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      殼牌煤氣化特殊開關(guān)閥維護(hù)改造經(jīng)驗(yàn)

      2014-04-29 03:15:44姜偉
      中國機(jī)械 2014年18期
      關(guān)鍵詞:國產(chǎn)化改造維修

      摘要:通過對特殊開關(guān)閥使用維修改造情況的統(tǒng)計(jì)分析,評價(jià)了五年來解決閥門難題的效果。結(jié)合現(xiàn)場故障現(xiàn)象分析和維修改造經(jīng)驗(yàn),提出了進(jìn)一步改進(jìn)閥門結(jié)構(gòu)材質(zhì)的具體方法。確定了在改造維修基礎(chǔ)上國產(chǎn)化是未來煤氣化特殊開關(guān)閥的發(fā)展方向。

      關(guān)鍵詞:殼牌煤氣化特殊開關(guān)閥;維修;改造;國產(chǎn)化

      引言

      神華直接液化煤制氫裝置采用的是殼牌煤氣化工藝,兩套日投煤量兩千噸的氣化爐是核心裝置。

      裝置上使用特殊開關(guān)閥共84臺。自2007年底投入使用以來,先后出現(xiàn)了閥門憋壓卡滯、執(zhí)行機(jī)構(gòu)斷裂漏氣、連接件開裂、球座沖蝕、軸套磨損、耳軸變形、涂層腐蝕脫落、耳軸及填料函進(jìn)粉卡滯等故障, 部分閥門因卡滯、內(nèi)漏造成裝置停工減負(fù)荷,對氣化爐安全穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生較大影響。

      文章寫作之前作者分類整理了特殊開關(guān)閥的使用記錄、檢修改造記錄,對不同工況的閥門故障現(xiàn)象、檢修次數(shù)、使用周期、檢修改造部位進(jìn)行了總結(jié)分析。期望通過對典型故障現(xiàn)象的分析,結(jié)合特殊開關(guān)閥材質(zhì)結(jié)構(gòu)與耐磨腐蝕性工況不相適應(yīng)的特點(diǎn),找出故障頻繁、檢修周期短的原因,進(jìn)而,提出改進(jìn)方案,并以此為基礎(chǔ)明確不同位置閥門的檢修周期、備件整閥數(shù)量及維修方式。

      五年來我們有針對性地在閥門檢修、維護(hù)和改造等方面做了一些工作,取得了不錯的使用效果。積累的維修改造經(jīng)驗(yàn)既是年度大修和中長期維修改造計(jì)劃的基礎(chǔ),也為下一步閥門維修、改造、國產(chǎn)化確定了方向和目標(biāo)。希望國內(nèi)煤氣化裝置的儀表同行和閥門制造企業(yè)專業(yè)人員對本文提出批評建議,就氣化爐關(guān)鍵控制設(shè)備使用改造問題相互交流。

      1.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

      1.1閥門總數(shù)量:

      84臺。

      1.2總的在線時(shí)間:

      UNIT1:24693小時(shí)。

      UNIT2:23326小時(shí)。

      1.3修理改造數(shù)量:

      242臺次, 其中廠家甲 174臺次,自修61臺次,廠家乙7臺次。

      1.4進(jìn)口消耗備件數(shù)量:

      開車備件、兩年期備件維修包32套,ARGUS賠付維修包15套;兩年期備件球、座21套,ARGUS賠付球、座4套;兩年期備件整閥3臺。

      2.總體分析

      按年份統(tǒng)計(jì)看,2009年外委廠家甲維修3臺,2010年79臺,2011年52臺,2012年46臺,外委維修數(shù)量逐年下降(2009年運(yùn)行時(shí)間短,維修使用的是進(jìn)口備件),分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)一方面說明我們針對軸套、耳軸、防灰結(jié)構(gòu)、復(fù)合密封的改造及備件國產(chǎn)化、現(xiàn)場維護(hù)的效果不錯,已經(jīng)逐步掌握了閥門在線使用周期;而另一方面也說明閥門維修率仍然處于一個較高水平,使用壽命有待提高。

      檢修和使用記錄按照不同的工況分為煤粉固定球、煤粉平衡閥、煤粉鎖斗閥、煤粉泄壓閥、飛灰閥、渣水閥、氧閥。其中氧閥因?yàn)殚_工時(shí)酸洗腐蝕內(nèi)漏只修理過一次,煤粉泄壓閥前有過濾器,故障率較低,其他幾類分析分列如下。

      3.分類分析及對策

      3.1煤粉固定球

      8臺閥門總的維修次數(shù)32臺次,年均每臺閥維修1.2次,本運(yùn)行周期7臺次閥桿斷裂。

      故障現(xiàn)象多是卡滯、斷軸,故障原因主要有軸套磨損、耳軸變形及備件尺寸不標(biāo)準(zhǔn)裝配定位精度差三個方面。軸套原閥是石墨編織網(wǎng)軟套,使用1年后有磨損,后改造成耐磨金屬軸套。改造的方法是縮短耳軸尺寸,加裝耐磨金屬套。金屬耐磨套耐磨性能比原來有所提高,但耳軸變薄后容易變形,造成軸套卡滯,最終導(dǎo)致扭矩增大閥桿斷裂。這是近期閥桿頻繁斷裂的主要原因。

      初期我們采取恢復(fù)耳軸原尺寸,耳板重新加工表面硬化的改造方案。

      ARGUS閥門裝配精度要求高,金屬備件材質(zhì)及結(jié)構(gòu)尺寸、軟密封的尺寸密度要求精準(zhǔn)無誤差,裝配人員必須嚴(yán)格控制對中定位偏差,在泄露率達(dá)標(biāo)的前提下盡量減小工況下的閥門開關(guān)扭矩。

      中期我們繼續(xù)改進(jìn)耳軸、軸套結(jié)構(gòu)、增加球定位的穩(wěn)定性和靈活性,提高軟硬配件的材質(zhì)和加工精度,使用效果有所改善;更換不適應(yīng)高壓差工況而又改造難度大ARGUS的閥門,使用軸粗套硬的國產(chǎn)閥,不同國產(chǎn)閥門使用效果不盡相同。

      近期在軸套、耳軸、閥座、閥桿連接改造的基礎(chǔ)上再改變閥門的密封形式,降低閥帶壓差開關(guān)時(shí)扭矩,使用效果進(jìn)一步改善。

      圖一 煤粉固定球損壞圖片

      3.2煤粉鎖斗閥

      16臺閥門維修48臺次,年均每臺閥維修0.9次。

      這類閥門因?yàn)榻橘|(zhì)沒有腐蝕性,磨損不嚴(yán)重。

      主要問題兩個,一是ARGUS浮動球結(jié)構(gòu)與殼牌煤氣化工況造成的雙閥蹩壓,超設(shè)計(jì)壓差導(dǎo)致了扭矩上升、連接件變形損壞、閥體及內(nèi)件泄漏沖蝕。我們在開工初期設(shè)計(jì)安裝了放憋壓排放線,但這個排放線容易堵塞,造成防憋壓失效。另外排放線上的閥門也易磨損泄漏,排放線上閥門泄漏后單閥高低壓隔離的安全性也得不到保證。神華煤制油現(xiàn)場在DCS里做了一個測量閥門開關(guān)時(shí)間測試記錄的邏輯,用于記錄觀察閥門運(yùn)行情況。一段時(shí)間觀察發(fā)現(xiàn),開閥與關(guān)閥時(shí)間有較大差異,說明了安裝了防憋壓線后仍然存在受憋壓影響扭矩增大的情況。

      二是蝶簧翻轉(zhuǎn)或彈性下降,閥門內(nèi)漏密封面沖蝕,這種故障V1205上鎖斗閥出現(xiàn)較多。我們分析原因有三,第一ARGUS蝶簧偏軟,第二除橋操作使閥門單向受壓,導(dǎo)致蝶簧翻轉(zhuǎn),第三閥座靈活性差,移動后不能復(fù)位。操作原因需要與生產(chǎn)工藝人員協(xié)商解決,閥門蝶簧及閥座密封下一步檢修是改造重點(diǎn),同時(shí)也應(yīng)保證閥座的結(jié)構(gòu)、尺寸、加工精度要適應(yīng)壓差變化及開關(guān)過程中閥座靈活移動的要求。

      如欲徹底解決上述問題,我們認(rèn)為將雙浮動球閥中先開的閥(即除橋用閥)換成固定球是一種選擇。雙浮動球情況下我們采取的措施是在壓力調(diào)節(jié)閥后引一路4.7MPa氮?dú)饨尤腚p閥之間,用減壓閥控制流量,用以平衡充壓后閥門上的產(chǎn)生壓力差。

      圖二 煤粉鎖斗閥損壞圖片

      3.3煤粉平衡閥

      16臺閥門總的維修次數(shù)是53臺次,年均每臺閥維修1.0次,本運(yùn)行周期7臺次閥桿斷裂。

      煤粉平衡閥同樣有雙閥憋壓和閥座靈活性差的問題,改進(jìn)也要用與鎖斗閥同樣的方法。除此之外還有閥桿與球連接扁方斷裂的問題,這個故障與雙閥憋壓直接相關(guān),相互影響。改進(jìn)閥桿材質(zhì)、加強(qiáng)連接扁方的強(qiáng)度是維修改造初期采用的臨時(shí)性措施,也起到了一定的作用。閥座靈活性要靠提高加工精度和提高軟密封性能來保證,近期我們委托了有數(shù)控加工能力的維修廠家重新加工閥座的弧面,但因?yàn)闄z修工期和廠家加工能力的原因,閥座與閥體配合精度、軟密封密封潤滑性能還沒有較大的提高。決解決雙閥憋壓是解決平衡閥故障的核心問題,神華現(xiàn)場采取的方法和效果在文章第5節(jié)會有專項(xiàng)介紹。

      圖三 煤粉平衡閥損壞圖片

      3.4飛灰閥

      18臺閥維修63臺次,本運(yùn)行周期5臺次閥桿斷裂。

      飛灰閥也有雙閥憋壓和閥座靈活性差的問題。此外還有介質(zhì)特性引起的腐蝕和卡滯。腐蝕的表現(xiàn)是球面有3mm大小的斑點(diǎn),我們分析是現(xiàn)場保溫伴熱性能差而產(chǎn)生的露點(diǎn)腐蝕,加強(qiáng)伴熱保溫介質(zhì)溫度超過露點(diǎn)溫度即可??脑蛞皇秋w灰介質(zhì)的粘性大,易結(jié)塊,刮刀不銳利;二是閥門的備件尺寸和裝配精度不合適;三是蝶簧彈性差,閥座穩(wěn)定性差;四是閥桿密封差,進(jìn)粉結(jié)塊。大扭矩長時(shí)間運(yùn)行閥桿會斷裂,連接件會損壞。加寬密封面增加閥座穩(wěn)定性,刮刀銳利加強(qiáng)刮灰效果,改造閥桿密封結(jié)構(gòu),改進(jìn)蝶簧材質(zhì)加強(qiáng)蝶簧彈性和耐腐蝕性是近期閥門維修改造的重點(diǎn)。同時(shí),高溫閥門裝配間隙的調(diào)整也是一個重要問題,維修廠應(yīng)根據(jù)閥門的使用溫度計(jì)算好閥門的球座的裝配間隙,出廠前做模擬高溫工況開關(guān)試驗(yàn);維修廠應(yīng)不斷改進(jìn)蝶簧、墊片、密封圈的結(jié)構(gòu)和質(zhì)量,實(shí)現(xiàn)配件設(shè)計(jì)尺寸、入場檢驗(yàn)程序的標(biāo)準(zhǔn)化,防止配件不合格及人為隨意調(diào)整裝配間隙等因素造成的現(xiàn)場閥門卡滯。

      這類閥門的故障雖然有應(yīng)對的辦法,但實(shí)施起來并不容易。一方面是ARGUS閥門設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)精巧、用材節(jié)省、空間小,對選材、內(nèi)件設(shè)計(jì)、機(jī)加工、熱處理要求較高,另一方面維修改造時(shí)間和成本也是制約因素。通過維修改造大幅提高使用壽命及運(yùn)行穩(wěn)定性不現(xiàn)實(shí),使用效果只能略有提高維持運(yùn)行,未來應(yīng)考慮用耐磨、耐高溫、耐腐蝕并且克服了ARGUS進(jìn)口閥門缺陷的國產(chǎn)粉體閥門來逐步替代。

      圖四 飛灰閥損壞圖片

      3.5渣水閥

      22臺閥維修39臺次,年均每臺閥維修0.5次。

      渣水介質(zhì)閥門運(yùn)行情況總體穩(wěn)定,使用壽命可控。主要故障現(xiàn)象是球、座表面有腐蝕和較深的刮痕,碟簧脆硬斷裂。需要改進(jìn)硬化涂層的耐腐蝕性能,硬度,改進(jìn)蝶簧的材質(zhì)和強(qiáng)度。

      渣水閥雖然檢修周期可控,但工況及打開壓差變化比較大,近期有兩臺閥門出現(xiàn)了卡滯打不開裝置險(xiǎn)些停工的情況,所以應(yīng)對渣水閥因球座磨損導(dǎo)致的扭矩增加的問題應(yīng)想辦法解決,我們給維修廠建議一個是耐腐蝕硬化圖層性能改進(jìn),另一方面要使用加厚蝶簧和蝶簧提升至INCONEL718材質(zhì),并注意熱處理后蝶簧性能要合格。通過上述改造,不但可以減少卡滯造成的執(zhí)行機(jī)構(gòu)、連接件損壞,閥門的使用壽命也有會有較大提高。

      軸及連接件變形和雙相鋼內(nèi)套磨損的故障在每次維修時(shí)也要檢查和修復(fù)。

      圖五 渣水閥損壞圖片

      4.雙閥憋壓問題討論

      出于安全考慮,煤氣化裝置的進(jìn)料、排灰、排渣都設(shè)計(jì)成雙閥。雙閥結(jié)構(gòu)在充泄壓工況易產(chǎn)生雙閥憋壓,表現(xiàn)為閥門超額定壓差工作,打開扭矩成倍增加卡滯。一些現(xiàn)場使用固定球結(jié)構(gòu)球閥,固定球耐壓差能力強(qiáng),一般設(shè)計(jì)也是全壓差開關(guān),一般不會出現(xiàn)卡滯故障。神華現(xiàn)場使用的雙閥都是浮動球結(jié)構(gòu),卡滯和因扭矩增大造成的連接損壞、閥桿斷裂的故障經(jīng)常發(fā)生。我們認(rèn)為,雙閥憋壓已經(jīng)成為干粉煤氣化工藝煤粉、飛灰介質(zhì)的特殊開關(guān)閥故障的主要原因,蝶簧翻轉(zhuǎn)、閥座卡滯、內(nèi)漏、連接件斷裂、連接變形、執(zhí)行機(jī)構(gòu)磨損等一系列嚴(yán)重閥門故障都和雙閥憋壓有關(guān),分析憋壓的原因和探討解決雙閥憋壓方法有重要意義。

      雙閥憋壓的原因分析。

      雙閥設(shè)計(jì)是出于安全考慮,而產(chǎn)生雙閥憋壓是工藝條件、操作步驟和閥門結(jié)構(gòu)及現(xiàn)場閥門內(nèi)外密封效果等綜合作用的結(jié)果。下面結(jié)合神華現(xiàn)場的幾種憋壓現(xiàn)象簡要分析一下憋壓原因。

      4.1壓力交變粉體氣相輸送工況是雙閥憋壓的工藝條件。無論飛灰還是煤粉,固定球還是浮動球,現(xiàn)場凡是雙閥的部位都會出現(xiàn)憋壓卡滯現(xiàn)象。

      4.2兩個閥門泄露等級相同(兩閥上壓降大致平均分配),充泄壓時(shí)間相對短是產(chǎn)生憋壓的兩個必要條件。

      4.3某些部位閥門填料外漏、閥體外漏、法蘭墊片外漏會加劇憋壓。

      4.4閥門出現(xiàn)內(nèi)漏后憋壓現(xiàn)象即消失,新閥或新修理閥門憋壓最嚴(yán)重。

      解決雙閥憋壓的辦法及優(yōu)缺點(diǎn)。

      4.5增加排放線和單向閥。有點(diǎn)是施工簡單,費(fèi)用低廉,現(xiàn)場出現(xiàn)的問題是排放線易堵,單向閥磨損內(nèi)漏。飛灰工況尤其易堵,防憋壓效果較差。

      4.6增加排放線和開關(guān)閥,并將開關(guān)閥動作引入順控。優(yōu)點(diǎn)是解決了單向閥失效的隱患,但因?yàn)榕欧啪€也是小口徑長距離,易堵難清理,且增加的開關(guān)閥要求是耐磨球閥,費(fèi)用較高。

      4.7增加氮?dú)馄胶饩€。缺點(diǎn)是只能在下鎖斗、平衡閥位置使用。

      4.8使用單向密封的閥門,改造現(xiàn)有閥門為單向密封。盤閥是單向密封的閥門,適合雙閥憋壓的工況,但雙盤閥的可靠性有待驗(yàn)證,價(jià)格也偏高。改造現(xiàn)有的浮動球?yàn)閱蜗蛎芊馐且粋€既實(shí)用,投資又低的辦法,單向密封改造在神華現(xiàn)場的取得了很好防憋壓效果。

      以上幾種方法都有各自優(yōu)缺點(diǎn)和適用部位,解決問題的成本也不一樣,目前我們認(rèn)為采用單向密封的閥門是成本最低效果最好的解決辦法。

      5.結(jié)論

      每一類閥門的維修改造方向在分類分析中已經(jīng)做了介紹,總體上ARGUS閥門結(jié)構(gòu)精巧,對含固腐蝕等惡劣工況適應(yīng)性差;用材節(jié)省,改造空間裕量小,維修改造提升余地不大,使用壽命和穩(wěn)定性不完全可控。因此我們認(rèn)為在解決問題過程中持續(xù)改進(jìn)ARGUS閥的同時(shí),未來應(yīng)考慮在關(guān)鍵部位用國產(chǎn)閥門替代原閥,以緩解故障率高維修效果不好的困境。在改造維修的基礎(chǔ)上國產(chǎn)化是解決進(jìn)口殼牌煤氣化特殊開關(guān)閥適應(yīng)性差、價(jià)格高的根本途徑和方向。當(dāng)然,這個工作應(yīng)該由有豐富維修改造經(jīng)驗(yàn)的國內(nèi)廠商和使用單位一同來完成。

      近幾年我們與國內(nèi)閥門制造商在閥門維修、改造、內(nèi)件國產(chǎn)化、維修包國產(chǎn)化、新型結(jié)構(gòu)閥門的應(yīng)用等方面開展了務(wù)實(shí)有效的合作,完成了ARGUS閥維修備件及整閥國產(chǎn)化。雖然國內(nèi)閥門球、座等備件的質(zhì)量控制、加工精度方面落后于國外先進(jìn)企業(yè),但國內(nèi)企業(yè)服務(wù)好,改進(jìn)反應(yīng)速度快,有價(jià)格優(yōu)勢,質(zhì)量控制連年穩(wěn)步提高,完全替代進(jìn)口產(chǎn)品指日可待。開工以來神華煤制油與國內(nèi)閥門企業(yè)在關(guān)鍵耐磨、耐腐蝕、高溫、高壓閥門維修改造過程中,不斷加深交流,彼此信任,在信息互通、技術(shù)共享、共同研發(fā)等方面做了大量工作,逐步形成了一套雙向無障礙的工作模式,并且每年不斷完善和加強(qiáng)。正是這種制造企業(yè)和使用現(xiàn)場深度交叉合作,才形成了維修、改造、使用、觀察記錄、統(tǒng)計(jì)分析,交流、持續(xù)改進(jìn)的一整套產(chǎn)品提升過程。

      我們對煤化工裝置國產(chǎn)特殊開關(guān)閥的未來充滿信心。

      參考文獻(xiàn):

      [1]陸培文 孫曉霞 楊炯良.閥門選用手冊. 機(jī)械工業(yè)出版社 2009(5)

      [2]張志賢.閥門技術(shù)資料手冊. 中國建筑工業(yè)出版社2013(5).

      作者簡介:姜偉(1973.12-),男,漢族,黑龍江省依蘭縣人,工程師,工學(xué)學(xué)士,化工儀表自動化現(xiàn)場維護(hù)。

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