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      后前束連桿強(qiáng)度設(shè)計(jì)

      2014-06-22 08:17:50戴聲良楊麗群
      汽車工程師 2014年3期
      關(guān)鍵詞:主桿桿子雙頭

      戴聲良 楊麗群

      (1.安徽江淮汽車股份有限公司技術(shù)中心;2.安徵交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院)

      雙連桿獨(dú)立懸架,實(shí)際上可以稱為三連桿,包括2 根橫向拉桿和1 根縱向推力桿,在各類車型上都有運(yùn)用[1]。后前束連桿不僅要實(shí)現(xiàn)前束可調(diào)節(jié)功能,同時(shí)也是重要的安全件,如果發(fā)生彎曲或者斷裂,后輪將產(chǎn)生擺動,極端情況下,將使駕駛員失去對車輛方向的控制,從而導(dǎo)致事故的發(fā)生,所以其設(shè)計(jì)強(qiáng)度儲備安全系數(shù)要足夠高,保證不發(fā)生斷裂[2]。

      1 故障現(xiàn)象與原因分析

      某雙連桿后懸架中有1 根前束連桿,中間連接有1 個(gè)雙頭螺栓,兩邊各有1 個(gè)鎖緊螺母連接到兩段主桿。該前束連桿在可靠性試驗(yàn)過程中,出現(xiàn)后橫拉桿中間雙頭螺栓彎曲疲勞斷裂的故障,如圖1 所示,從圖1 中可以看出,斷裂部位于雙頭螺栓中間六角的螺紋根部,同時(shí)雙頭螺栓已呈彎曲狀態(tài),是典型的強(qiáng)度不足造成的疲勞彎曲,進(jìn)而導(dǎo)致斷裂。

      1.1 成分對比化驗(yàn)

      斷裂的雙頭螺栓,材料為45#鋼調(diào)質(zhì)熱處理,硬度HRC24,機(jī)械等級8.8 級,抗拉力110 kN,抗拉強(qiáng)度900 MPa,屈服強(qiáng)度為355 MPa,符合現(xiàn)有設(shè)計(jì)要求。對同樣采用類似設(shè)計(jì)的雙頭螺栓KD件,進(jìn)行材質(zhì)化驗(yàn)和硬度檢測,通過化學(xué)元素的含量比例推測,KD件的雙頭螺栓材料應(yīng)該為42CrMo,只是C 略偏低為0.366%,略小于42CrMo 的0.38%~0.45%,但其它成分均符合42CrMo 的相應(yīng)成分。屈服強(qiáng)度為930 MPa,平均硬度HRC34.5,螺栓機(jī)械等級應(yīng)該是10.9 級,材料成分及硬度檢測結(jié)果,如表1 所示。

      表1 雙頭螺栓KD件成分化驗(yàn)與硬度檢測結(jié)果

      1.2 前束連桿總成壓縮失穩(wěn)計(jì)算

      對于細(xì)長軸,可以通過壓縮失穩(wěn)載荷計(jì)算[3-5],來校核其強(qiáng)度,計(jì)算滿足歐拉公式:

      式中:Pcr——壓縮失穩(wěn)載荷,N;

      E——彈性模量,Pa;

      l——長度,m;

      I——慣性積,m4。

      對于該橫拉桿,取其彈性模量E=200 GPa,桿長l=556.5 mm。雙頭螺栓的外螺紋規(guī)格為M14×1.5,兩端主桿外直徑為22 mm,內(nèi)直徑為12 mm,可以將螺紋部分視為光桿,取其直徑為d=13.835 mm,那么代入數(shù)值計(jì)算可得:

      由上述計(jì)算可知,實(shí)際此前束連桿的壓縮失穩(wěn)載荷應(yīng)在11.5~66.9 kN 之間。

      1.3 前束連桿總成壓縮測試

      雖然中間螺栓分別為45#鋼和42CrMo,但同樣的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),由上面的計(jì)算可知,桿子的抗屈曲能力,也就是壓縮失穩(wěn)載荷力大小應(yīng)相當(dāng)。在試驗(yàn)室中,取2 根現(xiàn)有件和1 只KD件分別做緩慢加載壓縮試驗(yàn),將后前束連桿一端固定,一端加載,直到桿子彎曲失穩(wěn),計(jì)錄其彎曲力值大小,加載速率為1 mm/min,結(jié)果為:現(xiàn)有件1#壓縮力為28.0 kN 時(shí),現(xiàn)有件2#壓縮力為25.5 kN時(shí),及KD件在壓縮力27.0 kN 時(shí),3 種狀態(tài)下的破損狀態(tài)均為中間連接桿螺紋處彎曲。即,現(xiàn)有件平均為26 kN 左右失穩(wěn)與KD 原件在27 kN 下失穩(wěn)相當(dāng)。

      1.4 前束連桿壓縮彎曲后的疲勞試驗(yàn)

      對壓彎后的件做疲勞試驗(yàn),試驗(yàn)條件:沿桿子軸向加載力:±5 500 N,加載頻率:5 Hz。主要模擬桿子在先彎曲的情況下,到完全斷裂的壽命是多長。結(jié)果現(xiàn)有件做疲勞試驗(yàn)次數(shù)10 360 次,同等條件下KD件10 628 次,如圖2,3 所示。斷口位置及斷面也非常相似和接近,由此可得出,一旦桿子受軸向力或彎矩彎曲后,很快在軸向力的繼續(xù)作用下疲勞斷裂。所以強(qiáng)度設(shè)計(jì)的前提是,大幅度提高桿子壓縮失穩(wěn)的載荷,這樣才能提高其疲勞性能。

      2 設(shè)計(jì)改進(jìn)

      2.1 結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計(jì)

      由工程力學(xué)知識可知,提高桿子的抗彎曲能力,必須要盡量提高桿子的截面系數(shù)[6-7]。避免在一根桿子中間出現(xiàn)截面或者直徑變化過于突然的結(jié)構(gòu),存在這種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)很容易出現(xiàn)應(yīng)力集中并成為強(qiáng)度最薄弱的環(huán)節(jié)[8]。在改進(jìn)設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)考慮整根桿子的直徑過渡平順,不出現(xiàn)突變。在調(diào)研類似后前束連桿的設(shè)計(jì),提出將原雙頭螺栓結(jié)構(gòu)改為外六角形結(jié)構(gòu),目的是方便調(diào)整前束,兩端加工內(nèi)螺紋的空心套管用于連接兩端的主桿。此結(jié)構(gòu)最大優(yōu)點(diǎn)是桿子整體剛性變強(qiáng),抗彎和抗屈曲能力有大幅度提升,其結(jié)構(gòu),如圖4 所示。

      2.2 CAE強(qiáng)度對比分析

      選取整車最惡劣的受力工況,此工況為在桿子端部加彎矩150 N·m。在相同工況下通過CAE 分析改進(jìn)前后的應(yīng)力值。原設(shè)計(jì)狀態(tài)的應(yīng)力結(jié)果,如圖5 所示,最大應(yīng)力處在雙頭螺栓處達(dá)到540 MPa,此應(yīng)力遠(yuǎn)大于45#的屈服應(yīng)力;而優(yōu)化改進(jìn)后的結(jié)構(gòu)在相同的工況下受力比原設(shè)計(jì)狀態(tài)要小很多,只有160 MPa,最大應(yīng)力出現(xiàn)在主桿子的表面,如圖6 所示,小于20#鋼的屈服極限245 MPa。所以通過結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,桿子(材料20#鋼)的受力變小很多,可見中間六角套管的結(jié)構(gòu)改進(jìn)是合理的,效果也很明顯。

      3 改進(jìn)實(shí)施

      將不同的材料及熱處理方式,以及中間的不同長度的中接六角連桿短桿長80 mm,長六角連桿長度為120 mm,組合成不同的連桿總成,進(jìn)行屈曲能力對比測試,測試結(jié)果,如表2 所示。圖7 示出不同組合后的前束拉桿壓彎情況對比。

      表2 不同組合的前束拉桿壓彎力值 kN

      從力值與穩(wěn)定性來看當(dāng)兩端主桿子為20#鋼去應(yīng)力退火時(shí),壓縮屈曲能力較之前提升了近1 倍;當(dāng)主桿子為冷拔管時(shí),其壓縮彎曲力值相對較小,且短調(diào)節(jié)管時(shí)力值不穩(wěn)定。去應(yīng)力退火又稱低溫退火,根據(jù)材料和工件尺寸采用不同的保溫時(shí)間,然后進(jìn)行緩慢冷卻,這種退火主要用來消除鑄件、鍛件、焊接件、熱軋件及冷拉件等的殘余應(yīng)力,目的是使金屬內(nèi)部組織達(dá)到或接近平衡狀態(tài),獲得良好的工藝性能和使用性能,如強(qiáng)度、韌性和疲勞性能[9]。先確定主桿為去應(yīng)力退火狀態(tài),再進(jìn)行詳細(xì)的質(zhì)量和尺寸對比,最后確定最終改進(jìn)方案。

      3.1 尺寸與質(zhì)量對比

      主桿采用去應(yīng)力退火熱處理方式,總成結(jié)構(gòu)示意圖,如圖8 所示,各部分具體尺寸,如表3 所示。

      表3 2種改進(jìn)方案與現(xiàn)狀態(tài)尺寸對比表

      從圖8 可以看到,改進(jìn)方案中的主桿由原來的φ22×5.0,變?yōu)棣?9×4.5,材料仍然為20#鋼,但原來為冷拔管,改進(jìn)方案為冷拔管去應(yīng)力退火。量產(chǎn)件與2種改進(jìn)方案進(jìn)行質(zhì)量對比,如表4 所示,改進(jìn)方案1 為短中間連桿80 mm,方案2 為長中間連桿120 mm,質(zhì)量最輕的為方案1。

      表4 2種改進(jìn)方案與現(xiàn)狀態(tài)質(zhì)量對比kg

      3.2 裝車驗(yàn)證前束調(diào)整

      將新改進(jìn)的桿子,裝車驗(yàn)證,因中間外六角套管長度為80 mm,后輪前束可較容易地調(diào)整至設(shè)計(jì)值(12±7.5)',2 個(gè)鎖緊螺母一個(gè)白色左旋螺紋,一個(gè)黃色右旋螺紋擰緊力矩均為(90±5)N·m,以表面鍍黃鋅和白鋅區(qū)別開來。桿子與后副車架距離也較合理,空載狀態(tài)下在25 mm,如圖9 所示。經(jīng)整車可靠性試驗(yàn)3 萬km 綜合路試驗(yàn)后,再無彎曲與斷裂的故障現(xiàn)象出現(xiàn),說明改進(jìn)后的后前束拉桿強(qiáng)度可靠,安全系數(shù)高。

      4 結(jié)論

      后前束連桿主要是抗彎曲能力弱和強(qiáng)度安全系數(shù)不高,導(dǎo)致側(cè)向受力時(shí)彎曲,進(jìn)而疲勞斷裂。通過多方案對比,當(dāng)主桿為去應(yīng)力退火,中間連桿長度為80 mm的六角調(diào)節(jié)管的改進(jìn)方案,質(zhì)量最輕,強(qiáng)度最高,屈曲能力達(dá)52 kN 左右,約為目前力值的2 倍,剛性強(qiáng)度得到大幅提高。改進(jìn)后的桿子與周邊間隙合理,前束調(diào)整的方便性也大大提高。改進(jìn)后可有效解決后前束拉桿斷裂及彎曲現(xiàn)象的發(fā)生。

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