摘要:掘進(jìn)機(jī)懸臂段外筒軸承及軸承位置損壞的主要原因是修理質(zhì)量、超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)及現(xiàn)場(chǎng)管理不到位造成的;通過(guò)采用電刷鍍后恢復(fù)使用性能,降低修理成本。
關(guān)鍵詞:懸臂段外筒;軸承位;電刷鍍
EBZ230掘進(jìn)機(jī)是巖巷掘進(jìn)機(jī),適用于煤巷、半煤巖巷、軟巖巷道的掘進(jìn),截割部不可伸縮,其中懸臂段位于截割頭和減速機(jī)的中間位置,為掘進(jìn)機(jī)的關(guān)鍵部件,而懸臂段外筒軸承位置的磨損是常見(jiàn)故障。根據(jù)多年大修的經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)對(duì)外筒軸承及軸承位置磨損情況、原因及修復(fù)方法進(jìn)行探討。
1.懸臂段外筒軸承及軸承位損壞情況
鶴壁煤業(yè)機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司是河南能源化工集團(tuán)下屬的礦用設(shè)備修理公司,每年大修礦用掘進(jìn)機(jī)20余臺(tái)次。在修理過(guò)的掘進(jìn)機(jī)中,懸臂段外筒大多數(shù)軸承及軸承位有不同程度的磨損,其中九礦EBZ230掘進(jìn)機(jī)懸臂段損壞更為嚴(yán)重,已接近報(bào)廢,該懸臂段外筒主要由軸承24148CA/W33和軸承NN3048來(lái)支撐,拆解檢查發(fā)現(xiàn),兩套軸承報(bào)廢,軸承位置磨損量達(dá)到0.4mm,嚴(yán)重超過(guò)軸承裝配尺寸要求。
2.損壞原因
懸臂段外筒軸承及軸承位磨損主要是在截割巖石過(guò)程中,截割頭受力不平衡,形成沖擊載荷,產(chǎn)生振動(dòng)造成軸承損及軸承位磨損,主要原因有:修理質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)使用維護(hù)、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理。
2.1大修理質(zhì)量
在實(shí)際修理過(guò)程中,由于修理質(zhì)量不高而引起使用壽命減少占有約15%的比例。①修理工人對(duì)懸臂段外筒的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)數(shù)據(jù)掌握不準(zhǔn)確,例如:浮動(dòng)密封座與軸承的軸向間隙應(yīng)調(diào)整為0.2—0.3mm,但在實(shí)際修理過(guò)程中,個(gè)別工人調(diào)整間隙往往超過(guò)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn);假如間隙過(guò)大,就會(huì)造成傳動(dòng)軸產(chǎn)生軸向竄動(dòng),加速軸承發(fā)熱及磨損,損壞軸承及軸承位。②檢修工人技術(shù)水平不一,缺乏大型設(shè)備修理經(jīng)驗(yàn),因此修理質(zhì)量達(dá)不到要求,比如:安裝密封位置光潔度不夠,浮動(dòng)密封安裝過(guò)松或者過(guò)緊,或者是安裝過(guò)程中損壞密封,從而進(jìn)水或其它雜質(zhì),均能加快磨損。③檢測(cè)設(shè)備缺乏,僅僅靠經(jīng)驗(yàn)、手感來(lái)判定,加上工人技術(shù)水平有限,實(shí)際經(jīng)驗(yàn)缺乏,造成安裝達(dá)不到技術(shù)要求,從而加快軸承及軸承位磨損。
2.2 現(xiàn)場(chǎng)使用維護(hù)
根據(jù)多年大修經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在掘進(jìn)機(jī)使用過(guò)程中,由維護(hù)不當(dāng)造成的損壞占80%以上,良好的定期日常維護(hù)和合理使用時(shí)非常重要的,使用區(qū)隊(duì)為了生產(chǎn)任務(wù)進(jìn)尺,使掘進(jìn)機(jī)超負(fù)荷、超硬度作業(yè)對(duì)懸臂段損壞嚴(yán)重。①掘金司機(jī)和現(xiàn)場(chǎng)修理工不了解掘進(jìn)性能,野蠻操作。該掘進(jìn)機(jī)截割硬度≤85Mpa,當(dāng)巖石硬度高于85Mpa時(shí),仍不采取措施,造成超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),損壞截齒、連接銅套等,尤其是懸臂段外筒的軸承位及軸承。②修理時(shí),使用不符合規(guī)定的油脂,有的修理人員加入其他脂,為了省油、省事、省錢,隨便加入機(jī)油,造成軸承潤(rùn)滑跟不上,從而加快磨損,根據(jù)井下作業(yè)的情況了解到,大多都是在一次加油后,直到用壞,在大修拆解檢查發(fā)現(xiàn),已變成黑糊糊的,有煤、鐵屑等雜物,在大修時(shí)需全部清洗干凈。
2.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理
煤礦區(qū)隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)管理不到位造成設(shè)備損壞,主要表現(xiàn)在:不了解設(shè)備性能,只追求進(jìn)尺,只要機(jī)器能運(yùn)轉(zhuǎn),盲目指揮,不注意設(shè)備日常保養(yǎng)。
3.修復(fù)方法及解決辦法
通過(guò)實(shí)踐,懸臂段外筒軸承位磨損超差后,為防止焊接時(shí)變形,不能采取焊補(bǔ)后加工的方法。采取修磨之后用電刷鍍的辦法,用一臺(tái)50車床卡住外筒一段,由于伸出較長(zhǎng),采用中心架支撐另一端,刷鍍鎳能確保不起皮,鍍后能恢復(fù)尺寸精度。同時(shí),加強(qiáng)工人的技術(shù)培訓(xùn),避免盲目使用,進(jìn)一步完善設(shè)備管理制度,加強(qiáng)考核,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)處理。
參考文獻(xiàn):
[1]EBZ230掘進(jìn)機(jī)使用維護(hù)說(shuō)明書
[2]煤礦機(jī)電設(shè)備檢修技術(shù)規(guī)范
作者簡(jiǎn)介:
寇中原,男,(1980.09-),2004年7月畢業(yè)于鄭州輕工業(yè)學(xué)院,機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化專業(yè),助理工程師,從事煤礦機(jī)械設(shè)備大修工作,主要負(fù)責(zé)車間大修技術(shù)工作,修理的掘進(jìn)機(jī)有EBZ45A,EBZ55,EBZ100E,EBZ230,EBZ260等機(jī)型,有豐富的修理經(jīng)驗(yàn)。