摘要:文章通過對粗苯生產工藝系統(tǒng)運行中存在的問題進行分析,在原有系統(tǒng)的基礎上進行技術改造和工藝調整。影響粗苯生產的脫苯塔塔壓明顯改善,洗油消耗量明顯降低,粗苯收率從0.68%提高到0.905%。
關鍵詞:粗苯生產;脫苯塔塔壓;洗油消耗;粗苯收率
中圖分類號:TQ522 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)27-0043-02
1 存在問題
我公司采用的是化二院設計的TJL4350D型2×63孔,年產冶金焦為80萬噸的搗固焦爐,粗苯回收為管式爐法生產工藝。粗苯自2006年6月份投產,在2011年11月初粗苯冷凝冷卻器一段出現(xiàn)水串油現(xiàn)象,決定更換冷凝冷卻器一段,但考慮到現(xiàn)場施工難度和停產時間長等因素,未將原冷凝冷卻器一段進行更換,而是將原冷凝冷卻器一段水路堵盲板,油路作為連接體,與在原冷凝冷卻器附近串聯(lián)新的冷卻器一段連接使用。設備檢修完畢后,脫苯塔的塔壓一直居高不下,粗苯生產中暴露出很多問題。
1.1 循環(huán)洗油質量變差
循環(huán)洗油質量差直接表現(xiàn)為貧油二段上塔油溫高,影響洗苯塔洗苯操作,同時易發(fā)生煤氣夾帶洗油,對粗苯后序脫硫的生產造成影響。當洗油溫度低于35℃時,貧油冷卻器會發(fā)生堵塞,嚴重影響粗苯的正常生產。取循環(huán)洗油樣做全分析結果顯示:黏度和比重不同程度增大,顏色變深,15℃出現(xiàn)結晶物,270℃餾出量一直小于50%,最低25%。300℃餾出量低于90%,最低達到85%。
1.2 噸苯洗油消耗大
2 原因分析
粗苯生產中運行中出現(xiàn)的問題,大致由以下三個方面原因造成:
2.1 循環(huán)洗油質量變差
粗苯生產主要是利用洗油吸收煤氣中的苯族烴,洗油吸收煤氣中的苯族烴是物理吸收過程。洗油在洗苯塔吸收了一些不飽和化合物,如環(huán)戊二烯、古馬隆、茚等。這些不飽和化合物在煤氣的硫醇等硫化物的作用下,會聚合成高分子煤聚合物并溶解在洗油中,因而使洗油質量變差并析出晶體。此外,洗油在循環(huán)過程中,洗油部分低沸點組分被出塔煤氣和粗苯帶走。造成循環(huán)洗油質量差的主要原因是貧油再生效果差。
2.2 粗苯收率低
影響粗苯收率的原因主要有:(1)煉焦配煤的性質與焦爐操作條件的影響;(2)脫苯塔塔頂溫度控制;(3)回流量的影響;(4)洗油質量及循環(huán)量;(5)吸收溫度的影響;(6)貧油含苯量。
2.3 噸苯洗油消耗高
影響噸苯洗油消耗的主要因素有:(1)煤氣夾帶洗油損失;(2)再生器排渣帶走;(3)粗苯產量(洗油消耗一定時,產量越高單耗越低);(4)循環(huán)洗油質量的好壞。此外貧油的再生效果好壞也決定著噸苯洗油單耗。
3 采取措施
綜合上述原因,在運行中逐一采取了措施進行控制。但是洗油質量差、噸苯洗油消耗高及收率低等問題依然存在。通過對現(xiàn)場勘察和討論,得出脫苯塔塔壓過高是造成粗苯生產不順的主要原因。脫苯塔壓高的原因:(1)由于脫苯塔塔壓力高,粗苯系統(tǒng)蒸餾效果差,導致貧油含苯高,影響洗油洗苯效果,導致粗苯收率低;(2)脫苯塔壓力高,貧油再生效果差,導致循環(huán)洗油質量變差,洗油消耗增大。因此解決脫苯塔塔壓力過高是實現(xiàn)粗苯穩(wěn)定生產的關鍵。通過對脫苯塔壓力表一次表和二次表的校對,確認表數(shù)據相符,排除了數(shù)據不準方面的影響。之后對脫苯塔至冷凝冷卻器之間的壓力進行測量,壓力高于正常值最高量程16kPa,同時在原冷凝冷卻器一段中發(fā)現(xiàn)存在不凝氣體,原冷凝冷卻器一段與新冷凝冷卻器一段之間連接的DN80導流管存在液封現(xiàn)象,導致苯氣輸送不暢,是引起脫苯塔塔壓的直接原因。因此決定對新舊冷凝冷卻器之間的導流管進行改造。即在原冷凝冷卻器一段至新冷凝冷卻器設備上偏上側進行開孔,增加新的一根DN150管道,疏導舊冷卻器中的不凝氣體,達到降低脫苯塔塔壓的要求。
4 實施方案及方法
6 結語
粗苯系統(tǒng)經過技術改造,解決了粗苯收率低和洗油消耗高的難題。在改造后的6個月中,通過抓生產工藝操作,貧油溫度、洗油消耗、洗油質量(300℃前餾出量)、洗苯塔后煤氣中苯含量、粗苯回收率等指標明顯好轉。
參考文獻
[1] 肖瑞華,白金鋒.煤化學產品工藝學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004.
[2] 何建平.煉焦化學產品回收與加工[M].北京:化學工業(yè)出版社,2005.
[3] 王洪亮.粗苯生產中存在的問題及改進措施[J].山東化工,2013,(42).
作者簡介:趙洪波(1977-),男,河北鋼鐵集團邯鋼公司礦業(yè)分公司工程師,研究方向:化產回收。
摘要:文章通過對粗苯生產工藝系統(tǒng)運行中存在的問題進行分析,在原有系統(tǒng)的基礎上進行技術改造和工藝調整。影響粗苯生產的脫苯塔塔壓明顯改善,洗油消耗量明顯降低,粗苯收率從0.68%提高到0.905%。
關鍵詞:粗苯生產;脫苯塔塔壓;洗油消耗;粗苯收率
中圖分類號:TQ522 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)27-0043-02
1 存在問題
我公司采用的是化二院設計的TJL4350D型2×63孔,年產冶金焦為80萬噸的搗固焦爐,粗苯回收為管式爐法生產工藝。粗苯自2006年6月份投產,在2011年11月初粗苯冷凝冷卻器一段出現(xiàn)水串油現(xiàn)象,決定更換冷凝冷卻器一段,但考慮到現(xiàn)場施工難度和停產時間長等因素,未將原冷凝冷卻器一段進行更換,而是將原冷凝冷卻器一段水路堵盲板,油路作為連接體,與在原冷凝冷卻器附近串聯(lián)新的冷卻器一段連接使用。設備檢修完畢后,脫苯塔的塔壓一直居高不下,粗苯生產中暴露出很多問題。
1.1 循環(huán)洗油質量變差
循環(huán)洗油質量差直接表現(xiàn)為貧油二段上塔油溫高,影響洗苯塔洗苯操作,同時易發(fā)生煤氣夾帶洗油,對粗苯后序脫硫的生產造成影響。當洗油溫度低于35℃時,貧油冷卻器會發(fā)生堵塞,嚴重影響粗苯的正常生產。取循環(huán)洗油樣做全分析結果顯示:黏度和比重不同程度增大,顏色變深,15℃出現(xiàn)結晶物,270℃餾出量一直小于50%,最低25%。300℃餾出量低于90%,最低達到85%。
1.2 噸苯洗油消耗大
2 原因分析
粗苯生產中運行中出現(xiàn)的問題,大致由以下三個方面原因造成:
2.1 循環(huán)洗油質量變差
粗苯生產主要是利用洗油吸收煤氣中的苯族烴,洗油吸收煤氣中的苯族烴是物理吸收過程。洗油在洗苯塔吸收了一些不飽和化合物,如環(huán)戊二烯、古馬隆、茚等。這些不飽和化合物在煤氣的硫醇等硫化物的作用下,會聚合成高分子煤聚合物并溶解在洗油中,因而使洗油質量變差并析出晶體。此外,洗油在循環(huán)過程中,洗油部分低沸點組分被出塔煤氣和粗苯帶走。造成循環(huán)洗油質量差的主要原因是貧油再生效果差。
2.2 粗苯收率低
影響粗苯收率的原因主要有:(1)煉焦配煤的性質與焦爐操作條件的影響;(2)脫苯塔塔頂溫度控制;(3)回流量的影響;(4)洗油質量及循環(huán)量;(5)吸收溫度的影響;(6)貧油含苯量。
2.3 噸苯洗油消耗高
影響噸苯洗油消耗的主要因素有:(1)煤氣夾帶洗油損失;(2)再生器排渣帶走;(3)粗苯產量(洗油消耗一定時,產量越高單耗越低);(4)循環(huán)洗油質量的好壞。此外貧油的再生效果好壞也決定著噸苯洗油單耗。
3 采取措施
綜合上述原因,在運行中逐一采取了措施進行控制。但是洗油質量差、噸苯洗油消耗高及收率低等問題依然存在。通過對現(xiàn)場勘察和討論,得出脫苯塔塔壓過高是造成粗苯生產不順的主要原因。脫苯塔壓高的原因:(1)由于脫苯塔塔壓力高,粗苯系統(tǒng)蒸餾效果差,導致貧油含苯高,影響洗油洗苯效果,導致粗苯收率低;(2)脫苯塔壓力高,貧油再生效果差,導致循環(huán)洗油質量變差,洗油消耗增大。因此解決脫苯塔塔壓力過高是實現(xiàn)粗苯穩(wěn)定生產的關鍵。通過對脫苯塔壓力表一次表和二次表的校對,確認表數(shù)據相符,排除了數(shù)據不準方面的影響。之后對脫苯塔至冷凝冷卻器之間的壓力進行測量,壓力高于正常值最高量程16kPa,同時在原冷凝冷卻器一段中發(fā)現(xiàn)存在不凝氣體,原冷凝冷卻器一段與新冷凝冷卻器一段之間連接的DN80導流管存在液封現(xiàn)象,導致苯氣輸送不暢,是引起脫苯塔塔壓的直接原因。因此決定對新舊冷凝冷卻器之間的導流管進行改造。即在原冷凝冷卻器一段至新冷凝冷卻器設備上偏上側進行開孔,增加新的一根DN150管道,疏導舊冷卻器中的不凝氣體,達到降低脫苯塔塔壓的要求。
4 實施方案及方法
6 結語
粗苯系統(tǒng)經過技術改造,解決了粗苯收率低和洗油消耗高的難題。在改造后的6個月中,通過抓生產工藝操作,貧油溫度、洗油消耗、洗油質量(300℃前餾出量)、洗苯塔后煤氣中苯含量、粗苯回收率等指標明顯好轉。
參考文獻
[1] 肖瑞華,白金鋒.煤化學產品工藝學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004.
[2] 何建平.煉焦化學產品回收與加工[M].北京:化學工業(yè)出版社,2005.
[3] 王洪亮.粗苯生產中存在的問題及改進措施[J].山東化工,2013,(42).
作者簡介:趙洪波(1977-),男,河北鋼鐵集團邯鋼公司礦業(yè)分公司工程師,研究方向:化產回收。
摘要:文章通過對粗苯生產工藝系統(tǒng)運行中存在的問題進行分析,在原有系統(tǒng)的基礎上進行技術改造和工藝調整。影響粗苯生產的脫苯塔塔壓明顯改善,洗油消耗量明顯降低,粗苯收率從0.68%提高到0.905%。
關鍵詞:粗苯生產;脫苯塔塔壓;洗油消耗;粗苯收率
中圖分類號:TQ522 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2014)27-0043-02
1 存在問題
我公司采用的是化二院設計的TJL4350D型2×63孔,年產冶金焦為80萬噸的搗固焦爐,粗苯回收為管式爐法生產工藝。粗苯自2006年6月份投產,在2011年11月初粗苯冷凝冷卻器一段出現(xiàn)水串油現(xiàn)象,決定更換冷凝冷卻器一段,但考慮到現(xiàn)場施工難度和停產時間長等因素,未將原冷凝冷卻器一段進行更換,而是將原冷凝冷卻器一段水路堵盲板,油路作為連接體,與在原冷凝冷卻器附近串聯(lián)新的冷卻器一段連接使用。設備檢修完畢后,脫苯塔的塔壓一直居高不下,粗苯生產中暴露出很多問題。
1.1 循環(huán)洗油質量變差
循環(huán)洗油質量差直接表現(xiàn)為貧油二段上塔油溫高,影響洗苯塔洗苯操作,同時易發(fā)生煤氣夾帶洗油,對粗苯后序脫硫的生產造成影響。當洗油溫度低于35℃時,貧油冷卻器會發(fā)生堵塞,嚴重影響粗苯的正常生產。取循環(huán)洗油樣做全分析結果顯示:黏度和比重不同程度增大,顏色變深,15℃出現(xiàn)結晶物,270℃餾出量一直小于50%,最低25%。300℃餾出量低于90%,最低達到85%。
1.2 噸苯洗油消耗大
2 原因分析
粗苯生產中運行中出現(xiàn)的問題,大致由以下三個方面原因造成:
2.1 循環(huán)洗油質量變差
粗苯生產主要是利用洗油吸收煤氣中的苯族烴,洗油吸收煤氣中的苯族烴是物理吸收過程。洗油在洗苯塔吸收了一些不飽和化合物,如環(huán)戊二烯、古馬隆、茚等。這些不飽和化合物在煤氣的硫醇等硫化物的作用下,會聚合成高分子煤聚合物并溶解在洗油中,因而使洗油質量變差并析出晶體。此外,洗油在循環(huán)過程中,洗油部分低沸點組分被出塔煤氣和粗苯帶走。造成循環(huán)洗油質量差的主要原因是貧油再生效果差。
2.2 粗苯收率低
影響粗苯收率的原因主要有:(1)煉焦配煤的性質與焦爐操作條件的影響;(2)脫苯塔塔頂溫度控制;(3)回流量的影響;(4)洗油質量及循環(huán)量;(5)吸收溫度的影響;(6)貧油含苯量。
2.3 噸苯洗油消耗高
影響噸苯洗油消耗的主要因素有:(1)煤氣夾帶洗油損失;(2)再生器排渣帶走;(3)粗苯產量(洗油消耗一定時,產量越高單耗越低);(4)循環(huán)洗油質量的好壞。此外貧油的再生效果好壞也決定著噸苯洗油單耗。
3 采取措施
綜合上述原因,在運行中逐一采取了措施進行控制。但是洗油質量差、噸苯洗油消耗高及收率低等問題依然存在。通過對現(xiàn)場勘察和討論,得出脫苯塔塔壓過高是造成粗苯生產不順的主要原因。脫苯塔壓高的原因:(1)由于脫苯塔塔壓力高,粗苯系統(tǒng)蒸餾效果差,導致貧油含苯高,影響洗油洗苯效果,導致粗苯收率低;(2)脫苯塔壓力高,貧油再生效果差,導致循環(huán)洗油質量變差,洗油消耗增大。因此解決脫苯塔塔壓力過高是實現(xiàn)粗苯穩(wěn)定生產的關鍵。通過對脫苯塔壓力表一次表和二次表的校對,確認表數(shù)據相符,排除了數(shù)據不準方面的影響。之后對脫苯塔至冷凝冷卻器之間的壓力進行測量,壓力高于正常值最高量程16kPa,同時在原冷凝冷卻器一段中發(fā)現(xiàn)存在不凝氣體,原冷凝冷卻器一段與新冷凝冷卻器一段之間連接的DN80導流管存在液封現(xiàn)象,導致苯氣輸送不暢,是引起脫苯塔塔壓的直接原因。因此決定對新舊冷凝冷卻器之間的導流管進行改造。即在原冷凝冷卻器一段至新冷凝冷卻器設備上偏上側進行開孔,增加新的一根DN150管道,疏導舊冷卻器中的不凝氣體,達到降低脫苯塔塔壓的要求。
4 實施方案及方法
6 結語
粗苯系統(tǒng)經過技術改造,解決了粗苯收率低和洗油消耗高的難題。在改造后的6個月中,通過抓生產工藝操作,貧油溫度、洗油消耗、洗油質量(300℃前餾出量)、洗苯塔后煤氣中苯含量、粗苯回收率等指標明顯好轉。
參考文獻
[1] 肖瑞華,白金鋒.煤化學產品工藝學[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2004.
[2] 何建平.煉焦化學產品回收與加工[M].北京:化學工業(yè)出版社,2005.
[3] 王洪亮.粗苯生產中存在的問題及改進措施[J].山東化工,2013,(42).
作者簡介:趙洪波(1977-),男,河北鋼鐵集團邯鋼公司礦業(yè)分公司工程師,研究方向:化產回收。