吳海標(biāo) 余敬安
(1.杭州華旺紙業(yè)集團有限公司,浙江臨安,311305;2.浙江科技學(xué)院,浙江杭州,310023)
紙料中的膠黏物對造紙過程及產(chǎn)品質(zhì)量危害很大,如膠黏物沉積到成形網(wǎng)、壓榨毛毯、烘缸、壓光機等部位,容易造成紙張塵埃、黑斑、孔洞等紙病,甚至造成斷紙,因此,需要定期清洗造紙?zhí)壕W(wǎng),去除這些膠黏物[1-3]。
2008年杭州華旺紙業(yè)集團有限公司 (以下簡稱華旺紙業(yè))引進的350 t/d廢紙脫墨漿生產(chǎn)線,以100%ONP、OMG為原料生產(chǎn)新聞紙。經(jīng)過幾年的優(yōu)化運行,該生產(chǎn)線的產(chǎn)量和質(zhì)量逐步穩(wěn)定提升,達到設(shè)計產(chǎn)能。由于新聞紙市場競爭激烈,客戶對產(chǎn)品質(zhì)量的要求不斷提高,華旺紙業(yè)發(fā)現(xiàn)脫墨漿中過量膠黏物的存在,對產(chǎn)品質(zhì)量和紙機運行性能影響較大,主要表現(xiàn)在以下幾方面:①紙機烘干部干網(wǎng)污染嚴(yán)重,表面黏積大量黑色物質(zhì),造成干網(wǎng)透氣度下降,汽耗高。②通過紙病檢測儀發(fā)現(xiàn)紙表面黑色油墨點、孔洞增加。③在烘干部、厚度檢查儀、壓光部易使斷紙次數(shù)增加。
華旺紙業(yè)經(jīng)多處位置取樣檢測,與設(shè)備供應(yīng)商討論分析,找到問題所在,然后采取對應(yīng)措施進行改進,取得良好效果。
紙料中的膠黏物主要由脫墨漿車間的漿料所致,為此華旺紙業(yè)對脫墨工序的多個關(guān)鍵設(shè)備前后取樣,檢測漿料中膠黏物含量、塵埃等。
膠黏物的主要檢測分析儀器:Master Screen膠黏物篩分儀,篩縫0.15 mm(0.006英寸),加拿大PULMAC公司;掃描分析軟件IGT Verity IA Image A-nalysis。塵埃檢測儀器:PN-PDT紙張塵埃度測定儀。
膠黏物的含量嚴(yán)格按照T277 pm-99標(biāo)準(zhǔn)進行檢測分析[4],具體步驟如下。
(1)稱取一定量的漿料,稀釋成1%的漿濃后,采用標(biāo)準(zhǔn)疏解機疏解15000轉(zhuǎn),測定漿料的水分。
表1 各工段漿料膠黏物的含量及個數(shù)
表2 各工段漿料塵埃含量及個數(shù)
(2)在膠黏物篩分儀的收集板上墊上黑色濾紙,待開始篩分處理后,將疏解后的漿料倒入膠黏物篩分儀料桶內(nèi)。
(3)自動收集完成后,取出黑色濾紙,在上面蓋上特種涂布紙,然后上下各加蓋一層吸水紙,放置于紙頁干燥器內(nèi),在0.08 MPa和90℃下干燥10 min,使膠黏物受熱固化。
(4)取出干燥后的黑色濾紙,除去特種涂布紙,有膠黏物的地方易黏住剝離的涂布紙,使涂層變白色。
(5)使用特定的噴嘴用水沖洗濾紙上的漿料和其他非膠黏物20~25 s。噴嘴水壓為0.1 MPa,水的流量為9.6 L/min,噴嘴與濾紙的沖洗距離為180 mm。
(6)沖洗后的黑色濾紙,蓋上硅酮涂覆離型紙,在紙頁成型器干燥5 min。
(7)用黑色氈筆將濾紙上的非膠黏物染成黑色。
(8)用掃描分析軟件IGT Verity IA Image Analysis對濾紙上的膠黏物進行掃描分析,計算膠黏物的含量。
測定的膠黏物和塵埃含量及個數(shù)如表1和表2所示。
各設(shè)備膠黏物和塵埃的去除率如表3所示,其中精篩去除率=(精篩進口含量-精篩出口含量)/精篩進口含量×100%,以下同。
表3 膠黏物和塵埃的去除率 %
由表3可知,整個脫墨漿線的膠黏物總?cè)コ蕿?2.3%,而其他運行良好脫墨漿線膠黏物總?cè)コ蕿?5%~97%(該數(shù)據(jù)由設(shè)備供應(yīng)商安德里茨公司提供),華旺紙業(yè)脫墨漿線的總?cè)コ拭黠@偏低。其中精篩部分膠黏物的去除率只有46%,而其他高效率的精篩能夠達到70%的去除率 (與篩縫寬度和工藝流程有關(guān))。塵???cè)コ蕿?5.5%,而其他脫墨漿線的塵埃去除效率為95%,因此華旺紙業(yè)的脫墨漿線明顯需要改善。其中的一段浮選和二段浮選的塵埃去除率也均偏低。
根據(jù)以上檢測結(jié)果綜合分析,華旺紙業(yè)提出以下整改方案:
(1)精篩系統(tǒng)必須要改造。
(2)一段浮選和二段浮選建議改造。
(3)熱分散系統(tǒng)建議改良操作工藝參數(shù)。
參考相關(guān)文獻 [5-7],同時了解其他脫墨漿線廠商的運行效果,綜合考慮多方面原因,解決存在的主要問題,因此決定改造精篩系統(tǒng)。
原有的精篩系統(tǒng)為一臺復(fù)合式精篩,處理十分簡單,良漿經(jīng)精篩高位箱后進入預(yù)浮選工段,渣漿排到尾渣槽,如圖1所示。
圖1 改造前的精篩系統(tǒng)
改造后的精篩系統(tǒng)為三段精篩與除渣器,一段精篩的良漿經(jīng)精篩高位箱后進入預(yù)浮選工段不變,一段精篩的渣漿進入二段精篩,二段精篩后的良漿進入一段精篩前的供料槽,二段精篩后的渣漿經(jīng)除渣器除渣,進入三段精篩,三段精篩的良漿則進入二段精篩的進料泵前,三段渣漿排到尾渣槽。其工藝流程如圖2所示。
表4 改造后各工段漿料膠黏物的含量及個數(shù)
圖2 改造后的精篩系統(tǒng)
改造前復(fù)合式精篩規(guī)格:篩縫0.15 mm,日產(chǎn)量364 t,進漿濃度2%。改造后3臺精篩篩縫0.15 mm不變,篩選面積增加1倍,篩鼓的設(shè)計采用新形式,轉(zhuǎn)子的速度下降形式有改變,產(chǎn)量和進漿濃度根據(jù)需要適當(dāng)調(diào)整,完全能夠達到改造前的產(chǎn)量。
改造完成后,在設(shè)備運行參數(shù)穩(wěn)定達標(biāo)后,檢測漿料中膠黏物含量及個數(shù)的結(jié)果如表4所示。其中,精篩部分改造前后膠黏物含量比較如圖3所示。
圖3 改造前后精篩部分膠黏物含量比較
由表4可知,改造后精篩膠黏物脫除率為80%(改造前為46%),整個系統(tǒng)膠黏物去除率也由之前的 72.3%上升至 85%[(10341—1551)/10341×100%],同時精篩系統(tǒng)的尾渣排放量和濃度下降,纖維流失減少,充分證明改造后的精篩系統(tǒng)脫除膠黏物效果非常明顯。
3.1 采用膠黏物含量和塵埃含量檢測方法,全面分析每道工序的去除效果,發(fā)現(xiàn)引起膠黏物困擾問題的設(shè)備和工序,以確定改造對象。
3.2 通過對關(guān)鍵設(shè)備精篩的更換改造,對膠黏物的去除效果明顯。
3.3 改造后紙機的運行性能和成紙質(zhì)量明顯提高。通過紙病檢測儀發(fā)現(xiàn),紙病數(shù)量減少80%,大的孔洞沒有了;紙機烘干部干網(wǎng)變得干凈,用化學(xué)品清洗干網(wǎng)的時間間隔大大延長,汽耗下降0.1~0.15 t/t紙;紙機斷紙次數(shù)減少,效益提高。
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