chǎn)生大量粉塵及棕紅色煙霧,不但嚴重污染了工作環(huán)境,而且對生產(chǎn)設(shè)備的可靠運行造成嚴重影響,導(dǎo)致電氣自動化故障頻發(fā),制約了生產(chǎn)的順行。為此,型鋼廠決定自行設(shè)計安裝1套軋機除塵系統(tǒng)。經(jīng)過多個方案論證,最終與某環(huán)保公司共同開發(fā)設(shè)計了專用軋機生產(chǎn)線的氣動洗氣除塵凈化系統(tǒng)。該除塵系統(tǒng)自2013年5月運行以來,粉塵濃度由55 mg/m3下降到6 mg/m3,現(xiàn)場環(huán)境得到明顯改善。
1)由于是在原軋機基礎(chǔ)上增設(shè)除塵設(shè)施,因此應(yīng)結(jié)合現(xiàn)場實際空間進行布置,不得影響正常生產(chǎn)、工藝切換及設(shè)備檢修,不得影響現(xiàn)有設(shè)備的正常運行。2)所有設(shè)計必須依據(jù)國家和行業(yè)環(huán)保標準進行,充分考慮改善崗位人員的勞動衛(wèi)生條件,保證設(shè)施投入后滿足國家和行業(yè)環(huán)保標準。3)除塵系統(tǒng)所采用工藝技術(shù)必須是經(jīng)實踐檢驗的切實可行的先進技術(shù),必須確保建成后操作方便、維修率低、運行可靠、使用壽命長。4)設(shè)計要合理、先進,要具有運行平穩(wěn)、低阻、低能耗、占地面積小等特點。5)盡量減少工程實施階段給熱線生產(chǎn)的影響,方案力求科學(xué)、經(jīng)濟、可行。
根據(jù)軋機實際的工藝生產(chǎn)特點,捕集罩設(shè)計為4個獨立罩,分別安置在軋機進出口和3臺軋機之間位置,不妨礙工作側(cè)牌坊分離快速換輥、E軋機整機架移動、機前機后可升降推床的操作。為保證不影響更換軋輥和設(shè)備檢修,每個捕集罩都不與軋機連接,而是裝置在通風(fēng)主管道上,主管道既能通風(fēng)又起支撐作用,上面是具有多項功能的檢修通道。所捕集的煙塵吸入氣動洗氣除塵凈化器凈化后進入脫水、除污器,再通過風(fēng)機、排風(fēng)管達標排放(廠房外)。工藝流程為:吸塵罩→管道→洗氣除塵器→脫水器→引風(fēng)機→煙囪。
除塵系統(tǒng)可分為6個系統(tǒng):風(fēng)機系統(tǒng)、煙塵捕集及管道系統(tǒng)、除塵器系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、操作系統(tǒng)。
指標保證值:除塵器出口粉塵排放濃度達到20 mg/m3以下;崗位粉塵濃度達到6 mg/m3以下;正常條件下設(shè)備使用壽命10 a以上。
主要工藝參數(shù):風(fēng)量175 000 m3/h,系統(tǒng)阻損1 600 Pa(工況溫度60℃)。風(fēng)機Y4-73,電機Y400-6。
安裝位置。充分利用現(xiàn)場水泵站內(nèi)空地,將風(fēng)機電機、軸承座、風(fēng)機全部安裝泵站內(nèi),既降低了現(xiàn)場噪聲,又保證了電機的運行環(huán)境。出風(fēng)管穿出房頂,折彎跨過參觀通廊,直通廠房。由于出風(fēng)管截面為1 000 mm×3 000 mm,而廠房為網(wǎng)架式結(jié)構(gòu),為了不破壞廠房網(wǎng)架,將出風(fēng)管在網(wǎng)架下方改變直徑,由8根管徑為700 mm的橡膠管與之連接分散穿出廠房,從而解決了排風(fēng)管出廠房的難題。
捕集罩設(shè)計成可拆移動式半密閉罩,每個罩設(shè)置1個調(diào)節(jié)蝶閥,供匹配風(fēng)量調(diào)節(jié)。捕集罩設(shè)置在軋線正上方,分為4個獨立罩體,分別安置在軋機進出口和3臺軋機之間,不妨礙工作側(cè)牌坊移動、快速換輥、中間軋機整機架移動、機前機后可升降輥道的操作;軋機進出口捕集罩為長方型弧頂式容積罩,罩口面積為3 000 mm×4 800 mm,采用不銹鋼框架,覆蓋鍍鋅彩鋼板,周邊為高度800 mm可折卷式垂簾;罩口距軋線輥道上標高約1 200 mm;3臺軋機之間捕集罩為喇叭口式容積罩,采用不銹鋼板制作,適應(yīng)現(xiàn)場狹窄環(huán)境和氣流流動規(guī)律,提高捕集效率;捕集罩與通風(fēng)管道采用可拆卸斜法蘭連接。
管道系統(tǒng)。在軋機電機側(cè)(牌坊固定側(cè))安裝一段與軋線平行的U型主通風(fēng)管。U型通風(fēng)管既提高了管道的強度,滿足支撐捕集罩強度需要,又減輕了黏性粉塵在管道內(nèi)的沉積。利用現(xiàn)有軋機和檢修平臺兩端的支架改造為U型通風(fēng)管道的支撐,通風(fēng)管采用插嵌入方式穩(wěn)定在支架上方,該通風(fēng)管同時支撐4組捕集罩,捕集罩分別吊掛在通風(fēng)管上。U型通風(fēng)管上面鋪設(shè)成檢修人行通道,方便對設(shè)備及頂部電器檢修,必要時還可利用行車對捕集罩和通風(fēng)管進行吊裝,操作方便、快捷。
為防止管道內(nèi)出現(xiàn)粉塵過量沉積,將整條管線設(shè)置為前(西)高后(東)低2%落差,同時為了便于清理沉積在U型管底部和內(nèi)壁上的黏性粉塵,在管道的適當(dāng)位置預(yù)留人孔,以便人工清理。
氣動洗氣除塵技術(shù)是利用空氣動力學(xué)原理,通過風(fēng)力動能使除塵液在氣動洗氣裝置中高速旋轉(zhuǎn),含塵煙氣上升時要通過高度在300~500 mm高速旋轉(zhuǎn)的液層,被高能旋切氣流托住并切碎,形成氣動乳化氣液層,層內(nèi)有大量的細微氣泡和細粒液滴,氣液間發(fā)生強傳質(zhì),由于氣液有較長的接觸時間,氣液間傳質(zhì)充分,凈化效率高達99%以上,遠高于普通的濕法除塵器。除塵器系統(tǒng)由6個單體除塵器組成,每個處理風(fēng)量為29 000 m3/h,循環(huán)水量180 m3/h(90%水量循環(huán)使用,每小時補充20 m3)。
風(fēng)機電機采用變頻調(diào)速技術(shù),風(fēng)機電機功率為355 kW,節(jié)約電耗,同時也減少了風(fēng)機、電機以及電控系統(tǒng)故障率,降低了維修費用。變頻控制與軋制道次連鎖,實現(xiàn)操控室遠程控制。水泵電機功率15 kW,1備1用,與軋制道次連鎖,現(xiàn)場具備操作控制條件。高壓柜、變頻柜就近放置在現(xiàn)場電氣室。
除塵器洗滌水和風(fēng)機軸承座冷卻水采用濁環(huán)水(由現(xiàn)有的濁環(huán)水系統(tǒng)提供),洗滌后的污水排入就近的軋線地溝內(nèi),進入現(xiàn)有污水處理系統(tǒng),不再設(shè)置污水處理裝置。每小時補充20 m3濁環(huán)水。
風(fēng)機現(xiàn)場配有操作箱,從面板操作按鈕可實現(xiàn)啟動,另外從電氣室也可實現(xiàn)啟動。
除塵設(shè)施投入運行后,崗位粉塵濃度、煙氣排放等各項指標都達到了國家標準,精軋機上方東側(cè)粉塵濃度由55 mg/m3降低到6 mg/m3,西側(cè)粉塵濃度由44.5 mg/m3降低到5 mg/m3,電氣自動化故障率降低,現(xiàn)場環(huán)境得到改善,經(jīng)濟和環(huán)境效益顯著。