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      高壓電動機引出線故障原因分析及處理對策

      2014-04-16 02:42:07孫光臨
      機電信息 2014年21期
      關(guān)鍵詞:電暈端部繞組

      孫光臨

      (華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 濟寧 273522)

      高壓電動機引出線故障原因分析及處理對策

      孫光臨

      (華電國際鄒縣發(fā)電廠,山東 濟寧 273522)

      從操作過電壓、電暈腐蝕、制造缺陷、頻繁啟動、絕緣老化5個方面分析總結(jié)了高壓電動機引出線故障原因,結(jié)合3起近幾年來發(fā)生的高壓電動機引出線故障案例,提出相應(yīng)的防范措施與對策,為高壓電動機類似故障的處理提供參考。

      高壓電動機;引出線故障;原因;線圈絕緣;處理

      0 引言

      電廠高壓電動機數(shù)量多、工作環(huán)境惡劣,自身質(zhì)量、維護不及時等導(dǎo)致的損壞現(xiàn)象時有發(fā)生,其中,因振動磨損、電暈腐蝕、過壓過熱、材質(zhì)老化等原因?qū)е碌囊鼍€故障尤為突出,影響了機組安全運行的可靠性。所以,對高壓電動機的科學(xué)合理使用以及正確檢修、監(jiān)測與維護顯得至關(guān)重要。

      1 高壓電動機引出線故障原因

      1.1 操作過電壓對線圈絕緣的損壞

      開關(guān)斷開時會在電動機的電感與電動機線圈的對地電容所構(gòu)成的回路中產(chǎn)生高頻振蕩,從而產(chǎn)生過電壓,這個電壓的峰值可達到額定電壓的3~4倍。對于啟動頻繁的電動機,開停次數(shù)越多,形成的過電壓對線圈沖擊次數(shù)就越多,因此電動機的絕緣既要受到電動力的沖擊,又要受到操作過電壓的作用。線圈的主絕緣和匝間絕緣往往能承受運行電壓和試驗電壓的作用,卻會因承受不了操作過電壓的作用而燒壞。

      1.2 電暈腐蝕對線圈絕緣的損壞

      電動機運行中,線圈絕緣承受著較高的電場強度,如果絕緣表面防暈層與定子鐵芯接觸不良,線圈在槽內(nèi)發(fā)生振動,就會磨損絕緣表面防暈層。此時,絕緣表面對鐵芯就有較高的電位,在磨損部位產(chǎn)生電暈放電,造成局部瞬時高溫,將線圈主絕緣及其他附屬絕緣材料燒焦。電暈放電還能產(chǎn)生破壞力較強的化學(xué)反應(yīng),嚴(yán)重腐蝕絕緣和線圈導(dǎo)線,所以內(nèi)腐蝕嚴(yán)重的部位都集有大量綠色粉末。另外,繞組端部防暈處理不好,會造成電容電流過大,引起定子端部繞組發(fā)熱,加速端部繞組絕緣熱老化腐蝕。

      1.3 電動機的制造質(zhì)量、工藝、絕緣強度等存在局部缺陷

      電動機本身存在先天性缺陷。制造廠家制造工藝不良,主絕緣及匝間絕緣中存在潛伏性的薄弱點。早期電動機定子引出線設(shè)計多為多股軟銅線,與接線鼻子通過焊接連接,導(dǎo)電面積較小,當(dāng)電動機大負(fù)荷啟動或運行時電流過大,就會引起引出線過熱脫焊,導(dǎo)致發(fā)生故障。

      1.4 電動機頻繁啟動

      頻繁啟動也是造成電動機定子絕緣損壞的一個重要原因。啟動鼠籠型轉(zhuǎn)子的電動機時,啟動電流一般是額定電流的5~7倍,電動機繞組各部位將承受很大的電動力的沖擊。因此,頻繁啟動電動機必然導(dǎo)致電動機線圈中的導(dǎo)線蠕動,出現(xiàn)松動、磨損或發(fā)生電腐蝕,導(dǎo)致絕緣脆化、端部連線及三相引出線絕緣發(fā)生龜裂等現(xiàn)象。班組在以往的檢修中往往只注意電動機機械部分的處理,對繞組絕緣的狀況只注重表面的觀察,發(fā)現(xiàn)龜裂老化等現(xiàn)象未進行深層次的處理。

      在以往的電氣測試方面,雖然高壓試驗、耐壓、三相直流電阻平衡以及絕緣合格,但由于電動機的中性點都是內(nèi)封的,外觀上線間的絕緣薄弱點并未明顯暴露出來;同時,在檢查中對繞組連線、三相引出線的龜裂也沒有予以足夠的重視。

      1.5 超時服役電動機線圈老化

      由于電動機投運時間較長,其線圈長時間受到化學(xué)、熱變形、電動力和機械力的作用,絕緣性能逐漸降低;加上電動機工作環(huán)境惡劣,啟動頻繁,經(jīng)常會出現(xiàn)因絕緣不良而造成燒壞的現(xiàn)象。每到雨季,就會出現(xiàn)部分電動機只要停運就受潮的現(xiàn)象。在空氣濕度較大的情況下,局部性缺陷發(fā)展成為貫穿性缺陷,絕緣電阻便大幅度降低。通過對所有損壞的電動機進行解體檢查,發(fā)現(xiàn)電動機燒毀的位置大多數(shù)為線圈的端部(引出線側(cè)),從燒壞的情況來看,部分是匝間短路引起的,部分是端部引出線短路造成的。我們對匝間和端部引出線進行了解剖,發(fā)現(xiàn)端部引出線固定不牢,且多數(shù)絕緣包纏不緊,這樣,電動機在運行中由于受到電磁力的作用,特別是在啟動時,電磁力較大,再加上運行中的振動,端部引出線及線圈端部匝間絕緣就會相互摩擦,時間一長,絕緣損壞必然造成匝間短路或單相接地故障,最終將電動機燒毀。

      2 故障案例及現(xiàn)場處理

      2.1 故障案例1

      2007年3月,機組增負(fù)荷啟動#7爐F磨煤機時跳閘,檢查10 kV開關(guān)室發(fā)現(xiàn)“零序過流”報警發(fā)出,測量電動機三相對地絕緣均為150 MΩ,相間絕緣為0 MΩ。

      現(xiàn)場檢查#7爐F磨煤機電動機就地電纜,發(fā)現(xiàn)接線盒內(nèi)A相電纜接線鼻子損壞。分析為電動機A相電纜接線鼻子因廠家制造工藝質(zhì)量問題,造成壓接不良,電動機啟動時產(chǎn)生放電使“零序過流”保護動作跳閘。對#7爐F磨電動機引出線接線鼻子重新壓接焊接,增大接線鼻子截面,并將錫焊改為銀焊。

      2.2 故障案例2

      2010年5月12日,#1機組CRT內(nèi)發(fā)出6 kV Ⅰ段接地信號,#1爐丙排粉機跳閘。就地檢查#1爐丙排粉機電動機冒煙,過流Ⅰ、Ⅱ段保護動作,#1爐丙排粉機電動機停電測絕緣(三相相間、對地絕緣均為0 MΩ)。

      電動機解體后發(fā)現(xiàn)定子靠近負(fù)荷側(cè)有3×1 cm的溝槽,轉(zhuǎn)子靠近負(fù)荷側(cè)約有一半掃膛痕跡。經(jīng)分析電動機為老敞開式電動機,現(xiàn)場溫度高,對電動機絕緣影響較大;同時因在電動機絕緣升級改造時廠家工藝不良,鐵芯壓接不實,在運行中因振動導(dǎo)致鐵芯松動、脫落,線棒在線槽內(nèi)被鐵芯不斷摩擦后絕緣損壞,而發(fā)生相間短路。

      2.3 故障案例3

      2011年8月3日,#3機組負(fù)荷224 MW,“6 kV Ⅰ段母線接地”、“錄波器啟動”光字牌報警,甲吸風(fēng)機故障跳閘,RB保護動作,甲送風(fēng)機、丙制粉系統(tǒng)聯(lián)跳正常。就地檢查甲吸風(fēng)機保護面板“接地保護”動作信號報警,測量甲吸風(fēng)機電動機絕緣不合格(2 MΩ)。

      檢查甲吸風(fēng)機電動機內(nèi)部C相引出線穿孔處有明顯放電痕跡。分析為#3爐甲吸風(fēng)機電動機引出線在大修中加裝了絕緣熱縮套管,由于引出線穿孔處環(huán)氧樹脂板開孔過小(直徑與電動機引出線直徑相當(dāng)),絕緣熱縮套管加裝過程中在穿孔處出現(xiàn)破損,未起到應(yīng)有的防護作用。電動機引出線絕緣在穿孔處因振動磨損,絕緣性能降低,接地保護動作跳閘。

      在機組小修中將電動機端部至接線盒間引出線全更換為耐油、耐高溫、耐老化的硅橡膠絕緣引出線,型號為JGG1×70,10 kV、180 ℃、F級絕緣。定子端部引出線與接線盒內(nèi)引出線鼻子全部新加工制作,采用45%銀釬焊工藝進行焊接。測量定子繞組直流電阻合格后進行絕緣包扎,先半疊包20層云母帶絕緣,再半疊包10層玻璃絲帶,外涂環(huán)氧樹脂后,用10 kV絕緣熱縮管將整根引出線進行熱縮來加強絕緣。對電動機引出線絕緣使用云母帶進行包扎處理,并重新加裝絕緣熱縮套管,送電正常運行。

      3 結(jié)語

      綜上所述,總結(jié)發(fā)現(xiàn)高壓電動機電氣故障損壞原因集中表現(xiàn)為電動機定子線圈接地、線間短路、匝間短路、引出線老化破損、連線燒斷、端環(huán)綁線固定不牢松動磨損線圈。因此,在機組大小修中應(yīng)重點檢查以下方面:

      (1) 提高設(shè)備絕緣性能。特別是對那些產(chǎn)生電暈現(xiàn)象的電動機,對電動機定子線圈絕緣表面涂刷非線性半導(dǎo)體漆(直線部分涂刷低電阻率半導(dǎo)體漆,端部涂刷一層高阻漆),這種漆的電阻率會隨電場強度升高而降低,因而可使電場畸變處的電位分布均勻,防止電暈發(fā)生,從而保護了電動機的絕緣,確保了電動機的安全穩(wěn)定運行。

      (2) 檢查繞組各接頭處是否有過熱變色。對電動機的引出線,要檢查是否存在過熱老化、結(jié)露現(xiàn)象,是否在機座的棱角處有磨損或壓痕,如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時處理。

      (3) 對電動機引出線加裝絕緣熱縮套管。對定子老化的引出線部位要浸環(huán)氧樹脂漆,在三相引出線上加裝絕緣熱縮套管,對更換后的引出線或端部連線要進行加固處理。

      (4) 加強設(shè)備預(yù)防性試驗。電動機絕緣隱患僅憑觀察是難以發(fā)現(xiàn)的,要借助于電氣試驗才能發(fā)現(xiàn)問題。對發(fā)現(xiàn)的異常要及時采取相應(yīng)措施進行處理,從而降低故障發(fā)生率。

      [1]閻治安,崔新藝,蘇少平.電動機學(xué)[M].第2版.西安:西安交通大學(xué)出版社,2006

      [2]章恩科.高壓電動機定子繞組絕緣故障的處理分析[J].電工電氣,2012(10)

      2014-06-03

      孫光臨(1984—),男,山東煙臺人,助理工程師,研究方向:高壓電動機檢修。

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