董 璟,李美萍
(青島堿業(yè)股份有限公司,山東 青島 266043)
我公司石灰車間灰倉運輸采用的是XGZ刮板輸送機,隨著公司產(chǎn)能的提高,刮板機在使用過程中出現(xiàn)了一些問題,尤其是鏈條及鏈接環(huán)頻繁出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,給生產(chǎn)帶來較大的不利影響。
1)鏈條及鏈接環(huán)經(jīng)常出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,尤其是鏈接環(huán)的斷裂,其中2010年1~11月份4臺刮板機鏈接環(huán)斷裂故障共計為116起,平均為每月10起。
2)運行時產(chǎn)生斷鏈纏在頭輪上,輕者10多米,重者20多米,給檢修人員帶來繁重的工作量,檢修時間一般在4~5h。
3)頭尾輪、鏈條及鏈接環(huán)采用輕型系列,規(guī)格為φ18×64,存在與生產(chǎn)負荷、運送物料不匹配的現(xiàn)象。
4)所用底襯板為δ=10的錳鋼板,使用周期較短,每6~8個月就需要更換。
5)刮板機在輸送生石灰時,很多灰塊落在接鏈環(huán)及鏈條的平環(huán)上,經(jīng)過頭輪時,灰塊卡在頭輪的輪齒牙中,造成錯牙,導(dǎo)致鏈條、連接環(huán)承受巨大扭力,產(chǎn)生斷裂。
在對刮板機存在問題認真分析和調(diào)研的基礎(chǔ)上,選擇1#刮板進行改造。
將鏈條及鏈接環(huán)更換成中型系列,規(guī)格為φ22×86,將原來的9節(jié)鏈改為7節(jié)鏈,提高刮板密度,以提升刮板機的運輸能力和強度。
從其他刮板機使用廠家了解到,刮板機多采用厚度是δ=16~20的錳鋼板,厚度磨損至δ=10時就全部更換。因此,我們將底襯板也更換為δ=20的錳鋼板,側(cè)襯板更換為δ=10的錳鋼板。
為減少刮板機纏頭輪現(xiàn)象,在頭部箱體部位焊接一塊槽鋼,將拉線開關(guān)固定在槽鋼上,開關(guān)用φ25鋼筋連接,另一端采用鉸鏈固定在頭部殼體上,鋼筋離刮板10mm間隙,運行時不影響開關(guān)。假如斷鏈條纏在頭輪上,拆繞的鏈條和刮板使得鋼筋抬起,拉繩開關(guān)開啟,使刮板機立即跳閘,這樣鏈條最多只能纏1~2m,明顯縮短檢修時間。
圖1 刮板機斷鏈保護裝置示意圖
在刮板機頭部安裝兩道清掃器:①皮帶清掃器,在φ300的頭輪護板下方放置兩層舊皮帶,用螺栓固定在護板上,皮帶另一頭緊靠在鏈條上,使落在鏈條上的灰塊被皮帶刮下,不會因灰塊進入頭部齒牙中而產(chǎn)生錯牙;②活動清掃器,安裝在倉口上方,在箱體頂部設(shè)置一個通軸,在鏈條的上方設(shè)置兩塊活動式刮板,焊接在通軸上,通軸在箱體的外面加上配重,鏈條運行時通過刮板將鏈條及連接環(huán)上的灰塊清理掉。
圖2 刮板機活動清掃器示意圖
在安裝過程中,中間殼體拉線檢查水平度并進行調(diào)整;底襯板采用V型焊縫,且滿焊,為保證側(cè)襯板不變形,采用劃點焊,焊接長度為100mm;軌道接縫采用單邊V型焊縫,焊縫方向與刮板運行方向順向,如圖3,這樣能防止刮板運行時將軌道刮起;頭尾輪在安裝時采用細鋼絲拉水平找正,使得頭尾輪在同一水平面上,并保證頭尾輪之間相互平行。
圖3 軌道焊縫示意圖
試車中發(fā)現(xiàn)刮板在頭尾輪的齒牙上吐出不暢,有卡鏈現(xiàn)象。根據(jù)現(xiàn)場情況將刮板與齒牙接觸面的四個角各割去12mm的斜角,這樣刮板在頭輪齒牙吐出時較為流暢。
2011年9月底1#刮板機改造完畢,9月30日投入生產(chǎn),經(jīng)過半年的試運行,只出現(xiàn)過一次連接環(huán)斷裂現(xiàn)象,更換鏈接環(huán)一件。
改造前檢修頻次每月約10次,每半年中修一次,換刮板、鏈條、頭尾輪和全部底部襯板,同時由于鏈接環(huán)斷裂頻繁,所以在中修外還需采購大量的鏈條及鏈接環(huán)作為備件。刮板機改造后,檢修頻次每半年一次,每兩年進行一次中修,中修內(nèi)容不變,由于連接環(huán)斷裂情況減少,無需另外采購備件。每年節(jié)約檢修費用27.3萬元。