摘要:文章針對(duì)邯鋼一煉鋼廠副槍技術(shù)的具體應(yīng)用過程,詳細(xì)介紹了邯鋼在引進(jìn)的副槍技術(shù)上不斷完善優(yōu)化,對(duì)存在的問題逐一拿方案,逐一解決、消化和吸收,并在后續(xù)生產(chǎn)中正常運(yùn)行,取得了滿意的效果。
關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)爐副槍;自動(dòng)化煉鋼;副槍平臺(tái)
中圖分類號(hào):TF713 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-2374(2013)14-0039-02
1 項(xiàng)目概況
煉鋼廠在規(guī)劃之初確定了部分關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備國外引進(jìn)的整體思路,其中轉(zhuǎn)爐副槍為引進(jìn)項(xiàng)目之一。副槍系統(tǒng)在轉(zhuǎn)爐煉鋼中的主要功能是:測(cè)量鋼水溫度、測(cè)量鋼水碳含量、測(cè)量鋼水含氧量、取鋼樣、測(cè)量熔池內(nèi)金屬液面
位置。
2008年,邯鋼公司與達(dá)涅利康麗斯荷蘭公司簽定引進(jìn)轉(zhuǎn)爐副槍、動(dòng)靜態(tài)控制和底吹系統(tǒng)技術(shù)附件,副槍項(xiàng)目全面啟動(dòng)。為了確保這套系統(tǒng)在一煉鋼廠建成后快速的達(dá)產(chǎn)達(dá)效,項(xiàng)目組從項(xiàng)目啟動(dòng)到后期生產(chǎn)過程,做了大量細(xì)致的工作。2010年11月開始副槍機(jī)械設(shè)備安裝,于2011年3月24日在1#轉(zhuǎn)爐第一爐順利使用,2011年4月28日在2#轉(zhuǎn)爐副槍也順利投入使用,2011年7月17日在3#轉(zhuǎn)爐副槍也順利投入使用,并在后續(xù)生產(chǎn)中正常運(yùn)行,我們很順利地由以前的人工倒?fàn)t測(cè)溫取樣變成了現(xiàn)在的副槍自動(dòng)取樣,既節(jié)省了冶煉時(shí)間,又減少了工人的體力勞動(dòng)。但隨之而來也帶來了一系列問題,當(dāng)副槍正常工作時(shí),一切都沒有問題,需要工人操作的按鈕也十分簡便;但是,一旦副槍出現(xiàn)問題,操作工不能及時(shí)知曉其中的原委,與此同時(shí),設(shè)備人員也不是特別了解,將副槍HMI畫面進(jìn)行漢化處理。只有所有顯示的語言變成了漢語,操作工才能更好地理解其中的含義,才能更好地操作、維修副槍。為一煉鋼投產(chǎn)初期的穩(wěn)定運(yùn)行以及眾多新產(chǎn)品的快速開發(fā),提供了堅(jiān)實(shí)的保障,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
2 轉(zhuǎn)爐副槍技術(shù)概況
轉(zhuǎn)爐副槍技術(shù)是通過副槍檢測(cè)轉(zhuǎn)爐內(nèi)鋼水溫度、碳含量、氧活度、液面高度以及取樣分析鋼水成分,在轉(zhuǎn)爐計(jì)算機(jī)過程控制系統(tǒng)上進(jìn)行數(shù)據(jù)分析計(jì)算后給出所有操作參數(shù),由轉(zhuǎn)爐一級(jí)系統(tǒng)自動(dòng)執(zhí)行這些參數(shù),最終達(dá)到轉(zhuǎn)爐冶煉目標(biāo)的煉鋼操作的工藝,其關(guān)鍵點(diǎn)在于副槍測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性以及穩(wěn)定性。
3 副槍項(xiàng)目實(shí)施過程
副槍模型依據(jù)轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的初始條件(如鐵水溫度、重量、成分、廢鋼質(zhì)量、分類)、要求的終點(diǎn)目標(biāo)(鋼水的終點(diǎn)溫度、成分)以及以往爐次的參考數(shù)據(jù),計(jì)算出本爐次的耗氧量,確定各種熔劑的加入量。當(dāng)轉(zhuǎn)爐吹氧達(dá)到氧耗量的85%時(shí),副槍開始測(cè)溫、定碳,并把測(cè)到的結(jié)果送入計(jì)算機(jī),動(dòng)態(tài)模型根據(jù)副槍測(cè)到的實(shí)際值作為初值,計(jì)算出達(dá)到轉(zhuǎn)爐吹煉目標(biāo)溫度和碳含量所需補(bǔ)吹的氧量和冷卻劑量。
3.1 模型軟件架構(gòu)
在軟件方面,副槍模型分為靜態(tài)模型和動(dòng)態(tài)模型兩部分,分別在轉(zhuǎn)爐冶煉工藝的不同階段起作用。在硬件方面,它包括兩臺(tái)雙機(jī)冷備的模型服務(wù)器、一臺(tái)維護(hù)工程師站、一臺(tái)冶金工藝工程師站和5臺(tái)OWS站操作員站。模型服務(wù)器和工程師站設(shè)置在計(jì)算機(jī)室,操作員站分別位于轉(zhuǎn)爐主控室、鐵水倒罐站、廢鋼間、鐵水脫硫站、鋼包熱修間和生產(chǎn)調(diào)度室,冶煉數(shù)學(xué)模型煉鋼計(jì)算機(jī)系統(tǒng)配置如圖1所示。
3.2 實(shí)施步驟
2010年10月副槍設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)、2010年12月12日1號(hào)副槍開始安裝、2011年7月3個(gè)轉(zhuǎn)爐副槍熱試成功、2011年8月完成三座轉(zhuǎn)爐副槍HMI人機(jī)接口畫面處理,提高操作工的使用水平和處理故障的能力。
2011年10月增加脫磷預(yù)測(cè)功能,對(duì)煉鋼起到了很好的作用,以使用副槍、動(dòng)靜態(tài)模型為主要內(nèi)容的轉(zhuǎn)爐計(jì)算機(jī)自動(dòng)煉鋼工作的開展,使一煉鋼廠120噸轉(zhuǎn)爐煉鋼生產(chǎn)在投產(chǎn)之初就很快步入穩(wěn)定狀態(tài),副槍、底吹系統(tǒng)和SDM模型日趨完善,模型運(yùn)算結(jié)果符合生產(chǎn)實(shí)際,現(xiàn)場(chǎng)操作工人對(duì)副槍及計(jì)算機(jī)模型的指導(dǎo)更加信賴,副槍系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,轉(zhuǎn)爐吹煉終點(diǎn)控制精度高,轉(zhuǎn)爐操作技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)改善明顯。
4 副槍的優(yōu)化
4.1 主要優(yōu)化工作
(1)投料系統(tǒng)更換了一部分電液推桿和電液推桿限位擋塊,并對(duì)電振漏料處進(jìn)行改造,定期對(duì)電液推桿進(jìn)行了加油,保證了排料閘門開關(guān)速度,排料閘門故障率大幅度降低,投料系統(tǒng)自動(dòng)故障率降低。
(2)針對(duì)密封閥門故障影響比例較大問題,對(duì)部分問題閥門采取提前預(yù)防的措施,提前進(jìn)行了更換。
(3)鐵水、廢鋼和渣料配比合理,吹煉過程穩(wěn)定,生產(chǎn)事故少?;诟睒寽y(cè)量的煉鋼模型根據(jù)鐵水成分、溫度條件和轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)要求計(jì)算廢鋼和熔劑的加入量,計(jì)算過程嚴(yán)格依據(jù)物料平衡和熱平衡,在準(zhǔn)確命中終點(diǎn)碳、溫目標(biāo)的前提下,各種物料的加入量得到科學(xué)合理的優(yōu)化,克服了根據(jù)經(jīng)驗(yàn)人工確定加料量的盲目性,使原材料和能源得到了最經(jīng)濟(jì)的使用。同時(shí),副槍及煉鋼模型的使用將轉(zhuǎn)爐煉鋼過程中的人為干擾因素降到最小,只要原材料條件穩(wěn)定,轉(zhuǎn)爐吹煉就穩(wěn)定,使轉(zhuǎn)爐吹煉過程趨于模式化。煉鋼廠投產(chǎn)以來,隨著副槍和動(dòng)靜態(tài)控制系統(tǒng)作用的日益發(fā)揮,轉(zhuǎn)爐吹煉過程更加穩(wěn)定。
4.2 副槍卷揚(yáng)平臺(tái)動(dòng)態(tài)性能優(yōu)化
副槍在實(shí)際運(yùn)行過程中,在運(yùn)行至測(cè)量位時(shí)往往出現(xiàn)較大幅度的晃動(dòng),從而使副槍定位不準(zhǔn),不能及時(shí)下槍進(jìn)行測(cè)溫定氧,并且在這種強(qiáng)烈的慣性沖擊下常常使機(jī)械連接處松動(dòng)磨損,形成比較大的設(shè)備隱患,同時(shí)也加重了設(shè)備維護(hù)的強(qiáng)度,屬于副槍設(shè)計(jì)中的一個(gè)較大缺陷,針對(duì)現(xiàn)狀,將副槍旋轉(zhuǎn)電機(jī)的速度控制曲線進(jìn)行修改,并且編寫程序,將副槍在高低速切換點(diǎn)之后的停止速度降低,從而使副槍能平滑緩慢地停止,在這個(gè)速度下降的過程中,也消耗了大部分的慣性使能,使得卷揚(yáng)平臺(tái)能很好地停止,不至于出現(xiàn)大幅度的晃動(dòng)。主要優(yōu)化旋轉(zhuǎn)電機(jī)速度控制曲線。優(yōu)化后的旋轉(zhuǎn)電機(jī)速度曲線如圖2所示:
5 結(jié)語
一煉鋼廠實(shí)施轉(zhuǎn)爐副槍自動(dòng)煉鋼工作剛剛開始幾個(gè)月,在改善吹煉穩(wěn)定性、減少補(bǔ)吹爐數(shù)、縮短轉(zhuǎn)爐冶煉周期、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、改善煉鋼工作環(huán)境等方面取得了令人滿意的初步成果。然而,這項(xiàng)工作畢竟還處于起步階段,盡管我們?cè)谠蠗l件、操作模式、計(jì)算機(jī)模型系統(tǒng)環(huán)境等方面順應(yīng)副槍自動(dòng)化煉鋼工藝的客觀要求,對(duì)于基礎(chǔ)工作進(jìn)行了規(guī)范和完善,但是在副槍穩(wěn)定應(yīng)用、保證現(xiàn)場(chǎng)副槍機(jī)械限位穩(wěn)定、排料閘門正常運(yùn)行、生產(chǎn)數(shù)據(jù)的來源和可靠性方面還需要繼續(xù)做工作,才能形成完整的、符合新一煉鋼廠實(shí)際的數(shù)據(jù)體系和操作管理經(jīng)驗(yàn),使副槍自動(dòng)煉鋼系統(tǒng)的運(yùn)行更加精確,在科學(xué)指導(dǎo)生產(chǎn)、提高轉(zhuǎn)爐操作指標(biāo)、降低生產(chǎn)成本、創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益等方面發(fā)揮更大的作用。
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作者簡介:張?zhí)?972—),男,河北邯鄲人,河北鋼鐵集團(tuán)邯鋼一煉鋼廠工程師,研究方向:電氣管理。
(責(zé)任編輯:周 瓊)