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(河南煤業(yè)化工集團 煤氣化公司,河南 鄭州 450001)
?生產(chǎn)與實踐?
食譜化配煤在煤化工企業(yè)的應用探索
任富強,宋軍麗,狄朝陽
(河南煤業(yè)化工集團 煤氣化公司,河南 鄭州 450001)
通過對各產(chǎn)地煤種在魯奇氣化爐上的運行分析,探索多煤種混和在魯奇氣化爐上使用的配比原則,分析了不同負荷結構、不同產(chǎn)地煤種的配煤要求,制定不同配比模式下氣化爐的操作調(diào)整手冊,最終達到多煤種混和條件下的氣化爐的安全穩(wěn)定和經(jīng)濟運行,拓寬氣化爐的原料煤源,減輕采購壓力。
多產(chǎn)地;配比原則;操作調(diào)整;經(jīng)濟運行
近年來,采購的多元化造成魯奇氣化爐所用原料煤種發(fā)生了本質變化,配燒各產(chǎn)地的煤種逐漸代替了單燒模式,單月配燒煤種多達10余種,不同產(chǎn)地的煤種存在著水分、灰分、揮發(fā)分、固定碳含量等指標的差異,給魯奇氣化爐帶來了控制難度。多產(chǎn)地煤種混燒在魯奇氣化爐上經(jīng)濟使用的研究,對于煤化工企業(yè)降本增效具有重要的意義。原料和生產(chǎn)的匹配成為魯奇氣化爐成本控制的關鍵,是保障炭利用率的重要措施。本文采用食譜化配煤指導原料煤的采購、存放、配比,在魯奇氣化裝置上使用,引入凈煤氣耗標煤單耗指標作為對標控制依據(jù),有效降低了原煤消耗。
各產(chǎn)地單燒煤種工業(yè)分析如表1所示。各產(chǎn)地煤種灰熔點如表2所示。
表1 各產(chǎn)地單燒煤種工業(yè)分析 %
表2各產(chǎn)地煤種灰熔點℃
煤種T1T2T3A11801280B11001140C14301470>1500D115811921220義馬煤119012201250
1.1 A煤種運行分析
汽氧比:平均汽氧比在5.2~5.5之間。出口溫度在A煤種的氣化爐出口,粗煤氣溫度正常波動范圍為480~530 ℃?;益i溫度:控制范圍在340~380 ℃。單耗:同等負荷下A煤種與義馬煤相比,煤耗降低0.064 t/(1 000 Nm3)、蒸汽單耗降低0.093 t/(1 000 Nm3),氧耗增加5 Nm3/(1 000 Nm3)。
產(chǎn)率:中油產(chǎn)率為每噸煤產(chǎn)油16 kg,焦油產(chǎn)率為每噸煤產(chǎn)油18 kg,均低于義馬煤每噸煤產(chǎn)油17.8 kg和20.6 kg。
分析:如果A煤種在義馬氣化廠裝置長期使用,要考慮粗煤氣出口部分材質、灰鎖上、下閥及填料使用壽命。A煤種煤氣出口溫度超過魯奇氣化爐設計溫度,所以A煤種作為本企業(yè)魯奇氣化爐原料煤,單燒出口溫度不易控制在理想范圍內(nèi),操作控制有難度。
1.2 B煤種運行分析
汽氧比:平均汽氧比在5.5~5.9。出口溫度:B煤種的氣化爐出口粗煤氣溫度正常波動范圍為400~450 ℃?;益i溫度:控制范圍在310~340 ℃。單耗:同等負荷下B煤種與義馬煤相比煤耗降低0.146 t/(1 000 Nm3)、蒸汽單耗降低0.14 t/(1 000 Nm3)、氧耗增加0.005 t/(1 000 Nm3)。
產(chǎn)率:中油產(chǎn)率為每噸煤產(chǎn)油23.28 kg,焦油產(chǎn)率為每噸煤產(chǎn)油32.8 kg,均高于義馬煤每噸煤產(chǎn)油17.8 kg和20.6 kg。分析:和義馬煤相近,可以混和使用。
1.3 C煤種運行分析
汽氧比:平均汽氧比在4.3~4.4。出口溫度:C煤種的氣化爐出口粗煤氣溫度正常的范圍為500~585 ℃?;益i溫度:控制范圍在320~370 ℃。單耗:同等負荷下C煤種與義馬煤相比煤耗降低0.188 t/(1 000 Nm3),蒸汽的消耗則降低了0.06 t/(1 000 Nm3),氧耗增加0.035 t/(1 000 Nm3)。
產(chǎn)率:中油產(chǎn)率為每噸煤產(chǎn)油2.46 kg,焦油產(chǎn)率為每噸煤產(chǎn)油2.76 kg,均低于義馬煤每噸煤產(chǎn)油17.8 kg和20.6 kg。
分析:如果C煤種在義馬氣化廠裝置長期使用,氣化爐工況在高負荷時更易于控制。由于C煤種揮發(fā)分較低,焦油、中油產(chǎn)率較低,有利于制氣。C煤種系煙煤中變質程度較高的貧瘦煤,揮發(fā)分含量低,灰熔點高,無黏結性,能較好的在魯奇加壓氣化爐中氣化。由于其灰熔點較高,因而可大幅降低汽氧比,提高操作溫度,減少蒸汽消耗,減輕廢水處理系統(tǒng)的負荷。與義馬煤相比能降低1.0的汽氧比??晒?jié)省大量的蒸汽。C煤種固定炭含量高,灰分低,6 000 Nm3/h負荷下,爐篦僅維持在最低轉速1.15 r/min。在7 200 Nm3/h的負荷下能夠維持到3.0 r/min,不利于開車時的火層培養(yǎng)及低負荷運轉。由于C煤種灰熔點高,故火層溫度較高,因其活性差,還原層拉長,致使氣化爐出口溫度提高,平均達到550 ℃。高于義馬煤正常操作溫度100~150 ℃,因此要考慮提高洗滌冷卻器、刮刀、冷圈的材質。
1.4 D煤種分析
汽氧比:平均汽氧比在7.0~7.1。出口溫度:D煤種的氣化爐出口粗煤氣溫度正常波動范圍為200~230 ℃。灰鎖溫度:控制范圍在300~350 ℃。單耗:同等負荷下D煤種與義馬煤相比煤耗升高0.3 t/(1 000 Nm3),蒸汽消耗升高0.161 t/(1 000 Nm3),氧耗降低16 Nm3/(1 000 Nm3)。產(chǎn)率:中油產(chǎn)率為每噸煤產(chǎn)油12.92 kg,焦油產(chǎn)率為每噸煤產(chǎn)油10.46 kg,均低于義馬煤每噸煤產(chǎn)油的17.8 kg和20.6 kg。
分析:如果D煤種在義馬氣化廠裝置長期使用,堆密度較低,平均僅為650 kg/m3,造成氣化爐氧負荷為4 000 Nm3/h,加煤頻率已達4~5次,正常生產(chǎn)中要長期維持如此高的加煤頻率是不現(xiàn)實的,這將影響氣化爐負荷的提高。D煤種的活性較高,提高氧負荷要格外謹慎,嚴防局部燒穿導致氧含量超標而造成事故。義馬氣化廠氣化爐爐篦裝有三把排灰刮刀。D煤種灰分平均為11.29%(空氣干燥基),而義馬煤實際生產(chǎn)中灰分為25%左右,故而在試燒時爐篦排灰轉速大多為1~1.5 r/h。魯奇氣化爐主要考慮爐篦勻速轉動達到排灰和均勻布氣調(diào)整工況的目的,所以爐篦轉速太低不利于工況調(diào)整和均勻布氣。氣化劑溫度宜控制在350 ℃(相對應的汽氧比為7.1)附近。
生產(chǎn)負荷即氣化爐單位時間內(nèi)的氧氣流量,高熱值煤(固定碳含量高)耗氧量高,生產(chǎn)負荷低,影響式(5)反應放出熱量,式(1)和式(2)受吸收熱量影響,反應不充分,影響有效氣成分提高。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
以各產(chǎn)地煤在魯奇氣化爐上的運行分析為依據(jù),氣化爐高負荷時原則選用固定碳含量高的C煤種更有利于工況控制,但是固定碳含量過高的話會影響氣化爐灰鎖填料、洗滌冷卻器、刮刀、冷圈的使用壽命。魯奇氣化爐主要考慮爐篦勻速轉動達到排灰和均勻布氣調(diào)整工況的目的,灰分太低會導致爐篦轉速降低,不利于工況調(diào)整和均勻布氣。所以需要根據(jù)不同的負荷,把各產(chǎn)地煤種合理搭配,混和成適合氣化爐使用的最佳煤種。
3.1 引入凈煤氣耗標煤單耗控制指標
國內(nèi)魯奇煤制氣工藝廠家較多,且分布較廣,由于地域差別,原料煤工業(yè)分析及熱值等差異較大,單一用凈煤氣耗塊煤單耗比較,只能量化到單位凈煤氣耗塊煤的數(shù)量,同樣數(shù)量的原料煤由于熱值不同,價格相差較大,制氣成本天壤之別。這樣較難做到能源消耗的準確定位,凈煤氣耗標煤指標的引入比起傳統(tǒng)的凈煤氣耗塊煤指標的控制,量化了不同質量能源的生產(chǎn)成本,為同行業(yè)煤制氣生產(chǎn)成本提供了對標的平臺,對同行業(yè)操作水平給予了客觀評價。
標準燃料是計算能源總量的一種模擬的綜合計算單位,在能源使用中主要利用它的熱能。因此,習慣上都采用熱量來作為能源的共同換算標準。當月消耗標煤量為當月實際消耗煤量與當月入爐煤平均熱值[5000大卡(20.9 kJ)]的乘積。當月凈煤氣耗標煤單耗為當月消耗標煤量與當月凈煤氣產(chǎn)量比值。由于煤、油、氣等各種燃料質量不同,所含熱值不同,為了便于對各種能源進行計算、對比和分析,必須統(tǒng)一折合成標準燃料。標準燃料可分為標準煤、標準油、標準氣等。國際上一般采用標準煤、標準油指標較多。世界各國都按本國的用能特點確定自己的能源標準量。一些經(jīng)濟發(fā)達國家以用油為主,采用標準油,西歐有些國家以用電力為主,采用標準電,我國以煤為主,采用標準煤為計算基準,即將各種能源按其發(fā)熱量折算為標準煤。
3.2 按照灰熔點相近的原則進行采購、存放、使用
由于各產(chǎn)地煤的灰熔點各不相同,且相差較大。在魯奇氣化爐工藝操作時,無法選擇最佳汽氧比,按高灰熔點煤選擇汽氧比,會造成灰熔點低的煤結渣,結渣部分影響氣化劑的均勻分布,容易出現(xiàn)氣化爐工況惡化,另外還有可能達到T3溫度,熔融部分將灰熔點高的煤包裹,阻礙了與氣化劑接觸,不利于完全反應,導致碳流失,表現(xiàn)為爐渣中的黑核現(xiàn)象。按照低灰熔點煤選擇汽氧比,則高灰熔點的煤表現(xiàn)為灰細,不利于排灰和制氣,造成生產(chǎn)負荷加不上,同時增加煤氣水產(chǎn)量,加大了污水處理費用??梢姡嗝悍N配燒時,各煤種灰熔點在一定范圍內(nèi),且相差不大,便于控制理想的汽氧比,保證提高反應溫度的同時,灰中殘?zhí)苛拷档?,炭利用率提高,且隨氣化溫度的提高,蒸汽分解率提高,污水產(chǎn)量下降,污水處理費用下降,氣化爐運行更為經(jīng)濟。
3.3 不同的配煤模式和操作控制
3.3.1 低負荷運行時操作方案
氣化爐低負荷運行時,原則以消耗D煤種為主,灰熔點相近的B煤種為輔,按照計算的加權熱值配比入倉。平均熱值控制在16.8~18.8 kJ,凈煤氣耗原料煤單耗控制在1.0 kg/Nm3。
氣化爐操作調(diào)整方案:工藝指標控制為出口溫度:300~360 ℃;灰鎖溫度:300~350 ℃;洗滌冷卻器的出口溫度:190~195 ℃;氣化爐的壓力:2 950~3 050 kPa;汽氧比:6.7~6.9;殘?zhí)靠刂疲?6%。
3.3.2 高負荷運行時操作方案
氣化爐高負荷運行時,原則以煤種A和義馬煤為主,D煤種為輔按照配比入倉,平均熱值18.9~23.1 kJ,凈煤氣耗原料煤單耗控制在1.0 kg/Nm3。
氣化爐操作調(diào)整方案:工藝指標控制為出口溫度:360~420 ℃;灰鎖溫度:330~350 ℃;洗滌冷卻器出口溫度:190~195 ℃;氣化爐壓力:2 950~3 050 kPa;汽氧比:5.6~6.3 kg/Nm3;殘?zhí)靠刂疲?6%。
3.3.3 不同生產(chǎn)負荷下的配煤原則
根據(jù)不同生產(chǎn)負荷,把各產(chǎn)地煤種通過兩臺給煤機調(diào)節(jié)給煤量,進行受煤坑煤種的配比,送入魯奇氣化裝置進行混和應用,混和后的入爐煤由煤質辦進行入爐煤的綜合熱值分析,進行配比熱值和計算熱值的對照和調(diào)整。達到氣化爐的粗煤氣耗塊煤單耗指標科學精細的控制。并根據(jù)生產(chǎn)負荷的波動,及時調(diào)整原料配比,調(diào)整配比后的熱值匹配生產(chǎn)負荷,有效控制了魯奇氣化裝置的標準煤單耗指標,避免能源浪費。
找出標煤單耗指標經(jīng)濟運行下的對原料煤的需求綜合熱值,指導備煤分廠的配煤,達到控制煤制氣裝置生產(chǎn)成本的目的,使資源的應用得到計劃利用,避免資源的浪費和無序生產(chǎn)。
本企業(yè)氣化爐、鍋爐供煤系統(tǒng)為混和進料,通過篩分實現(xiàn)塊煤、沫煤的分離,分別供應給氣化爐和鍋爐,因為氣化爐原料煤熱值高,造成篩下混煤熱值較高,而煤粉鍋爐用煤的設計熱值為16.2 kJ,高熱值煤容易造成煤粉爐結焦。通過配入爐渣和次混煤的方法可降低入煤粉爐原料煤的熱值,避免鍋爐結焦造成的工況不穩(wěn)。兩種配煤方法運行指標見表3。
爐渣:爐渣進入排渣系統(tǒng)時的溫度為800 ℃;環(huán)境溫度(入爐煤內(nèi)爐渣溫度)為30 ℃;爐渣比熱容為0.963 kJ/m3·k;爐渣堆積密度為2.30 t/m3,1卡=4.186 8 J。
由以上參數(shù)可計算出每噸爐渣進入爐膛燃燒排出后帶走散失的熱量為323 618.4 kJ。折合標煤為1.54 t。
由以上熱量計算可得出:每100 t爐渣配入入爐煤后將浪費標煤1.54 t,另外,渣對鍋爐制粉系統(tǒng)和受熱面均有較大磨損。
次混:次混煤入爐燃燒對煤耗影響計算如下(數(shù)據(jù)為2013年前4月平均):次混煤入爐燃燒后,有全水熱量損失及灰渣熱量損失。損失熱量計算如下: 次混煤全水平均為8.82%,排煙溫度平均為150 ℃,30 ℃時水的焓為125.6 kJ/kg,150 ℃水蒸氣的焓為2 772.8 kJ/kg,則每噸煤中水分攜帶熱量為234 368 kJ;次混煤平均灰分為61.48,根據(jù)煤粉爐燃燒后灰渣比,約70%為飛灰,30%為固態(tài)渣,飛灰?guī)ё叩臒崃繛?1 701.4 kJ。固態(tài)爐渣帶走的熱量為59 686.2 kJ。每噸次混煤入爐燃燒損失熱量為315 756 kJ。折合標煤為1.5 t。每100 t次塊配入入爐煤后將浪費標煤1.5 t。每噸次混煤入爐燃燒釋放熱量為7.732 2×106kJ。由以上熱量計算可以得出:每100 t次混煤入爐燃燒后有效利用熱量為7 416.444 kJ,折標煤為35.32 t。
表3 兩種配煤方法運行指標分析
結論:保障煤粉鍋爐經(jīng)濟運行,優(yōu)先通過配入次混煤,其次選擇配入爐渣。
對多產(chǎn)地煤種進行配比之前,要對各煤種的工業(yè)分析、熱穩(wěn)定性、灰熔點等進行甄別,配比煤種要性質相近,然后通過改變各產(chǎn)地煤種投入的比例控制入爐煤的熱值,分別在氣化爐上進行不同生產(chǎn)負荷下的配給,以達到既不影響工況,又經(jīng)濟運行的目的。
企業(yè)能夠實現(xiàn)多產(chǎn)地煤種在生產(chǎn)過程中的按需配燒,達到降低粗煤氣的生產(chǎn)成本,實現(xiàn)魯奇氣化爐的經(jīng)濟運行的目的,可在同類行業(yè)中推廣使用。此食譜化配煤的使用,能夠拓寬魯奇氣化裝置原料煤源,能夠為科學配煤提供指導。實現(xiàn)多煤種在魯奇氣化裝置上經(jīng)濟使用,為同類企業(yè)開辟先河。
我國研制出植物光合營養(yǎng)肥
光合營養(yǎng)膜肥,也稱“光肥”,是陜西省渭南高新區(qū)促花王科技有限公司日前正在研發(fā)的一種提升光合作用產(chǎn)能營養(yǎng)物質和葉綠素、高級環(huán)保型植物增肥、增產(chǎn)、增色、葉片肥厚、干莖強壯的復合藥膜??芍χ参镂沾罅抗夥省⒐饽?、光照、兼容常規(guī)肥料、養(yǎng)料供給植物生長發(fā)育至極限。一次施用全年受益。每畝地只需投資幾元錢。
光肥不含肥料或激素成分,無毒、無味、無污染,中性,可以各類肥料活潑兼容,通過物理法提升植物生長所需的常規(guī)肥料和天然肥料的綜合肥效,保溫保濕,抗旱抗病。提升植物葉面吸收二氧化碳、空氣中的微元素和養(yǎng)料量,提升植物葉片的蒸騰拉力(蒸騰牽引力),為植物進行光合作用提供營養(yǎng)源;提高植物呼吸強度和營養(yǎng)轉換代謝頻率??蔀V清空氣塵染,促進植物外表光潔度,降解農(nóng)藥殘留,實現(xiàn)生態(tài)果實優(yōu)質高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。
光合營養(yǎng)膜不僅能夠為農(nóng)業(yè)生物的生長提供合理的光照環(huán)境條件,減少農(nóng)藥、激素等化學品的使用,確保食品安全,而且還是低能耗的綠色光源,可以茁壯禾苗、延長花期,提高瓜果品質,確保蔬菜口感還能實現(xiàn)反季節(jié)培植,降低培育成本,打造綠色無污染農(nóng)業(yè),具有廣闊的應用前景。隨著現(xiàn)代科學技術的發(fā)展在農(nóng)業(yè)上除了傳統(tǒng)的氮肥、磷肥、鉀肥外,科學家們經(jīng)過長期研究發(fā)現(xiàn)太陽光經(jīng)過巧妙作用,可促進農(nóng)作物的健康生長??茖W試驗觀察發(fā)現(xiàn),作物體內(nèi)的電位同大氣間的電位差越大作物光合作用就越強。我國農(nóng)業(yè)科學家日前發(fā)現(xiàn)了光合作用聚集豐富營養(yǎng)的媒介物質——光合營養(yǎng)膜,為人類探索和開發(fā)“空中新肥源”促進農(nóng)業(yè)大豐收開創(chuàng)了一條高速公路。
2013-12-25
任富強(1963-),高級工程師,從事安全生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,電話:15839821199。
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1003-3467(2014)02-0039-04