閆莉敏,吳青松
(1.包頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院,內(nèi)蒙古包頭 014030;2.包頭市佳隆金屬制品有限公司,內(nèi)蒙古包頭 014041)
隨著畜牧業(yè)的不斷發(fā)展,對(duì)飼草的需求量也在不斷增多,倉(cāng)儲(chǔ)和異地運(yùn)輸飼草也在所難免。如何將松散的飼草變成體積小、密度大,以便于倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸,降低成本,是亟需解決的問(wèn)題。
高密度飼草壓捆機(jī)針對(duì)第一次低密度擠壓的飼草進(jìn)行二次高密度擠壓,能更好地滿足運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)要求。其擠壓和頂出是用液壓系統(tǒng)作為動(dòng)力源來(lái)驅(qū)動(dòng)的,在擠壓打捆過(guò)程中發(fā)現(xiàn)存在一定的問(wèn)題,需要對(duì)原液壓控制回路進(jìn)行改進(jìn),以提高擠壓打捆的穩(wěn)定性,提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。
高密度飼草壓捆機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。
圖1 高密度飼草壓捆機(jī)結(jié)構(gòu)示意圖
壓捆機(jī)采用雙出桿液壓缸驅(qū)動(dòng)兩側(cè)主壓頭,左右兩側(cè)配有模腔。當(dāng)左側(cè)模腔成型時(shí),右側(cè)模腔處在填料位置,在右側(cè)模腔成型時(shí),左側(cè)模腔處在填料位置,這樣交替把低密度 (即通過(guò)另一臺(tái)機(jī)器初壓)的草捆添置在模腔內(nèi),將兩捆合并一捆后進(jìn)行壓縮,因而使草捆體積減少一半。然后進(jìn)行捆扎,在兩側(cè)模腔的端面設(shè)計(jì)了飼草頂出油缸,當(dāng)草捆捆扎后,頂出油缸工作,把草捆頂出模腔。
設(shè)備原液壓控制回路如圖2所示。
圖2 高密度飼草壓捆機(jī)原液壓控制回路原理圖
該液壓系統(tǒng)工作壓力為24 MPa,主油缸的推力為160×104N。
當(dāng)三位四通換向閥6左側(cè)電磁鐵得電時(shí),主油缸2左端活塞桿伸出,使左側(cè)模腔里的飼草擠壓 (此時(shí)右側(cè)模腔處在填料位置);成型后,三位四通換向閥6電磁鐵失電,閥芯處在中位,主油缸活塞桿將停止不動(dòng),開(kāi)始捆扎草捆;捆完后,左端二位四通換向閥4電磁鐵得電,左端頂出油缸1活塞桿伸出,把草捆頂出模腔;完成后,左端二位四通換向閥4電磁鐵失電,左端頂出油缸1活塞桿縮回,完成一個(gè)擠壓頂出過(guò)程。反之,是右側(cè)模腔的飼草擠壓成型和頂出草捆過(guò)程。系統(tǒng)中的雙單向節(jié)流閥3的作用是調(diào)節(jié)油缸的速度,減壓閥5的作用是降低頂出油缸的壓力。
該設(shè)備在打捆時(shí),主油缸的活塞桿有時(shí)會(huì)出現(xiàn)往回移動(dòng)的現(xiàn)象,使草捆反彈,超出原設(shè)計(jì)的體積,不符合要求,只能再次擠壓。分析原因:草捆擠壓成型后,其反彈力是很大的,推動(dòng)主油缸的活塞桿向回移動(dòng),也就是說(shuō),主油缸回油管路保持不住壓力,有泄漏現(xiàn)象,使主油缸的推力逐漸減小,當(dāng)推力小于草捆的反彈力時(shí),其活塞桿就會(huì)向回移動(dòng)。在測(cè)壓接頭9上接一個(gè)壓力表進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)壓力表上的壓力值不是一個(gè)恒定的值,由24 MPa慢慢往下降,證明了以上分析是正確的。
為了解決管路泄漏、系統(tǒng)保持不住壓力的問(wèn)題,對(duì)原液壓控制回路進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì),即在主油缸的兩個(gè)管路上增加一個(gè)雙液控單向閥10,并將三位四通換向閥6由原來(lái)的E型改為J型,改進(jìn)后的液壓控制回路如圖3所示。
圖3 高密度飼草壓捆機(jī)改進(jìn)后的液壓控制回路原理圖
增加雙液控單向閥10的作用是:設(shè)備將草捆擠壓成型后,三位四通換向閥6電磁鐵失電,閥芯處在中位,主油缸活塞桿將停止不動(dòng),開(kāi)始捆扎草捆;此時(shí),三位四通換向閥6的兩出油口均與回油管路T相通,壓力相等,接近為零,而主油缸的兩個(gè)油管壓力相等,均為高壓,緊緊壓住雙液控單向閥10的閥芯,使其處于關(guān)閉狀態(tài),管路不會(huì)泄漏,解決了管路泄漏問(wèn)題。在測(cè)壓接頭9上接一個(gè)壓力表進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)壓力表上的壓力值基本不變,證明了以上分析是正確的。
改進(jìn)后的液壓控制回路,經(jīng)實(shí)際使用驗(yàn)證,能夠滿足設(shè)備的使用工藝要求,解決了液壓系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定的問(wèn)題,提高了生產(chǎn)效率。
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