石生龍,詹傳明
(中國船舶重工集團公司第七一〇研究所,湖北宜昌 443003)
液壓缸作為液壓行業(yè)的常用執(zhí)行器之一,在很多場合均要求液壓缸活塞桿能長時間停留在某一固定位置,即在外負載作用下無位移。傳統(tǒng)的做法是設計鎖緊回路,一般是利用O型或H型三位四通換向閥、單向閥、液控單向閥、雙向液壓鎖等構(gòu)成相應回路,達到單向或雙向鎖緊目的。然而由于液壓缸及液壓閥鎖緊方式均不可避免地存在泄漏,不能保證活塞桿長時間停留在某一固定位置,特別是在大負載情況下,泄漏更嚴重,因此在大負載及對鎖緊位置要求較高的場合,傳統(tǒng)的液壓缸及液壓閥鎖緊技術不能滿足使用要求,因此必須采用特殊結(jié)構(gòu)的機械鎖緊液壓缸。
某型UUV液壓系統(tǒng)執(zhí)行機構(gòu)要求在液壓缸縮回時保持長時間可靠鎖緊,由于其對鎖緊位置要求較高,因此液壓缸采用了機械鎖緊結(jié)構(gòu)。然而在試驗過程中發(fā)現(xiàn),液壓缸鎖緊不可靠,時而鎖緊,時而鎖不緊,當液壓缸鎖緊失效后,將直接導致其所驅(qū)動的負載與UUV平臺形成較大角度,破壞UUV的流體外形,最終導致UUV平臺在航行過程中,流體阻力過大,能耗增加,給UUV平臺的安全帶來隱患。文中通過對該水下液壓系統(tǒng)液壓缸鎖緊機構(gòu)的分析,查找出鎖緊不可靠的主要原因,提出一種改進方案,并通過試驗驗證。
該液壓缸采用鋼球自鎖結(jié)構(gòu),這種自鎖裝置設在液壓缸的端部,具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。鋼球10被約束在活塞4環(huán)套內(nèi),共6個,液壓缸縮回時,活塞4在液壓力的作用下,運動到極左位置,在彈簧7的作用下,控制活塞8推著鋼珠進入缸筒2內(nèi)壁的環(huán)形槽中,將活塞4固定住,實現(xiàn)液壓缸機械鎖緊。液壓缸伸出時,進油口通入液壓油,控制活塞8在液壓力的作用下壓縮彈簧7,使鋼球10從環(huán)形槽中脫出,此時,壓力油推動活塞4向右運動,實現(xiàn)液壓缸的自動解鎖。
圖1 液壓缸機械鎖緊結(jié)構(gòu)
由于該液壓缸工作在較深的海水環(huán)境下,因此必須考慮環(huán)境壓力對液壓系統(tǒng)的影響,為此采用了壓力補償?shù)姆绞剑韵K畨毫?zhí)行機構(gòu)的影響,圖1中的海水壓力補償口可起到抵消系統(tǒng)內(nèi)部補償壓力的作用,卡簧9可實現(xiàn)控制活塞的止位作用。
該機械鎖緊液壓缸在出廠前經(jīng)過試驗室加載試驗,鎖緊效果較好,然而安裝到UUV平臺上進行水下試驗時,卻出現(xiàn)鎖緊動作不可靠的情況。通過對比試驗室與現(xiàn)場情況,作者分析出了造成鎖緊不可靠的主要原因:
(1)UUV平臺受結(jié)構(gòu)布置的影響,液壓缸距離液壓源將近9 m,管路較長,且通徑較小,回油腔背壓較高;而試驗室使用的管路較短,通徑也較大,背壓較小。當?shù)皆囼灛F(xiàn)場后,鎖緊彈簧的剛度明顯不足,當液壓缸回程時,背壓將鎖緊活塞推向最靠后位置,這種情況下,鎖緊活塞與液壓缸活塞之間是一個封閉容腔,因而即使是液壓泵停止工作后,彈簧也無法推動控制活塞將這里的液壓油擠出,將鋼球推入環(huán)槽內(nèi)。
(2)液壓系統(tǒng)回油過濾器精度較高,且為初裝系統(tǒng),回油過濾器稍有堵塞就會形成較高的背壓,彈簧也無法推動控制活塞實現(xiàn)液壓缸鎖緊。
(3)由于液壓缸工作環(huán)境的特殊性,鎖緊彈簧與海水接觸,因此必須使用防腐材料。而防腐材料的彈性較差,而且對熱處理要求較高。實際使用的不銹鋼彈簧由于加工工藝及熱處理質(zhì)量等問題,導致初始調(diào)試時沒有問題,多次動作后,鎖緊動作就不靈敏了。
針對以上分析的原因,作者也采取了一些措施,如取消回油過濾器、提高彈簧剛度,但效果仍然不理想。由于其使用環(huán)境及工況的特殊性,彈簧經(jīng)常處于高應力工作狀態(tài),容易疲勞破壞,導致彈性降低,因此始終存在較大風險。另外在實際使用中,該液壓缸鎖緊結(jié)構(gòu)在解鎖伸出后,由于受負載高壓的影響,總會從控制活塞動密封處滲出一點液壓油到海水環(huán)境中,這對帶有壓力補償?shù)暮K簤合到y(tǒng)極為不利。
經(jīng)過前期試驗結(jié)果,結(jié)合現(xiàn)有技術條件,對液壓缸做如下改進:
(1)將開放式彈簧驅(qū)動鎖緊改為密閉式液壓驅(qū)動鎖緊液壓驅(qū)動方式避免了驅(qū)動裝置與海水的接觸,液壓油不存在外泄,鎖緊動作由控制油口液壓油驅(qū)動,主動性強,不受管路背壓、負載壓力及環(huán)境參數(shù)變化的影響,動作可靠。改進后液壓缸鎖緊結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 改進后液壓缸鎖緊結(jié)構(gòu)
其中,鎖緊控制油口與液壓缸有桿腔相連,無需使用其他控制油路,液壓缸縮回時,有桿腔的高壓油始終驅(qū)動控制活塞伸出,保證鎖緊動作無誤。改進后的液壓缸管路不用增加,油缸長度不變,安裝位置不受影響。
(2)增加液壓鎖緊
考慮到該液壓缸鎖緊功能的重要性,在液壓系統(tǒng)中增加了液壓鎖緊,液壓鎖緊是靠密封液壓油來實現(xiàn)的,鎖緊位置很重要。若將液壓鎖緊元件放在液壓站系統(tǒng)內(nèi)部,則一旦液壓管路部分發(fā)生泄漏,將導致鎖緊失效。為最大限度地保證鎖緊有效,將液壓鎖緊元件做防腐處理后,直接安裝在液壓缸上,增加了鎖緊的可靠性,即便是機械鎖緊出現(xiàn)問題,液壓鎖緊還可以在一定時間內(nèi)保持液壓缸不動。
為檢測液壓缸實際鎖緊效果,設計了如圖3所示的加載液壓系統(tǒng),該液壓系統(tǒng)對被試液壓系統(tǒng)液壓缸施加主動負載,液壓系統(tǒng)中有兩個加載油缸,載荷的大小可根據(jù)實際工況需要,通過調(diào)節(jié)加載液壓系統(tǒng)中的溢流閥來設定,以模擬實際工況,檢驗鎖緊效果。
圖3 加載液壓系統(tǒng)
實驗測試10 h,在額定載荷鎖緊狀態(tài)下鎖緊可靠,在試驗中產(chǎn)生的微小位移量為鎖緊鋼球與環(huán)形槽的間隙,不影響實際使用。
作者結(jié)合UUV液壓系統(tǒng)液壓缸實際使用環(huán)境及工況,對原有機械鎖緊結(jié)構(gòu)存在問題進行了分析,采用機械及液壓兩種方式對鎖緊液壓缸進行了改進并經(jīng)試驗驗證。試驗結(jié)果表明:該液壓缸鎖緊結(jié)構(gòu)工作可靠,滿足使用要求,達到了預期的效果。
[1]杜雨軒,吳向東,馮歡歡.一種棱臺活塞桿鎖緊液壓缸[J].液壓氣動與密封,2012(12):54-55.
[2]賈培起.液壓缸[M].北京:科學技術出版社,1985.
[3]張愛紅.雙向內(nèi)部鋼球鎖液壓缸[J].液壓與氣動,2002(4):34-35.