王慶晉
(華電濰坊發(fā)電有限公司,山東 濰坊 261204)
華電濰坊發(fā)電有限公司1號、2號機組 DCS系統(tǒng)現(xiàn)設(shè)計安裝爐膛壓力模擬量測點6個,開關(guān)量測點8個。其中上下層燃燒器之間的前后墻各安裝1臺量程為 -3 000~+3 000 Pa的壓力變送器;其余測點均安裝在爐膛遮焰角下部的鍋爐穩(wěn)燃區(qū),左右墻各半,分別參與爐膛壓力調(diào)節(jié)、報警和爐膛保護;其中有3只量程為 -3 000~+3 000 Pa的變送器3臺,量程為-300~+300 Pa的變送器1臺;動作值+1 568 Pa的爐膛壓力高開關(guān)3只,動作值-1 666 Pa的爐膛壓力低開關(guān)3只,動作值分別為±600 Pa的爐膛壓力報警開關(guān)2只。
機組原始設(shè)計安裝的爐膛壓力取樣裝置內(nèi)部腐蝕嚴重,頻繁堵塞,吹掃疏通不便,嚴重影響鍋爐的安全穩(wěn)定運行。原取樣裝置如圖1所示。
爐膛壓力取樣管銹蝕堵塞。爐膛壓力取樣管材質(zhì)差(碳鋼管),容易產(chǎn)生銹蝕,而且取樣管太細(DN12 mm),容易堵塞,因而將爐膛壓力取樣管更換為不銹鋼管,減少取樣管內(nèi)銹蝕;同時將取樣管加粗,使用DN20 mm的不銹鋼管,確保取樣管暢通。
圖1 原取樣裝置
爐膛壓力取樣母管銹蝕堵塞。爐膛壓力取樣母管材質(zhì)差(碳鋼管),容易產(chǎn)生銹蝕,而且取樣管太細(DN50 mm),同時母管為水平安裝,容易積灰,產(chǎn)生堵塞,因而將爐膛壓力取樣管更換為不銹鋼管,減少取樣管內(nèi)銹蝕;同時將取樣管加粗,使用DN80 mm的不銹鋼管,確保取樣管暢通;并且重新設(shè)計爐膛壓力取樣母管的安裝方式,改為傾斜安裝,便于母管內(nèi)積灰流入爐膛[1]。
爐膛壓力取樣管積灰嚴重。原爐膛壓力開關(guān)柜安裝布置在爐膛壓力取樣孔下方,因而爐膛壓力取樣管走向存在下行段,而且取樣管太長,容易造成積灰堵塞。因而重新設(shè)計爐膛壓力開關(guān)柜安裝位置,將爐膛壓力開關(guān)柜安裝位置上移,布置在爐膛壓力取樣孔的上方,重新布置取樣管走向,盡量簡潔,縮短取樣管長度,防止取樣裝置出現(xiàn)積水現(xiàn)象[2]。
爐膛壓力取樣管原設(shè)計吹掃效率低下,1臺爐共8根母管,對每根母管吹掃需拆卸4個螺母。現(xiàn)重新設(shè)計安裝新的取樣母管,可通過拆卸取樣母管法蘭盤中間的1個螺母即可進行清掃,如圖2所示。
圖2 改造后取樣裝置
由于爐膛壓力取樣母管后端蓋法蘭密封不嚴,導(dǎo)致取樣母管后端蓋漏氣,在內(nèi)外溫差的作用下,取樣母管內(nèi)后端易產(chǎn)生結(jié)露現(xiàn)象,與積灰混合產(chǎn)生泥漿,堵塞取樣母管。對取樣母管后端蓋法蘭增加橡膠密封墊,增強取樣母管密封性,并對取樣母管進行外部保溫,減小溫差,保證取樣管路暢通。
因為對爐膛壓力取樣管積灰堵塞情況估計不足,原吹掃制度規(guī)定每季度清理1次爐膛壓力取樣管?,F(xiàn)更改為每月1次清理爐膛壓力取樣管。
為方便取樣管的定期吹掃,將改造后的取樣母管(預(yù)留人工手動吹掃設(shè)施)和采樣支管分送爐膛壓力變送器和爐膛壓力開關(guān),并配備儀用氣源吹掃接口。
鍋爐原設(shè)計的全程檢測的爐膛壓力變送器(量程 -3 000~+3 000 Pa)數(shù)目較少,且無法檢測壓力開關(guān)取樣管路的堵塞情況。
為此,在1號、2號鍋爐左右墻各安裝2臺爐膛壓力變送器(量程為-3 000~+3 000 Pa),1 號、2 號鍋爐左右墻分別安裝3臺爐膛壓力開關(guān),爐膛壓力高開關(guān)3只,爐膛壓力低開關(guān)3只[3]。
同時,參與爐膛壓力高/爐膛壓力低保護的爐膛壓力開關(guān)布置方式不變,為加強對爐膛壓力開關(guān)運行情況的監(jiān)視,在爐膛左、右墻安裝的爐膛壓力高/低開關(guān)中,分別選取1只在其取樣管路上安裝爐膛壓力變送器,以便監(jiān)視管路的堵塞情況。
系統(tǒng)3個信號取中作為自動調(diào)節(jié)信號控制引風機擋板開度,任一單側(cè)測點信號品質(zhì)異?;蚺c中值偏差大于600 Pa,自動選中值。當爐膛壓力3個信號在沒有品質(zhì)異常的情況下同時大幅度瞬間波動,3個SFT功能塊同時切中值,如圖3所示,對爐膛壓力強置1 000后恢復(fù),爐膛壓力中值就一直不變,形成死循環(huán),對爐膛壓力的調(diào)節(jié)影響很大。
圖3 死循環(huán)仿真邏輯
把整個系統(tǒng)左右兩側(cè)的4個測點放在一起統(tǒng)一運算,不再單側(cè)運算后取平均。同時對現(xiàn)場采集到的4個測量信號分別進行累加、選擇最大值、選擇最小值;累加值減掉最大值和最小值后再取平均。平均值參與自動調(diào)節(jié),如圖4所示。
圖4 爐膛控制優(yōu)化邏輯
模擬量1與模擬量2、模擬量2與模擬量3、模擬量3與模擬量4、模擬量4與模擬量1值進行偏差比較,偏差超過限值切除該調(diào)節(jié)系統(tǒng)自動。
當1個模擬量測點壞時立即切除該調(diào)節(jié)系統(tǒng)自動,運行人員可通知熱工值班人員在邏輯內(nèi)用模擬量信號人工選擇判斷功能,即可人工選擇選擇判斷值取代故障的現(xiàn)場信號測量值,才允許該調(diào)節(jié)系統(tǒng)該調(diào)節(jié)系統(tǒng)自動??貎x人員進行現(xiàn)場檢修。當出現(xiàn)2個測點出現(xiàn)壞質(zhì)量時,邏輯閉鎖該調(diào)節(jié)系統(tǒng)自動投入,如圖5所示。
圖5 優(yōu)化后的切手動條件
取自鍋爐左右墻的各兩路爐膛壓力測點分送MCS系統(tǒng)4塊獨立的端子板,其數(shù)據(jù)采集頁面掃描周期由250 ms修改為100 ms;并通過上網(wǎng)點分別送FSSS系統(tǒng)。
增加爐膛壓力測點判斷輸出的開關(guān)信號上網(wǎng)點,并進行SOE追憶。
4個爐膛壓力測點分別經(jīng)品質(zhì)判斷后去掉一個最大值和最小值,余者取平均后輸出報警信號到光字牌,經(jīng)濾波處理后進入引鳳自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)。
取自就地的爐膛壓力高/低開關(guān)各三路經(jīng)“三取二”邏輯判斷觸發(fā)爐膛壓力高/低保護的MFT邏輯不變。
增加爐膛壓力高/低模擬量保護MFT邏輯。取自爐膛左墻的2只爐膛壓力模擬量信號經(jīng)品質(zhì)判斷后輸出2路爐膛壓力低信號,取自爐膛右墻的1只爐膛壓力模擬量信號經(jīng)品質(zhì)判斷后低選輸出1路爐膛壓力低信號,“三取二”邏輯判斷同樣觸發(fā)爐膛壓力高MFT保護。取自爐膛右墻的2只爐膛壓力模擬量信號經(jīng)品質(zhì)判斷后輸出2路爐膛壓力高信號,取自爐膛左墻的1只爐膛壓力模擬量信號經(jīng)品質(zhì)判斷后高選輸出1路爐膛壓力高信號,“三取二”邏輯判斷同樣觸發(fā)爐膛壓力高MFT保護。
增加爐膛壓力檢測異常報警光字牌。任一爐膛壓力測點壞質(zhì)量或者是其測量值與平均值偏差超過±350 Pa觸發(fā)。
4路爐膛壓力測量值品質(zhì)判斷后輸出爐膛壓力高/低報警信號,任一報警信號觸發(fā)光字牌報警。
機組投產(chǎn)后,技術(shù)人員對改造效果進行跟蹤,符合系統(tǒng)控制和保護要求,控制邏輯優(yōu)化的結(jié)果也為生產(chǎn)機組控制邏輯的完善提供了借鑒,一些內(nèi)容已列入熱工監(jiān)督反措施中。
[1] DL/T 5210.1—2005 火電施工質(zhì)量檢驗及評定標準 (熱工儀表及控制裝置篇)[S].
[2] DL/T 774—2004 火力發(fā)電廠熱工自動化系統(tǒng)檢修運行維護規(guī)程[S].
[3] DL 5000—2000 火力發(fā)電廠設(shè)計技術(shù)規(guī)程[S].