王紅杰,屈志明,劉寶秋,吳占偉,申凌云
(河北華北石油榮盛機(jī)械制造有限公司,河北 任丘062552)①
FZ54-70型單閘板防噴器是為了滿足新疆塔里木油田用戶的需要而設(shè)計(jì)的一種大通徑高壓力的新型防噴器。根據(jù)API標(biāo)準(zhǔn)要求,需要對(duì)這種防噴器裝置進(jìn)行各種操作性型式試驗(yàn)及低溫和高溫環(huán)境的適應(yīng)性試驗(yàn)[1-3]。通過對(duì) FZ54-70型單閘板防噴器的結(jié)構(gòu)型式、外形尺寸的分析,設(shè)計(jì)制造了專用的低高溫試驗(yàn)裝置[4],為防噴器等井控裝備在現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境溫度變化下的適應(yīng)性提供了依據(jù)。
防噴器等井控裝備進(jìn)行低高溫試驗(yàn)的第1步就是對(duì)防噴器整機(jī)進(jìn)行加熱升溫。防噴器升溫過程一般設(shè)定在2~5 h,時(shí)間過長(zhǎng)會(huì)造成資源的浪費(fèi),亦會(huì)對(duì)防噴器的密封膠件造成損害。TP/W690步入式低高溫實(shí)驗(yàn)室(如圖1)為試驗(yàn)的進(jìn)行奠定了第1步,其工作環(huán)境溫度-55~+130℃,試驗(yàn)介質(zhì)最高溫度可達(dá)260℃,可為防噴器低高溫試驗(yàn)提供低溫、恒溫、高溫等程序變化的多種試驗(yàn)環(huán)境[5]。
圖1 低高溫實(shí)驗(yàn)室
通過導(dǎo)熱公式計(jì)算[6],并經(jīng)過一系列模擬試驗(yàn),對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果,最終確定了加熱棒類型:將大功率加熱棒直接貼服于耐壓管壁進(jìn)行加熱。加熱絲材料為Cr20Ni80,熔點(diǎn)1 400℃,每根加熱棒的功率為3 500 W。設(shè)計(jì)的FZ54-70型單閘板防噴器需要用10根加熱棒進(jìn)行試驗(yàn)加熱,每5根為1組共用1相電源。為避免在試驗(yàn)過程中出現(xiàn)加熱棒燒斷或是短路故障情況的發(fā)生,對(duì)10根加熱棒加熱線路都全部安裝了斷路器進(jìn)行保護(hù)。斷路器能自動(dòng)切斷有故障的工作電源,而不影響整體試驗(yàn)進(jìn)程。既保證了試驗(yàn)裝備的安全可靠性,也為下一步的檢查維修創(chuàng)造了條件[7]。
系統(tǒng)升至設(shè)定溫度所需總熱量為
式中:c為材料比熱容;m為待加熱物體的質(zhì)量;△t為溫升;ρ為密度;V為體積;下標(biāo)o、b、g分別表示導(dǎo)熱油、防噴器、鋼材。
其中:co=1.809×106J/(kg·℃);cg=4.50×105J/(kg·℃);ρo=9.03×103kg/m3;Vo=4.9×10-1m3;mb=1.582×104kg;△t=73 ℃。由式(1)~(5)計(jì)算可得Q=548 441 800.44 J。
加熱功率為
式中:P為加熱功率;Q′為吸收熱量;t為加熱時(shí)長(zhǎng)。
假設(shè)所需加熱時(shí)長(zhǎng)最長(zhǎng)5 h,計(jì)算可得P=32 135 W。設(shè)計(jì)使用了10根加熱棒,則每根加熱棒的加熱功率為3 200 W,考慮實(shí)際損耗,確定每根加熱棒功率為3 500 W。
依據(jù)選定的2種加熱棒的結(jié)構(gòu)尺寸,確定選用42Cr Mo材質(zhì)的加熱套管,并通過試驗(yàn)進(jìn)一步確定了加熱套管的長(zhǎng)度、深度、壁厚以及安裝方式,如圖2所示??紤]加熱棒性能受到耐熱管空間等條件的限制,亦考慮防噴器底法蘭和耐壓套管在高壓高溫環(huán)境下金屬強(qiáng)度等問題,最終決定在底法蘭上開10個(gè)加熱孔和1個(gè)測(cè)溫孔,并且防噴器底法蘭的厚度尺寸由GB/T22513標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的0.241 m增加到0.27 m。耐壓套管的結(jié)構(gòu)經(jīng)過多次試驗(yàn),最后確定圖2中的B方案。圖3即為拉桿式結(jié)構(gòu)的加熱棒。
圖2 加熱套管方案對(duì)比
圖3 加熱棒與拉桿組合
A、B方案對(duì)比:
1) A方案中耐壓套管壁厚為0.008 m,B方案中管壁增加至0.012 m。
2) 耐壓套管總長(zhǎng)度為0.765 m,內(nèi)孔為0.032 m。A方案中耐壓套管的內(nèi)孔加工涉及到了深孔加工,常規(guī)加工無法實(shí)現(xiàn),增加了加工難度;B方案中套管的加工可以選擇兩端對(duì)頂加工的方法,避開了深孔加工,減小了套管的加工難度。
3) A、B兩種方案經(jīng)過反復(fù)試驗(yàn),A方案中的密封墊位置在試驗(yàn)過程中由于井壓的作用經(jīng)常發(fā)生泄漏,需要拆換處理,在試驗(yàn)過程中增加了很多不必要的工作量,而B方案采用拉桿式結(jié)構(gòu),密封穩(wěn)定性好,試驗(yàn)過程中基本沒有泄漏的情況發(fā)生。
最終加工完成后的FZ54-70型單閘板防噴器試壓底座、耐壓套管及加熱管裝配效果如圖4所示。
為進(jìn)一步驗(yàn)證結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的合理性和試驗(yàn)裝置的可靠性,按照API Spec 16A規(guī)范附錄D的要求[2],對(duì)FZ54-70型單閘板防噴器進(jìn)行了低高溫試驗(yàn)。
FZ54-70型單閘板防噴器橡膠件的設(shè)計(jì)溫度等級(jí)為BB級(jí),即-18~93℃。根據(jù)試驗(yàn)程序,分別對(duì)防噴器進(jìn)行了-18℃和93℃下的壓力密封試驗(yàn)。-18℃溫度下,每開關(guān)閘板7次進(jìn)行1次壓力試驗(yàn),包括1.4~2.1 MPa(200~300 psi)和額定工作壓力70 MPa(10 000 psi)的密封試驗(yàn),共進(jìn)行了3組壓力循環(huán),開關(guān)21次,低高壓各穩(wěn)壓3 min。在整個(gè)穩(wěn)壓期間,壓力變化小于試驗(yàn)壓力的5%[2],密封試驗(yàn)合格。93℃溫度下,防噴器在1.4~2.1 MPa(200~300 psi)和額定工作壓力70 MPa(10 000 psi)下,分別穩(wěn)壓3 min和60 min。在整個(gè)穩(wěn)壓期間,壓力變化小于試驗(yàn)壓力的5%[2],密封試驗(yàn)合格,達(dá)到了API Spec 16A所規(guī)定的試驗(yàn)要求。低高溫密封試驗(yàn)曲線如圖5~6所示。
圖5 防噴器-18℃低溫密封試驗(yàn)曲線
圖6 防噴器93℃高溫密封試驗(yàn)曲線
為了驗(yàn)證低高溫試驗(yàn)裝置[8]的穩(wěn)定性、持續(xù)性,以及防噴器膠件的使用性能,在已完成了API Spec 16A規(guī)范附錄D所規(guī)定的試驗(yàn)要求外,對(duì)FZ54-70型單閘板防噴器又進(jìn)行了6 h、93℃和1 h、121℃的高溫試驗(yàn),密封試驗(yàn)合格。試驗(yàn)裝置在長(zhǎng)時(shí)間的使用下,沒有發(fā)生泄漏或其他故障。
試驗(yàn)結(jié)果表明,上述結(jié)構(gòu)的低高溫試驗(yàn)裝置安裝方便,性能可靠[9]。
1) 低高溫試驗(yàn)裝置所用的加熱管選用合理。升溫過程中,加熱管的穩(wěn)定性良好,既未造成能源的浪費(fèi),又安全可靠。
2) 試驗(yàn)證明:拉桿式耐壓套管裝置簡(jiǎn)單實(shí)用,安裝方便,性能穩(wěn)定可靠,為FZ54-70型單閘板防噴器低高溫試驗(yàn)的成功提供了必不可少的前提條件。拉桿式耐壓套管裝置亦可以在其他類型防噴器的低高溫試驗(yàn)中推廣應(yīng)用。
3) 在油氣鉆井和開采過程中,防噴器等裝備是與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的重要設(shè)備,對(duì)其制造、檢測(cè)有很高的要求。我國地緣遼闊,地區(qū)氣候和地質(zhì)結(jié)構(gòu)差異較大,環(huán)境溫度和地下流體溫度差異也較大,F(xiàn)Z54-70型單閘板防噴器低高溫試驗(yàn)的完成,為防噴器在現(xiàn)場(chǎng)使用過程中能否應(yīng)對(duì)惡劣極端的環(huán)境溫度變化提供了保障,能夠避免安全事故的發(fā)生。
[1] API Spec 6A—2010,井口裝置和采油樹設(shè)備規(guī)范[S].20版.
[2] ANSI/API 16A,鉆通設(shè)備規(guī)范[S].3版.2004.
[3] 王珊珊,黃永華.-196~+100℃高低溫?cái)z像裝置低溫性能實(shí)驗(yàn)研究[J].低溫工程,2012,187(3):5-6.
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[5] 李新民,唐順東.石油鉆采設(shè)備高低溫性能檢測(cè)系統(tǒng)及其應(yīng)用[J].鉆采工藝,2011,34(5):86-87.
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[9] 王百戰(zhàn),白文雄,樊勇,等.便攜式井口防噴器試壓裝置研制與應(yīng)用[J].石油礦場(chǎng)機(jī)械,2011,40(12):83-86.