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      大力神130焦?fàn)t煤氣燃?xì)廨啓C(jī)熄火原因分析

      2014-07-14 08:13:56朱大偉楊玉明
      燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù) 2014年2期
      關(guān)鍵詞:焦?fàn)t煤氣壓氣機(jī)燃?xì)廨啓C(jī)

      朱大偉,楊玉明

      (1.江蘇天裕集團(tuán)東方熱電有限公司,江蘇徐州 221011;2.山東濟(jì)礦民生熱能有限公司,山東濟(jì)寧 272211)

      江蘇天裕集團(tuán)東方熱電有限公司的3臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)和山東濟(jì)礦民生熱能有限公司的2臺(tái)燃?xì)廨啓C(jī)都為美國(guó)索拉公司生產(chǎn)的大力神(Titan)130機(jī)組,為全國(guó)較早燒焦?fàn)t煤氣的雙燃料燃?xì)廨啓C(jī),該機(jī)型運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)熄火停機(jī)。本文針對(duì)該機(jī)組運(yùn)行中出現(xiàn)的熄火進(jìn)行分析,總結(jié)出一些運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。

      1 主要技術(shù)參數(shù)及工作流程

      Titan130燃?xì)廨啓C(jī)為雙燃料系統(tǒng)(0#柴油和焦?fàn)t煤氣),設(shè)計(jì)功率13 MW,冬季最大可達(dá)15 MW,效率為35%,額定狀況下排氣溫度496℃,壓比16。燃?xì)廨啓C(jī)配備21個(gè)雙燃料噴嘴,12個(gè)T5(三級(jí)渦輪噴嘴溫度)熱電偶,一個(gè)點(diǎn)火器,額定轉(zhuǎn)速11 197 r/min,經(jīng)過行星齒減速齒輪箱減速后轉(zhuǎn)速為1 500 r/min帶動(dòng)發(fā)電機(jī)。氣體燃料為焦?fàn)t煤氣,壓力2.1~3.4 MPa。

      正常工作過程為盤車在20%額定轉(zhuǎn)速時(shí)先吹掃10 min,然后進(jìn)入柴油點(diǎn)火,盤車在65%額定轉(zhuǎn)速時(shí)自動(dòng)脫扣,78%額定轉(zhuǎn)速后防喘閥關(guān)閉,升速到額定轉(zhuǎn)速,整個(gè)升速過程約3 min。達(dá)到額定轉(zhuǎn)速后可手動(dòng)切換到氣體燃料系統(tǒng)運(yùn)行,然后并網(wǎng)升負(fù)荷。

      2 故障概述

      2012年8月5日該機(jī)組在正常運(yùn)行中出現(xiàn)FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW(由高燃料流量檢測(cè)到發(fā)動(dòng)機(jī)熄火)熄火停機(jī),燃?xì)廨啓C(jī)復(fù)位后再次點(diǎn)火,機(jī)組運(yùn)行正常,之后幾天陸續(xù)出現(xiàn)該熄火停機(jī),嚴(yán)重影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。2012年8月5日某次停機(jī)數(shù)據(jù)見表1。

      3 原因分析及處理

      燃?xì)廨啓C(jī)出現(xiàn)FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW(由高燃料流量檢測(cè)到發(fā)動(dòng)機(jī)熄火)熄火停機(jī)事故,檢查與其相關(guān)的各管線系統(tǒng)(點(diǎn)火、霧化空氣、雙燃料、熄火等四個(gè)系統(tǒng)),通過對(duì)系統(tǒng)設(shè)備的組成和實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行分析,利用排除法逐個(gè)進(jìn)行排查,最終找到原因,進(jìn)行針對(duì)性的解決。

      3.1 點(diǎn)火系統(tǒng)

      該點(diǎn)火系統(tǒng)由高壓包、點(diǎn)火電纜及火花塞組成。燃?xì)廨啓C(jī)在10 min的吹掃結(jié)束后進(jìn)入一個(gè)點(diǎn)火階段,30 s后若T5平均溫度超過400℉(204℃),燃料繼續(xù)加入,點(diǎn)火系統(tǒng)退出,并記錄一次成功啟動(dòng)。若達(dá)不到400℉則點(diǎn)火失敗報(bào)警或熄火報(bào)警。燃?xì)廨啓C(jī)正常運(yùn)行中點(diǎn)火系統(tǒng)不工作,故可以排除。

      表1 某次停機(jī)數(shù)據(jù)記錄表

      圖2 氣體燃料系統(tǒng)圖

      3.2 霧化空氣系統(tǒng)

      該機(jī)組霧化空氣系統(tǒng)見圖1。壓縮空氣經(jīng)過過濾器FS911-1后由關(guān)斷閥V2P935控制分兩路,一路經(jīng)過減壓閥PCV933,進(jìn)入噴嘴霧化空氣管,要求空氣壓力控制在172~207 kPa;另一路經(jīng)過減壓閥PCV933-1后進(jìn)入點(diǎn)火霧化空氣管,要求空氣壓力控制在261 kPa。霧化壓力的調(diào)整可以在PCV933和PCV933-1之后安裝一臨時(shí)壓力表,強(qiáng)制開啟V2P935,手動(dòng)調(diào)整PCV933和PCV933-1螺母即可。壓氣機(jī)排氣壓力提高后會(huì)經(jīng)過PCV933來代替壓縮空氣。由于是正常運(yùn)行中出現(xiàn)的熄火停機(jī),故拆除噴嘴霧化空氣一路檢查,未見異常。

      圖1 霧化空氣系統(tǒng)圖

      3.3 雙燃料系統(tǒng)

      由于該機(jī)組設(shè)定為柴油點(diǎn)火,F(xiàn)N_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW為正常運(yùn)行中出現(xiàn)的熄火,故液體燃料系統(tǒng)排除。氣體燃料(焦?fàn)t煤氣)系統(tǒng)見圖2。設(shè)計(jì)兩個(gè)環(huán)形分配管,焦?fàn)t煤氣通過EGF388-1和EGF388-2兩個(gè)主燃料閥控制,燃?xì)廨啓C(jī)熄火后主燃料閥會(huì)迅速關(guān)閉。檢查煤氣燃料管后發(fā)現(xiàn)管道內(nèi)部有黃色粘稠物,超聲波清洗干凈后恢復(fù),初步懷疑煤氣中含水,導(dǎo)致瞬間熄火,要求定期排液。

      3.4 熄火系統(tǒng)

      由于焦?fàn)t煤氣中以H2和CH4為主,而H2爆炸極限范圍很廣(下限4%,上限75.9%),火焰?zhèn)鞑ニ俣瓤欤ɑ鸨Wo(hù)至關(guān)重要,該機(jī)型共設(shè)計(jì)5個(gè)熄火停機(jī)保護(hù)。熄火壓力開關(guān)保護(hù)原理見圖3。

      圖3 熄火開關(guān)原理圖

      壓氣機(jī)出口的壓縮空氣壓力由壓力表TP349檢測(cè),正常運(yùn)行中壓力HI=LO,當(dāng)燃?xì)廨啓C(jī)出現(xiàn)熄火時(shí)壓氣機(jī)壓力會(huì)下降,此時(shí)LO處壓力迅速下降,而HI處因有節(jié)流孔板F0940(0.23 mm),壓力緩慢下降,此時(shí) HI和 LO產(chǎn)生壓差(設(shè)計(jì)壓差大于13.8 kPa 延時(shí)10 s動(dòng)作,2.9 kPa復(fù)位),若 S349 動(dòng)作后,超過30 s未復(fù)位(正常的復(fù)位時(shí)間應(yīng)小于2 s),則會(huì)出現(xiàn)AL_S349_Fail(熄火開關(guān)開啟失敗報(bào)警)。檢查發(fā)現(xiàn)燃?xì)廨啓C(jī)停機(jī)時(shí)壓氣機(jī)壓力由1 444 kPa下降到1 396 kPa,且停機(jī)后出現(xiàn)AL_S349_Fail,拆除熄火開關(guān)檢查,并重新校驗(yàn)熄火開關(guān),安裝后復(fù)位AL_S349_Fail消失。即使是熄火開關(guān)的問題也只會(huì)出現(xiàn)報(bào)警,不會(huì)停機(jī),故熄火開關(guān)只是次要原因。

      該機(jī)型共設(shè)計(jì)5個(gè)熄火停機(jī)保護(hù):

      1)FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_CMD(由高燃料命令檢測(cè)到發(fā)動(dòng)機(jī)熄火停機(jī));

      2)FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW(由高燃料流量檢測(cè)到發(fā)動(dòng)機(jī)熄火停機(jī));

      3)FN_FLAMEOUT_KW(由逆功率檢測(cè)到發(fā)動(dòng)機(jī)熄火停機(jī));

      4)FN_FLAMEOUT_LOW_T5(由發(fā)動(dòng)機(jī)溫度低檢測(cè)到發(fā)動(dòng)機(jī)熄火停機(jī));

      5)FN_FLAMEOUT_UNDER_SPEED(發(fā)動(dòng)機(jī)欠速檢測(cè)到發(fā)動(dòng)機(jī)熄火停機(jī))。

      此次出現(xiàn)的熄火停機(jī)為FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW(由高燃料流量檢測(cè)到發(fā)動(dòng)機(jī)熄火停機(jī))。利用Rslogix5000打開該燃?xì)廨啓C(jī)程序,輸入FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW,程序見圖4。

      圖4 邏輯程序控制圖

      燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行中當(dāng)壓力開關(guān)S349動(dòng)作后,且燃料控制信號(hào)大于當(dāng)前負(fù)荷最大燃料量的95%后燃?xì)廨啓C(jī)會(huì)出現(xiàn)FN_FLAMEOUT_HIGH_FUEL_FLOW(由高燃料流量檢測(cè)到發(fā)動(dòng)機(jī)熄火停機(jī))。該型燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)計(jì)從點(diǎn)火到滿負(fù)荷,燃料量有一定的限制(根據(jù)煤氣發(fā)熱量、機(jī)組負(fù)荷狀況計(jì)算最大量),點(diǎn)火后的任何狀況下保證燃料的最大流量和壓氣機(jī)空氣比在爆炸下限內(nèi),故熄火后燃料和空氣的混合比遠(yuǎn)離爆炸下限,以保證機(jī)組安全。

      檢查停機(jī)前后各參數(shù)趨勢(shì),見表1的某次停機(jī)數(shù)據(jù)記錄。9∶47∶48燃料控制需求量由41 968 kW上升到42 255 kW,且燃?xì)廨啓C(jī)負(fù)荷設(shè)定值12 700 kW未變化,燃?xì)廨啓C(jī)實(shí)際負(fù)荷由12 445 kW瞬間下降到10 868 kW,燃料閥1和燃料閥2的命令開度和實(shí)際開度均比上一時(shí)刻大,且壓氣機(jī)壓力也出現(xiàn)下降,故初步懷疑故障由煤氣瞬間發(fā)熱量不足引起。微開燃?xì)廨啓C(jī)入口前緩沖罐,發(fā)現(xiàn)排水量比較多,因此在燃?xì)廨啓C(jī)正常運(yùn)行過程中要進(jìn)行定期排液,防止進(jìn)入燃?xì)廨啓C(jī)燃燒的煤氣中含液,導(dǎo)致熄火故障的發(fā)生。

      通過詳細(xì)排查、分析,發(fā)現(xiàn)2012年8月5日的故障原因是焦?fàn)t煤氣發(fā)熱量瞬間不足,這主要由于煤氣過濾器內(nèi)氮?dú)馕粗脫Q徹底及焦?fàn)t煤氣中含水量較多兩方面原因造成的。

      4 結(jié)語

      經(jīng)過以上分析,當(dāng)出現(xiàn)燃?xì)廨啓C(jī)點(diǎn)火期間熄火或運(yùn)行中熄火,應(yīng)逐項(xiàng)排查檢查熄火原因。

      若啟動(dòng)點(diǎn)火期間熄火,首先確認(rèn)點(diǎn)火器是否點(diǎn)著(點(diǎn)火器點(diǎn)著后T5平均溫度會(huì)上升,雖不一定達(dá)到400℉),若點(diǎn)火器正常,則柴油霧化有可能有問題,應(yīng)從燃料系統(tǒng)和霧化空氣系統(tǒng)查找原因?;鸹ㄈ诙啻吸c(diǎn)火失敗或壓氣機(jī)水洗時(shí)應(yīng)拆除清理,防止積液受潮影響點(diǎn)火,同時(shí)定期做打火試驗(yàn);在燃?xì)廨啓C(jī)長(zhǎng)期運(yùn)行期間,柴油管道容易積水,再次啟動(dòng)點(diǎn)火前應(yīng)檢查放水;同時(shí)FS911-1過濾器及VCH932止回閥需定期檢查及清理或更換。

      若運(yùn)行中燃?xì)廨啓C(jī)熄火,應(yīng)從控制邏輯程序中先找出熄火原因,再?gòu)娜剂舷到y(tǒng)中查找原因,該機(jī)型熄火保護(hù)很成熟,各個(gè)部分均有不同的延時(shí),誤報(bào)的機(jī)率很小。從目前實(shí)際運(yùn)行中來看,燃?xì)廨啓C(jī)運(yùn)行中出現(xiàn)熄火,主要都是因?yàn)檫\(yùn)行人員排污不及時(shí)、燃?xì)廨啓C(jī)噴嘴霧化不好及燃料供應(yīng)不足等原因引起。燃?xì)廨啓C(jī)熄火后會(huì)出現(xiàn)機(jī)組瞬間冷卻,高溫部分產(chǎn)生熱應(yīng)力,影響機(jī)組壽命,同時(shí)燃?xì)廨啓C(jī)的瞬間熄火也存在著爆炸危險(xiǎn),應(yīng)盡量減少熄火停機(jī)。

      根據(jù)本次事故情況分析,燃料的處理尤為重要,要將煤氣過濾器排液工作列入定期工作計(jì)劃中,并嚴(yán)格執(zhí)行;在煤氣置換氮?dú)獾臅r(shí)候一定要置換徹底,防止煤氣中含有氮?dú)?,出現(xiàn)煤氣發(fā)熱量瞬間不足的現(xiàn)象。

      [1]童可義.PG9171E燃?xì)廨啓C(jī)點(diǎn)火失敗原因分析[J].燃?xì)廨啓C(jī)技術(shù),2009(2):65-67.

      [2]鄧建玲.張東曉.陳海斌,等.大型燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù):控制系統(tǒng)分冊(cè)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2009:140-143.

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