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      MTBE裝置催化劑失活原因及解決方案

      2014-08-15 00:51:32胡永濤青島安邦煉化有限公司266111
      化工管理 2014年21期
      關(guān)鍵詞:異丁烯失活反應(yīng)器

      胡永濤(青島安邦煉化有限公司 266111)

      MTBE是進行無鉛、高辛烷值、含氧汽油生產(chǎn)的重要調(diào)和成分,其在全球的汽油添加劑中得到了廣泛的應(yīng)用。同時,MTBE還是一種重要的化工原料,例如在制備高純異丁烯中就有應(yīng)用。通常,在制作MTBE的過程中,通常是將甲醇、異丁烯等作為原料,使用酸性催化劑最終得到。其中,工業(yè)中使用最多的催化劑是樹脂催化劑。而在實際的生產(chǎn)過程中,因為催化劑失活或者破碎而導(dǎo)致生產(chǎn)裝置減產(chǎn)。因此,有必要分析導(dǎo)致MTBE催化劑失活的原因,并針對具體的實際需要提出解決措施。

      一、MTBE裝置催化劑失活案例分析

      1.案例概況

      某裝置需要的碳四原料是通過氣體分餾裝置提供的,其中所需要的甲醇原料由甲醇裝置直接提供,在反應(yīng)之后沒有反應(yīng)完全的碳四在滿足烷基化裝置進料要求的基礎(chǔ)上,將之作為烷基化裝置的生產(chǎn)原料,其生產(chǎn)能力達到20kt/a。后續(xù)為了擴大產(chǎn)能,對設(shè)備進行了檢修和擴量改造,總的生產(chǎn)能力提高到了30kt/a。在實際的生產(chǎn)過程中,因為MTBE裝置的催化劑活性與設(shè)備的生產(chǎn)效能直接相關(guān),所以其決定了整個反應(yīng)過程的轉(zhuǎn)化效率以及MTBE的總產(chǎn)量。從擴量改造之后,為了延長MTBE裝置的催化劑壽命,一直在找尋積極的措施來解決該問題。表1為該反應(yīng)裝置催化劑的裝填量。

      2.催化劑應(yīng)用現(xiàn)狀

      從理論上分析,當(dāng)中斷進料之后,尤其是在甲醇中斷之后,系統(tǒng)合成MTBE的整個反應(yīng)將停止工作。但是,因為異丁烯在整個反應(yīng)裝置中的轉(zhuǎn)化率一般維持在80%左右,其余部分異丁烯與原料碳四、甲醇中的水反應(yīng)生成叔丁醇,還有部分則通過自聚反應(yīng)得到低聚物。由于這些產(chǎn)物生成之后都附著在催化劑的表層,這些非動態(tài)狀態(tài)下的垢狀物會減少催化劑的反應(yīng)面積,導(dǎo)致催化劑失活。

      二、造成催化劑失活的相關(guān)原因

      1.催化劑含水量因素

      催化劑在使用之前由于含水量較大,因此在使用之前必須將其中的水分充分處理干凈,否則將會導(dǎo)致在投入使用之后產(chǎn)生過多的副產(chǎn)物,例如TBA,造成MTBE的整體純度下降。

      2.反應(yīng)溫度因素

      因為MTBE催化劑必須在對應(yīng)的溫度下才具有對應(yīng)的催化作用和催化效率,加之合成MTBE的過程屬于一個放熱反應(yīng),因此必須對溫度進行控制,通常要求溫度越低越好。隨著生產(chǎn)的持續(xù)進行,整個催化劑的工作環(huán)境溫度持續(xù)提高,一般將催化劑在初投使用的溫度控制在40-70℃之間。當(dāng)反應(yīng)溫度過低時,同樣會導(dǎo)致催化劑效率下降,影響異丁烯的轉(zhuǎn)化效率;當(dāng)反應(yīng)溫度過高時,則所產(chǎn)生的副產(chǎn)物過多,直接導(dǎo)致催化劑的使用壽命下降。

      3.醇烯比因素

      在生產(chǎn)過程中,必須對醇烯比進行控制,一般是通過對甲醇用量的控制來達到目標(biāo)。當(dāng)所使用的甲醇量過大時,會導(dǎo)致整個反應(yīng)的溫度下降,且醚化之后的甲醇量過大,生成的二甲醚還會對MTBE的整體純度造成影響。若甲醇不足,則會導(dǎo)致反應(yīng)溫度過高,醚化之后的異丁烯含量過高,所產(chǎn)生的副產(chǎn)物量和種類都增加,從而影響MTBE的整體純度。在實際的生產(chǎn)應(yīng)用過程中,因為甲醇量的不足而導(dǎo)致催化劑溫度失控的問題經(jīng)常出現(xiàn)。

      三、MTBE裝置催化劑失活解決方案

      1.增設(shè)MTBE裝置碳四原料水洗系統(tǒng)

      在改造過程中,在碳四原料的進料裝置處增加了一個用于除胺的旋流設(shè)備,將原料當(dāng)中的雜質(zhì)胺去除,從而達到避免催化劑中毒問題的出現(xiàn),有效延長催化的使用壽命。其中,將甲醇回收塔的萃取水作為旋流器中除胺的用水,不但能夠滿足原料的水洗要求,而且還能夠保證萃取水得到周期性的循環(huán)更新。從實際的應(yīng)用情況來看,水洗罐中胺的濃度從改造前的0.143mg/L增加到了19.12mg/L,表明該裝置具有極強的除胺效果。同時,從實際的生產(chǎn)應(yīng)用情況來看,該方法還使得過濾器的更換周期得到延長,流程更加簡單,具有投資少、效益高的特點。

      2.增設(shè)一臺一級反應(yīng)器

      與傳統(tǒng)的膨脹床反應(yīng)設(shè)備以及低醇烯比的制備工藝路線相比,通過增設(shè)一臺一級反應(yīng)器的方式,將之與兩臺一級反應(yīng)器相互串聯(lián),來提高系統(tǒng)的整體性。通常,是采用單個應(yīng)用,相互備用的方式。當(dāng)系統(tǒng)的處理量大時,通過并聯(lián)相連的方式來提高MTBE的整體產(chǎn)量;而當(dāng)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)化率較低時,則可以采用串聯(lián)使用的方式,達到提高催化劑的使用率目的。在對催化劑進行更換時,可以采用切換使用的方式讓裝置繼續(xù)生產(chǎn)應(yīng)用,減少設(shè)備由于停工而導(dǎo)致的損失。

      3.增加預(yù)反應(yīng)器裝置

      在實際的生產(chǎn)運行過程中,因為原料中存在的陽離子等雜質(zhì)整體含量較高,因此車間通過技術(shù)改造,在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上,在物料進入反應(yīng)器之前通過并聯(lián)連接的方式增加了兩臺離子過濾器,且在每一臺的離子過濾器中裝填了0.625t的催化劑。通過這種方式,即使在生產(chǎn)過程中原料中的陽離子雜質(zhì)超標(biāo)之后,只會對過濾器中的樹脂產(chǎn)生影響,而不會影響到反應(yīng)器中的催化劑活性。

      [1]童兆春.裝置催化劑失活原因分析及對策探討[J].山東化工,2010,39(8).

      [2]李豫杉.閆三平.張巖優(yōu)化生產(chǎn)提高MTBE裝置異丁烯轉(zhuǎn)化率[J].內(nèi)蒙古石油化工,2010,36(15).

      [3]白銳,李寧,盧永,程相民.煉油型甲基叔丁基醚裝置催化劑長周期運行探討[J].中外能源,2012(8).

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