趙武新
(聊城萬合工業(yè)制造有限公司,山東聊城252022)
麝香是名貴的香料,同時(shí)又是臨床上的珍貴藥材。自從麝被作為珍稀動(dòng)物保護(hù)起來以后,天然麝香已經(jīng)很難獲得。麝香酮即3-甲基環(huán)十五酮(3-Methyl-cyclopentadecanone)是麝香的主要成分。麝香酮的人工合成與高純度、高收率的分離純化成為許多合成化學(xué)工作者追求的目標(biāo)。
在工業(yè)化的人工麝香酮的合成過程中,不可避免地會(huì)生成一些副產(chǎn)品、衍生物或異構(gòu)體。傳統(tǒng)的分離純化系統(tǒng)一般都是由玻璃層析柱和設(shè)置在較高位置上的溶劑罐所組成。
筆者參與改造的山東某化工有限公司的人工麝香酮分離純化系統(tǒng)就是應(yīng)用了傳統(tǒng)的配置方式。在60根直徑100mm、長度2000mm的玻璃層析柱內(nèi)裝填400~600目的不規(guī)則形狀的硅膠。用濕法分層裝柱,一次裝填完畢,靜置一段時(shí)間等待硅膠自然沉降后進(jìn)行二次裝填,補(bǔ)充填料再靜置,再裝填,直至得到滿意的柱床高度。每根層析柱的一次進(jìn)樣量為300g,洗脫液儲(chǔ)罐距離硅膠上表面1.8m,從洗脫液儲(chǔ)罐底部引出輸液管路。洗脫開始時(shí),調(diào)整管路出口的閥門至適當(dāng)?shù)牧髁?,一般工作流量?0~40mL/min。梯度洗脫,首先用石油醚做流動(dòng)相,分離出合成中殘留的過渡物質(zhì)α,待目標(biāo)產(chǎn)品β出現(xiàn)之后,在石油醚中加入乙醚,調(diào)整流動(dòng)相為V(石油醚):V(乙醚)=20:1,繼續(xù)分離至目標(biāo)產(chǎn)品β中含有異構(gòu)體γ時(shí)更換收集瓶,對(duì)柱后液回收利用??苫厥绽玫奈镔|(zhì)收集結(jié)束即關(guān)閉閥門,切斷流動(dòng)相。拆柱并更換新的硅膠,準(zhǔn)備進(jìn)入下一個(gè)生產(chǎn)過程。
一個(gè)分離純化的生產(chǎn)過程需要8天,其中包括拆柱和生產(chǎn)準(zhǔn)備時(shí)間1天。
當(dāng)時(shí)存在的主要問題有:如果不更換新的硅膠,那么,清除柱床中的殘留物質(zhì)的成本(主要是時(shí)間成本)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于硅膠成本。在每一次拆柱時(shí),因?yàn)樽匀怀两档墓枘z柱床的密度不均勻,廢硅膠流出柱管的速度不好控制,有時(shí)候會(huì)與柱管壁產(chǎn)生較大的摩擦,同時(shí)由于玻璃上的靜電很難消除,因此拆柱時(shí)存在火災(zāi)隱患。
在技術(shù)改造前,應(yīng)用動(dòng)態(tài)軸向壓縮柱(DAC)配備高壓恒流輸液泵進(jìn)行了一些相關(guān)的試驗(yàn)。
設(shè)備條件:動(dòng)態(tài)軸向壓縮柱直徑100mm、長度1100mm、材質(zhì)為316L,壓力調(diào)整范圍0~10MPa。2臺(tái)相同的高壓恒流輸液泵的流量范圍為0~300mL/min,最高工作壓力10MPa。
首先,選用800~1200目不規(guī)則形狀硅膠2kg,濕法裝柱,柱壓3MPa,流動(dòng)相流速設(shè)定為200mL/min,進(jìn)樣量50g。實(shí)驗(yàn)結(jié)果:樣品的分離純度和收率明顯高于玻璃層析柱。每一個(gè)試驗(yàn)流程需380min,其中包括柱床沖洗再生時(shí)間。一次裝柱柱床使用7個(gè)流程之后,分離純度和收率下降。重現(xiàn)性明顯優(yōu)于玻璃層析柱。
圖1 分離純化系統(tǒng)方案
其次,選用20μm球形等徑硅膠填料2kg,濕法裝柱,柱壓5MPa,流動(dòng)相流速設(shè)定為200mL/min,進(jìn)樣量50g。實(shí)驗(yàn)結(jié)果:分離純度和收率高于上一個(gè)實(shí)驗(yàn)(不規(guī)則形狀硅膠柱)。每一個(gè)試驗(yàn)流程用時(shí)330min,其中包括柱床沖洗再生時(shí)間。一次裝柱柱床使用11個(gè)流程之后,分離純度和收率下降。重現(xiàn)性與上一個(gè)實(shí)驗(yàn)(不考慮到未來的工藝改進(jìn),要求柱管的最大裝填高度為800mm。
按照廠房條件和生產(chǎn)工藝需要,設(shè)計(jì)安裝3套基于內(nèi)儲(chǔ)能式中壓制備柱的分離純化系統(tǒng)。
分離純化系統(tǒng)方案如圖1所示。規(guī)則形狀硅膠柱)基本相似。
再次,進(jìn)一步實(shí)驗(yàn),增加柱床高度至600mm。實(shí)驗(yàn)結(jié)果:每一個(gè)試驗(yàn)流程時(shí)間增加到430min。純度提高,收率提高。在做加大洗脫液流速和流動(dòng)相極性的試驗(yàn)時(shí),其實(shí)驗(yàn)結(jié)果為出峰時(shí)間縮短。
最后,在洗脫液流速設(shè)定為200mL/min的條件下,逐漸增加進(jìn)樣量,進(jìn)行了柱床高度與最大載樣量的試驗(yàn),分析數(shù)據(jù),確定兩者的函數(shù)關(guān)系。
因?yàn)榍蛐蔚葟焦枘z的市場價(jià)格是不規(guī)則形狀硅膠的15倍以上,經(jīng)過綜合評(píng)價(jià)以后,決定首先選用800~1200目不規(guī)則形狀硅膠。同時(shí)確定選用直徑100mm的柱管,柱床高度為500~600mm,一次進(jìn)樣量50~60g。
每套分離純化系統(tǒng)包括:10臺(tái)內(nèi)儲(chǔ)能式中壓制備柱(其中1臺(tái)為備用)配1套裝柱、拆柱裝置;1臺(tái)樣品泵;18臺(tái)輸液泵;1個(gè)正壓防爆柜;1臺(tái)個(gè)人計(jì)算機(jī)(內(nèi)裝終端控制軟件)。
每套分離純化系統(tǒng)中1臺(tái)樣品泵分別為9臺(tái)內(nèi)儲(chǔ)能式中壓制備柱進(jìn)樣。18臺(tái)輸液泵每2臺(tái)為1組,分別配置在9臺(tái)制備柱的柱前。其中1臺(tái)固定輸送石油醚,另1臺(tái)作為乙醚泵和清洗泵。
樣品泵和輸液泵設(shè)計(jì)參數(shù)為:流量500mL/min;柱塞式結(jié)構(gòu);高壓恒流;泵頭及與液體接觸部位材質(zhì)為316L;流量精度2%;泵單元體與電動(dòng)控制部分分離;電動(dòng)控制部分裝入正壓防爆柜。
內(nèi)儲(chǔ)能式中壓制備柱的設(shè)計(jì)參數(shù)為:柱管的直徑100mm;柱管長度1200mm;最大柱床高度800mm;壓力調(diào)整范圍3~5MPa;柱管與活塞、柱底法蘭的材質(zhì)為316L。
儲(chǔ)能彈簧活動(dòng)余量120mm,以抵消填料的溶脹和樣品中少量雜質(zhì)堵塞引起的不正常壓力變化。
裝柱、拆柱裝置的設(shè)計(jì)原理與動(dòng)態(tài)軸向壓縮系統(tǒng)相同,將固定柱管變?yōu)榭梢苿?dòng)、可更換的結(jié)構(gòu)形式。以壓縮空氣為動(dòng)力源,連接氣驅(qū)液壓泵,帶動(dòng)液壓油缸使活塞運(yùn)動(dòng),并為活塞提供壓力。
另外,因?yàn)?00mm直徑的內(nèi)儲(chǔ)能式中壓制備柱自重較小,加上硅膠和其中的勻漿液,重量為32~36kg,所以將其設(shè)計(jì)為腳輪移動(dòng)形式,柱體與管路系統(tǒng)之間采用快接連接方式,作業(yè)空間大,又可以實(shí)現(xiàn)裝柱、拆柱操作與使用場所分離,消除火災(zāi)隱患。
將泵和轉(zhuǎn)換閥的所有電氣控制元件放置在正壓防爆柜內(nèi)。設(shè)置終端控制室從正壓防爆柜內(nèi)接出網(wǎng)線連接終端控制室內(nèi)的個(gè)人計(jì)算機(jī),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制。
在使用玻璃層析柱的環(huán)境下,不能對(duì)柱床施加壓力,也不能敲擊柱管,只能依靠柱內(nèi)硅膠的自然沉降達(dá)到柱床的密實(shí)度。在這樣的情況下,不能保證柱床內(nèi)部密度均勻,樣品的分離效果自然也難以保證。采用中壓制備柱以后,使用316L不銹鋼材質(zhì)的柱管,移動(dòng)活塞產(chǎn)生足夠的壓力可以保證柱床內(nèi)部各部位的密度基本相等,同時(shí)配有流體強(qiáng)制分配器,實(shí)現(xiàn)洗脫液的有序流動(dòng),提高了分離效果。
使用內(nèi)儲(chǔ)能式中壓制備柱以及配套應(yīng)用的裝柱、拆柱系統(tǒng),快接式管路結(jié)構(gòu),操作簡單便捷,因?yàn)橛凶銐虻闹鶅?nèi)壓力的存在,可以選用更小粒徑的硅膠,以增大柱內(nèi)硅膠比表面積、提高柱效理論塔板數(shù)并提高產(chǎn)品純度和收率。同時(shí)也縮短了柱床,減少了空間的占用。
玻璃層析柱因?yàn)椴馁|(zhì)的問題,與硅膠等物質(zhì)摩擦產(chǎn)生的靜電難以消除,而石油醚的閃點(diǎn)很低,遇到火花會(huì)燃燒甚至爆炸,但是不銹鋼材質(zhì)的制備柱管只要通過接地的方式便可以及時(shí)消除靜電,減少安全隱患。
系統(tǒng)中配置的輸液泵驅(qū)動(dòng)流動(dòng)相實(shí)現(xiàn)樣品的洗脫,輸液泵為恒流恒壓泵,在柱管內(nèi)柱床的硅膠規(guī)格和品質(zhì)不變,在柱高和柱內(nèi)壓力不變的情況下,可以保證整個(gè)生產(chǎn)工藝過程的重現(xiàn)性,即樣品內(nèi)各組分出現(xiàn)的時(shí)間、濃度等參數(shù)基本一致,便于進(jìn)行過程控制和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。同樣,因?yàn)檩斠罕玫拇嬖?,洗脫液?chǔ)罐不需要特別考慮位置升高的問題,可以正常放置在地面上,或者是其他合適的位置,從而降低相應(yīng)的費(fèi)用。同時(shí),由于輸液泵的存在,能夠?qū)崿F(xiàn)大流量清洗柱床,使得柱床再生時(shí)間縮短,再生的成本降低,減少了大量的廢棄硅膠,自然也就減少了對(duì)硅膠和其中殘留的試劑等化學(xué)成分對(duì)環(huán)境的污染。
在該公司沒有進(jìn)行技術(shù)改造以前的分離純化生產(chǎn)設(shè)備中,60根玻璃層析柱系統(tǒng)平均一個(gè)生產(chǎn)流程為8天(24h工作)時(shí)間。在一個(gè)生產(chǎn)流程中,硅膠總用量600kg,洗脫液總用量21000L,總進(jìn)樣量18kg,單位洗脫液用量1166L/kg。
技術(shù)改造以后,同樣是在8天的時(shí)間里(16h工作),硅膠總用量81kg,洗脫液總用量25920L,總進(jìn)樣量24kg,單位洗脫液用量1080L/kg,新增加柱床再生清洗液432L。
相比之下,每一個(gè)生產(chǎn)流程中廢棄硅膠減少519kg,產(chǎn)品的產(chǎn)量和純度都有了保證。更重要的是,不再出現(xiàn)硅膠和柱管摩擦導(dǎo)致石油醚燃燒的現(xiàn)象。