魏翔 賈鵬飛 韓曄 楊小燕(中國石油天然氣股份有限公司華北石化分公司 062552)
我國石油資源中,原油大部分偏重,輕質(zhì)油品含量低,這就決定了我國煉油工業(yè)必須走深加工的路線。催化裂化是煉廠獲取高效益的一種重要方法,在煉油工業(yè)中占有極其重要的地位。據(jù)統(tǒng)計,截止上世紀(jì)末,我國催化裂化能力達(dá)66Mt/a,占一次加工能力的38%,居世界第二位。隨著技術(shù)的發(fā)展,經(jīng)濟效益還將不斷提高,催化裂化已成為我國煉油工業(yè)的支柱。
催化裂化反再系統(tǒng)是原料油經(jīng)進料噴嘴霧化后,在一定溫度、壓力下,通過與高溫催化劑的混合發(fā)生裂解等反應(yīng),生成油氣。期間發(fā)生的反應(yīng)眾多且復(fù)雜,目前科學(xué)界比較認(rèn)同的反應(yīng)原理是正碳離子反應(yīng)。
某催化裂化裝置采用同軸單段逆流再生重油催化裂化。將蠟油、脫瀝青油、冷渣和熱渣引進裝置,混合后進入原料油緩沖罐,由泵抽出,經(jīng)換熱器加熱至200℃左右與回?zé)捰突旌希?jīng)原料油霧化噴嘴進入提升管反應(yīng)器反應(yīng)段,與690℃高溫催化劑接觸完成原料的升溫、汽化及反應(yīng),515℃左右的反應(yīng)油氣與待生催化劑在提升管出口經(jīng)兩組粗旋風(fēng)分離器快速分離,油氣經(jīng)四組單級旋風(fēng)分離器進一步除去攜帶的催化劑細(xì)粉后離開沉降器,進入分餾塔;表面覆蓋有焦炭的待生催化劑離開粗旋后,與來自沉降器單級旋風(fēng)分離器回收的催化劑一起進入汽提段,通過汽提蒸汽逆流接觸以汽提催化劑所攜帶的油氣,汽提后的催化劑沿待生立管下流,經(jīng)待生塞閥并通過套筒出口的分配器進入再生器密相床,在700℃左右的再生溫度、富氧及CO助燃劑的條件下進行逆流完全再生。燒焦過程中產(chǎn)生的過剩熱量由外取熱器和過熱管式內(nèi)取熱取走。經(jīng)再生器再生后的催化劑通過再生斜管,單動滑閥進入提升管底部,開始新的循環(huán)。
兩器互竄是催化裂化裝置事故中非常嚴(yán)重的一種,它是指沉降器中的油氣竄入再生器中,或再生器中的煙氣直接進入沉降器中,與高溫油氣相接觸,使油氣燃燒,在反應(yīng)器內(nèi)發(fā)生閃爆,發(fā)生嚴(yán)重事故。
反再系統(tǒng)是催化裂化裝置的靈魂,一旦出現(xiàn)事故,會造成整套裝置操作波動。兩器發(fā)生互竄時,可在裝置的操作中反應(yīng)出來,會出現(xiàn)以下情況:
(1)反再系統(tǒng)中沉降器藏量波動較大,不易控制,與沉降器藏量相關(guān)聯(lián)的單旋料腿藏量及密度,用來控制沉降器藏量的待生塞閥開度也會有顯著變化且偏離正常值。
(2)氣壓機入口流量大,壓力高??膳袛嘞到y(tǒng)中有大量氣體竄入。
(3)在互竄位置附近伴隨著油氣的燃燒必然會形成高溫區(qū)域,同時,伴隨著催化劑的泄漏,在漏點處附近的密度也必然有變化。所以一旦互竄,沉降器溫度,再生器溫度,再生器密度等參數(shù)都會有明顯變化。
(4)對于同軸式反應(yīng)再生器,待生立管和套筒密度也會有變化。當(dāng)沉降器或待生立管因為有漏點而出現(xiàn)互竄現(xiàn)象時,待生立管和套筒的密度內(nèi)會因為煙氣的進入而使密度變小。
當(dāng)催化裂化反應(yīng)出現(xiàn)問題時,我們只能對現(xiàn)象進行初步分析,然后根據(jù)經(jīng)驗做出判斷,最后只有進入裝置內(nèi)部,全面檢查才能得出最終的結(jié)果。原因分為以下幾點:
(1)沉降器藏量儀表失靈。當(dāng)藏量在高位失靈時,會誤導(dǎo)控制沉降器藏量的塞閥開度,最終導(dǎo)致沉降器真實藏量為零造成兩器互竄。
(2)兩器差壓控制不當(dāng)。兩器壓差是反應(yīng)—再生部分的關(guān)鍵控制參數(shù),當(dāng)差壓過高或過低時都會影響催化劑在裝置內(nèi)的流動,進而影響沉降器料位,嚴(yán)重偏離正常值時導(dǎo)致兩器互竄。
(3)對同軸式反應(yīng)再生器系統(tǒng)而言,沉降器和待生立管出現(xiàn)漏點也會導(dǎo)致兩器互竄。因為同軸式單段逆流再生器汽提段和待生立管松動設(shè)施復(fù)雜,再生器高溫環(huán)境下的引壓管往往會出現(xiàn)拉壞現(xiàn)象,從而造成裝置內(nèi)局部溫度超高,致使結(jié)構(gòu)損壞,最終導(dǎo)致漏點出現(xiàn)。
(4)待生塞閥、再生滑閥卡澀、控制失靈。待生塞閥、再生滑閥在實際操作中可能出現(xiàn)卡澀現(xiàn)象,從而造成催化劑循環(huán)量無法調(diào)節(jié),使催化劑藏量無法控制,最終導(dǎo)致兩器互竄。
(5)金屬腐蝕導(dǎo)致反應(yīng)器損壞。在反應(yīng)器內(nèi)高溫環(huán)境下金屬容易出現(xiàn)氧化脫碳反應(yīng),脫碳結(jié)果使金屬表面的固溶碳減少,甚至成為純鐵體。既影響了金屬的機械強度,也降低了金屬表面的硬度和疲勞極限。
此外,助燃劑的加入會使再生器溫度提高,煙氣中一氧化碳減少,二氧化碳和氧卻增加,因而引起更嚴(yán)重的氣體腐蝕。
根據(jù)上述分析,結(jié)合催化裝置的實際情況,提出以下幾點建議:
(1)注意觀察儀表之間的相互關(guān)系。很多測量儀表的結(jié)果是相互關(guān)聯(lián)的,儀表失靈與否除其自身顯示數(shù)值變化失常,還可根據(jù)相關(guān)儀表數(shù)值變化來進行判斷。搞清各個參數(shù)的對應(yīng)關(guān)系有助于我們迅速發(fā)現(xiàn)儀表失靈與否,從而及時處理,避免事故的發(fā)生。
(2)嚴(yán)格控制兩器差壓。兩器差壓是反再系統(tǒng)操作的核心參數(shù),非常重要,尤其在事故狀態(tài)下,兩器差壓是調(diào)節(jié)沉降器藏量的重要手段,要嚴(yán)格控制,操作人員應(yīng)加強學(xué)習(xí)交流,充分掌握在各種特定條件下的操作參數(shù)。使反應(yīng)平穩(wěn)的進行,一旦出現(xiàn)事故能夠迅速處理。
(3)對于已經(jīng)損壞的襯里要及時修復(fù),出現(xiàn)過的漏點要加強檢查,尤其注意器壁擋板之間焊道質(zhì)量,保證無焊縫。
(4)在檢修時發(fā)現(xiàn)松動風(fēng)線有一定的損壞,建議改進風(fēng)線結(jié)構(gòu)和引壓設(shè)計,防止風(fēng)線附近產(chǎn)生旋流,磨壞器壁,加強數(shù)據(jù)監(jiān)測,增加交流學(xué)習(xí),提高技術(shù)水平,提高責(zé)任心,杜絕此類事故的發(fā)生。
[1]林世雄,石油煉制工程石油工業(yè)出版社,1988.
[2]馬伯文,催化裂化裝置技術(shù)問答(第二版)中國石化出版社,2005年1月.
[3]劉英聚,張韓等,催化裂化裝置操作指南中國石化出版社,2005年7月.