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      紅河油田水平井鉆井提速難點(diǎn)與技術(shù)對(duì)策

      2014-09-04 02:13:38李克智閆吉曾
      石油鉆探技術(shù) 2014年2期
      關(guān)鍵詞:井身機(jī)械鉆速紅河

      李克智, 閆吉曾

      (1.中國(guó)石化華北分公司工程技術(shù)研究院,河南鄭州 450006;2.西南石油大學(xué)石油工程學(xué)院,四川成都 610500)

      紅河油田位于甘肅省鎮(zhèn)原、涇川、崇信三縣境內(nèi),處于鄂爾多斯盆地西緣天環(huán)向斜南段,主力含油層系為三疊系延長(zhǎng)組長(zhǎng)8、長(zhǎng)9層段,埋深一般為2 000.00~2 400.00 m,探明儲(chǔ)量4.53×108t,控制儲(chǔ)量0.558×108t。目前,該油田共完鉆水平井110口,平均井深3 340.86 m,平均水平段長(zhǎng)948.67 m,平均機(jī)械鉆速7.33 m/h,平均鉆井周期52.42 d。從鉆井指標(biāo)分析,機(jī)械鉆速較低,鉆井周期偏長(zhǎng),嚴(yán)重影響了該油田的開(kāi)發(fā)速度和效益,因此鉆井提速成為重要任務(wù)之一。根據(jù)調(diào)研,國(guó)內(nèi)外鉆井提速措施主要是優(yōu)選高效PDC鉆頭、優(yōu)化鉆具組合和簡(jiǎn)化井身結(jié)構(gòu)[1-8],部分區(qū)塊采用高壓噴射鉆井和旋沖鉆井等技術(shù)[1,9-15],取得了較好的提速效果,但高壓噴射鉆井或旋沖鉆井技術(shù)成本較高。為此,筆者根據(jù)紅河油田現(xiàn)狀,利用現(xiàn)有常規(guī)鉆井裝備,提出“四個(gè)一趟鉆”綜合鉆井提速技術(shù),即一開(kāi)直井段、二開(kāi)直井段、二開(kāi)造斜段和三開(kāi)水平段分別用一個(gè)鉆頭一趟鉆完成施工,對(duì)其進(jìn)行了深入研究并在紅河油田現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了試驗(yàn)應(yīng)用,并取得良好的提速效果。

      1 地質(zhì)特征

      紅河油田地層平緩西傾,構(gòu)造南東高,北西低,單斜背景上發(fā)育低幅度的鼻狀構(gòu)造[6],該油田鉆遇地層自上而下主要有第四系、白堊系、侏羅系和三疊系地層。第四系地層巖性主要為灰黃色黏土層、底部為棕色砂礫層,黃土層垂直節(jié)理發(fā)育。白堊系地層砂巖粒度較粗,單層厚度大,地層疏松,易發(fā)生滲漏及裂隙性漏失。侏羅系地層巖性主要以灰色、深灰色中細(xì)粒、中粒長(zhǎng)石巖屑及巖屑長(zhǎng)石砂巖為主。三疊系延長(zhǎng)組長(zhǎng)8段為主要目的層?!拔迕簟痹囼?yàn)結(jié)果表明,長(zhǎng)8段敏感程度較弱,存在一定水鎖傷害,傷害率10.8%~16.2%。其滲透率一般為0.40~1.98 mD,孔隙度為10.8%~13.2%。

      紅河油田主要位于辮狀河三角洲扇裙上,為辮狀河三角洲沉積體系,地層非均質(zhì)性較強(qiáng),具有較大的差異性,其中泥巖以非膨脹性黏土礦物為主,部分井段地層蒙脫石含量較高,表現(xiàn)為易水化膨脹、剝落掉塊,井徑易擴(kuò)大。延安組地層含有較厚煤層,穩(wěn)定性差,易發(fā)生掉塊、卡鉆等復(fù)雜情況,對(duì)鉆井液性能要求較高。

      2 鉆井提速難點(diǎn)分析

      2.1 地層研磨性強(qiáng)、穩(wěn)定性差

      泥巖地層易水化膨脹、剝落掉塊,井徑易擴(kuò)大。根據(jù)巖屑錄井可知,下部地層屬于石英砂巖混層,石英平均含量為28%,長(zhǎng)石平均含量為31%,研磨性達(dá)到三級(jí),部分層段達(dá)到四級(jí),研磨性強(qiáng),鉆井中蹩鉆、跳鉆頻繁,不但造成鉆具和鉆頭磨損嚴(yán)重,而且極易發(fā)生鉆鋌絲扣斷裂、粘扣。

      2.2 定向井段機(jī)械鉆速低

      定向井段主要鉆遇直羅組、延安組和延長(zhǎng)組上部地層,延安組地層存在較厚煤層,易發(fā)生井壁失穩(wěn)。由于地層非均質(zhì)性較強(qiáng),在A靶點(diǎn)著陸過(guò)程中,地質(zhì)調(diào)整較多。受靶前距限制,定向造斜井段多采用造斜率較高的三牙輪鉆頭,復(fù)合鉆進(jìn)進(jìn)尺較短。以上因素導(dǎo)致該井段平均機(jī)械鉆速較低,僅為3.64 m/h,與全井平均機(jī)械鉆速7.33 m/h比相差較大。

      2.3 起下鉆頻繁

      鉆頭適應(yīng)性差,每口井要用8~10只鉆頭,平均起下鉆次數(shù)超過(guò)10次,最多的一口井用了29只鉆頭,起下鉆37次。頻繁起下鉆導(dǎo)致鉆井周期過(guò)長(zhǎng),制約了水平井鉆井速度的提高。

      3 “四個(gè)一趟鉆”提速技術(shù)

      通過(guò)對(duì)已完鉆的110口水平井,尤其是鉆井指標(biāo)較好的水平井進(jìn)行分析、總結(jié)、歸納,針對(duì)鉆井提速難點(diǎn),基于現(xiàn)有常規(guī)鉆井裝備,提出了“四個(gè)一趟鉆”鉆井提速技術(shù)。

      3.1 “四個(gè)一趟鉆”技術(shù)可行性分析

      已完鉆的110口水平井的分析結(jié)果表明:一開(kāi)直井段平均長(zhǎng)度354.42 m,基本是一趟鉆完鉆;二開(kāi)直井段平均長(zhǎng)度1 376.45 m,單只φ241.3 mm鉆頭的最大進(jìn)尺1 766.88 m,多口井直井段單只φ241.3 mm鉆頭的進(jìn)尺超過(guò)1 500.00 m,所以該井段一趟鉆可以完鉆;二開(kāi)造斜段長(zhǎng)度根據(jù)靶前距不同而存在差異,一般約550.00 m,單只φ215.9 mm鉆頭在造斜段最大進(jìn)尺650.00 m,通過(guò)優(yōu)化井身結(jié)構(gòu),選擇合理的靶前距,優(yōu)選合適的鉆頭,一趟鉆可以完鉆;三開(kāi)水平段長(zhǎng)度一般為800.00~1 200.00 m,單只φ152.4 mm鉆頭的最大進(jìn)尺1 400.00 m,多口井單只φ152.4 mm鉆頭的進(jìn)尺超過(guò)1 000.00 m,有40多口井三開(kāi)一趟鉆完鉆,只要優(yōu)選出合適的PDC鉆頭和高性能的螺桿鉆具,一趟鉆完鉆是可行的。

      3.2 井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化

      紅河油田的井身結(jié)構(gòu)優(yōu)化經(jīng)歷了一個(gè)不斷探索優(yōu)化的過(guò)程。HH37P1井是該油田的第一口水平井,采用三開(kāi)井身結(jié)構(gòu):一開(kāi),采用φ444.5 mm鉆頭鉆進(jìn),下φ339.7 mm表層套管;二開(kāi),采用φ311.1 mm鉆頭鉆進(jìn),下φ244.5 mm技術(shù)套管;三開(kāi)水平段,采用φ215.9 mm鉆頭鉆進(jìn),完鉆電測(cè)后下入φ139.7 mm壓裂管柱[16]。隨著壓裂工具的配套,將三開(kāi)水平段優(yōu)化為φ152.4 mm井眼與φ114.3 mm壓裂管柱配合。隨著紅河油田開(kāi)發(fā)的進(jìn)一步展開(kāi),斜井段機(jī)械鉆速較慢,制約了鉆井的提速提效。為此,對(duì)井身結(jié)構(gòu)進(jìn)行了進(jìn)一步優(yōu)化:一開(kāi),采用φ374.7 mm鉆頭鉆進(jìn),下φ273.1 mm表層套管;二開(kāi),直井段采用φ241.3 mm鉆頭鉆至造斜點(diǎn),造斜點(diǎn)至A靶點(diǎn)之間的定向井段采用φ215.9 mm鉆頭鉆進(jìn),下φ177.8 mm技術(shù)套管;三開(kāi),采用φ152.4 mm鉆頭鉆進(jìn),完鉆電測(cè)后下入φ114.3 mm壓裂管柱進(jìn)行壓裂改造。

      3.3 井身剖面優(yōu)化

      3.3.1 優(yōu)化靶前距

      為了實(shí)現(xiàn)有效縮短鉆遇泥巖、煤層井段的長(zhǎng)度及穩(wěn)定井壁的目的,根據(jù)紅河油田二開(kāi)采用φ215.9 mm鉆頭定向造斜,單彎單穩(wěn)鉆具組合復(fù)合鉆進(jìn)的增斜率基本在(2.6°~4.5°)/30m的情況,靶前距確定為300 m。但通過(guò)實(shí)踐發(fā)現(xiàn),水平段超過(guò)1 000 m時(shí),后期壓裂管柱下入比較困難。后經(jīng)過(guò)軟件模擬計(jì)算與鉆井實(shí)踐,靶前距設(shè)計(jì)為350 m比較合理。這樣既能滿足地質(zhì)方面要求單井控制儲(chǔ)量的要求,又能滿足后期壓裂管柱順利下入的要求。

      3.3.2 優(yōu)化設(shè)計(jì)軌道類(lèi)型

      為了充分利用單彎單穩(wěn)鉆具組合復(fù)合鉆進(jìn)的增斜特性,提高復(fù)合鉆進(jìn)的進(jìn)尺,達(dá)到提高鉆井效率的目的,井身剖面從“直—增—穩(wěn)”三段剖面優(yōu)化為“直—增—穩(wěn)—增—平”雙增剖面[17-18],水平段井眼方位沿最小水平主應(yīng)力方向。優(yōu)化后的井身剖面如圖1所示。

      3.4 鉆井液優(yōu)選及性能要求

      圖1 優(yōu)化后的井身剖面Fig.1 Optimized well profile

      性能參數(shù)一開(kāi)二開(kāi)直井段斜井段三開(kāi)密度/(kg·L-1)<1.051.05~1.101.10~1.151.05~1.08漏斗黏度/s40~7040~6050~10045~60濾失量/mL10~12<10≤5≤5屈服值/Pa2~55~1210~15塑性黏度/(mPa·s)3~127~2015~20流性指數(shù)0.4~0.70.4~0.7

      二開(kāi)上部直井段主要鉆遇白堊系及侏羅系上部的安定組和直羅組地層,選用鉀基聚合物鉆井液,鉆進(jìn)過(guò)程中補(bǔ)充KPAM和KPAN膠液,防止由于處理劑加量不足造成井徑擴(kuò)大與井壁失穩(wěn)。鉆遇砂巖地層時(shí),可適當(dāng)增大KPAM的加量以增加護(hù)壁能力,控制鉆井液的密度不大于1.10 kg/L、濾失量小于10 mL、黏度在50 s左右。二開(kāi)定向斜井段主要鉆遇侏羅系延安組和三疊系延長(zhǎng)組地層,選用鉀基聚合物鉆井液。為防止煤層垮塌和封堵煤層裂隙,控制鉆井液密度為1.10~1.15 kg/L,加入2%單向封堵劑,嚴(yán)格控制濾失量小于5 mL。三開(kāi)水平段鉆遇三疊系延長(zhǎng)組長(zhǎng)8段地層,選用鉀銨基鉆井液,控制鉆井液的密度不大于1.08 kg/L、濾失量不大于5 mL,以更好地保護(hù)儲(chǔ)層。

      3.5 “PDC鉆頭+螺桿+MWD”復(fù)合鉆井

      紅河油田二開(kāi)直井段主要鉆遇白堊系、侏羅系地層,這一井段極易發(fā)生井斜,前期均采用牙輪鉆頭配合轉(zhuǎn)盤(pán)鉆進(jìn),每鉆進(jìn)100~150 m測(cè)斜一次,井斜角超標(biāo)時(shí)采取輕壓吊打糾斜,鉆井速度較慢,二開(kāi)直井段平均施工時(shí)間12.4 d,制約了水平井的提速提效。

      根據(jù)上部地層多為砂巖地層的特點(diǎn),經(jīng)過(guò)論證與試驗(yàn),采用“PDC鉆頭+螺桿+MWD”復(fù)合鉆井模式[20-21]來(lái)提高鉆速。“PDC鉆頭+螺桿+MWD”復(fù)合鉆井模式采用低鉆壓高轉(zhuǎn)速與鐘擺鉆具組合配合使用,防斜糾斜能力強(qiáng),并且通過(guò)MWD隨鉆測(cè)量井斜角,發(fā)現(xiàn)其有超標(biāo)趨勢(shì),及時(shí)糾斜。該鉆井模式在HH37P8井二開(kāi)直井段進(jìn)行了試驗(yàn),平均機(jī)械鉆速高達(dá)55.28 m/h,最大井斜角1.62°,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)(3°)要求,一趟鉆完成,施工時(shí)間3 d。后又進(jìn)行了20多口水平井的試驗(yàn),平均機(jī)械鉆速較常規(guī)鉆井提高了105.28%,施工時(shí)間縮短了58.33%,提速提效非常顯著,也為二開(kāi)直井段“一趟鉆”完成奠定了基礎(chǔ)。

      3.6 鉆頭選型

      在紅河油田的探井進(jìn)行了地層微鉆頭可鉆性試驗(yàn),得到了該油田地層的可鉆性級(jí)值(見(jiàn)表2)。根據(jù)地層可鉆性級(jí)值,初步優(yōu)選了PDC鉆頭,并且在實(shí)鉆過(guò)程中建立了鉆頭數(shù)據(jù)庫(kù),通過(guò)對(duì)比單只鉆頭進(jìn)尺和鉆頭壽命,最終優(yōu)選出了適用于各井段的PDC鉆頭(見(jiàn)表3)。

      表2 紅河油田地層可鉆性級(jí)值Table 2 Formation drillability of Honghe Oilfield

      表3 各井段PDC鉆頭優(yōu)選結(jié)果Table 3 Optimization of PDC bits in Honghe Oilfield

      3.7 PDC鉆頭定向技術(shù)

      紅河油田儲(chǔ)層埋深2 200.00 m左右,水平井造斜點(diǎn)1 500.00~1 800.00 m,一般鉆遇侏羅系下部及三疊系上部地層,地層傾角一般小于1°。根據(jù)已完鉆110口水平井的情況,PDC鉆頭配合1.5°單彎螺桿,滑動(dòng)鉆進(jìn)時(shí)造斜率為(9.0°~9.6°)/30m,復(fù)合鉆進(jìn)時(shí)造斜率為(2.6°~4.5°)/30m。因此,一方面將靶前距設(shè)計(jì)為350 m提高復(fù)合鉆進(jìn)進(jìn)尺,確保提速提效;另一方面將井身剖面設(shè)計(jì)為雙增剖面,并采用MWD測(cè)量工具確保準(zhǔn)確著陸中靶。定向造斜段普遍采用的鉆具組合是φ215.9 mmPDC鉆頭+φ172.0 mm×1.5°單彎螺桿×8.50 m+411×4A10接頭+φ158.8 mm無(wú)磁鉆鋌×9.00 m+MWD短節(jié)+4A11×410接頭+φ127.0 mm無(wú)磁承壓鉆桿×9.60 m+φ127.0 mm斜坡鉆桿+φ127.0 mm加重鉆桿×200.00 m+φ127.0 mm斜坡鉆桿。采用“PDC鉆頭+螺桿+MWD”鉆井模式造斜段一趟鉆完鉆,機(jī)械鉆速較以前平均水平大約提高了65%。表4為紅河油田“PDC鉆頭+螺桿+MWD”復(fù)合鉆井斜井段應(yīng)用效果。從表4可看出,與設(shè)計(jì)A靶點(diǎn)的中靶精度(縱距1.50 m,橫距10.00 m)相比,中靶精度明顯提高。

      表4 “PDC鉆頭+螺桿+MWD”復(fù)合鉆井斜井段應(yīng)用效果

      Table4Applicationresultsof“PDCbits+PDM+MWD”ininclinedwellsection

      井號(hào)進(jìn)尺/m機(jī)械鉆速/(m·h-1)A點(diǎn)縱距/mA點(diǎn)橫距/mHH12P38500.005.880.612.92HH42P32554.004.740.030.80HH73P24615.006.410.561.85HH12P70483.009.470.892.13HH42P56549.007.630.040.44

      4 應(yīng)用效果

      4.1 HH73P14井試驗(yàn)效果

      “四個(gè)一趟鉆”提速技術(shù)首先在HH73P14井進(jìn)行了試驗(yàn)并取得成功。該井完鉆井深3 709.00 m,實(shí)鉆水平段長(zhǎng)1 051.05 m,鉆井周期41.33 d,全井機(jī)械鉆速10.19 m/h。各開(kāi)次實(shí)施情況見(jiàn)表5。

      4.2 推廣應(yīng)用效果分析

      “四個(gè)一趟鉆”提速技術(shù)在HH73P14井試驗(yàn)獲成功后,隨后在紅河油田HH12P38井、HH12P71井等8口井進(jìn)行推廣應(yīng)用,4個(gè)鉆頭4趟鉆就可鉆成一口水平井,較已往水平井使用鉆頭數(shù)量和起下鉆次數(shù)分別減少60%和67%,與應(yīng)用“四個(gè)一趟鉆”提速技術(shù)前相比,平均鉆井周期縮短42.31%,機(jī)械鉆速提高59.74%(見(jiàn)表6),平均單井節(jié)約鉆井成本大約160萬(wàn)元,鉆井提速、鉆井成本降低效果非常顯著。

      表5HH73P14井“四個(gè)一趟鉆”提速技術(shù)試驗(yàn)結(jié)果

      Table5Testingresultsfor“FourOne-TripDrilling”techniqueinWellHH73P14

      序號(hào)鉆頭型號(hào)鉆進(jìn)井段/m進(jìn)尺/m機(jī)械鉆速/(m·h-1)1M19520~362.50362.5051.792M1625362.50~2 099.001 736.5021.793M16252 099.00~2 696.00597.005.024EDM16162 696.00~3 709.001 013.006.41

      表6 “四個(gè)一趟鉆”提速技術(shù)在推廣應(yīng)用情況Table 6 “Four One-Trip Drilling” technique applied in Honghe Oilfield

      5 結(jié)論與建議

      1) 針對(duì)紅河油田鉆井提速難點(diǎn),利用現(xiàn)有鉆井裝備,提出“四個(gè)一趟鉆”鉆井提速技術(shù)。紅河油田應(yīng)用“四個(gè)一趟鉆”鉆井提速技術(shù)后,平均鉆井周期縮短42.31%,機(jī)械鉆速提高59.74%,鉆井成本降低效果顯著。

      2) 高效PDC鉆頭的優(yōu)選應(yīng)用、復(fù)合鉆井及鉀銨基鉆井液是“四個(gè)一趟鉆”鉆井提速技術(shù)應(yīng)用成功的主要因素?!爸薄觥€(wěn)—增—平”雙增剖面設(shè)計(jì)為“四個(gè)一趟鉆”鉆井提速技術(shù)的成功實(shí)施奠定了基礎(chǔ)。

      3) 建議進(jìn)一步優(yōu)化井身結(jié)構(gòu),探索試驗(yàn)二級(jí)井身結(jié)構(gòu),以進(jìn)一步提高機(jī)械鉆速,縮短鉆井周期。

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