初靜 劉宇新 陳偉 孫麗艷
摘 要:文章闡述了曉明礦選煤廠洗選系統(tǒng)改造的實踐,介紹了選煤廠如何結(jié)合現(xiàn)場實際情況調(diào)整入洗原料煤結(jié)構(gòu),改進工藝,解決現(xiàn)場實際問題,增加入洗量,使曉明礦洗煤加工系統(tǒng)暢通、為企業(yè)多創(chuàng)效益。
關(guān)鍵詞:入洗原料煤;篩分;撈坑;凈水劑;效益
曉明礦選煤廠是1968年建成并投入生產(chǎn)的,原設(shè)計能力為60萬噸/年,經(jīng)過1989年的改擴建后設(shè)計能力達到135萬噸/年,核定能力為220萬噸/年的礦井型動力煤選煤廠。主要加工工藝是:煤炭經(jīng)主井提升至選煤廠,毛煤入廠后,經(jīng)一次篩分,篩上物經(jīng)手選除雜破碎成為入洗原料煤;篩下物進入二次篩分。二次篩分篩上物作為入洗原料煤,篩下物進入三次篩分。三次篩分篩上物為成品粒煤,篩下物為成品末煤。入洗原料煤經(jīng)跳汰分選成為洗中塊、洗粒煤、洗末煤、洗矸石,洗矸石作為洗耗棄掉。產(chǎn)生的煤泥水經(jīng)處理,澄清水回廠洗煤,煤泥對外銷售。
1 改造前存在問題
隨著煤炭市場形勢的變化,用戶對煤碳質(zhì)量的要求的增高,洗產(chǎn)品需求量增大,要提高銷售收入必須加大入洗量,提高入洗比率,原工藝存在以下問題:
(1)曉明礦選煤廠為跳汰洗煤,如果增大入洗量,入洗原煤,將增加透篩煤量,加大洗煤損耗,使矸石中含煤量增加,降低洗煤回收率;同時還會增加煤泥水處理系統(tǒng)負擔(dān)。
(2)增加入洗量,洗末斗式提升機能力不足,撈坑穩(wěn)流效果不好,溢流跑粗,撈坑跑粗進入煤泥水處理系統(tǒng),會產(chǎn)生堵管路、壓耙子等一系列問題,制約洗煤生產(chǎn)。
(3)原煤泥水加藥系統(tǒng)中,原陽離子藥劑凈水劑的配制系統(tǒng)笨拙,勞動強度大,需起吊作業(yè),安全系數(shù)低。
2 技術(shù)改造方案
2.1 調(diào)整入洗原料煤結(jié)構(gòu),增加粒煤入洗量
調(diào)整入洗原料煤結(jié)構(gòu),在少洗和不洗原煤的基礎(chǔ)上加大入洗量,增加粒煤入洗量,在適應(yīng)我廠生產(chǎn)實際的基礎(chǔ)上增加效益。通過以下方案實現(xiàn)增加粒煤入洗量,提高銷售收入:
2.1.1 二次篩分篩上物為入洗原料煤,因此增加入洗量要提高篩上物產(chǎn)率,將二次篩分原20mm*20mm編織篩網(wǎng)改為條縫為13mm的篩底,增加二次篩分篩上物產(chǎn)量,進入緩沖倉全部入洗。
由于篩縫變小,篩底容易掛貨,因此將ZFX2461香蕉篩篩板改進,改用彈性轉(zhuǎn)桿篩板,當(dāng)篩分機振動時彈性轉(zhuǎn)桿在篩框孔內(nèi)轉(zhuǎn)動,使卡在篩條間的物料順勢轉(zhuǎn)到篩下,有利于透篩,有效的防止了篩板掛貨。
2.1.2 安裝一臺波狀擋邊膠帶運輸機,三次篩分篩上物全部進入波狀擋邊膠帶運輸機,拉入入洗原料煤配倉膠帶運輸機入洗。
改造過程中,由于受現(xiàn)場空間限制,實現(xiàn)三次篩分篩上物運入入洗原料煤配倉膠帶運輸機,由于所需運輸機角度大,普通膠帶機無法實現(xiàn),因此我廠選用了大傾角波狀檔邊膠帶運輸機。
2.1.3 圓筒倉塊煤回收篩篩網(wǎng)由25mm*25mm調(diào)整為18mm*18
mm,增加篩上物產(chǎn)量,進入圓筒倉后全部回洗。
2.2 斗式提升機及撈坑改造
2.2.1 增加斗式提升機處理能力,由于受洗煤車間空間位置限制不能將B800斗式提升機加寬為B1000,因此我廠將原有B800斗式提升機提速,增加處理量,采用變頻調(diào)速,原斗式提升機速度為0.16m/s,變頻調(diào)速后速度為0-0.24m/s最大速度0.24m/s,能力計算:
Q×0.24÷0.16=1.5Q
Q-原斗式提升機能力
由以上計算可以看出改造后斗式提升機能力提高到原能力的1.5倍,這樣既完成了改造與更新設(shè)備相比又節(jié)約了資金。
2.2.2 針對撈坑穩(wěn)流效果不好,溢流跑粗,我廠通過調(diào)研引進了鞍山市重冶機械制造廠的撈坑穩(wěn)流裝置。
穩(wěn)流器將撈坑來料水倒入液面深度2米以下,并在來料管上方安裝傘狀導(dǎo)流板,當(dāng)撈坑來料時進入液面以下,避免了直接沖擊撈坑液面造成的紊流現(xiàn)象,同時傘狀導(dǎo)流板使向上流動的水流螺旋擴散,平穩(wěn)流動。
2.3 改進凈水劑配藥方式
原陽離子藥劑凈水劑配藥時,由人工將固體凈水劑運至加藥平臺下,再用吊車將藥品吊到平臺上,投加到凈水劑配藥罐內(nèi),每個原班平均需搬運藥劑2.1噸,工人勞動強度大,并且藥劑用吊車運至平臺上,起吊作業(yè),危險性大。
通過市場調(diào)研我廠決定選用液體凈水劑,利用原廢棄水池做為凈水劑儲存池,儲料池底部安裝一臺ST-10PV水泵,原配藥罐上部安裝一個計量罐,配藥罐內(nèi)安裝高、低位液位計。液體凈水劑儲存在儲料池內(nèi),當(dāng)配藥罐內(nèi)藥劑用至低液位需要配藥時,水泵自動開啟,將儲料池內(nèi)凈水劑輸送至計量罐,計量罐注滿后自流到配藥罐內(nèi),同時向配藥罐內(nèi)注水水泵開啟,達到高液位時水泵自動停車完成配藥。這樣整個配藥過程自動完成,無需人工參與,更避免了每天大量的藥劑搬運。
儲料罐為5m3,計量罐為0.5m3,水的密度為1g/cm3,凈水劑的密度約等于1g/cm3,
配藥濃度計算:
0.5×1÷(5×1)×100%=10%
凈水劑加藥方式改進后配藥濃度為規(guī)定使用濃度10%。
3 經(jīng)濟效益分析
3.1 增加入洗量效益
按年增加入洗粒煤量8萬噸,粒煤315元/噸,洗粒416元/噸和洗末平均售價347元/噸,煤泥售價100元/噸,篩選煤加工費5.04元/噸,洗煤加工費13.02元/噸。洗煤回收率73.5%,煤泥產(chǎn)出率:5%,按洗粒出90%計算,洗末按10%計算則增加的經(jīng)濟效益為:
(8*0.9*0.735*416+8*0.1*0.735*347+8*5%*100-8*13.02)-(8*281-8*5.04)
=133.16(萬元/年)
3.2 撈坑改造效益
使用撈坑穩(wěn)流裝置后,改善了撈坑的穩(wěn)流效果,降低了入洗原料煤的粒度下限,增加了洗產(chǎn)品量,2012年洗末產(chǎn)量11.03萬噸,2013年洗末產(chǎn)量為12.64萬噸,洗末產(chǎn)量增加了1.61萬噸。
2013年洗末平均售價:422.45元/噸
末煤平均售價:287元/噸
洗產(chǎn)品加工費:16.5元/噸
穩(wěn)流裝置購置及安裝費為10萬元
2014年全年經(jīng)濟效益=1.61×(422.45-287-16.5)-10=180.87萬元
3.3 凈水劑加藥方式改進效益
使用液體藥劑噸煤泥加藥量6.2kg,原固體藥劑噸煤泥加藥量7.49kg,藥劑均為2200元/噸,按年煤泥量為9萬噸計算則每年節(jié)約藥劑費:9*(7.49-6.2)*2.2=25.54萬元。
改造后總效益:122.1+180.87+25.54=328.51萬元
4 結(jié)束語
曉明礦選煤廠通過技術(shù)改造調(diào)整入洗原料煤結(jié)構(gòu),結(jié)合本廠生產(chǎn)實際情況加大入洗量,提高銷售收入,并通過技術(shù)改造,解決了原洗煤系統(tǒng)中存在問題,使曉明礦洗選加工系統(tǒng)更加暢通、為企業(yè)多創(chuàng)效益。
作者簡介:初靜(1975-),女,遼寧省調(diào)兵山市人,工程師,機電專業(yè),機電技術(shù)員。