徐 露 鄭建剛
(浙江華東鋁業(yè)股份有限公司鋁電解廠 浙江蘭溪)
鋁業(yè)電解車間多功能天車裝有下氧化鋁粉的料倉,料倉氧化鋁粉下完,加料時氧化鋁粉的料位由1只阻旋式料位計檢測(圖1)。當氧化鋁粉的料位加到與料位計旋轉頭水平時,旋轉頭在氧化鋁粉中旋轉,料位計的旋轉阻力增大,同時發(fā)出報警信號,系統(tǒng)收到信號后,立即停止加料。因料位計無報警信號發(fā)出,無法判斷料何時裝滿。經長期觀測,確認天車PLC程序中料位計部分存在缺陷。天車啟動后,無論是否裝料,料位計即開始旋轉工作。天車1天作業(yè)時間5~6 h,料位計與天車作業(yè)時間相同,料位計內微型電機齒輪嚴重磨損,造成故障頻發(fā)。
圖1 料位計安裝示意圖
實際上,不加料時料位計的工作毫無意義,為此改進料位計控制方式,使料位計工作時間與加料時間同步。在控制柜內增加1只繼電器作為料位計的控制開關,在PLC程序中增加1個指令(圖2虛線框),利用該指令將控制開關結合到PLC程序中。在駕駛室操作或使用遙控器操作天車加料時,滿足指令中的對位和加料條件,即可實現(xiàn)控制開關通電閉合,料位計啟動工作的功能;料加滿后料位計報警停止加料,則控制開關斷開,料位計停止工作。這樣料位計只在加料時工作幾分鐘。
改進前每月至少更換3只料位計(1只成本1500元),改進后設備使用半年,未更換1只料位計。
圖2 PLC程序