王 珂
(山西煤礦礦用安全產(chǎn)品檢驗中心,山西 太原 030012)
煤塵既是煤礦安全生產(chǎn)的危險源,又是煤礦主要職業(yè)病危害源。為了降低并控制回采工作面的粉塵,國內(nèi)外的相關(guān)學者和煤礦工程技術(shù)人員通過努力,采取了多種方法進行防塵,如:噴霧灑水、濕式作業(yè)等。這些綜合性的防塵措施屬于被動型的防塵,而防治粉塵危害最為有效的方式應該是積極的防塵方式,即從源頭上控制粉塵的產(chǎn)生。
煤層注水是在作業(yè)面回采之前,根據(jù)煤層的實際特性,選擇合適的鉆孔方式向煤體內(nèi)部注入一定的壓力水,使其盡量均勻地滲入到煤體內(nèi)部的孔隙和裂隙中,改變煤體原有的物理力學特性,使煤體脆性減弱,塑性增強,進而降低煤體開采過程中產(chǎn)生煤塵的可能性,起到從源頭上控制粉塵產(chǎn)生的作用。
在煤層注水過程中,注水鉆孔的特性、注水壓力、注水時間等參數(shù)的選擇,將直接影響最終的注水效果,而這些參數(shù)與煤層的實際狀態(tài)相關(guān)聯(lián)。通過對各種參數(shù)的分析研究,發(fā)現(xiàn)動壓長鉆孔方式更適用于唐山開灤趙各莊礦。因此,在趙各莊礦3137工作面進行了基礎(chǔ)試驗研究。
3137工作面位于13水平西翼1石門12煤層。上至3137東一面回風巷,回風巷以上2137、2237工作面于1989—1991年回采完畢;下至3137東一面運輸巷,運輸巷以下尚無采掘工程;西至3137副上山,上山以西為3137輔助運輸巷;東至3137開切眼,開切眼以東為東Ⅲ斷層下盤保護煤柱線。工作面走向長282~288 m,平均285 m。傾斜長69~71 m,平均70 m。
工作面因受礦井寬緩向斜及東Ⅲ斷層影響,煤層走向變化大, 在160°~205°。煤層傾角在9°~43°(受斷層影響),平均傾角25°,煤層結(jié)構(gòu)簡單,煤層厚度在8.5~11.2 m,平均9.3 m。
工作面絕對瓦斯涌出量為12.89 m3/min,煤塵爆炸指數(shù)為47.91%,煤層自燃傾向性等級為Ⅱ類自燃煤層,最短自然發(fā)火期為6個月。
趙各莊礦主要的防塵措施有濕式鉆眼,水炮泥,爆破噴霧,裝巖(煤)灑水和凈化風流,轉(zhuǎn)載噴霧,沖洗巷幫,濕式噴漿,采煤機、掘進機割煤噴霧,液壓支架降柱、移架同步噴霧,佩戴防塵口罩等防塵措施,以上防塵措施基本上屬于粉塵產(chǎn)生后進行的降塵措施,而沒有從減少粉塵的產(chǎn)生上采取措施,粉塵防治效果不理想,與當前國家對職業(yè)病危害防治要求不相適應。
為了掌握動壓長鉆孔注水方式的特性,以趙各莊3137綜放工作面為載體進行煤層注水,以獲得該方式的基礎(chǔ)參數(shù),為其實際應用提供技術(shù)支持。
1)注水方式采用動壓長鉆孔煤層預注水方式注水
2)鉆孔布置從回采工作面的回風巷沿煤層傾斜方向,平行于工作面打下探鉆孔。
3)鉆孔參數(shù)確定。
采用ZDY-550S型全液壓鉆機進行施工,鉆機技術(shù)參數(shù)見表1。
表1 鉆機技術(shù)參數(shù)表
根據(jù)鉆機參數(shù)及實際情況,該礦開孔、終孔直徑均選擇為89 mm。 鉆孔間距:15 m。 開孔位置:鉆孔在工作面回風巷南幫距巷道底部1.4 m位置開孔。 鉆孔傾角:為起到更好的注水效果,鉆孔取7°左右的仰角(相對于煤層傾角的仰角),終孔距離煤層底板8 m左右。
4)鉆孔布置情況。
本次施工在3137東一面回風巷南幫,為防止工作面煤壁片幫,第一鉆孔超前工作面29 m,其他鉆孔從東向西每15 m施工1個,由于停采線距離上山35 m,最后1個鉆孔距上山34 m,合計共施工鉆孔16個。考慮施工過程中鉆桿的自然下垂情況,各個鉆孔的具體情況見表2。
鉆孔布置見圖1。
表2 鉆孔的具體情況表
圖1 工作面順槽注水孔布置示意圖
1)封孔方法。采用直徑75 mm橡膠快速封孔器封孔。封孔器與水管連接處距鉆孔外口應在8 m以上,并保證鉆孔周圍煤壁不漏水。
2)封孔深度。封孔深度8~10 m,即封孔器外端距煤壁8~10 m。封孔器示意圖見圖2。
圖2 封孔器示意圖
3.3.1注水系統(tǒng)
采用動壓注水,水源由供水水源主管路提供靜壓水至噴霧泵,動壓注水系統(tǒng)由CMZY-80型噴霧泵(含壓力泵、水箱、壓力表、安全閥、溢流閥等)、高壓鋼絲膠管、SGS型雙功能高壓水表、高壓橡膠自動封孔器組成。用高壓膠管將每個鉆孔中的高壓橡膠自動封孔器連接起來。
3.3.2注水參數(shù)
1)注水壓力采用動壓注水,CMZY-80型噴霧泵的泵壓可以控制在8~12 MPa,根據(jù)該礦實際,要求到達注水孔的壓力不小于9 MPa。
2)每孔注水量:
Q=L·B·M·r·△W·K
式中:
Q—每孔平均注水量,m3;
L—工作面長度,m,取70;
B—鉆孔間距,m,取15;
M—煤層平均厚度,m,取9.3;
r—煤的密度,t/m3,取1.45 ;
△W—水分增加平均值,%,取2;
K—濕潤范圍內(nèi)不均衡系數(shù),取1.05。
則:
Q=297.34 m3
3)注水時間:
T=Q/q
式中:
T—注水時間, h;
Q—每孔平均注水量,m3;
q—單位時間內(nèi)每孔注水量, m3/h,該礦采用分流器控制注水流量,取2。
則:
T=148.67 h=6.19 d
4)超前距離。
第一個鉆孔開始注水時,該鉆孔與回采工作面煤壁之間的距離,即為超前距離BC。
BC=BJ+Bt
式中:
Bc—超前距離,m;
BJ—停止注水時,該鉆孔與回采工作面之間的距離,m,一般為10~20;取15;
Bt—在注水時間內(nèi)回采工作面的推進距離,m
而:Bt=T×Vt
T—注水時間,d,取6.19;
Vt—回采工作面的推進速度,m/d,取2;
則:Bt=12.38 m,BC=27.38 m,實際超前距離選擇為28 m。
5)超前注水時間。
根據(jù)生產(chǎn)銜接,該礦采取邊采邊注方式,鉆孔注水超前于回采的時間為:
TC=BC/Vt
式中:
TC—鉆孔超前注水時間,d;
BC—鉆孔與回采工作面煤壁之間的距離,m,取28;
Vt—回采工作面的推進速度,m/d,取2;
則:
TC=14 d
超前注水時間選擇為14 d。
在煤層注水前后,對工作面煤塵進行測定,在正常使用各防塵設(shè)施的情況下,由專職測塵工進行采樣分析,每兩天測定一次全塵濃度,并做好記錄。
煤層注水的主要目的就是通過預先濕潤煤體,減少采煤各個環(huán)節(jié)粉塵產(chǎn)生量,其測點選擇及布置按《煤礦井下粉塵綜合防治技術(shù)規(guī)范》中有關(guān)要求執(zhí)行。
粉塵治理效果見總粉塵測定結(jié)果表(表3)。
表3 總粉塵測定結(jié)果表
由表3可以看出,經(jīng)過煤層注水后,工作面產(chǎn)塵量大幅度下降,產(chǎn)塵地點降塵率較明顯提高,尤其是在割煤和移架過程,總粉塵濃度降塵率達70%以上,效果明顯。
1)根據(jù)試驗結(jié)果,注水開孔、終孔直徑均選擇為89 mm、注水孔的壓力不小于9 MPa、超前注水時間選擇為14 d。
2)經(jīng)過煤層注水后,工作面產(chǎn)塵量大幅度下降,產(chǎn)塵地點降塵率提高比較明顯,尤其是在割煤和移架過程,總粉塵濃度降塵率達70%以上,極大地降低了工作面的產(chǎn)塵量,達到了預期目的。
參 考 文 獻
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