劉鎧僑(盤(pán)錦遼河油田大力集團(tuán)有限公司環(huán)保貿(mào)易分公司 124022)
MTBE(甲基叔丁基醚),其辛烷值高(RO N:117,M ON:101),可以任何比例與汽油互溶,對(duì)于直餾汽油、催化裂化汽油、催化重整汽油等各種汽油有著良好的調(diào)和效應(yīng),是生產(chǎn)無(wú)鉛、含氧、低芳、低烯的高辛烷值汽油的理想調(diào)合組分。本MTBE裝置建生產(chǎn)能力為1.2萬(wàn)噸/年。產(chǎn)品MTBE主要用于將我公司催化裝置生產(chǎn)的汽油調(diào)和至93#汽油。本文結(jié)合MTBE裝置生產(chǎn)實(shí)際分析探討MTBE產(chǎn)品質(zhì)量的影響因素,提出優(yōu)化操作的具體方法,對(duì)指導(dǎo)生產(chǎn)高質(zhì)量MTBE產(chǎn)品有非常重要的意義。
MTBE裝置以氣體分餾裝置生產(chǎn)的混合碳四組分為原料,與甲醇以一定比例混合,經(jīng)過(guò)預(yù)處理器、吸附器,脫除原料中少量的硫、堿性物質(zhì)后,混合碳四與甲醇混合組分被加熱至60℃左右進(jìn)入反應(yīng)器,在大孔強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂催化劑的作用下異丁烯與甲醇發(fā)生醚化反應(yīng),反應(yīng)后的物料進(jìn)入蒸餾塔共沸蒸餾,蒸餾塔底部產(chǎn)品為MTBE,塔頂混合碳四組分一部分作為蒸餾塔回流組分打回塔內(nèi),另一部分作為液化氣產(chǎn)品。
在一定的溫度和壓力下,異丁烯和甲醇的混合組分發(fā)生醚化反應(yīng)生成MTBE。在合成MTBE的過(guò)程中,還同時(shí)發(fā)生少量的副反應(yīng):生成異辛烯/三甲基戊烯 、丁醇、二甲基醚。
醇烯比是指進(jìn)料中的原料甲醇與異丁烯的體積比,醇烴比的控制是影響MTBE產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素,醇烴比過(guò)大,過(guò)量的甲醇會(huì)被帶入MTBE產(chǎn)品中,降低產(chǎn)品純度,而且過(guò)量的甲醇在反應(yīng)器中會(huì)引發(fā)生副反應(yīng),生成二甲醚、叔丁醇等副產(chǎn)物;醇烴比過(guò)小,會(huì)引發(fā)異丁烯自聚反應(yīng),常常由于強(qiáng)烈的放熱導(dǎo)致反應(yīng)器超溫,甚至燒壞催化劑,同時(shí)高溫還會(huì)促成二甲醚等副反應(yīng)的發(fā)生,導(dǎo)致MTBE產(chǎn)品中副產(chǎn)物含量增加,降低MTBE產(chǎn)品純度。
我們根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況對(duì)反應(yīng)的醇烴比進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,當(dāng)醇烴比一定時(shí),隨著原料混合碳四中異丁烯含量的增加,產(chǎn)品MTBE中甲醇含量呈下降的趨勢(shì);隨著醇烴比由1:27過(guò)渡至1:30,產(chǎn)品MTBE中甲醇含量有明顯降低的趨勢(shì),我們將反應(yīng)的醇烴比控制在1:30,產(chǎn)品中甲醇含量較好地控制在0.1%左右,比產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)中甲醇含量小于0.5%有大幅下降,由于我公司MTBE裝置沒(méi)有甲醇萃取回收系統(tǒng),因此控制好醇烴比,有效減低產(chǎn)品中甲醇含量對(duì)提高M(jìn)TBE產(chǎn)品質(zhì)量至關(guān)重要。
異丁烯與甲醇在催化劑作用下生成MTBE的反應(yīng),是一個(gè)可逆放熱反應(yīng)。在一定的異丁烯濃度和醇烯比下,反應(yīng)溫度的高低不僅影響異丁烯的轉(zhuǎn)化率,而且也影響生成甲基叔丁基醚的選擇性、催化劑壽命和反應(yīng)速度。
實(shí)際生產(chǎn)中,控制好原料預(yù)熱溫度則是控制好反應(yīng)器溫度的關(guān)鍵,而且原料預(yù)熱溫度也影響著反應(yīng)器床層的溫度分布,當(dāng)反應(yīng)器床層溫度超過(guò)60℃時(shí),須及時(shí)對(duì)原料預(yù)熱器進(jìn)行調(diào)節(jié),避免原料預(yù)熱器出口溫度長(zhǎng)時(shí)間偏高,若原料預(yù)熱器出口溫度長(zhǎng)時(shí)間超過(guò)50℃,將會(huì)由于醚化反應(yīng)的劇烈放熱導(dǎo)致反應(yīng)器溫度在較短的時(shí)間內(nèi)迅速上升,加劇副反應(yīng)的發(fā)生,產(chǎn)品中副產(chǎn)物異辛烯和叔丁醇含量明顯增加,而且高溫極易導(dǎo)致催化劑磺酸基團(tuán)脫落,降低催化劑活性,縮短催化劑的使用壽命。
經(jīng)過(guò)反應(yīng)器醚化反應(yīng)后的混合物料為MTBE產(chǎn)品、未反應(yīng)的混合碳四、甲醇及少量的副產(chǎn)物,MTBE的沸點(diǎn)是55.5℃,混合碳四的沸點(diǎn)是-7℃—6℃,由于MTBE和混合碳四的相對(duì)揮發(fā)度及沸點(diǎn)相差較大,生產(chǎn)中采用共沸蒸餾的方法將他們進(jìn)行分離?;旌咸妓暮图状嫉墓卜形飶乃敳沙?,經(jīng)塔頂冷凝器冷凝為液態(tài)后作為液化氣產(chǎn)品,塔底則采出MTBE產(chǎn)品和少量的副產(chǎn)物。
①分餾塔操作溫度對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響,分餾塔底溫與M TB E純度關(guān)系;當(dāng)分餾塔底溫控制在120℃-130℃范圍時(shí),MTBE純度可達(dá)到93%以上,塔底溫度偏低,MTBE產(chǎn)品中未反應(yīng)混合碳四含量偏高,影響產(chǎn)品純度,溫度超過(guò)130℃,雖然產(chǎn)品純度明顯提高,但一部分MTBE會(huì)被帶入到塔頂,降低塔底MTBE產(chǎn)品的收率,因此從產(chǎn)品純度和收率兩方面考慮,實(shí)際生產(chǎn)中塔底溫度控制在120℃-130℃為宜。
②分餾塔操作壓力對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響
我單位MTBE裝置采用熱旁通壓力控制流程實(shí)現(xiàn)分餾塔壓力的控制:當(dāng)塔底液位偏高時(shí),塔底溫度往往達(dá)不到控制指標(biāo),通過(guò)開(kāi)大塔底重沸器蒸汽調(diào)節(jié)閥來(lái)實(shí)現(xiàn)提高塔底溫度則需要較長(zhǎng)的時(shí)間,一方面影響到分餾塔的操作平衡,導(dǎo)致塔底混合碳四含量增加,另一方面也增加了裝置的蒸汽能耗。
熱旁路冷凝器的傳熱面積比常規(guī)計(jì)算值大,所以冷凝速度很快,操作中通過(guò)適當(dāng)關(guān)小熱旁路上的調(diào)節(jié)閥,使塔頂汽相物料經(jīng)主管線上冷凝器冷凝量增大,則會(huì)在較短的時(shí)間內(nèi)將塔底液位調(diào)整至操作控制指標(biāo)范圍內(nèi),當(dāng)塔底液位降低后,塔底溫度則會(huì)較快地達(dá)到操作控制溫度,在較短的時(shí)間內(nèi)使分餾塔達(dá)到平衡。既縮短了操作調(diào)整時(shí)間,也很好地控制了塔底重沸器蒸汽的消耗量。
綜上所述,分餾塔運(yùn)行的好壞,是控制MTBE產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵因素,操作中控制好塔底溫度和塔壓等關(guān)鍵參數(shù)正常平穩(wěn),才能保證MTBE產(chǎn)品純度合格。
通過(guò)結(jié)合我公司MTBE裝置生產(chǎn)實(shí)際,分析MTBE產(chǎn)品質(zhì)量的影響因素,進(jìn)而提出優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量的具體措施:根據(jù)原料異丁烯含量適當(dāng)調(diào)整醇烴比將會(huì)對(duì)MTBE產(chǎn)品中甲醇含量起到至關(guān)重要的作用。在日常操作過(guò)程中,控制好反應(yīng)器溫度能有效降低醚化反應(yīng)副產(chǎn)物,延長(zhǎng)催化劑使用壽命,穩(wěn)定催化劑活性。選擇合適的分餾塔底溫和操作壓力,能有效控制塔底碳四含量,是提高M(jìn)TBE產(chǎn)品純度的保障。
[1]中國(guó)石油遼河石化公司 1.2萬(wàn)噸/年MTBE裝置操作規(guī)程.
[2]中國(guó)石化上海高橋石化公司 甲基叔丁基醚裝置操作工技能培訓(xùn)教材.