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      脫硝裝置運行改造

      2014-08-16 00:59:28簡廷強趙凱智
      石油化工應(yīng)用 2014年6期
      關(guān)鍵詞:入口反應(yīng)器管線

      簡廷強,趙凱智

      (中國石油寧夏石化公司,寧夏銀川 750026)

      寧夏石化公司一化肥裝置現(xiàn)有2臺高壓鍋爐(1#、2#鍋爐),日本三菱公司制造,負(fù)荷200 t/h,1988年投運,原鍋爐設(shè)計有脫硝裝置,但反應(yīng)器內(nèi)未安裝催化劑,脫硝裝置自鍋爐開車后一直未投運,原有的管線、閥門、反應(yīng)器已銹蝕無法使用。本次脫硝裝置改造,采用SCR還原法,利用原反應(yīng)器位置,即在省煤器出口、空預(yù)器入口之間安裝SCR反應(yīng)器。每臺鍋爐安裝一臺SCR反應(yīng)器,反應(yīng)器內(nèi)裝有兩層催化劑(反應(yīng)后期可增加一層),利用化肥一廠合成氨裝置提供的氣氨作為還原劑,在300~400℃條件下與煙氣中NOx反應(yīng),生成氮氣和水。

      1 工藝參數(shù)及流程

      寧夏石化公司1#、2#高壓鍋爐煙氣脫硝裝置采用以氣氨作為還原劑的SCR選擇性催化還原法,SCR入口NOx濃度(以NO2計,干基),設(shè)計基準(zhǔn)值為400 mg/m3,出口NOx排放濃度小于100 mg/m3,脫硝效率為80%。為保證鍋爐后系統(tǒng)正常運行,不裝置控制氨逃逸率小于3 mg/m3。

      氣氨由化肥一廠合成工段供應(yīng),正常來源為:4118V2到4118K1二段入口管線,溫度-5~0℃,壓力0.28 MPa;備用氨源:4118K3出口管線處,溫度60℃,壓力0.75 MPa。

      氣氨管輸?shù)桨睔饩彌_罐,經(jīng)流量調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)流量后,與稀釋風(fēng)機(jī)打出的稀釋空氣在混合器混合后,氨氣對空氣的混合比控制到5%左右,經(jīng)氨噴射格柵,注入煙道,與煙氣充分混合后進(jìn)入SCR反應(yīng)器,與煙氣中的 NOx反應(yīng),生成N2、H2O,(見圖 1)

      圖1 脫硝裝置流程示意圖

      2 裝置改造投運效果

      2013年年底利用化肥一廠大修的機(jī)會,對1#、2#高壓鍋爐進(jìn)行了脫硝改造,同時對電除塵、空預(yù)器也進(jìn)行了改造。12月鍋爐開車,脫硝裝置投運,并順利完成裝置環(huán)保驗收。自治區(qū)環(huán)保廳12月19日對脫硝裝置環(huán)保驗收檢測的數(shù)據(jù)(見表1)。

      表1 1#鍋爐脫硝檢測數(shù)據(jù)

      表2 2#鍋爐脫硝檢測數(shù)據(jù)

      3 裝置運行中出現(xiàn)的問題

      3.1 設(shè)計加氨量不足

      1#、2#鍋爐脫硝裝置設(shè)計加氨量為每套裝置質(zhì)量流量為22.6 kg/h,體積流量為29.8 m3/h;鍋爐煙氣質(zhì)量流量為223 600 kg/h,煙氣密度按1.31 kg/m3,體積流量為17×104m3/h,用氨量核算如下:

      (1)NOx用 NO2計:

      x(質(zhì)量流量)=17×104×400×10-6×17÷46=25.1(kg/h)

      x(體積流量)=17×104×400×10-6×22.4÷46=33.1(m3/h)

      (2)NOx中看作 NO、NO2各一半,則 NOx的相對分子質(zhì)量為38:

      x(質(zhì)量流量)=17×104×400×10-6×17÷38=30.4(kg/h)

      x(體積流量)=17×104×400×10-6×22.4÷38=40.1(m3/h)

      上述兩種算法的加氨量均大于設(shè)計值,說明設(shè)計加氨量不足。且實際運行中脫硝裝置的用氨量也超過30 m3/h,但因流量計上限為30 m3/h,氨量無法正確計量。

      3.2 氨流量計量程不夠,偏低

      工藝設(shè)計文件中的加氨量為22.6 kg/h,儀表選型時,給錯了單位22.6 m3/h,因此儀表選用了最大流量只有30 m3/h孔板流量計。實際運行中氨量超過30 m3/h,也就是超出孔板流量的上限,氨量無法準(zhǔn)確計量。

      3.3 送氨管線過細(xì),管線阻力大

      正常供氨處,即4118V2到4118K1二段入口到氨氣緩沖罐的管線的直徑為25 mm。一處供氨,壓力為0.28 MPa時,供氨量不能滿足兩套脫硝裝置同時運行需要,只能將備用氨源也投用,兩處供氨,壓力提到0.30 MPa以上時,才能保證供應(yīng)兩套脫硝裝置同時運行所需的氨量。后經(jīng)設(shè)計核實,管線計算有誤,正常供氨處單處供氨,管線阻力大,所供氨量不夠兩套脫硝裝置用。但4118K3冬季無法運行,也就無法保證氨量供應(yīng),裝置存在運行隱患;且為給脫硝裝置供氨,運行4118K3,能耗大。

      3.4 脫硝裝置入口NOx濃度高,超過設(shè)計值

      設(shè)計脫硝裝置入口NOx濃度為400 mg/m3,實際運行中入口NOx濃度高于400 mg/m3(見表3、表4)。

      3.5 稀釋風(fēng)機(jī)出口沒有流量計,無法計算、控制氨/空氣混合比

      脫硝裝置稀釋風(fēng)機(jī)出口沒有流量計,只能按風(fēng)機(jī)的額定流量計算:9.72 m3/min=583.2 m3/h。按設(shè)計氨/空氣混合比5%計算,加氨量最大只有29.2 m3/h,加氨量不夠,脫硝效率低,裝置出口NOx濃度大于100 mg/m3,超過環(huán)保指標(biāo)。實際運行中氨/空氣混合比大于5%,但氨氣的爆炸極限為15%~28%。通過詢問設(shè)計人員,氨/空氣混合比控制在8%以下是安全的,按此計算,加氨量的實際上限值為46.7 m3/h。加氨量超過46.7 m3/h,裝置氨氣爆炸的風(fēng)險上升,存在安全隱患。實際運行中氨量在45 m3/h以內(nèi)就能滿足要求。

      表3 1#爐脫硝裝置入口數(shù)據(jù)

      表4 2#爐脫硝裝置入口數(shù)據(jù)

      4 解決措施

      4.1 變更氨源,重新配管

      脫硝裝置正常氨源供氨壓力低,管徑細(xì),阻力大,供氨量低,無法滿足兩套脫硝裝置同時使用,在化肥一廠界區(qū)內(nèi)重找氨源:4118-K1二段出口再提供一處氣氨源,參數(shù):壓力:1.3~1.6 MPa,溫度:165~175 ℃。該處氣氨壓力高,溫度高,適合脫硝使用。按入口NOx濃度最大值:600 mg/m3計算,加氨量為49.7 m3/h;正常是平均NOx濃度:500 mg/m3計算,加氨量為41.3 m3/h;兩套裝置最大供氨量100 m3/h,進(jìn)行設(shè)計、配管,滿足兩臺鍋爐脫硝裝置同時運行的需要。

      4.2 更換氨流量計,稀釋風(fēng)機(jī)出口安裝流量計

      按最大流量50 m3/h,選購新流量計進(jìn)行更換。稀釋風(fēng)機(jī)出口安裝流量計,便于隨時了解、控制氨/空氣混合比。下面是按實際運行脫硝入口NOx數(shù)據(jù)進(jìn)行氨/空氣混合比的核算。

      最大氨量49.7 m3/h,氨/空氣混合比:49.7÷583.2=8.52%。

      正常氨量41.3 m3/h,氨/空氣混合比:41.3÷583.2=7.08%。

      5 結(jié)論

      脫硝是鍋爐的重要環(huán)保裝置,它制約了鍋爐,甚至一化肥裝置的運行,調(diào)節(jié)控制手段只有調(diào)整氨量。通過上述措施改造后,保證了氨量的充足供應(yīng)、可調(diào),就為脫硝裝置正常、穩(wěn)定運行提供了有力保障。

      [1]郜立峰,鄧光兵.寧夏石化公司培訓(xùn)教材第六分冊:鍋爐裝置[G].2009.

      [2]天津辰創(chuàng)環(huán)境工程科技有限責(zé)任公司.寧夏石化公司1#、2#高壓鍋爐煙氣脫硝項目改造初步設(shè)計[G].2013.

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