高學(xué)富(安徽省潁上鑫泰化工有限公司 安徽潁上236204)
三廢混燃爐應(yīng)用總結(jié)
高學(xué)富
(安徽省潁上鑫泰化工有限公司 安徽潁上236204)
安徽省潁上鑫泰化工有限公司為達(dá)到節(jié)能降耗、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、提高經(jīng)濟(jì)效益和保護(hù)環(huán)境的目的,決定回收造氣爐的吹風(fēng)氣和少量合成放空氣經(jīng)提氫后的尾氣,摻燒造氣爐的爐渣(含碳質(zhì)量分?jǐn)?shù)約20%、粉碎后粒度≤8 mm)、塊煤分篩的煤末及造氣除塵器收集的細(xì)灰等。實(shí)現(xiàn)廢氣、廢渣和細(xì)灰的全部燃燒利用。經(jīng)對(duì)國(guó)內(nèi)同行業(yè)技術(shù)論證、研究后,決定采用阜陽(yáng)市節(jié)能化工工程有限公司開發(fā)研制的三廢混燃爐。
三廢混燃爐裝置主要由混合燃燒室、組合除塵器、鍋爐系統(tǒng)、靜電除塵器、組合式煙囪和水膜除塵器、配風(fēng)及給煤系統(tǒng)等部分組成。
三廢混燃爐裝置工藝流程簡(jiǎn)圖見圖1。
圖1 三廢混燃爐裝置工藝流程
主要設(shè)備參數(shù)見表1。
該項(xiàng)目總投資1 700萬(wàn)元,內(nèi)容包括輸煤系統(tǒng)、綜合混燃爐、鍋爐機(jī)組、除渣除塵設(shè)備、三廢混燃爐、配套管線、配套閥門、儀表自控(DCS、現(xiàn)場(chǎng)儀表)、管道防腐和保溫以及安裝施工費(fèi)等。
三廢混燃爐項(xiàng)目由阜陽(yáng)市節(jié)能化工工程有限公司以總承包的方式合作,并由該公司全資墊付該工程所需資金,雙方確定安裝施工的建設(shè)周期為180 d(不含土建建設(shè)期),并約定工程竣工后雙方共同對(duì)工程驗(yàn)收。主要設(shè)備參數(shù)見表1。
表1 主要設(shè)備參數(shù)
工程驗(yàn)收結(jié)束后,依據(jù)合同的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行吹掃、試壓、查漏工作,為試車作前期準(zhǔn)備,為此,合作雙方做了大量的工作,從人員的培訓(xùn)、安全操作規(guī)程的制定、點(diǎn)火程序確認(rèn)等,到反復(fù)研、論證,并由施工方派專人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。該裝置從開車到完全正常運(yùn)行僅不到1個(gè)月的時(shí)間,即取得滿意的效果。
(1)經(jīng)濟(jì)效果:該裝置投運(yùn)后,由于產(chǎn)生的高溫蒸汽供造氣系統(tǒng),穩(wěn)定了造氣爐爐況,提高了蒸汽分解率,合成氨產(chǎn)量明顯提高,平均氨產(chǎn)量由投運(yùn)前的430 t/d提高至目前的500 t/d以上;噸氨耗蒸汽量明顯下降,噸氨耗蒸汽成本下降了20元左右;以2013年總氨產(chǎn)量167 kt計(jì),2013年節(jié)約蒸汽費(fèi)用334萬(wàn)元。根據(jù)實(shí)際情況,該裝置蒸汽產(chǎn)量約30 t/h,可滿足生產(chǎn)需要;按蒸汽價(jià)格為150元/t、年生產(chǎn)天數(shù)為300 d計(jì),則每年新增蒸汽價(jià)值為3 240萬(wàn)元。綜合效益為3 574萬(wàn)元。
(2)環(huán)保效果:依據(jù)GB/T 16157—1996《固定污染源排氣中顆粒物測(cè)定與氣體污染物采樣方法》及HJ/T 397—2007《固定源廢氣檢測(cè)技術(shù)規(guī)程》中氣體采樣方法的相關(guān)要求,阜陽(yáng)市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站于2013年7月16日對(duì)該裝置的鍋爐煙氣進(jìn)行了隨機(jī)檢測(cè)(整個(gè)裝置生產(chǎn)負(fù)荷為98%),鍋爐廢氣中煙塵質(zhì)量濃度和SO2質(zhì)量濃度3次實(shí)測(cè)結(jié)果平均值分別達(dá)到24.5 mg/m3(標(biāo)態(tài))和74.0 mg/m3(標(biāo)態(tài))(NOx濃度指標(biāo)暫沒有列入監(jiān)測(cè))均低于GB 13271—2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中Ⅱ時(shí)段最高允許排放濃度限值。
按原計(jì)劃三廢混燃爐裝置是240 kt/a氨醇裝置的配套裝置,由于其他原因相關(guān)項(xiàng)目沒有實(shí)施,未能與之配套,蒸汽出現(xiàn)相對(duì)“過?!?,造成資源浪費(fèi)。經(jīng)與設(shè)計(jì)單位協(xié)商,對(duì)原方案和圖紙進(jìn)行了更改和修訂,使原裝置在目前情況下能更加合理、經(jīng)濟(jì)地運(yùn)行,并邀請(qǐng)相關(guān)專家、設(shè)計(jì)單位及建設(shè)單位、施工單位進(jìn)行論證,認(rèn)為該裝置在產(chǎn)氣量約30 t/h(3.82 MPa)工況下比較科學(xué)、合理,屬經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的最佳狀態(tài),沒有滿負(fù)荷運(yùn)行。
另外,因沒有摻燒造氣爐爐渣和造氣除塵器收集的細(xì)灰,空氣預(yù)熱器沒有得到充分利用,造成煙囪外排溫度高達(dá)200 ℃,對(duì)周圍空氣質(zhì)量有一定的影響,有待進(jìn)一步改進(jìn)。
自三廢混燃爐裝置投運(yùn)以來(lái),通過試用、運(yùn)行、改進(jìn)、優(yōu)化等,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)基本達(dá)到設(shè)計(jì)要求。雖然尚沒有達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行,沒有實(shí)現(xiàn)三廢的燃燒(僅燒造氣吹風(fēng)氣和合成放空氣經(jīng)提氫后的尾氣);但其優(yōu)越性明顯,對(duì)降低噸氨生產(chǎn)成本、減少?gòu)U氣排放量具有重大意義,值得推廣。
2014- 05- 03)