潘仲達,裴居峰
(山西漳澤電力股份有限公司河津發(fā)電分公司,山西河津043300)
長期停備用機組凝汽器銅管吸附膜脫落與修補
潘仲達,裴居峰
(山西漳澤電力股份有限公司河津發(fā)電分公司,山西河津043300)
針對近年來火力發(fā)電機組長期備用停機造成凝汽器銅管吸附膜脫落腐蝕的問題,以漳澤電力河津發(fā)電分公司系統(tǒng)分析研究為例,提出清洗預(yù)膜吸附膜的修補方案,并在其二號發(fā)電機組進行實施,效果良好。
凝汽器銅管;吸附膜;脫落;修補
河津發(fā)電分公司2012年1月24日二號機組因缺煤停機,至2012年3月3日二號機組啟動運行。在停機后由于不能確定機組停機時間,凝汽器銅管采取的保護措施是:水側(cè)放空,并架設(shè)風機將凝汽器水側(cè)內(nèi)的水汽吹干,待水汽吹干后風機間歇運行;但在3月初二號機組啟動運行后發(fā)現(xiàn)循環(huán)水中銅離子含量異常升高。
河津發(fā)電分公司一期工程為日本三菱重工生產(chǎn)的2×350MW亞臨界凝汽式燃煤機組,汽機循環(huán)水系統(tǒng)為濕冷塔式循環(huán)冷卻水系統(tǒng),凝汽器材質(zhì)為HSn70-1A和B30(空抽區(qū))。循環(huán)水補充水處理方式為地下水→弱酸床處理→與原水配水→補充至循環(huán)水系統(tǒng),弱酸水與生水的配比為60%弱酸水+40%生水,循環(huán)水采用緩蝕阻垢劑+銅緩蝕劑處理。正常運行過程中循環(huán)水濃縮倍率控制在3.0~3.5倍范圍內(nèi),氯根控制在320~350mg/L之間,有機磷加藥控制在4.5~5.5mg/L之間,鈣硬控制在5.0~5.4mmol/L之間,銅緩蝕劑加藥維持在唑類含量2.5~3.0mg/L之間,循環(huán)水銅離子含量維持在20~50μg/L以下,十年來凝汽器銅管運行狀況良好,未發(fā)生明顯結(jié)垢和腐蝕現(xiàn)象。
但從2012年4月9日開始,二號機循環(huán)水銅離子急劇升高,至2012年4月16日銅離子最高升至365 ug/L,給機組的安全穩(wěn)定運行帶來嚴重威脅。現(xiàn)場采取循環(huán)水換水和加大緩蝕劑用藥量,并將循環(huán)水中唑類含量提至6.0mg/L以上,但效果不明顯,說明二號機組凝汽器銅管內(nèi)壁局部吸附膜脫落造成銅基體發(fā)生腐蝕。
河津發(fā)電分公司采用的銅緩蝕劑有效緩蝕成分是唑類,其唑類含量約20%,該類化合物與銅合金表面接觸時能形成良好的保護膜,其保護膜表現(xiàn)為沉淀膜和吸附膜的共同結(jié)果,以吸附膜為主。它之所以能起緩蝕作用是因為在水溶液中,游離在水中的唑類會與銅合金表面產(chǎn)生主動吸附,緊密的排列在金屬表面,形成單分子膜。這層膜與金屬的接觸是致密的,一端與銅表面接觸吸附,另一端與水接觸,與水接觸的一端對水有很強的排斥作用,所以這種膜可以很好地阻隔水與金屬表面的接觸,從而降低了水中腐蝕性離子對銅管的腐蝕。另外,銅緩蝕劑中含有滲透劑和表面活性劑,用于清除金屬表面污垢,使緩蝕劑成分可以更好地與金屬表面結(jié)合。
唑類分子在循環(huán)水中一般要保持一定的濃度,因為唑類與銅合金成膜過程是主動的吸附過程,緩蝕劑分子自動尋找裸露的銅合金表面并吸附,當吸附膜出現(xiàn)破損后,游離的唑類分子會迅速地吸附到銅材表面補充形成新的保護膜[1]。
河津發(fā)電分公司本次停機期間由于未對每一根銅管進行徹底水沖洗,銅管內(nèi)壁仍附著少量粘泥,泥垢下部也會存有微量高含鹽量的循環(huán)水,再加上停機期間因環(huán)境濕度較高,風機停運后,空氣中的水汽不可避免地進入凝汽器銅管內(nèi),在外界氧充足的條件下,銅管內(nèi)壁不僅形不成吸附膜,還會造成吸附膜腐蝕脫落,進而對銅管基體產(chǎn)生垢下電化學腐蝕,在機組啟動運行后這種腐蝕將會逐步加劇,最終導致循環(huán)水系統(tǒng)銅離子含量異常升高。
根據(jù)以上分析結(jié)果,針對河津發(fā)電分公司二號機凝汽器銅管吸附膜脫落的現(xiàn)象,決定對凝汽器銅管內(nèi)壁進行預(yù)膜,預(yù)膜步驟如下。
3.1 清洗
清洗的目的是將凝汽器銅管表面粘附的污垢、腐蝕產(chǎn)物、檢修殘留物等使緩蝕劑難以在金屬表面形成良好保護膜的雜質(zhì)剝離下來,銅管內(nèi)壁的清潔程度直接關(guān)系到預(yù)膜的效果[2]?,F(xiàn)場具體做法如下。
a)2012年4月24日對二號機循環(huán)水逐步進行排污換水,將循環(huán)水氯根、鈣硬等指標控制在低限運行。
b)2012年4月25日聯(lián)系集控連續(xù)投運二號機組膠球清洗系統(tǒng),使銅管表面保持良好的清潔狀態(tài)。
c)2012年4月25日將二號水塔排污門全關(guān),并在水塔內(nèi)直接倒入粘泥剝離劑1.5 t,濃度約為100mg/L,隨著藥劑加入循環(huán)水運行時間的延長,系統(tǒng)濁度會逐漸升高,當濁度值連續(xù)2~4 h不升高或出現(xiàn)下降時,表明系統(tǒng)中的臟污已經(jīng)被清洗干凈(一般循環(huán)24 h)。之后開大循環(huán)水排污門進行大流量排污換水,徹底將剝離下來的泥垢、污物等雜質(zhì)通過排污排出系統(tǒng),以達到清潔銅管表面的目的,同時開大補水閥,大流量補充新鮮水以維持水塔水位。
d)當循環(huán)水濁度降低到10NTU以下時,關(guān)閉水塔排污門,同時適當關(guān)小補水閥,在保證系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行的前提下,維持水塔較低水位運行,此時循環(huán)水控制指標及濃縮倍率已降至低限,為下一步的預(yù)膜創(chuàng)造了良好條件。
清洗是循環(huán)水系統(tǒng)凝汽器銅管預(yù)膜的前提。在停機期間和日常運行過程中,這些粘附在銅管表面上的污垢或成為垢的生長點、腐蝕的活性點,或進入系統(tǒng),使水質(zhì)惡化,清洗不僅能夠清潔銅管表面的污垢而且對于發(fā)揮水處理藥劑的功效,保證設(shè)備安全、長周期運行起著至關(guān)重要的作用。
3.2 預(yù)膜
預(yù)膜的目的就是往循環(huán)水中沖擊式添加高濃度銅緩蝕劑,使其與凝汽器銅管表面生成致密保護膜,以減緩銅管的腐蝕程度,降低循環(huán)水銅離子的含量[2]?,F(xiàn)場具體做法如下。
a)2012年4月26日在二號機組循環(huán)水投加銅緩蝕劑前聯(lián)系集控運行停止二號機膠球清洗系統(tǒng)。
b)根據(jù)河津發(fā)電分公司二號機循環(huán)水系統(tǒng)保有水量15 000 t和投加銅緩蝕劑后循環(huán)水中唑類含量達到10 ppm~15 ppm計算,首次沖擊式投加高效銅緩蝕劑的加藥量為:0.75 t~1.125 t。2012年4月26日二號機循環(huán)水投加銅緩蝕劑1.0 t,折合理論濃度約13.3mg/L。此外因預(yù)膜藥劑中含有表面活性劑成分,運行中將會產(chǎn)生大量泡沫,當水塔內(nèi)出現(xiàn)大量泡沫時,應(yīng)及時投加消泡劑。
c)預(yù)膜時間按48 h控制,預(yù)膜過程中水塔排污門全關(guān)。另外沖擊式投加銅緩蝕劑當天(4月26日),暫停投加阻垢緩蝕劑。
d)從2012年4月27日開始,水塔阻垢緩蝕劑正常投加,同時每天投加銅緩蝕劑100~150 kg,持續(xù)投加一周。
e)從2012年4月27日開始每天監(jiān)測一次二號機循環(huán)水銅離子含量,以便及時掌握循環(huán)水中銅離子的變化趨勢和預(yù)膜的效果。
運行一周后,若循環(huán)水中Cu2+>50μg/L,則繼續(xù)補加銅緩蝕劑,劑量按補水計投加2~5mg/L,直到Cu2+降至50μg/L以下;若循環(huán)水中Cu2+<50μg/L,則預(yù)膜結(jié)束,說明在凝汽器銅管內(nèi)壁已經(jīng)形成了致密保護膜。本次二號機凝汽器銅管預(yù)膜一周后循環(huán)水銅離子含量降至50μg/L以下。
凝汽器銅管預(yù)膜結(jié)束后,循環(huán)水系統(tǒng)恢復正常運行狀態(tài),按照預(yù)膜前控制標準投加阻垢緩蝕劑和銅緩蝕劑。
河津發(fā)電分公司二號機凝汽器銅管預(yù)膜前后循環(huán)水銅離子含量及加藥量的變化見表1。(其中循環(huán)水加藥量折合成唑類含量表示)。
表1 銅含量及加藥量的變化統(tǒng)計表
通過表1可看出,河津發(fā)電分公司二號機凝汽器銅管經(jīng)過清洗、預(yù)膜后,循環(huán)水銅離子含量恢復至正常運行標準(Cu2+<50μg/L),充分說明凝汽器銅管內(nèi)壁重新生成了致密保護膜。
河津發(fā)電分公司二號機組凝汽器銅管在清洗、預(yù)膜后,經(jīng)過一個多月的運行,截止2012年6月底,循環(huán)水銅離子含量一直處于30μg/L上下波動,再未發(fā)生超過50μg/L的現(xiàn)象,說明本次二號機凝汽器銅管的清洗、預(yù)膜完全達到了預(yù)期目的。
對于長期停備用凝汽式發(fā)電機組,由于凝汽器銅管內(nèi)壁金屬表面狀態(tài)發(fā)生改變,相比運行期間的穩(wěn)定狀態(tài)其保護膜更容易被腐蝕脫落,本次河津發(fā)電分公司通過對二號機組凝汽器銅管的清洗和預(yù)膜工作,完全修復了凝汽器銅管內(nèi)壁的保護膜,達到了預(yù)期目的,也為大家提供了一個解決此類問題的方法和途徑。
[1]金熙,項成林,齊冬子.工業(yè)水處理技術(shù)問答及常用數(shù)據(jù)[M].北京:化學工業(yè)出版社,1997:377-382.
[2]祁魯梁,李永存,宋業(yè)林.工業(yè)用水節(jié)水與水處理技術(shù)術(shù)語大全[M].北京:中國水利水電出版社,2003:172-174.
Exfoliation and Repair of Adsorption M embrane on Condenser Copper Tube Caused by Unit Long-term Reserve Shutdown
PAN Zhong-da,PEI Ju-feng
(Shanxi Zhangze Power Co.,Ltd.,Hejin Power Generation Company,Hejin,Shanxi 043300,China)
In recent years,the problem of corrosive exfoliation of asdorption membrane on condenser copper tube caused by long-term reserve shutdown atHejin Power Generation Company was analyzed systematically.Repairing programme is proposed to clean theadsorptionmembraneofpre-membrane,and the programmewas implemented in No.2 unit,which gained good effect.
condenser copper tube;adsorptionmembrane;shedding;repair
TK264.1+1
B
1671-0320(2014)01-0051-03
2013-09-12,
2013-11-02
潘仲達(1966-),男,山西萬榮人,2005年畢業(yè)于天津大學熱能動力專業(yè),工程師,從事電廠化學運行及監(jiān)督管理工作;
裴居峰(1978-),男,山西永濟人,1997年畢業(yè)于長沙電力學院電廠化學專業(yè),工程師,從事電廠化學水處理技術(shù)工作。