葛亞南
(山西晉城煤業(yè)集團 成莊礦洗選廠,山西 晉城 048021)
晉城煤業(yè)集團成莊礦洗選廠塊煤主洗設(shè)備為2臺斜輪分選機,由于其設(shè)計缺陷,扇形板內(nèi)圈與主軸支座之間存在間隙,在運行過程中碎矸會從縫隙進入斜輪殼體底部,這些碎矸不僅會造成介質(zhì)泵和管道堵塞,而且嚴(yán)重影響斜輪分選機扇形板的使用周期。為此在斜輪分選機下方安裝了放矸裝置,但該裝置為人工控制、人工清理,不僅操作人員勞動強度大,而且效果不好。為解決這一問題,對現(xiàn)場存在的問題進行分析整改。首先將 “船閘原理”作為革新的理論依據(jù),并對現(xiàn)場裝置進行系統(tǒng)完善,包括放矸閥門開啟控制、介質(zhì)回收、矸石自動輸送排放,以實現(xiàn)斜輪分選機的定時自動放矸。
成莊礦洗選廠塊煤主洗設(shè)備為2臺洛陽礦山機械廠生產(chǎn)的LZX-4.0型斜輪分選機,由于其存在設(shè)計缺陷,在使用過程中,部分小碎矸不可避免地從扇形板與支座間的縫隙進入斜輪殼體底部,為了防止這些小碎矸磨損扇形板,減少設(shè)備運轉(zhuǎn)負(fù)荷以及防止矸石進入介質(zhì)系統(tǒng)后造成介質(zhì)泵、介質(zhì)管道堵塞,閥門磨損等,該廠在斜輪殼體最底部開孔,并安裝配套儲矸漏斗,漏斗下方使用管路將矸石引到合介桶篦子上,運行中崗位司機每間隔1 h左右手動操作,打開儲矸漏斗下的電動閥門,將儲矸漏斗中的碎矸排放至介質(zhì)桶箅子上,使合格介質(zhì)在流回介質(zhì)桶前先濾去碎矸,但由于箅子上的碎矸夾雜著介質(zhì),首先要用水沖洗這些小碎矸進行介質(zhì)回收,然后再將介質(zhì)桶箅子上的矸石人工清理至廠房地面,最后再用鐵鍬將矸石從地面清理至601矸石膠帶機進入矸石倉(見圖1)。這種較為落后的排矸方法主要存在以下問題:
1) 由于需要人員定期進行排矸,時間控制性差,如果由于各種特殊原因,如其它崗位設(shè)備的緊急故障處理、工作人員疲勞等,造成斜輪殼體底部的矸石不能及時排放,這些碎矸就會對扇形板、分選槽造成嚴(yán)重磨損,同時排矸輪主軸負(fù)荷增大,會出現(xiàn)跳閘、斷軸,甚至減速器損壞等事故。
2) 手動開啟電動閥門放矸時,由于人工操作隨意性大,造成電動閥門開啟過程不均勻,過快或過慢,斜輪內(nèi)的懸浮液常常沿著管道流入合介桶,造成斜輪瞬時液位偏低,設(shè)備停機,影響洗選系統(tǒng)正常運行。
3) 儲矸漏斗內(nèi)的矸石先被排放至介質(zhì)桶箅子上,由于這些矸石上黏附著大量介質(zhì),需要用水沖洗矸石進行介質(zhì)回收,這樣水也會隨著介質(zhì)一塊流入合介桶內(nèi),影響合格介質(zhì)比重;為了減少對合介桶內(nèi)介質(zhì)比重的影響,只能用少量的水沖洗矸石,矸石脫介不徹底,造成了介質(zhì)的流失。
4) 矸石脫介后,必須先將矸石從箅子上清理至地面,再將地面上的矸石清理至601矸石膠帶機,造成職工工作量加大。
5) 介質(zhì)桶距地面垂直高度2 m多,將合介桶箅子上的矸石清理至三樓地面時,矸石對地面的瞬時沖擊力較大,造成三樓地板已被矸石沖擊磨損得十分嚴(yán)重,同時矸石在清至地面時懸浮液四處飛濺,現(xiàn)場環(huán)境惡劣,且影響到建筑樓板的安全系數(shù)。
圖1 改造前放矸系統(tǒng)圖
1) 實現(xiàn)放矸自動控制,增加斜輪分選機扇形板使用壽命,延長更換周期,還要防止斜輪內(nèi)懸浮液瞬時流失現(xiàn)象的發(fā)生,保證正常生產(chǎn)。
2) 通過對斜輪分選機放矸系統(tǒng)進行技術(shù)改造,解決手動放矸存在的問題,實現(xiàn)斜輪分選機自動放矸,減小工作量,優(yōu)化現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境。
1) 設(shè)計思路。本次改造的設(shè)計思路借鑒了船閘工作原理,通過由時間繼電器控制的電動閥門所組成的兩道閘門來實現(xiàn)。
2) 施工工藝。對斜輪放矸系統(tǒng)的工藝設(shè)施進行了一系列改進(見圖2)。
a) 在斜輪儲矸漏斗下部焊接1個儲矸廂,通過管路與儲矸漏斗連接,管路中間安裝電動閥門1,儲矸箱內(nèi)部斜放1塊箅子。當(dāng)電動閥門1打開后,矸石排放至儲矸箱,先經(jīng)過箅子自行脫介,這些介質(zhì)為合格介質(zhì),通過介質(zhì)回收管進入合介桶,矸石則臨時存儲于儲矸箱內(nèi)(此時儲矸箱下方的電動閥門2處于關(guān)閉狀態(tài))。由于矸石鋪在箅子上,不會出現(xiàn)懸浮液瞬時大量流失,造成液位偏低現(xiàn)象的發(fā)生。
圖2 改造后放矸系統(tǒng)圖
b) 儲矸廂底部接入2趟管路(分別為介質(zhì)回收管和排矸管),其中箅子下的物料即合格介質(zhì)通過介質(zhì)回收管路直接進入合介桶循環(huán)使用,箅子上的矸石會通過排矸管路進入到放矸小篩。
c) 在儲矸箱底部排矸管路入口處安裝電動閥門2,從循環(huán)水池接入1趟清水管并入排矸管,用電動閥門3控制。安裝清水管的作用:一是由于排矸管路坡度較平緩,矸石不易自行滑入放矸小篩,可通過水的沖擊作用將矸石沖至放矸小篩上;二是由于矸石上夾帶著大量介質(zhì),通過用水沖洗進行脫介。當(dāng)電動閥門1關(guān)閉后,電動閥門2和閥門3才會同時打開進行放矸并脫介,其目的是防止斜輪跑料造成液位偏低無法生產(chǎn)。
d) 在排矸管路靠近末端處安裝自制振動放矸小篩,篩機上安裝有噴水嘴,篩機下方通過管路接至稀介桶。放矸時,當(dāng)上方放矸管內(nèi)的矸石向下排至小篩篩板上時,篩機振動將矸石排至601矸石膠帶,同時噴水將矸石上的介質(zhì)沖掉后回收至稀介桶循環(huán)利用,同時還可防止矸石倉發(fā)生竄倉事故。
3) 電控參數(shù)設(shè)置。
斜輪放矸系統(tǒng)自動控制是通過由時間繼電器控制的3個電動閥門來實現(xiàn)的。具體參數(shù)設(shè)置及工作原理如下:
a) 電動閥門1和排矸輪實現(xiàn)聯(lián)鎖。只有當(dāng)排矸輪啟動后,閥門才會運行。目前,電動閥門1的啟動周期為45 min,即當(dāng)排矸輪運行45 min后,閥門開始啟動,啟動周期為1 min,即開啟15 s后打至最大位置,持續(xù)30 s后開始關(guān)閉,15 s后完全關(guān)閉。45 min后再重新啟動,如此循環(huán)往復(fù)。這樣儲矸漏斗內(nèi)的矸石被臨時排放至儲矸箱內(nèi)。
b) 電動閥門1關(guān)閉2 min后,電動閥門2和閥門3同時開啟,2個閥門的開啟周期均為1.5 min(開停時間各15 s,持續(xù)時間1 min),可將儲矸箱內(nèi)的矸石全部沖至放矸小篩上,介質(zhì)和水則通過小篩下方漏斗回收至稀介桶。
c) 3個電動閥門的開停通過時間繼電器的控制來實現(xiàn),其時間參數(shù)的設(shè)置可根據(jù)井下煤質(zhì)變化進行適時調(diào)整,即當(dāng)井下煤質(zhì)較好,含矸量低時,閥門的啟動周期可適當(dāng)延長;反之,閥門的啟動周期可縮短。
d) 放矸小篩控制電源與閥門啟動電源控制同步,即當(dāng)閥門開啟放矸時,振動小篩開始運行,當(dāng)放矸結(jié)束,所有閥門關(guān)閉時,小篩停止運行。比控制原理在確保正常放矸的同時,也可避免小篩長期無功運行耗能大及壽命縮短的問題。
1) 船閘原理在斜輪自動放矸裝置上的應(yīng)用,在實現(xiàn)斜輪自動放矸的同時,避免出現(xiàn)斜輪內(nèi)懸浮液瞬時流失現(xiàn)象的發(fā)生,保證了正常生產(chǎn)。
2) 電動閥門的啟動周期可根據(jù)煤質(zhì)變化適時調(diào)整,具有靈活性。
3) 矸石脫介更加徹底,實現(xiàn)了對合格介質(zhì)和稀介質(zhì)的分別回收。
4) 改造簡單易行,整體設(shè)計合理緊湊,具有較強的實用性、安全性。
1) 社會效益。
a) 實現(xiàn)了矸石排放自動控制功能,避免了液位出現(xiàn)瞬時降低的情況,減少了故障時間,延長了斜輪分選機的使用更換周期,保證了正常生產(chǎn)。
b) 提高了介質(zhì)回收率,最大限度的減少了介質(zhì)的浪費,節(jié)約了成本,提高了經(jīng)濟效益。
c) 現(xiàn)場環(huán)境得到了極大地改善,為標(biāo)準(zhǔn)化工作創(chuàng)造了條件。
d) 減輕了職工的工作量。
2) 經(jīng)濟效益。
a) 改造后,提高了介質(zhì)回收率,每月可多回收介質(zhì)5 000 kg,按介質(zhì)價格1.3元/kg計算,年可創(chuàng)經(jīng)濟效益:5 000×1.3×12=78 000元。
b) 改造后斜輪沒有再出現(xiàn)液位瞬時降低的情況,每年至少可減少故障時間約10 h,按每小時入洗1 300 t原煤、每噸100元利潤計算,可增加收入:10×1 300×100=1 300 000元。
c) 斜輪分選機扇形板的使用壽命延長了5個月左右。每套扇形板按照5萬元計算,2套扇形板的使用周期累計延長10個月,相當(dāng)于1套新扇形板的使用周期,可節(jié)約材料費5萬元。每次更換扇形板約55 h,按每小時入洗1 300 t原煤、每噸100元利潤計算,可增加利潤:55×1 300×100=7 150 000元。
d) 按改造前現(xiàn)場清矸每班至少需要2人,該車間三八工作制作業(yè),可節(jié)約人工6人,根據(jù)該車間平均日工資水平100元計算,可節(jié)省:100×6×360=216 000元。
每年可節(jié)省累計經(jīng)濟效益: 78 000+1 300 000+7 150 000+216 000=874.4萬元。
斜輪分選機自動放矸裝置的革新與應(yīng)用在保證斜輪分選機安全高效運行的前提下,降低了工人勞動強度,延長了斜輪分選機扇形板的使用壽命,具有明顯的社會和經(jīng)濟效益。該裝置不僅適用于成莊礦洗選廠,而且可應(yīng)用于其它安裝有斜輪分選機的廠、礦企業(yè),具有廣闊的應(yīng)用前景。
參 考 文 獻
[1]王成師,王建明.重介質(zhì)分選工[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2007:99-106.
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