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      DC207型甲醇合成催化劑升溫還原總結

      2014-07-10 05:42:12余學軍
      氮肥與合成氣 2014年10期
      關鍵詞:合成塔出水量床層

      余學軍 楊 炎

      (晉煤湖北三寧化工股份有限公司 湖北枝江443206)

      湖北三寧化工股份有限公司氮肥廠具有年產200 kt氨醇、300 kt碳酸氫銨的生產能力,匹配1套中壓甲醇系統(tǒng)。中壓甲醇系統(tǒng)2#甲醇合成塔裝填了由臨朐瑞祥精細化工有限公司生產的DC 207型甲醇合成催化劑,于2014年1月5日升溫還原結束后并入生產系統(tǒng),投入生產運行以來,效果良好。

      1 中壓甲醇系統(tǒng)概況

      該套中壓甲醇系統(tǒng)由1#(Φ1 400 mm)和2#(Φ1 200 mm)甲醇合成塔及其相應的換熱、分離設備組成,系統(tǒng)壓力為13.5 MPa,按最大產醇量為60 kt/a設計,2臺甲醇合成塔可串、可并、可倒,醇氨比可根據市場行情進行調節(jié)。2#甲醇合成塔單塔工藝流程示意見圖1。

      來自壓縮機五段的新鮮氣體經塔前油分器分離油污雜質后進入1#和2#甲醇合成塔進行反應,反應后的氣體進入冷卻排管進行熱交換,然后進入醇分塔進行氣液分離,所得粗甲醇進入中間槽貯存計量,剩下氣體一部分進行系統(tǒng)循環(huán),另一部

      圖1 2#甲醇合成塔單塔工藝流程示意

      分作為另一塔原料氣進行反應,然后經冷卻排管、醇分塔,一部分氣體再參加系統(tǒng)循環(huán),醇后氣全部經過醇洗塔凈化處理,所得稀甲醇回收至精醇崗位,氣體送至精煉工段。

      2#甲醇合成塔主要設備參數見表1。

      2 催化劑的升溫還原

      2.1 催化劑升溫還原方案

      更換甲醇合成催化劑期間,1#甲醇合成塔正常生產,2#甲醇合成塔裝填DC 207型甲醇合成催化劑14 t。DC 207型甲醇合成催化劑的特性:褐黑色圓柱體,粒度為Φ5.0 mm,堆密度為1.4~1.6 g/cm3,徑向抗壓碎強度≥145 N/cm,比表面積70~90 m2/g。

      表1 2#甲醇合成塔主要設備參數

      選用膜提氫裝置中間氫氮氣作為原料氣,氣體成分:φ(H2)≥60%,φ(CO+CO2)≤25×10-6。由臨朐瑞祥精細化工有限公司提供的催化劑升溫還原方案見表2。

      表2 催化劑升溫還原方案

      2.2 催化劑升溫還原過程

      系統(tǒng)加盲板與外系統(tǒng)隔絕,防止CO等有害氣體漏入系統(tǒng)。用體積分數99.9%的氮氣置換系統(tǒng),使系統(tǒng)中氧體積分數低于0.2%,再向系統(tǒng)充膜提氫裝置的中間氫氮氣升壓至5 MPa,開啟循環(huán)機并加滿循環(huán)量后,調節(jié)電加熱器負荷按預定方案進行催化劑升溫還原。升溫還原期間,每4 h分析1次入塔氣中CO,CO2及H2含量。床層溫度達60 ℃時,試放水,以后每0.5 h放水1次,認真稱量并做好記錄。升溫還原中,以半小時出水量作為調控溫度的主要參考依據,超標時恒溫;在連續(xù)2次小于指標的情況下,才能提高1~2 ℃。80 ℃以后,應每4 h分析1次出塔氣中CO2含量,當φ(CO2)≥1%時,在保證塔壓穩(wěn)定的前提下,采取連排連補的方式,通過甲醇合成塔塔后放空來降低出塔氣中CO2含量??刂破矫鏈夭钤?~2 ℃,軸向溫差<15 ℃。60~100 ℃時,出水量應該達到理論出水量的50%左右。100 ℃ 左右時,注意觀察溫度變化,如溫度波動不穩(wěn)或停滯不升,可能熱電偶套管有水,應及時處理。床層溫度升至140~160 ℃,進入催化劑還原的第2個反應高峰期,此時升溫速率要小,同時應及時補氣以穩(wěn)定系統(tǒng)壓力,并保證足夠空速。240 ℃ 時,如連續(xù)3次出水量<6 kg/h或合成塔進、出口氫氣含量相等,還原結束。還原結束后,按方案恒溫。恒溫結束后換氣,換氣要求:壓力10.0~13.5 MPa,升壓速率不能>0.2 MPa/min;換氣時,入塔氣的CO起始體積分數應≤0.5%,且上升不能太快。換氣結束后轉為輕負荷運行,輕負荷運行條件:熱點溫度(230±5) ℃,入塔氣中φ(CO)≤3.0%,入塔氣壓力10.0~13.5 MPa,升壓速率0.2~0.5 MPa/min,運行1臺循環(huán)機。

      3 系統(tǒng)初運行情況

      升溫還原結束后并入系統(tǒng),系統(tǒng)運行平穩(wěn)、操作簡單,新鮮氣氣量折185 m3/min的6 M32型壓縮機3臺,1臺循環(huán)機運行。系統(tǒng)壓力10.5~13.5 MPa,熱點溫度(240±5) ℃,系統(tǒng)進口氣體:φ(CO)在1.0%~3.0%,φ(CO2)<1.0%;系統(tǒng)出口氣體:φ(CO)≤0.5%,φ(CO2)≤0.4%。

      4 升溫還原操作要求和意外情況處理

      (1)升溫還原要求在高氫、高空速、低水汽含量和低溫還原的條件下進行。

      (2)升溫應緩慢,還原速度應均衡,必須嚴格將半小時出水量控制在指標范圍內;嚴格控制床層溫度、入塔壓力、氣體成分,并保持循環(huán)量的穩(wěn)定;出水量少時,可適當提溫;出水量高時,應減緩升溫速率或恒溫。

      (3)升溫還原初期,應密切注意床層溫度,及時分析入塔氣中各種組分的含量,根據分析數據、床層溫度、出水情況來控制還原的進度,防止因閥門失靈、流量不準、分析失誤等因素燒壞催化劑。

      (4)還原過程中,若出現停電或循環(huán)機故障,應立即停止補氫,切斷電爐電源,并在甲醇合成塔塔后卸壓放空,及時移出反應生成的水,以減少因催化劑反復氧化而造成活性下降。

      (5)密切觀察出水的顏色,如果過濾后為藍色,則為氨含量超標,應及時采取相應處理措施。

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