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      淺析綜采工作面高效回撤新技術(shù)

      2014-07-21 02:18:07黃永慧
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2014年22期
      關(guān)鍵詞:綜采

      摘 要:3C201工作面是徐州李堂礦二采區(qū)東翼首采面,目前已回采完畢,正處于回撤階段,回撤速度的快慢直接影響下個(gè)工作面的安裝,為加快回撤速度,回撤過(guò)程中采用了“多掩護(hù)架支護(hù)法”和“掛鏈器快速抽架法”,實(shí)現(xiàn)了綜采工作面液壓支架的快速回撤,回撤速度提高了2倍多,優(yōu)化了安全作業(yè)環(huán)境,并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,為同條件下安全快速回撤提供了技術(shù)保障。

      關(guān)鍵詞:綜采;回撤;“多掩護(hù)架支護(hù)法”;“掛鏈器快速抽架法”

      1 工作面概況及地質(zhì)情況

      1.1 工作面概況

      3C201工作面是李堂煤礦二采區(qū)東翼首采面,工作面采用走向長(zhǎng)壁式采煤法,后退式開(kāi)采,工作面傾斜長(zhǎng)度162m,安裝ZF5200/17/35型液壓支架103架,ZFG5500/18/35H型液壓支架6架,配備MG160/375-W型雙滾筒采煤機(jī)一部及SGZ630型刮板輸送機(jī)兩部。

      1.2 工作面地質(zhì)情況

      3C201工作面煤層平均厚度4.1m,傾角3°~26°。直接頂為砂巖,厚度22.5m,偽頂為泥巖,厚度0~8m,易垮落;直接底為泥巖,厚度0~6.8m,基本底為砂質(zhì)泥巖,厚度1.1~4.6m。

      2 多掩護(hù)架支護(hù)法

      2.1 傳統(tǒng)支護(hù)方法

      抽出兩組支架做為掩護(hù)架,抽出支架后單體配合木料支護(hù)頂板即:在采空區(qū)側(cè)用3000×200×150mm的方木配合液壓?jiǎn)误w支柱從掩護(hù)架后立柱開(kāi)始下四棚走向棚,間距750mm,柱距1m,兩側(cè)單體距木料兩端為0.5m,一梁三柱支設(shè)維護(hù)好此區(qū)域內(nèi)的頂板。采空區(qū)側(cè)走向棚采用“見(jiàn)六回二”的方式進(jìn)行回撤,撤出一架,在原位置下兩個(gè)走向棚,抬棚一梁三柱支設(shè),在此同時(shí),回撤走向棚2棚,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況必要時(shí)回撤迎頭的兩架棚各增設(shè)兩棵戧柱,以防落頂推棚。

      2.2 多掩護(hù)架施工方法

      2.2.1 首先檢查加固1-2#架附近及工作面出口的支護(hù)情況,對(duì)失效的棚柱要重新支設(shè)合格,缺柱補(bǔ)齊,整改影響支架調(diào)向的單體支柱,斷開(kāi)1#-4#架之間的進(jìn)回液管路、噴霧及防倒裝置。

      2.2.2 用Ф10的高壓管對(duì)3#架重新進(jìn)行供液,操作閥組將3#架緩慢降下,當(dāng)發(fā)現(xiàn)無(wú)問(wèn)題后,將支架降至最低支撐高度,用工作面70#架附近的絞車(chē)配合單體支柱將其抽出,并外運(yùn)回撤。3#架回撤后,及時(shí)在原位置用2500×200×150mm的方木配合單體支柱的下兩走向棚,棚距750mm,一梁三柱支護(hù)頂板(其余支架回撤后,頂板支護(hù)與此相同)。

      2.2.3 同理將2#架調(diào)出作為煤壁側(cè)的掩護(hù)架。

      2.2.4 將1#架抽出調(diào)成與煤壁平行,作為中間架的掩護(hù)架。(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況也可以用其它支架當(dāng)掩護(hù)架,掩護(hù)架有故障時(shí),應(yīng)及時(shí)將其替換)

      2.2.5 同理將4#架抽出調(diào)成與煤壁平行,并使用單體支柱、尾梁插板或使用絞車(chē)在回頭輪的作用下,使其向后挪動(dòng),直至到與1#架、2#架平行的位置,作為采空區(qū)側(cè)的掩護(hù)架。

      2.3 方案優(yōu)勢(shì)

      2.3.1 與傳統(tǒng)的兩掩護(hù)架支護(hù)方案相比,三掩護(hù)架支護(hù)的使用減少了老塘側(cè)單體液壓支柱的使用,利用支架代替單體支護(hù),加快了回撤速度,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。

      2.3.2 三掩護(hù)架的使用,避免了老塘側(cè)單體的頻繁支護(hù)與回撤,因工作面坡度大,頂板冒落較快,老塘側(cè)單體的支護(hù)與回撤帶來(lái)了很多安全隱患,三掩護(hù)架的使用消除了安全隱患,提高了安全系數(shù)。

      3 掛鏈器快速抽架法

      3.1 傳統(tǒng)回撤方法及缺點(diǎn)

      3.1.1 利用工作面上出口穩(wěn)車(chē),配合導(dǎo)向滑輪,將支架抽出,調(diào)向后,將支架沿回撤通道拉至上出口。

      3.1.2 回撤過(guò)程中,導(dǎo)向滑輪受力大,導(dǎo)致生根(鏈子配合螺栓)經(jīng)常被拉斷、鋼絲繩被拉斷、滑子損壞等現(xiàn)象。

      3.1.3 工人頻繁固定或更換滑子及生根,勞動(dòng)強(qiáng)度大,生根或鋼絲繩被拉斷,容易造成安全事故,安全系數(shù)低。

      3.2 新方法原理及使用方法

      加工掛鏈器(見(jiàn)圖2)配合26#鏈子,利用支架自縮原理抽架。掛鏈器用φ30mm的銷(xiāo)子固定在2#掩護(hù)架的十字頭上,使2#掩護(hù)架超前其它掩護(hù)架1.2m,并保證初撐力(24Mpa),利用鏈子連接掛鏈器及待抽支架,將掛鏈器與待抽支架之間的余鏈拉至掛鏈器另一側(cè),將26#鏈子立環(huán)卡在掛鏈器上,并在相鄰的平環(huán)插上φ10mm的固定銷(xiāo)子,連接完畢后,降架至支架最低高度,收支架推拉道,使支架前移一個(gè)行程(0.6m),前移后伸出推拉道,將掛鏈器與帶抽支架之間的余鏈拉至掛鏈器另一側(cè),插上銷(xiāo)子,如此2-3個(gè)循環(huán),將支架抽出,方便快捷,掛鏈器的使用方法見(jiàn)圖3。支架抽到前梁離煤壁0.5m處,用絞車(chē)直接調(diào)向,使支架與通道平行,然后拉移至工作面上口。

      3.3 方案優(yōu)勢(shì)

      與傳統(tǒng)的出架方法相比,用絞車(chē)、導(dǎo)向滑輪協(xié)助出架,新工藝減少了滑子與絞車(chē)的使用工序,避免了斷繩、彈繩及損壞滑子等現(xiàn)象,工人的安全得到保障。

      節(jié)約工時(shí),與傳統(tǒng)方法相比,抽出一架用時(shí)約5分鐘,節(jié)約時(shí)間30分鐘,同樣地工作原理可用于掩護(hù)架的拉移上,簡(jiǎn)化工序,提高了安全系數(shù)。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      3C201工作面通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,使回撤速度大幅度提升,由過(guò)去的一班回撤3組支架到現(xiàn)在回撤最少6組支架,工人勞動(dòng)強(qiáng)度進(jìn)一步減輕,并且提高了安全系數(shù),進(jìn)而保證了生產(chǎn)的接續(xù),制約本礦生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題得到解決,為完成全年生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)打下了基礎(chǔ),也為下個(gè)工作面回撤及類(lèi)似礦井的回撤提供了技術(shù)保障。

      圖1 多掩護(hù)架使用示意圖

      圖2 掛鏈器

      圖3掛鏈器使用示意圖

      參考文獻(xiàn)

      [1]徐永圻,等.煤礦開(kāi)采學(xué)[M].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,1999.

      [2]呂世明,王君嵬.綜采工作面安全優(yōu)質(zhì)快速回撤技術(shù)[J].雞西市安監(jiān)局,2010.

      作者簡(jiǎn)介:黃永慧(1983-),助理工程師,畢業(yè)于山東科技大學(xué),現(xiàn)從事煤礦開(kāi)采技術(shù)研究。endprint

      摘 要:3C201工作面是徐州李堂礦二采區(qū)東翼首采面,目前已回采完畢,正處于回撤階段,回撤速度的快慢直接影響下個(gè)工作面的安裝,為加快回撤速度,回撤過(guò)程中采用了“多掩護(hù)架支護(hù)法”和“掛鏈器快速抽架法”,實(shí)現(xiàn)了綜采工作面液壓支架的快速回撤,回撤速度提高了2倍多,優(yōu)化了安全作業(yè)環(huán)境,并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,為同條件下安全快速回撤提供了技術(shù)保障。

      關(guān)鍵詞:綜采;回撤;“多掩護(hù)架支護(hù)法”;“掛鏈器快速抽架法”

      1 工作面概況及地質(zhì)情況

      1.1 工作面概況

      3C201工作面是李堂煤礦二采區(qū)東翼首采面,工作面采用走向長(zhǎng)壁式采煤法,后退式開(kāi)采,工作面傾斜長(zhǎng)度162m,安裝ZF5200/17/35型液壓支架103架,ZFG5500/18/35H型液壓支架6架,配備MG160/375-W型雙滾筒采煤機(jī)一部及SGZ630型刮板輸送機(jī)兩部。

      1.2 工作面地質(zhì)情況

      3C201工作面煤層平均厚度4.1m,傾角3°~26°。直接頂為砂巖,厚度22.5m,偽頂為泥巖,厚度0~8m,易垮落;直接底為泥巖,厚度0~6.8m,基本底為砂質(zhì)泥巖,厚度1.1~4.6m。

      2 多掩護(hù)架支護(hù)法

      2.1 傳統(tǒng)支護(hù)方法

      抽出兩組支架做為掩護(hù)架,抽出支架后單體配合木料支護(hù)頂板即:在采空區(qū)側(cè)用3000×200×150mm的方木配合液壓?jiǎn)误w支柱從掩護(hù)架后立柱開(kāi)始下四棚走向棚,間距750mm,柱距1m,兩側(cè)單體距木料兩端為0.5m,一梁三柱支設(shè)維護(hù)好此區(qū)域內(nèi)的頂板。采空區(qū)側(cè)走向棚采用“見(jiàn)六回二”的方式進(jìn)行回撤,撤出一架,在原位置下兩個(gè)走向棚,抬棚一梁三柱支設(shè),在此同時(shí),回撤走向棚2棚,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況必要時(shí)回撤迎頭的兩架棚各增設(shè)兩棵戧柱,以防落頂推棚。

      2.2 多掩護(hù)架施工方法

      2.2.1 首先檢查加固1-2#架附近及工作面出口的支護(hù)情況,對(duì)失效的棚柱要重新支設(shè)合格,缺柱補(bǔ)齊,整改影響支架調(diào)向的單體支柱,斷開(kāi)1#-4#架之間的進(jìn)回液管路、噴霧及防倒裝置。

      2.2.2 用Ф10的高壓管對(duì)3#架重新進(jìn)行供液,操作閥組將3#架緩慢降下,當(dāng)發(fā)現(xiàn)無(wú)問(wèn)題后,將支架降至最低支撐高度,用工作面70#架附近的絞車(chē)配合單體支柱將其抽出,并外運(yùn)回撤。3#架回撤后,及時(shí)在原位置用2500×200×150mm的方木配合單體支柱的下兩走向棚,棚距750mm,一梁三柱支護(hù)頂板(其余支架回撤后,頂板支護(hù)與此相同)。

      2.2.3 同理將2#架調(diào)出作為煤壁側(cè)的掩護(hù)架。

      2.2.4 將1#架抽出調(diào)成與煤壁平行,作為中間架的掩護(hù)架。(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況也可以用其它支架當(dāng)掩護(hù)架,掩護(hù)架有故障時(shí),應(yīng)及時(shí)將其替換)

      2.2.5 同理將4#架抽出調(diào)成與煤壁平行,并使用單體支柱、尾梁插板或使用絞車(chē)在回頭輪的作用下,使其向后挪動(dòng),直至到與1#架、2#架平行的位置,作為采空區(qū)側(cè)的掩護(hù)架。

      2.3 方案優(yōu)勢(shì)

      2.3.1 與傳統(tǒng)的兩掩護(hù)架支護(hù)方案相比,三掩護(hù)架支護(hù)的使用減少了老塘側(cè)單體液壓支柱的使用,利用支架代替單體支護(hù),加快了回撤速度,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。

      2.3.2 三掩護(hù)架的使用,避免了老塘側(cè)單體的頻繁支護(hù)與回撤,因工作面坡度大,頂板冒落較快,老塘側(cè)單體的支護(hù)與回撤帶來(lái)了很多安全隱患,三掩護(hù)架的使用消除了安全隱患,提高了安全系數(shù)。

      3 掛鏈器快速抽架法

      3.1 傳統(tǒng)回撤方法及缺點(diǎn)

      3.1.1 利用工作面上出口穩(wěn)車(chē),配合導(dǎo)向滑輪,將支架抽出,調(diào)向后,將支架沿回撤通道拉至上出口。

      3.1.2 回撤過(guò)程中,導(dǎo)向滑輪受力大,導(dǎo)致生根(鏈子配合螺栓)經(jīng)常被拉斷、鋼絲繩被拉斷、滑子損壞等現(xiàn)象。

      3.1.3 工人頻繁固定或更換滑子及生根,勞動(dòng)強(qiáng)度大,生根或鋼絲繩被拉斷,容易造成安全事故,安全系數(shù)低。

      3.2 新方法原理及使用方法

      加工掛鏈器(見(jiàn)圖2)配合26#鏈子,利用支架自縮原理抽架。掛鏈器用φ30mm的銷(xiāo)子固定在2#掩護(hù)架的十字頭上,使2#掩護(hù)架超前其它掩護(hù)架1.2m,并保證初撐力(24Mpa),利用鏈子連接掛鏈器及待抽支架,將掛鏈器與待抽支架之間的余鏈拉至掛鏈器另一側(cè),將26#鏈子立環(huán)卡在掛鏈器上,并在相鄰的平環(huán)插上φ10mm的固定銷(xiāo)子,連接完畢后,降架至支架最低高度,收支架推拉道,使支架前移一個(gè)行程(0.6m),前移后伸出推拉道,將掛鏈器與帶抽支架之間的余鏈拉至掛鏈器另一側(cè),插上銷(xiāo)子,如此2-3個(gè)循環(huán),將支架抽出,方便快捷,掛鏈器的使用方法見(jiàn)圖3。支架抽到前梁離煤壁0.5m處,用絞車(chē)直接調(diào)向,使支架與通道平行,然后拉移至工作面上口。

      3.3 方案優(yōu)勢(shì)

      與傳統(tǒng)的出架方法相比,用絞車(chē)、導(dǎo)向滑輪協(xié)助出架,新工藝減少了滑子與絞車(chē)的使用工序,避免了斷繩、彈繩及損壞滑子等現(xiàn)象,工人的安全得到保障。

      節(jié)約工時(shí),與傳統(tǒng)方法相比,抽出一架用時(shí)約5分鐘,節(jié)約時(shí)間30分鐘,同樣地工作原理可用于掩護(hù)架的拉移上,簡(jiǎn)化工序,提高了安全系數(shù)。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      3C201工作面通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,使回撤速度大幅度提升,由過(guò)去的一班回撤3組支架到現(xiàn)在回撤最少6組支架,工人勞動(dòng)強(qiáng)度進(jìn)一步減輕,并且提高了安全系數(shù),進(jìn)而保證了生產(chǎn)的接續(xù),制約本礦生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題得到解決,為完成全年生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)打下了基礎(chǔ),也為下個(gè)工作面回撤及類(lèi)似礦井的回撤提供了技術(shù)保障。

      圖1 多掩護(hù)架使用示意圖

      圖2 掛鏈器

      圖3掛鏈器使用示意圖

      參考文獻(xiàn)

      [1]徐永圻,等.煤礦開(kāi)采學(xué)[M].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,1999.

      [2]呂世明,王君嵬.綜采工作面安全優(yōu)質(zhì)快速回撤技術(shù)[J].雞西市安監(jiān)局,2010.

      作者簡(jiǎn)介:黃永慧(1983-),助理工程師,畢業(yè)于山東科技大學(xué),現(xiàn)從事煤礦開(kāi)采技術(shù)研究。endprint

      摘 要:3C201工作面是徐州李堂礦二采區(qū)東翼首采面,目前已回采完畢,正處于回撤階段,回撤速度的快慢直接影響下個(gè)工作面的安裝,為加快回撤速度,回撤過(guò)程中采用了“多掩護(hù)架支護(hù)法”和“掛鏈器快速抽架法”,實(shí)現(xiàn)了綜采工作面液壓支架的快速回撤,回撤速度提高了2倍多,優(yōu)化了安全作業(yè)環(huán)境,并取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,為同條件下安全快速回撤提供了技術(shù)保障。

      關(guān)鍵詞:綜采;回撤;“多掩護(hù)架支護(hù)法”;“掛鏈器快速抽架法”

      1 工作面概況及地質(zhì)情況

      1.1 工作面概況

      3C201工作面是李堂煤礦二采區(qū)東翼首采面,工作面采用走向長(zhǎng)壁式采煤法,后退式開(kāi)采,工作面傾斜長(zhǎng)度162m,安裝ZF5200/17/35型液壓支架103架,ZFG5500/18/35H型液壓支架6架,配備MG160/375-W型雙滾筒采煤機(jī)一部及SGZ630型刮板輸送機(jī)兩部。

      1.2 工作面地質(zhì)情況

      3C201工作面煤層平均厚度4.1m,傾角3°~26°。直接頂為砂巖,厚度22.5m,偽頂為泥巖,厚度0~8m,易垮落;直接底為泥巖,厚度0~6.8m,基本底為砂質(zhì)泥巖,厚度1.1~4.6m。

      2 多掩護(hù)架支護(hù)法

      2.1 傳統(tǒng)支護(hù)方法

      抽出兩組支架做為掩護(hù)架,抽出支架后單體配合木料支護(hù)頂板即:在采空區(qū)側(cè)用3000×200×150mm的方木配合液壓?jiǎn)误w支柱從掩護(hù)架后立柱開(kāi)始下四棚走向棚,間距750mm,柱距1m,兩側(cè)單體距木料兩端為0.5m,一梁三柱支設(shè)維護(hù)好此區(qū)域內(nèi)的頂板。采空區(qū)側(cè)走向棚采用“見(jiàn)六回二”的方式進(jìn)行回撤,撤出一架,在原位置下兩個(gè)走向棚,抬棚一梁三柱支設(shè),在此同時(shí),回撤走向棚2棚,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況必要時(shí)回撤迎頭的兩架棚各增設(shè)兩棵戧柱,以防落頂推棚。

      2.2 多掩護(hù)架施工方法

      2.2.1 首先檢查加固1-2#架附近及工作面出口的支護(hù)情況,對(duì)失效的棚柱要重新支設(shè)合格,缺柱補(bǔ)齊,整改影響支架調(diào)向的單體支柱,斷開(kāi)1#-4#架之間的進(jìn)回液管路、噴霧及防倒裝置。

      2.2.2 用Ф10的高壓管對(duì)3#架重新進(jìn)行供液,操作閥組將3#架緩慢降下,當(dāng)發(fā)現(xiàn)無(wú)問(wèn)題后,將支架降至最低支撐高度,用工作面70#架附近的絞車(chē)配合單體支柱將其抽出,并外運(yùn)回撤。3#架回撤后,及時(shí)在原位置用2500×200×150mm的方木配合單體支柱的下兩走向棚,棚距750mm,一梁三柱支護(hù)頂板(其余支架回撤后,頂板支護(hù)與此相同)。

      2.2.3 同理將2#架調(diào)出作為煤壁側(cè)的掩護(hù)架。

      2.2.4 將1#架抽出調(diào)成與煤壁平行,作為中間架的掩護(hù)架。(根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況也可以用其它支架當(dāng)掩護(hù)架,掩護(hù)架有故障時(shí),應(yīng)及時(shí)將其替換)

      2.2.5 同理將4#架抽出調(diào)成與煤壁平行,并使用單體支柱、尾梁插板或使用絞車(chē)在回頭輪的作用下,使其向后挪動(dòng),直至到與1#架、2#架平行的位置,作為采空區(qū)側(cè)的掩護(hù)架。

      2.3 方案優(yōu)勢(shì)

      2.3.1 與傳統(tǒng)的兩掩護(hù)架支護(hù)方案相比,三掩護(hù)架支護(hù)的使用減少了老塘側(cè)單體液壓支柱的使用,利用支架代替單體支護(hù),加快了回撤速度,降低勞動(dòng)強(qiáng)度。

      2.3.2 三掩護(hù)架的使用,避免了老塘側(cè)單體的頻繁支護(hù)與回撤,因工作面坡度大,頂板冒落較快,老塘側(cè)單體的支護(hù)與回撤帶來(lái)了很多安全隱患,三掩護(hù)架的使用消除了安全隱患,提高了安全系數(shù)。

      3 掛鏈器快速抽架法

      3.1 傳統(tǒng)回撤方法及缺點(diǎn)

      3.1.1 利用工作面上出口穩(wěn)車(chē),配合導(dǎo)向滑輪,將支架抽出,調(diào)向后,將支架沿回撤通道拉至上出口。

      3.1.2 回撤過(guò)程中,導(dǎo)向滑輪受力大,導(dǎo)致生根(鏈子配合螺栓)經(jīng)常被拉斷、鋼絲繩被拉斷、滑子損壞等現(xiàn)象。

      3.1.3 工人頻繁固定或更換滑子及生根,勞動(dòng)強(qiáng)度大,生根或鋼絲繩被拉斷,容易造成安全事故,安全系數(shù)低。

      3.2 新方法原理及使用方法

      加工掛鏈器(見(jiàn)圖2)配合26#鏈子,利用支架自縮原理抽架。掛鏈器用φ30mm的銷(xiāo)子固定在2#掩護(hù)架的十字頭上,使2#掩護(hù)架超前其它掩護(hù)架1.2m,并保證初撐力(24Mpa),利用鏈子連接掛鏈器及待抽支架,將掛鏈器與待抽支架之間的余鏈拉至掛鏈器另一側(cè),將26#鏈子立環(huán)卡在掛鏈器上,并在相鄰的平環(huán)插上φ10mm的固定銷(xiāo)子,連接完畢后,降架至支架最低高度,收支架推拉道,使支架前移一個(gè)行程(0.6m),前移后伸出推拉道,將掛鏈器與帶抽支架之間的余鏈拉至掛鏈器另一側(cè),插上銷(xiāo)子,如此2-3個(gè)循環(huán),將支架抽出,方便快捷,掛鏈器的使用方法見(jiàn)圖3。支架抽到前梁離煤壁0.5m處,用絞車(chē)直接調(diào)向,使支架與通道平行,然后拉移至工作面上口。

      3.3 方案優(yōu)勢(shì)

      與傳統(tǒng)的出架方法相比,用絞車(chē)、導(dǎo)向滑輪協(xié)助出架,新工藝減少了滑子與絞車(chē)的使用工序,避免了斷繩、彈繩及損壞滑子等現(xiàn)象,工人的安全得到保障。

      節(jié)約工時(shí),與傳統(tǒng)方法相比,抽出一架用時(shí)約5分鐘,節(jié)約時(shí)間30分鐘,同樣地工作原理可用于掩護(hù)架的拉移上,簡(jiǎn)化工序,提高了安全系數(shù)。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      3C201工作面通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,使回撤速度大幅度提升,由過(guò)去的一班回撤3組支架到現(xiàn)在回撤最少6組支架,工人勞動(dòng)強(qiáng)度進(jìn)一步減輕,并且提高了安全系數(shù),進(jìn)而保證了生產(chǎn)的接續(xù),制約本礦生產(chǎn)的瓶頸問(wèn)題得到解決,為完成全年生產(chǎn)任務(wù)目標(biāo)打下了基礎(chǔ),也為下個(gè)工作面回撤及類(lèi)似礦井的回撤提供了技術(shù)保障。

      圖1 多掩護(hù)架使用示意圖

      圖2 掛鏈器

      圖3掛鏈器使用示意圖

      參考文獻(xiàn)

      [1]徐永圻,等.煤礦開(kāi)采學(xué)[M].中國(guó)礦業(yè)大學(xué)出版社,1999.

      [2]呂世明,王君嵬.綜采工作面安全優(yōu)質(zhì)快速回撤技術(shù)[J].雞西市安監(jiān)局,2010.

      作者簡(jiǎn)介:黃永慧(1983-),助理工程師,畢業(yè)于山東科技大學(xué),現(xiàn)從事煤礦開(kāi)采技術(shù)研究。endprint

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