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      調(diào)味品廢水處理工藝改造

      2014-05-02 05:47:10李巧浩程旭光姜海濤
      山東工業(yè)技術(shù) 2014年10期

      李巧浩,程旭光,姜海濤

      (中山火炬水務(wù)有限公司,廣東 中山 528437)

      調(diào)味品廢水處理工藝改造

      李巧浩,程旭光,姜海濤

      (中山火炬水務(wù)有限公司,廣東中山528437)

      【摘要】某調(diào)味品公司對(duì)生產(chǎn)排放的調(diào)味品廢水進(jìn)行處理,其工藝系統(tǒng)屬于早期工業(yè)污水處理設(shè)計(jì),主要采用“水解酸化—生物接觸氧化”工藝,同當(dāng)前最新工業(yè)污水處理工藝相比,在處理高濃度、高負(fù)荷流量時(shí)存在一定的局限,運(yùn)行不穩(wěn)定,出水不能達(dá)標(biāo)排放。工藝升級(jí)主要新增加混凝氣浮設(shè)備及IC反應(yīng)器,改造后出水指標(biāo)低于廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。

      【關(guān)鍵詞】調(diào)味品廢水;水解酸化;生物接觸氧化;IC反應(yīng)器;混凝氣浮

      1 調(diào)味品廢水處理站現(xiàn)狀

      1.1廢水水質(zhì)及水量

      調(diào)味品廢水主要來(lái)自生產(chǎn)場(chǎng)地和設(shè)備的清洗、原料的泡浸、以及產(chǎn)品的廢溢流等,其中混有碎豆屑、麩皮、面粉 、糖分 、醬色等。廢水處理系統(tǒng)一期設(shè)計(jì)處理水量1500 m3/d,BOD/COD約為0.48,水質(zhì)懸浮物SS含量及色度高,屬于較高濃度有機(jī)廢水,可生化性好。其廢水處理站始建于2004年,隨著企業(yè)的發(fā)展,排放廢水量和廢水COD濃度都不斷地提高,同時(shí)國(guó)家的排污標(biāo)準(zhǔn)也日益嚴(yán)格,現(xiàn)有污水處理工藝系統(tǒng)已難以滿足,出現(xiàn)未能達(dá)產(chǎn)運(yùn)行,未能穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的情況,必須進(jìn)行改造。

      原設(shè)計(jì)進(jìn)水質(zhì)指標(biāo)為:pH:6~9,CODCr:3000 mg/L,BOD5:1200 mg/L,色度:100~400倍,SS:400 mg/L。

      原設(shè)計(jì)處理后出水執(zhí)行廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。出水質(zhì)指標(biāo)為:pH:6~9,CODCr≤90 mg/L,BOD5≤20 mg/L,色度≤40倍,SS≤60 mg/L。

      1.2工藝流程

      升級(jí)改造前工藝主要是“水解酸化一生物接觸氧化”處理工藝,其工藝流程見(jiàn)圖1。

      1.3存在問(wèn)題

      目前主要問(wèn)題存在于進(jìn)水濃度已經(jīng)超出該工藝對(duì)有機(jī)物、氨氮、色度、懸浮物等的處理范圍。一期處理系統(tǒng)經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間調(diào)試,仍未能達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo)穩(wěn)定運(yùn)行,進(jìn)水量無(wú)法超過(guò)700 m3/d,且經(jīng)常需要中斷進(jìn)水。

      2 改造工程內(nèi)容

      2.1升級(jí)改造后的工藝流程

      經(jīng)多種方案的篩選,充分利用現(xiàn)有設(shè)施,選用先進(jìn)、可靠的工藝設(shè)備,減少處理系統(tǒng)的維護(hù)和運(yùn)行成本,最終確定為“氣浮預(yù)處理-預(yù)酸化-內(nèi)循環(huán)厭氧反應(yīng)(IC)-缺氧好氧”處理工藝,主要新增加混凝氣浮設(shè)備及IC反應(yīng)器[1],改造后工藝流程圖2

      圖1 升級(jí)改造前工藝流程示意圖

      2.2升級(jí)改造的情況

      針對(duì)進(jìn)水COD濃度高,懸浮物含量大,可生化性好的特點(diǎn),采用先進(jìn)的工藝技術(shù)與設(shè)備,升級(jí)現(xiàn)有處理系統(tǒng)。為盡可能的降低投資,縮短工期,充分利用現(xiàn)有設(shè)施確定以下改造方案。

      2.2.1原有主要構(gòu)筑物利用及改造

      1)格柵及調(diào)節(jié)池。

      對(duì)格柵進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。調(diào)節(jié)池。1座,平面尺寸為19.0 m×18.0 m,有效水深為3.5 m。將格柵出水通往初沉池的管道改為直接接入調(diào)節(jié)池進(jìn)水管道,不設(shè)初沉池。

      圖2 升級(jí)改造后工藝流程示意圖

      2)初沉池。

      1座,圓柱形,平面直徑為8.4 m,有效水深為6.3 m,將原初沉池改造為厭氧沉淀池,重新布管建立厭氧污泥循環(huán)。對(duì)IC反應(yīng)器出水進(jìn)行沉淀,降低出水厭氧污泥濃度,減小缺氧好氧池負(fù)荷。安裝回流泵,建立厭氧污泥回流系統(tǒng),控制厭氧段污泥濃度,保證厭氧處理效率。

      3)水解酸化池。

      1座,圓柱形,平面直徑13.2 m,有效水深為7.3 m。將原水解酸化池設(shè)備進(jìn)行拆除,新建導(dǎo)流墻,并安裝潛水?dāng)嚢柰屏髌?臺(tái)來(lái)解決沉泥問(wèn)題,將其改造為內(nèi)側(cè)缺氧池-外側(cè)好氧池,缺氧池有效容積為750 m3,水力停留時(shí)間HRT=12.0 h。

      4)接觸氧化池。

      1座,原水解酸化池外側(cè)的圓環(huán)形,平面直徑22.0 m,有效水深為5.5 m,對(duì)原生物接解氧化池中填料進(jìn)行清空,將圓環(huán)形分成兩部分,一段安裝球冠形可張微孔曝氣器改造為好氧池,另一段落作為好氧沉淀池,安裝2臺(tái)潛水污泥回流泵及流量計(jì),控制污泥回流量。好氧池有效容積為760 m3,水力停留時(shí)間HRT=12.2 h;好氧沉淀池有效容積為430 m3,表面負(fù)荷為1.0 m3/m2·h。

      5)反應(yīng)池。

      1座,平面尺寸為10.0 m×5.0 m,有效水深為3.0 m。將原有反應(yīng)池進(jìn)行擴(kuò)建,建成平面尺寸為18.0 m×10.0 m,有效水深為3.0 m的預(yù)酸化池,對(duì)氣浮的出水進(jìn)行水解預(yù)酸化。在預(yù)酸化池進(jìn)水口處布設(shè)堿液投加管道,預(yù)酸化池增加在線pH計(jì)。

      6)二沉池。

      1座,平面尺寸為10.0 m×9.2 m,有效水深為5.0 m。將原二沉池改造成終沉池。

      7)濃縮池。

      1座,平面尺寸直徑為6.6 m,有效水深為5.0 m。將濃縮池進(jìn)泥管進(jìn)行改造。

      2.2.2新增主要構(gòu)筑物

      1)混凝氣浮設(shè)備。

      增加混凝氣浮設(shè)備一套,主體為直徑9.0 m的圓柱形,有效水深為1.1 m,設(shè)計(jì)混凝氣浮處理量為3000 m3/d。廢水經(jīng)與絮凝劑混合,通過(guò)壓力為5.0 bar的空氣溶解管形成絮團(tuán),釋壓后附著直徑小于0.001 mm的小氣泡而上浮,可去除50%以上的懸浮物,相應(yīng)可去除40%以上的COD。安裝在原水解酸化池的上方架空層,下面用鋼筋水泥柱子作為支架。

      2)IC反應(yīng)器。

      新建IC(高效厭氧)反應(yīng)器1 座。圓柱形,直徑8.0 m,高20.2 m,采用碳鋼結(jié)構(gòu)的反應(yīng)器,中間是厚約0.08 m的玻璃棉保溫層,最外層是6厘米不銹鋼瓦包裹,內(nèi)部設(shè)置內(nèi)循環(huán)泵,頂部是沼氣收集系統(tǒng)。設(shè)計(jì)指標(biāo)為:停留時(shí)間16.2 h,容積負(fù)荷為7.46 kgCOD/(m3·d),去除效率大于75%,IC厭氧處理系統(tǒng)總占地140㎡。

      3)儲(chǔ)泥池。

      新建儲(chǔ)泥池1 座,平面為直角梯形,14.0 m×(上底4.0+下底6.0)m,有效水深為3.0 m ?;炷龤飧〉母≡a(chǎn)生的量相應(yīng)增加而新增儲(chǔ)泥池。

      3 改造后運(yùn)行調(diào)試效果分析

      該調(diào)味品廢水處理站從2014年2月開(kāi)始通水調(diào)試,到5月進(jìn)入正式運(yùn)行。表1為2月至5月份的實(shí)際進(jìn)、出水水質(zhì)月平均值。

      表1 改造后進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo)

      由表1可見(jiàn),由于剛開(kāi)始調(diào)試階段,2月份出水水質(zhì)不穩(wěn)定,出水指標(biāo)常超出了設(shè)計(jì)排放標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)入3月份,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間對(duì)氣浮投加絮凝劑量及空氣溶解管氣壓的調(diào)整,氣浮的去除率有較好的提高,氣浮出水COD低于3000 mg/L,減輕后續(xù)處理負(fù)荷,同時(shí)IC反應(yīng)器內(nèi)回流量提高到80%~100%,好氧池溶解氧控制在2.5~3.5 mg/L范圍內(nèi)。

      4 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

      本工程改造投資費(fèi)用約410.4萬(wàn)元,新建設(shè)一座日處理水量為1500 m3的處理站約需要800萬(wàn)元(不含土地費(fèi)用),節(jié)省投資約389.6萬(wàn)元,運(yùn)行費(fèi)用約4.8元/ m3。

      5 結(jié)論

      1)調(diào)味品廢水處理工藝系統(tǒng)經(jīng)過(guò)優(yōu)化升級(jí)改造,采用先進(jìn)的混凝氣浮設(shè)備及IC反應(yīng)器,目前改造后的出水水質(zhì)指標(biāo)低于廣東省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二時(shí)段一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。

      2)在運(yùn)行過(guò)程中,混凝氣浮設(shè)備及IC反應(yīng)器對(duì)運(yùn)行管理要求比較高,需要優(yōu)秀的管理技術(shù)人員進(jìn)行操作及工藝調(diào)整,并且氣浮的處理效果好壞對(duì)整個(gè)處理系統(tǒng)起到關(guān)鍵性的作用。

      3)該處理系統(tǒng)需要投加較多的絮凝劑、堿液及脫色劑,所以在運(yùn)行過(guò)程中需要調(diào)整優(yōu)化投藥量,不但可以提高處理效果,而且可以減少運(yùn)行費(fèi)用,走節(jié)能減排之路。

      【參考文獻(xiàn)】

      [1] 夏怡.IC反應(yīng)器在抗生素廢水處理中的調(diào)試運(yùn)行研究[J].中國(guó)給水排水.2011,27(11):88~90.

      【作者簡(jiǎn)介】

      李巧浩(1984-),男,廣東省潮州人,助理工程師,學(xué)士,研究方向:廢水處理。

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